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1、_广东新会双水发电厂有限公司2X150MW齟组整套启动调试方案新会双水发电厂2 X150MW技改工程#5 机组电气启动调试及并网方案一、工程概述新会双水发电厂#5机容量为150MW,空气冷却方式,由济南发电设备厂生产。 该机组的励磁为自并励静止励磁方式,采用擎天电气控制有限公司研制生产的 FJL5 型自并励励磁系统。发变组保护装置采用南瑞自动化研究所生产的 RCS 900 系列微机型保护装置。电气启动调试由广东火电工程总公司承担。试验工作由广东火电工程总公司 调试所统一指挥,各参建单位密切合作,确保启动试验能够安全顺利进行。双水电厂的一次主接线如附图所示。二、启动组织机构1. 启动委员会名单见
2、附表。2. 成立受令于启动委员会的试运指挥组负责本次启动调试工作。3. 整体启动调试由广东火电工程总公司调试所负责。4. 由电厂运行人员根据本方案编写操作票,经审定后执行,安装单位和调试 单位派人监护。5. 试验中所需的短路线及其装、拆工作等临时性施工由安装单位负责完成。6. 所有操作与试验工作都必须严格按照电业安全工作规程执行,当发生 危及运行中系统安全的事故时,由有关运行人员按电气运行规程紧急 处理。三、试验目的通过启动试验考核该发电机及电气系统一、二次设备的性能及质量,及时发 现并排除缺陷,使机组能够安全顺利地投入运行。通过试验掌握发电机励磁系统等有关设备的技术资料,为以后发电机组的运
3、行和维护提供必需的条件。四、试验依据1. 火力发电厂基本建设建设启动及竣工验收规程(1996 年版);2. 火电工程启动调试工作规定1996.5;3. 电力建设工程调试定额2002;4. 火电工程调整试运质量检验及评定标准1996 年版;5. 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)。五、计划启动日期 本启动调试日期由启委会定,并另行公布。六、启动调试设备范围6. #5 发电机、#5 主变、#5 厂高变及励磁变。7. #5 发电机 805 及 8050 刀闸。8. #5 主变变中 105 开关及 1051、1052、1054 刀闸。9. #5 发电机 PT:1PT、2PT、3PT 和中性点
4、PT。10. #5 厂高变低压侧 671A 和 671B 两开关。11. 与上述设备有关的二次电气设备,包括测量、保护、控制、信号系统、发 电机励磁系统以及有关的辅助设备。七、启动前的准备工作1. 待启动调试的设备均已按启规要求完成全部分部试运项目并已通过验 收签证。2. #5 发电机、变压器等主要设备的出厂试验报告及特性曲线、设计院的图纸 资料、电厂的运行规程、启动试验表格准备齐全。3. 待投运试验的一、二次设备已按调度命名正确编号,测量仪表、控制开关 转换开关、保护装置、自动装置、信号标志,连片等标志正确。4. 本次受电设备所有的操作票已编写、审核完毕并下达到各班组学习、熟悉5. 调试现场
5、通讯设施完备,集控室与升压站、厂用电室等主设备安装地点的 通讯已开通,远动信号传递至省调、地调。6. 一、二次设备各安装现场已全部清理完毕,待投运设备已设置遮拦。门、 窗、间隔上锁、悬挂相应的警示牌,厂用电室及灭磁小室等地方的门应设 置挡鼠板。7. 待投运设备的工作照明、事故照明及消防设施完好。8. 检查并紧固所有二次回路端子接线螺丝,严防 CT 回路开路, PT 回路短路, 带电设备的外壳接地应完善可靠。9. 本次启动调试设备的继电保护装置已调试好并按调度部门提供的整定值完 成整定工作。10. #5 发电机的空气冷却系统投运正常。11. 检查启动试验所需的有关设备、仪器、仪表均已接好试验接线
