下塔液空液位异常波动的分析.doc

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1、下塔液空液位异常波动的分析 我厂5#制氧机是于2003年5月投入生产运行的,该制氧机为内压缩流程制氧机。投产运行近两年来,运行状态一直良好,主要产品产量指标均达到或超过设计指标。但是在2005年2月至3月初,发生了五次由于下塔液空液位异常波动引起氧气纯度下降的现象,尤其是3月2日至3月3日,连续发生了三次,每次发生,都会造成氧气纯度下降及氩系统停产,对制氧机的正常生产及氧气的保供造成了威胁。 一、现象 当下塔液空液位发生波动时,现象是:液空液位LIC-1上涨,反映在V1阀逐渐自动开大的过程(参考图一),V1阀最大开度超过60%(正常开度一般在50%)。后续的现象反映为:氩馏份量增加、粗氩塔底部

2、液位上涨、液空出过冷器后的温度TI-5回升、精氩塔氩侧的压力升高、进入精氩塔的粗氩气流量降低、氧气纯度下降等。 二、分析 透过上述现象分析,我们认为:虽然下塔的液空液位显示是上涨的,但这只是一种假象,实际的液空液位是低的。因为只有这种情况才能给上述现象一个合理的解释。 V1阀的控制是由下塔液空液位的高、低来自动控制的。当液位低于设定值时,V1阀自动关小;当液位高于设定值时,V1阀自动开大。正常情况下,通过V1阀的流体均为液体,液位的控制设定值550mm也足以保证通过V1阀的流体是液体,V1阀50%左右的开度也足以维持精馏塔的正常工况。 当液空液位显示持续上涨,为了维持正常控制的液位,则V1阀持

3、续开大,这时,通过V1阀的流体的量就要比正常情况下的量要增加,粗氩塔顶部冷凝器的冷量增加,抽取的馏份量就增加,相应地,粗氩塔冷凝的液体量增加,底部的液位上涨;由于液空液位的上涨只是一种假象,实际的空气液化量并没有增加,但是通过V1阀的液体量是比原来的要大,因此,这种情况下的下塔实际上是处于一种入不敷出的状况,这种状况的延续,必然导致下塔底部积聚的液空被排空,通过V1阀的流体处于汽、液夹带的情况,由于气体的传热系数比液体的传热系数低,汽、液夹带的流体通过过冷器时的换热效果就要比全液体的流体通过过冷器时的换热效果来得差,反映出来的现象就是出过冷器后的液空温度TI-5升高;当汽、液夹带的流体通过精氩

4、塔底部的再蒸发器时,精氩塔再蒸发器因温差加大使蒸发量增加,反映出来的现象就是精氩塔的压力升高,也即是进入精氩塔的粗氩气的背压升高,进一步反映出来的现象就是进入精氩塔的粗氩气流量降低。 所有工况变化反映出来的现象均表明:液空液位的上涨是一种假象,实际的液位是低的。 究竟是什么原因造成这种假象?是操作上的原因或是仪表故障的原因? 综合当时空分装置的各项参数,空气压缩机的电流、排气量均正常,其它部机的运行情况正常,空分工况未作任何调整,因此,操作方面的原因可以排除。 检查仪表的取样管线,未发现有泄漏(取样管线经过开启排污阀吹除后,液空液位最低显示为140mm,进一步验证了液位实际偏低的判断);吹除取

5、样管线时,畅通,也未发现有杂质;更换一条液位计取样管的正管来测量(设计上正压管有两条),仍然有相同的现象;校验差压变送器,正常。 所有与下塔液空液位测量相关联的仪表器具都检查过了,均未发现异常,再重新分析发生波动时的现象,判断问题可能出现在液位计取样管线的负压管上,负压管线内有可能被液体堵塞了。因为这种可能性可以对所有的现象给出一个合理的解释。 液位的测量是采用差压变送器来测量的,压差的大小反映出液位的高低。正常情况下,变送器测量到的压差是一个相对恒定的值,因此,液空液位显示出一个相对稳定的高度。当取样的负压管线内进入少量的液体时,由于冷箱内均处于冷态,液体不易蒸发(正常情况下,负压管线内的物

6、态为气态),液体在负压管线内造成通道的堵塞,则正、负压管线的压差增大,反映出来就是液位的升高,为了维持液位在设定值,V1阀自动开大;随着进入负压管线内的液体逐渐地增加,通道的堵塞逐渐加重,正、负压管线的压差逐渐增大,显示出来的液位逐渐升高,则V1阀继续开大,但由于此时的液空液位实际上并不是真正的升高,当V1阀开大到一定程度时,通过V1阀的流体产生了汽、液夹带,于是就出现了前述的现象。 取样的负压管线为何会有液体进入?这有两种可能性:一是由于该制氧机已经运行了将近两年,分馏塔内难免会带入一些分子筛粉末、CO2等杂质,这些杂质有可能长时间的一点点积累附着在负压取样管线的管口周围(由于制作时可能造成

7、表面不平整),使得取样管口附近有可能存液,液体就有可能逐渐地进入取样管线积累而造成堵塞;二是取样管线在冷箱内不是完全固定死的而是可以相对活动的,随着装置运行时间的延长,冷箱内的保温充填物珠光砂会逐渐下沉(运行近两年来,已经补充过两次珠光砂),下沉的珠光砂有可能使得取样的负压管线也下沉,从而使该管线形成一个倾斜向下的坡度,这样,沿着塔内壁往下流动的液体就有可能进入取样管线内积累而造成堵塞。(参考图二) 三、处理 经过上述的检查试验和分析判断,我们决定将液空液位取样管线的负压管线变换一条管线测量。经查阅图纸和咨询开封空分设备公司的设计人员,确认下塔阻力计的正压取样管线与下塔液空液位计的负压取样管线

