井喷失控案例.doc

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1、 井喷失控案例天东5井一. 天东5井基本情况:1承钻井队:川东钻探公司60122队。 2.井别:大天池明达构造北高点上的探井。 3.套管:244.5mmX2985.21m。 4.井口装置:装有防喷器(具体组合不祥)。 5.井喷情况:该井于1990年1月16日15:30和1990年2月26日22:45先后发生两次强烈井喷,两名职工以身殉职,最后该井暂闭,损失巨大。二井喷及处理过程(一)第一次井喷1第一次井喷过程:1990年1月15日17:02用1.33g/cm3的泥浆钻进至h3570.72m,进T1f3层178 m发生井漏,V漏11m3/h。18:45活动钻具观察,灌泥浆15 m3满。19:50

2、起钻至h970m灌泥浆2.3 m3,液面在井口。21:25单泵循环, V漏2m3/h。16日3:30下钻到底循环, V漏21m3/h。14:00起钻完罐满泥浆,发现出口管泥浆呈线流溢出。15:15下钻至第11根158.8mm钻铤时,泥浆涌出钻铤水眼。因扣型不符,抢接回压阀和方钻杆不成功,钻铤水眼内喷增大。15:25开1#闸门关环型防喷器后,钻具缓慢上走。15:30在继续开1#、10#闸门时,一声巨响,井内重150KN的钻具(215.9mm未装喷嘴的钻头+195mm捞杯+177.8mm钻铤3柱+411X410A+158.8mm钻铤2根)飞出,1#、3#放喷管线出口附近爆炸,1#闸门外的90弯管两

3、端从法兰电焊处蹩脱。正在循环罐配堵漏泥浆的实习技术员易盛华和在机房作紧急停车操作的司机柳德发向后场奔跑过程中遇难。冲出的钻铤断成9节,最远处距井口91.4m。方钻杆被顶弯。井架多处被撞伤。15:40关全闭防喷器,开4#闸门放喷。(其中:15:52喷纯气,H2S味浓)24:00四条管线放喷,Pc1Mpa。 2第一次井喷的处理经过:1月16日16:10钻井二公司调室接到该队从当地邮局打来的天东5井井喷的电话,二公司经理带队急速赶到现场。17:10钻探公司接到电话, 公司经理、副经理等带队赶到现场,成立抢险指挥部。抢险分三阶段进行:第一阶段,排除障碍,接接1# 放喷管线,在原井口装置上增加230mm

4、双闸板防喷器1套+环行1套,试关井Pc2.7Mpa,19日测试产气44.19X104 m3/d, H2S含量为97.76g/cm3。第二阶段压井注水泥塞:1月20日,注1.35g/cm3的泥浆61 m3,注1.35g/cm3X10%的桥浆46 m3,后套压升高至18.5 Mpa,开井灌1.35g/cm3的泥浆13 m3满。23日下钻至h3093m注水泥8t,26日探塞h2992.9m。第三阶段整顿队伍,整改设备,至2月21日结束。(二)第二次井喷1第二次井喷过程2月22日钻水泥塞至h3093m,1.47g/cm3,T46s,25日通井至h3569.30m,V漏48m3/h。在h3412m进行两

5、次桥浆堵漏,注入桥浆25m3和21 m3,第一次在h2894m正挤压力13Mpa,5分钟后降为零,挤入1.43g/cm3的泥浆19m3。第二次在h2986m灌入泥浆16 m3未满。16:2524:00观察,Pc5.3Mpa。26日22:44关井,抢配泥浆,Pc18.2Mpa,开1#放喷管线间断泄压,保持Pc12.713.2Mpa。22:45井口发出巨响,瞬间强烈井喷,井场立即停电,井口失控喷高至天车,2967.84m钻具掉入井内,人员紧急撤离现场。次日晨发现从方钻杆下的127mm钻杆母接头台阶下0.03m处折断落井,水龙头与游车脱钩和方钻杆一起倒在井口大门右前场,鹅颈管由壬对焊处折断,水龙带一