6、。12. 按系统图所示位置安装KI、K2短接线,各短接线容量约为:K1: 7000A; K2: 1000A。13-励磁系统中解开励磁变高压侧与发电机出线封闭母线的三相连接母排,使 之与待受电设备之间保持足够的安全距离;另外从厂用电6千伏电源引三 相电缆至励磁变高压侧的进线端,通流容量为100 150A,作为励磁的临时 电源,供#5发电机作短路和空载试验,检查所引电缆的相序正确。14. 运行单位在试验前应该对#5 发电机定子回路、转子回路、主变、厂高变及 高低压回路的绝缘电阻和吸收比进行例行安全检查,测量结果比较应该符 合有关规程。15. 检查#5发电机电压互感器1PT、2PT、3PT和中性点P
7、T的高低压熔断器符合 要求,安装、接触良好,各电压互感器均处于“断开”位置。16. 检查#5发电机励磁系统:JK、MK均处于分闸状态。17. 检查#5 发变组各控制开关、转换开关位置正确,信号回路显示正确。18. 检查#5 发变组保护 A、 B、 C 柜的各保护压板投切位置的正确性。19. 检查#5 主变及厂高变的冷却系统运转正常,保安电源处于热备用状态,直 流系统运行正常。20. 确认#5发电机定子及转子回路、#5主变、厂高变及高低压回路的绝缘电阻 和吸收比符合要求。21. #5 发电机冷却系统运行正常。22. 检查#5 发电机转子炭刷已按规定安装、研磨、接触良好。23. 对#5发电机励磁系
8、统:MK开关进行“合闸” “分闸”的传动试验及相互联 动试验应正常。对各励磁通道进行“增磁”、“减磁”传动试验应正常。试 验结束后,应检查并确认JK、MK均处于“分闸”位置。24. 对#5发电机805、#5主变变中105开关和小车开关671A、671B进行“合闸”“分闸”及保护的传动试验正常。25. 6 千伏厂用电进行联锁投切试验正常。26. 以上试验结束后,应检查并确认各开关均处于“分闸”位置。27. 检查 K1、 K2 两个短路点三相接地的可靠性。28. 启动当天,负责设备操作任务的人员为电厂值班人员,操作第一监护人为 工程安装单位人员,操作第二监护人为电厂值班人员。29. 以上各项检查符
9、合要求后,由各小组负责人向启动验收小组汇报,经启动 验收小组批准方可进行启动。八、#5发电机启动调试前有关设备的运行方式1. #5主变压器在冷备用状态:变中侧105开关切开, 1051、 1052、 1054刀闸、 105B0、105C0接地刀闸拉开;发电机出口 805开关切开。8050刀闸、80510、 80520接地刀闸拉开;6千伏侧小车开关671A、671B均处于分闸状态并在 试验位置。2. #5主变中压侧中性点接地刀闸15000处于合闸状态。3. #5发电机出口电压互感器1PT、2PT、3PT和中性点PT刀闸均在拉开状态。九、#5 发变组电气启动调试顺序纲要1. #5 发电机冲转升速。
10、2. #5 发电机转子绕组的绝缘电阻和交流阻抗测量。3. #5 发电机短路试验。4. #5 发变组空载试验。5. #5 发电机空载额定电压下励磁系统整体试验。6. #5 发电机并网试验。7. #5 发电机 168 小时试运。十、电气启动调试试验项目及步骤(一)在#5 发电机冲转过程中对发电机组本体检查在#5 发电机冲转升速过程中,检查发电机组各机械部分无摩擦、碰撞,各 滑环碳刷无卡涩、跳动现象,各轴承振动不超过规定值。(二)不同转速下发电机转子绕组的绝缘电阻和交流阻抗测量1. 测量绝缘电阻时应断开励磁回路,采用 500V 兆欧表,绝缘电阻不低于 0.5MQ。2. 测量不同转速下发电机转子绕组的
