大淑村矿降低介质消耗经验.doc

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1、大淑村矿选煤厂降低介质消耗经验孙晓宾(冀中能源峰峰集团大淑村矿选煤厂,河北 邯郸 056300)摘要:分析了大淑村矿选煤厂介耗原因,通过技术改造、设备升级,加强制度管理和职工技术培训工作,使介耗显著下降,经济效益明显。关键词:介耗;升级;改造;管理大淑村矿选煤厂为矿井型选煤厂,目前原煤处理能力为130万t/a,主要入洗本矿原煤,煤种以无烟煤为主。生产工艺采用+0.5mm原煤不脱泥无压给料三产品重介旋流器分选,0.5mm级煤泥浮选工艺。生产系统集控操作,自动化程度较高。2007年投产伊始,选煤密度波动较大,生产中密度持续下降,矸石带煤高,洗选效率低。为维持正常生产,每班需花费大量人力进行加介,与

2、生产系统极不协调,生产处于被动状态。1介耗原因分析1. 1 系统原因(1)大淑村矿选煤厂原设计采用 2 台筛孔 13mm原煤筛进行原煤筛分,筛分系统中无进仓分煤落地溜槽。实际生产中,为了不影响主井生产,原煤系统采用一台原煤筛筛分,另一台被揭掉筛板当作事故分煤落地溜槽使用。为保证煤质,满足用户需求,大淑村矿选煤厂 50 13mm 块煤全部入洗。一台原煤筛筛分矿井全部原煤,物料入筛量远远超过筛子筛分能力,以致大量小于 6mm 的碎煤进入洗选系统,小于 6mm 级的颗粒分选速度慢,分选效果差。原煤中小于 0. 5mm 级的煤泥进入悬浮液系统,悬浮液粘度增大。生产系统紊乱,介质流失严重是造成介耗的主要

3、原因。(2)307 号双层刮板运输机是精煤到离心机的运输通道。设计中离心机分别被安置在刮板机机头、机尾两端,刮板中间有直通精煤仓的溜槽,生产时,因刮板机中间闸门断开,末精煤不经离心机脱介直接进仓,发生产品带介现象,是介质损耗的另一原因。1. 2 设备原因(1)精煤和矸石脱介筛处理能力小,脱介效果差。介质大循环和给煤过程中经常出现跑介、串介现象,不仅损失介质,而且给生产带来一定影响,当班司机必须停止给煤,处理跑介、跑水事故。(2)大淑村矿选煤厂设备安装时斜轮排矸轮与提升轮轴不同心,随着生产时间的增长,排矸轮磨损严重,转盘与轴之间缝隙变宽。放介时矸石随同介质一起流入合介桶,碎矸透过隔板跑入桶底,以

4、致矸石堆积,泵道堵塞,处理困难。司机必须打开介质桶底部管道闷板进行放介冲洗,泵才能上介,每次处理堵泵事故,大量介质流失。1. 3 管理原因(1)合介泵流量直接影响着斜轮内介质循环量。因投产紧,岗位司机缺少技术培训和有效的管理制度约束,司机操作随意性大,介质流量常处于无控制状态,大量悬浮液越过固定筛冲入脱介筛一、二段,脱介筛工作效果差,造成跑介、串水现象。(2)喷水是脱介过程的必要条件,是影响脱介效果的重要因素之一。当喷水浓度高于 50g/ L时,粘附在产品上的介质颗粒不能被有效地脱除,产品带介现象发生。大淑村矿选煤厂为节约用水和降低煤泥水处理系统负荷,脱介筛喷水全部使用循环水,由于原煤筛筛分效

5、率低,洗煤系统煤泥多,煤泥厂内回收不完全,以致高浓度的循环水不能有效地脱除产品上的介质,粘附在产品上的介质随产品一起进仓。(3)磁选机附近的地漏直通一楼地沟。当磁选机堵塞或磁选机流量过大时,易发生磁选机跑介、冒介现象。介质经地漏流入地沟,很难再回收利用。地沟损失是造成介耗的又一原因。(4)磁铁矿粉管理中存在差距。大淑村矿选煤厂磁铁矿粉全部来自外部,卸介工作由本厂夜班司机负责,因人员紧张,职工工作疲乏,身心劳累,卸介人员常把袋装介质从车上盲目扔到地下,易造成介质散袋现象。散落介质回收少,丢弃时有发生,堆放在一起的袋装介质易发生过热,结硬现象,结块介质很难被再次利用。人为因素,也是造成介质损失的又