6、端甩在司钻操作台前,纯气柱高15m,固定钻具的8根19mm钢绳绷断6根。27日7:50增开2#、3#、4#放喷管线放喷,Pc0Mpa。井口气柱高度降至67m。8:05关全闭防喷器,控制住井口。8:23试关井,Pc3.5Mpa。8:25开1#放喷管线放喷,Pc2.1Mpa。2第二次井喷的处理过程第一阶段压井和观察:2月28日注1.30g/cm3的泥浆8 m3、1.32g/cm3X10%桥浆41 m3,注1.301.70g/cm3的泥浆60 m3,Pc0Mpa。至3月3日关井观察,间断吊灌1.251.70g/cm3的泥浆128 m3。液面在井口。第二阶段处理井下事故和堵漏:至4月2日通过反复套铣打

7、捞,剩落鱼115.9 m,继续套铣卡铣筒,进一步打捞的难度大,且该井一直井漏无法堵住, ,H2S含量高,管理局决定在套管鞋注水泥暂闭。三应吸取的教训:1发现井漏后对井下情况判断处理失误。2堵漏应下光钻杆,但现场错误地决定下原钻具堵漏。3起钻未认真灌泥浆,灌浆数量不清楚。4井控关井动作不熟练。5放喷管线安装不合标准。6队伍素质差,职工纪律涣散。 渡1井一渡1井基本情况: 1承钻井队:川东钻探公司60121队。2设计井深:5037.00m。3构造及目的层:渡口河构造,石炭系。4井别:预探井。5244.5mm套管下入深度:3725.57m.5井口组合:244.5mm套管头+28-70双四通+28-7

8、0全闭+28-70半闭+28-35/70环形防喷器。二井喷过程:1995年12月25日14:40用1.69g/cm3的泥浆钻至h5037m(进P1 m2层5m),溢流2.2 m3。14:43停泵,上提钻具至钻杆接头出转盘面3m,关环形防喷器及127mm半闭防喷器,Pd4.2Mpa,Pc7.5 Mpa。15:20关井观察,准备加重泥浆,Pd4.2Mpa,Pc7.56.9 Mpa。16:55关环形,开半闭防喷器活动钻具,同时控压11 Mpa循环加重泥浆,入口1.75g/cm3,出口1.69g/cm3,悬重无变,Pd1.22.5Mpa,液面上涨3 m3(其中:16:42喷高约5 m, Pc1120

9、Mpa)。17:00环形防喷器心子刺坏,关半闭,开1#、3#、4# 放喷管线放喷,Pd0,Pc205Mpa。19:30关1#、3#放喷管线,用泥浆泵注1.85g/cm3的泥浆43 m3, Pd1.50Mpa,Pc2032 Mpa,出口气带泥浆,继续泵注泥浆时,2#泥浆泵保险凡尔销子蹩断,停泵关正循环闸门,Pd20Mpa,Pc14Mpa。19:50关井,Pd2025Mpa,Pc14Mpa,立管顶端堵头被冲脱,井口出现险情,开三条放喷管线放喷。27日3:09开三条管线放喷,Pc4.8Mpa。(其中:26日10:45下放钻具坐于吊卡上,关下旋塞)井内钻具脆断,井口钻具上行3.78m,水龙头脱钩倒向井

10、场,井口第一根钻杆至母接头台阶以下0.76 m折弯成70。立即开第四条放喷管线放喷,Pc4.81.7Mpa。17:00井口钻杆折弯处轻微刺漏,以后逐渐增大。30日4:00井口折弯处钻具被刺断,天然气向井场斜向喷高约20余米。已准备好喷砂切割钻杆的工作难以实施。14:40关球形、开半闭、再开球形,井内锝根钻杆(83.70m,至第10根氢脆断掉)旋转冲出,随即关全闭,控制住井口。二压井处理及后续作业 96年1月4日用5台压裂车和两台泥浆泵,共压入1.902.20g/cm3的泥浆192 m3,最高施工压力32 Mpa。 11日采用置换法排出井内余气,同时整改井口装置及新接和整改放喷管线8条。5月1日