11、绝缘电阻、交流阻抗和功率损耗,试验 电压不超过280/証V,(即198V)。注意超速试验前、后的值与静态时的测 量值以及出厂试验值相比较,其结果应相差不大。3. #5 发变组系统短路试验准备工作。 检查#5发电机805、#5主变变中105开关在切开位置,#5发电机8050 及#5 主变变中 1051、 1052、 1054刀闸在拉开位置。取出805、 105 开关 和 1051 、 1052 、 1054 刀闸操作电源熔断器。 检查小车开关 671A、 671B 在分闸及试验位置,取出 671A、 671B 开关操 作电源熔断器。检查K1、K2两个短路点三相接地线接触牢固。短路线安装完毕,现场
12、已 清理。 启动#5 主变、 #5 厂高变冷却器,投入主变瓦斯保护、厂高变瓦斯保护。 合上#5 发电机 1PT、 2PT、 3PT 和中性点 PT 隔离刀,并检查一、二次熔 断器安装良好。 投入下列发变组保护及相应的出口压板励磁变过负荷保护。励磁变过流保护。发电机差动保护投入,但出口压板暂时不投。变压器差动保护投入,但出口压板暂时不投。3U0 定子接地保护。发电机对称过负荷保护。发电机转子一点接地保护。发电机复合电压过流保护。转子过励磁保护。主变间隙零序电压电流保护。主变通风保护。主变冷却器故障保护。主变压力释放保护。主变瓦斯保护。主变零序过流保护。灭磁开关联跳保护。 退出下列保护解开发电机失
13、磁保护。转子两点接地保护。匝间保护。定子接地3保护。110 千伏母线失灵保护。发变组保护关主汽门回路压板。解开DEH并网自动加负荷回路,解开#5主变接入110KV失灵保护启动回 路,并作好标记。(三)#5 发电机短路试验1. 保持发电机转速为3000r/min,合上励磁变的6千伏临时电源开关,合上JK、广东新会双水发电厂有限公司2X150MW机组整套启动调试方案 MK,励磁调节器上电工作,利用励磁调节器手动通道进行发电机短路试验。2. 升发电机短路电流至1600A,二次电流为1A,检查1LH4LH各CT回路数 值应正确。3. 逐步增加短路电流,每隔 10左右,进行一次测量,直至发电机额定电流
14、6468.9A短路特性上升曲线,然后逐步减少短路电流,作下降曲线,并与出 厂试验值比较,应基本一致。4. 将短路电流降至最小值,切开JK、MK;分励磁变的6千伏临时电源开关。5. 在 K1 接好临时接地线,作好拆除短接线的安全措施后,拆除 K1 点试验短 路线,工作完成后,拆除三相临时接地线。(四)发变组系统短路试验1. 运行单位负责做好防止110千伏母差保护误动的措施。2. 合上#5主变变中1054刀闸和105B0地刀;给上发电机出口开关805的控制 回路二次熔断器,合上#5 发电机805 开关和 8050刀闸;给上#5 主变变中 105开关控制回路二次熔断器,合上#5主变变中 105开关,
15、取下#5发电机 805、#5主变变中105开关的控制回路二次熔断器;合上JK、MK;合上励 磁变的6千伏临时电源开关。升主变中压侧短路电流为200A(二次侧0.2A), 检查5LH13LH、各CT回路应正常,有关表计指示应正确,测量发电机、 主变(即发电机侧与主变变中侧)的差动保护六角图或相位,检查差流或 差压正确后,投入发电机差动保护。3. 继续升高短路电流,每隔 10左右,进行一次测量,测录发变组短路试验 上升曲线,最高电流升至发电机额电流6468.9A,此时主变中压侧最高短路 电流约为1009A。然后逐步减少4. 短路电流,作下降曲线,并与出厂试验值比较,应基本一致。5. 试验完毕,将短路电流降至最小值,分JK、MK,切开励磁变6千伏临时电 源开关。6. 切开#5发电机805、#5主变变中 105开关和1054刀闸,取下#5发电机805、 #5主变变中 105开关控制回路二次熔断器。作好拆除短路线的安全措施后,广东新会双水发电厂有限公司2X150MW机组整套启动调试方案 拆除K2点试验短接线,工作完成后,拉开#5主变变中105B0地刀。(五)厂变短路试验(K3、K4点)