8、在相近的高度,采用阻力计的正压取样管线作为液空液位计的负压取样管线是可行的,不会对操作造成影响。 经过这样的处理,下塔液空液位的显示值为870mm左右(由于取样管线开口位置不在同一高度造成压差不相同所致),考虑到原来的实际液位偏低,我们将液位的设定值定在950mm的高度来操作,让操作人员随时注意观察液位、V1阀开度及相关工况的变化,一旦再出现异常波动则及时调整。 经过近三个月的观察,运行工况稳定,没有再出现前述的异常波动,证明所作的分析判断是正确的。 2005年7月空分设备精氩塔冷凝器堵塞原因分析及处理王 玺(新疆维美化工有限责任公司,新疆自治区库尔勒市经济技术开发区 841000)摘要: 分

9、析了10000Nm3/h空分设备精氩塔冷凝器堵塞的原因,确认为冷凝器液氮侧压力控制过低,导致液氮节流降压后温度过低,氩通道侧的氩冻结成固体而堵塞冷凝器,经过处理氩系统正常投用。关键词:空分设备;精氩塔;冷凝器;温差新疆维美化工有限责任公司空分装置为KDONAr-10000/20000/350型,空压机由汽机拖动,采用分子筛吸附净化、增压透平膨胀机、膨胀空气进上塔、全精馏制氩流程,于2008年1月正式投产运行。1 氩系统简介新疆维美化工空分装置采用全精馏制氩技术,为了制取氩,从分馏塔上塔下部的适当位置引出一股氩馏份气送入粗氩塔进行精馏,使氧的含量降低;粗氩塔的回流液体是由粗氩塔底部引出经液体泵输

10、送来的液态粗氩。从粗氩塔顶部引出的气体进入粗氩塔并在其中进行深度氩氧分离,经过粗氩塔的精馏,在粗氩塔的顶部得到含氧量3ppm 的粗氩气。粗氩塔的顶部装有冷凝蒸发器,以过冷器后引出的液空经节流后送入其中作为冷源,绝大部分的粗氩气经冷凝蒸发器冷凝后作为粗氩塔的回流液。其余部分由粗氩塔顶部引出(含氧量3ppm 的工艺氩气)并送入纯氩塔,纯氩塔的底部装有蒸发器,以空分下塔顶部引出的中压氮气作热源使液氩蒸发,同时氮气被液化。在纯氩塔的顶部装有冷凝器,以来自过冷器的液氮作为冷源,使绝大部分上升气体冷凝作为纯氩塔的回流液,经过纯氩塔的精馏,其底部可得到99.999的纯氩,引出冷箱作为产品液氩。 精氩塔部分工

11、艺流程如下图所示:2精氩塔冷凝器堵塞现象在经历了一次因动力蒸汽引起的非计划停车,并重新开车至主塔工况稳定后,2008年10月16日10:00开始投精氩塔,夜班已经提前做了一部分工作:工艺氩阀门FCV702A手动开10%,冷凝器氮侧压力控制阀PCV704手动开20%,液氮液位控制阀LCV704手动开2%,保持这种状态已有5个多小时,此时K703已经有了1500mm左右的液位,当再开大FCV702A到40%时发现K703液位无变化,精氩塔压力PICA703保持在30kpa左右不变,精氩塔下部无液位,完全关闭液氮进液阀LCV704后,K703的液位仍然不变, PICA703设定为18kpa,现场检查

12、发现余气放空程控阀PCV751处于全开状态,但感觉不到有气流出,将PCV751前手阀V751全开也感觉不到气流,精氩塔压力仍然不变,冷箱外余气放空气化器前的管线没有挂霜,用手摸感觉是常温。由以上状况判断可能是精氩塔冷凝器K703有堵塞。3原因分析一种可能是外界湿空气进入冷凝器发生冰堵,另一种可能是冷凝器氩侧换热通道中的氩冻结固化造成堵塞。因为PCV751后有单向阀,而且精氩塔压力没有出现过负压状态,所以基本可以排除湿空气进入冷凝器发生冰堵的可能。那么就是由于长时间将K703压力控制阀PCV704投手动,导致冷凝器压力过低(40kpa左右),使得来K703作冷源的中压液氮节流降压后温度过低,将冷

13、凝器氩侧换热通道中的氩冻结固化造成堵塞,不能形成通路所以粗氩二塔的工艺氩无法进入精氩塔,K703热负荷减小,冷凝器液氮液位就会不变,精氩塔下部也没有液氩液位。4处理措施关闭工艺氩气阀FCV702A(12时10分),工艺氩气全部放空,关闭K703液氮进液阀LCV704,将冷凝器中的液氮全部通过就地排放阀V769排放掉并保持V769一定开度,因为本空分装置氩系统没有单独的加温线,所以只能将HC701打开10%以来自空分下塔的中压氮气作为热源加热精氩塔,15时40分,打开V751发现已经有气体排出,PCV751也能正常投用,而且排出量和正常运转时相同,这表明冻结固化的氩已经溶解并气化,此时再投精氩塔一切正常。5经验总结由于氮和氩的液化温度相差较大(10K),冷凝器压力过低,就会使液氮节流降压后温度过低,氩有可能冻结成固体而堵塞冷凝器氩侧通道。在操作中, 要控制好冷凝器氮侧压力和液氮送入阀门的开度。

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