11、打捞处理至h4016.04m,铣筒被卡掉井,终止通、套、倒处理。9月5日侧钻至h4390m完钻,完井测试飞仙关产气44.152X104 m3/d,H2S含量231.925g/ cm3。三渡1井井喷的教训:1揭开阳新的钻井液密度未达到设计要求,设计阳新密度为1.801.85 g/ cm3,实钻密度为1.69 g/ cm3。2对飞仙和阳新气层认识不足。3井控意识不强。4关井后的处理措施不当。5防喷器与井口闸门压力不匹配,防喷器压力等级是70Mpa,上四通两侧(2#和3#闸门)压力等级是35 Mpa。 温泉4井一温泉4井基本情况:1承钻井队:川东钻探公司6020队(川钻5队)。2设计井深:4650m

12、。3构造及设计目的层:温泉井构造西段下盘,目的层石炭系。4井别:探井。5已下套管情况:339.7mmX238.99m。6井喷前井下复杂情况:本井在T3xT1j3(h609.51747 m)用1.071.14 g/ cm3的泥浆钻进,多次发生井漏,V漏2.530 m3/h,岩性为砂岩、云岩、灰岩,多次采用桥塞泥浆堵漏。至发生井喷累计漏失泥浆473.6 m3、桥塞泥浆105.8 m3。二井喷发生经过:1998年3月22日17:35钻至h1869.60 m井涌,层位T1j23,液面上涨1.5 m3,泥浆密度1.131.11 g/ cm3,涌势猛烈。17:40关井,核查液面上涨5 m3。17:46关井

13、观察 Pc01.2 Mpa。20:00关井观察Pd05.5Mpa,Pc1.27.57.9 Mpa。23日7:02关井观察,Pd08.5Mpa,Pc07.9 Mpa。8:40点火放喷,Pd8.5Mpa,Pc7.98.17.5 Mpa。12:15反注1.45 g/ cm3X10%的桥塞泥浆30 m3、钻井液90 m3压井无效(其中 10:5512:15点火防喷,出纯气,焰高14 m)。 13:00关井观察。24日3:50点火放喷,Pd1.6Mpa,Pc6.3Mpa。二处理过程 1准备正压井,但钻具水眼不通24日3:5025日3:10防喷,橘红色火焰,高715 m,Pd1.08.7Mpa,Pc5.7

14、6.9Mpa,做压井准备工作。26日8:00,对水泥车管线试压20 Mpa,用泥浆泵注清水6 m3,泵压7.9 Mpa16 Mpa,正循环不通,用泥浆泵注清水间断蹩压仍不通。卸方钻杆抢接下旋塞、回压凡尔和蹩压三通,用一台700型压裂车向钻具内间断正蹩清水3.6 m3,泵压020 Mpa0,在以后蹩压的同时开放喷管线放喷,喷势猛,其中17:5518:30出口见较多液体喷出,并听见放喷管线内有岩屑撞击声。2钻杆内射孔,但压井未成功因钻具水眼不通,决定射开钻具,建立循环通道,为压井创造条件。经过周密的布置和准备,在h1693.71689.93m钻具内用41发51型射孔弹射开钻杆。用一台泥浆泵和一台7

15、00型压裂车正注清水21 m3,Q30l/s,泵压05 Mpa,Pc6Mpa,起出射孔枪,期间放喷,焰高2025 m,接着正注1.85g/cm3重泥浆41 m31.90 cm3重泥浆77 m3。出口喷势时强时弱。因为泥浆总量不足,压井未成功。3压井、封堵、绝后患29日用三台水泥车向钻具内注清水54 m3、用两台泥浆泵和一台986水泥车正注1.80g/cm3的泥浆158 m3,喷势减弱。关两条放喷管线;注1.45g/cm3X10%的桥浆55 m3、1.80g/cm3的泥浆82 m3,喷势继续减弱,但无泥浆返出。用三台815、两台986水泥车正注嘉华G级快干水泥180t(初凝时间50分钟),1.80g/cm3,Q55l/s,出口喷纯气,火势减弱,用986水泥车正替清水14 m3,出口无喷势,关放喷管线。用水泥车反灌1.45g/cm3X7%的桥浆19

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