6、一因素。2 降低介耗措施与对策2. 1 更换原煤筛大淑村矿选煤厂经过试生产的运行实践,介耗居高不下。通过分析,系统内小于 6mm 碎煤过多是造成洗煤恶性循环,灰分偏高,介质损失严重的主要原因。为此,必须提高选前分级,脱泥作业的效率,加强原煤筛分管理工作,提高原煤筛筛分效率,加大原煤筛处理能力,减少小于 6mm 碎煤进入重介系统。因而有必要对原煤筛分系统进行改造,更换原煤筛。大淑村矿选煤厂选用一台分级粒度 +13mm,处理能力为 300t/ h,大振幅、大振动强度的博后筛更替一台 STKB 筛,恢复使用另一台原煤筛,2 台原煤筛同时运转。更新改造后,原煤筛处理能力增大到 600t/ h,筛分效率

7、提高到 90% 以上,有效地杜绝了碎煤进入重介系统,系统运转正常。2. 2 严禁带介产品进仓,控制跑介现象(1)针对 307 号刮板机安装中存在的问题,厂决定封死中间精煤仓溜槽,打开上层闸板,分流末精煤入离心机,未精煤必须全部脱介后再进仓,离心液流入稀介桶,介质回收利用。通过上述措施,限制了未精煤带介进仓。(2)依据现有设备条件,大淑村矿选煤厂组织技术人员和生产骨干开展脱介筛跑水、跑介治理工作,改善脱介筛工作效果。改二段为一段筛面喷水,在二层筛筛面二段用角铁加焊档料梁,以此阻碍物料运行速度,延长产品脱介时间。同时加强脱介筛司机岗位管理工作,培训介质泵司机,制定岗位司机操作制度,规定合介泵流量:

8、司机开启合介泵闸阀以 6 圈左右为宜,介质流量以固定筛筛面积煤下滑为最佳标准,杜绝产品和介质冲入脱介筛现象。有效地解决了筛面跑水、串水问题。(3)大淑村矿选煤厂经与斜轮生产厂家联系,依靠自身技术力量,开展了斜轮跑矸治理工作。找正同心圆,补焊磨损点,添加排矸轮内缘档煤皮,更新合介桶内物料隔板,通过全厂职工献计献策,齐心协力,解决了排矸轮漏矸问题,根治了矸石堵泵放介现象。(4)为加速煤泥浓缩,洗水澄清循环使用,厂制定了絮凝剂加药制度:加药方式由间隔加药改为连续加药。大淑村矿选煤厂原煤泥水中添加絮凝剂采用泵供药方式,司机很难控制药剂流量,加药过程只需几分钟,不能做到连续用药,影响絮凝效果,煤泥不能厂

9、内完全回收,很难保证循环水浓度。为此,大淑村矿选煤厂对絮凝剂加药点进行了改变,厂加工了二次药液盛放桶,依靠药液自流方式实现了煤泥水连续加药,提高了澄清浓缩设备固液分离效率,不仅保证了循环水浓度,而且降低了药剂耗量。2. 3 加强介质回收管理工作(1)稀介泵司机与磁选机司机配合不当,调度指挥失误,易造成一段磁选机冒料。为此,厂加强了岗位司机技术培训工作,制订了严格的考核办法,防止堵、漏等事故发生。同时,大淑村矿选煤厂改造了磁选机地漏管道,下料管直通介质桶内,生产中磁选机发生的跑、冒、滴、漏全部流入介质桶,避免了介质地沟损耗。(2)鉴于卸介中存在介质泼散、流失现象,厂改变了磁铁矿粉储运和添加方式,

10、储存地由一楼改到二楼介质桶附近,方便了司机加介,同时,厂规定卸介人员严禁从车内往下随意扔介,使用起吊设备从介质车内运介到二楼储存地,严禁介质堆放。通过上述措施,既避免了卸介时介质散失现象,又杜绝了存放中介质结硬,加介中二次运输流失现象。3 结论围绕降低介耗,大淑村矿选煤厂加强了设备管理和技术管理工作,引进了先进生产设备,调动职工积极性、能动性,加强职工技术培训,严格各生产环节管理,使介耗从试生产时 3kg/ t 以上降到目前0. 7kg/ t,管理工作取得了成效,经济效益明显。4 问题探讨与试生产时相比,大淑村矿选煤厂虽然介耗管理工作取得了一定成效,但与块煤重介先进经验相比还存在一定差距。磁选机作为介质回收设备,必须提高磁选效率。生产中应该注意的是,合介分流量越大,从磁选尾矿中损失的磁铁矿量也越大,因而,不应随意增加分流量。大淑村矿选煤厂因生产技术改造,虽然治理了脱介筛跑水、跑介事故,但脱介筛喷水全部入合介桶,也造成了生产时合介液位上升过快,合介分流量多,磁选机入料量大,负荷重,磁选尾矿中损失的磁铁矿含量也势必增加。笔者认为:大淑村矿选煤厂为进一步降低介耗,因加入喷水,筛下水浓度很低,稀悬浮液应该去稀介桶,则合介分流量小,磁选机入料浓度低,将会减少磁选尾矿损耗,介耗将进一步降低,此问题有待大淑村矿选煤厂进一步探讨论证。

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