除盐水装置铁污染的治理

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1、除盐水装置铁污染的治理 唐山建龙钢铁公司2013 年8月、事故背景:2013 年 5 月开始,随气温升高,建龙钢铁厂原水水池(2 万 立方)出现铁指标连续超标的问题,影响到了循环水补水、除盐水装置和 其它需要新鲜水的装置。原水装置至除盐水站管路材质为 PE 管材,经查明 铁超标的原因为城市自来水至原水池的300米管路(材质为碳钢,DN400) 因年久出现腐蚀所致。、除盐水装置:除盐水的主要工艺流程为:原水原水采原水I多介质过滤器*活性炭过滤_*保安过滤器 咼压泵 R0装置-*RO产水箱 O产水泵4除碳器*混 产水箱用户1、除盐水装置设计产水量为400m3/h, RO膜为海德能干式膜,单级。 每

2、组膜的排列方式为2:1,即一段为12支压力容器,膜数量为72支;二 段为6支压力容器,膜数量为36支;共4组膜,膜的总数量为432支。 RO 设计水回收率为 75%。2、除盐水主要用于炼铁高炉(RO产水),焦炉气发电、烧结余热发电(混 床出水)等。3、2013年5月份的进水水质指标(均值):项目PHTDS悬浮物总硬度钙硬度氯化物总铁硫酸根铜单位Mg/LMg/LMg/LMg/LMg/LMg/LMg/LMg/L进水标准6.5-8.51000504504502500.52501.0实测标准7.4820153403001804.51500.34、 2013年5月份开始,除盐水装置从原水箱开始至最后的产

3、水水箱都出现 了铁污染的情况,各处理阶段都出现出水铁超标的问题;RO装置二段甚 至出现铁锈,主要是二价铁经浓缩后在二段产生三价铁所致。5、因钢铁厂其它装置处于满负荷生产状态,不允许除盐水装置停车彻底清 洗;城市自来水至原水池的300米管路(材质为碳钢,DN400)也需要重 新布管或在原水阶段增加除铁装置。经过与钢铁厂协商后,确定 8 月份钢 铁厂大修期间(时间15天)由钢铁厂负责城市自来水至原水池的300米 管路的重新布管;在此期间除盐水装置进行彻底清洗。三、除盐水装置的冲洗方案:1、清洗水来源:因为原水系统已受铁污染,无法作为清洗水水源,确定将 厂区内的一口深井作为清洗水来源;将已停运的一套

4、软化水装置作为处 理装置,软化出水经检验合格作为清洗水输送至除盐水站。2、水箱清洗:包括2个200m3的原水箱;2个200m3的RO产水箱;2个 200m3的产品水箱;2个1m3的氧化剂加药罐;2个1m3的还原剂加药 罐; 2个1m3的阻垢剂加药罐;2个1m3的絮凝剂加药罐;1个1m3的 清洗水箱。清洗方式为打开人孔,用高压水枪冲洗。3、过滤器清洗:包括 8组多介质过滤器;8 组活性炭过滤器;6 组混床装置; 4 套保安过滤器。清洗方式为手动反复清洗,待清洗出水铁指标及其它指标合格为清洗 结束。4、膜清洗:由于压力容器内壁有铁锈析出,膜清洗分为2步 (1)按组拆卸共 432 支膜,标记好膜的安

5、装顺序。用高压水枪冲洗压力 容器内壁及膜的外表面,冲洗后按原顺序装好膜及组件。(2)化学清洗:清洗顺序为杀菌剂清洗、碱清洗、酸清洗。杀菌剂选用 非氧化性杀菌剂或 RO 膜专用杀菌剂;碱选用三聚磷酸钠;酸选用食品 级一水柠檬酸。5、管路清洗:原水至除盐水站 400 米长 PE 管路暂时不清洗,从进水电磁 阀处断开,待原水系统改造完毕,铁指标合格后再行清洗;出水管路待 除盐水装置出水合格后再清洗;装置内部管路随各阶段处理设备一起清 洗。6、人员组织:装置内部人员加其它装置借用人员共 20 人。其中拆膜装膜人员 12 人分为 2 组,每组1 人负责组织及标记膜的安装 顺序;1 组 4 人负责用高压水

6、枪冲洗水箱及压力容器内壁、膜表面; 1 组 4 人负责制软化水及按装置流程冲洗。四、冲洗安全要求:1、罐内冲洗要求打开罐的所有人孔,保持罐内通风良好;2、罐的冲洗尽量在白天运作,以保持罐内光线充足;3、罐内需登高作业的,必须准备好安全装备,有安全预案;4、加药装置的冲洗需佩戴好安全防护用品;5、膜的拆装需注意不要损坏膜及膜的组件,现场应备用一些组件,如0型 圈、内连接套管等。6、多介质过滤器、活性炭过滤器、混床冲洗完后观察填料、树脂的液位情 况,缺少的填料、树脂及时补充。7、高处膜的拆装应特别注意人身安全,对没有拆装经验的人员尽量避免登 高拆装膜及组件;8、现场管路材质多为PPR、UPVC,冲

7、洗时应尽量避免人员直接踩踏管路;9、装置冲洗前现场需注意的事项对所有参与冲洗的人员进行培训;10、做好冲洗阶段的记录,对各段的冲洗后效果进行评价。五、除盐水装置冲洗:1、软化水装置启动:厂区内原有一套软化水装置及一套离子交换除盐装置,已弃用 3 年多。对一组软化水装置(钠离子软化)进行盐再生,恢 复部分软化能力,产水量较小(20m3/h)。水质指标如下:( 1)地下水:项目PHTDS悬浮物总硬度钙硬度氯化物总铁硫酸根铜单位-Mg/LMg/LMg/LMg/LMg/LMg/LMg/LMg/L进水标准6.5-8.51000504504502500.52501.0实测标准6.8590010400350

8、1500.31200.52)软化水指标:项目PHTDS悬浮物总硬度钙硬度氯化物总铁硫酸根铜单位-Mg/LMg/LMg/LMg/LMg/LMg/LMg/LMg/L进水标准6.5-8.51000504504502500.52501.0实测标准7.1900545351400.251200.5(3) 8月15日为大修开始日期,大修开始前接通一条50米(DN40) UPVC 管路从软化水装置至除盐水站。首先用高压水枪冲洗1个200m3的原水箱; 冲洗完后将软化水引入此原水箱。装置停运后冲洗另一个原水箱,连续制 软化水并将2 个原水箱充满。2、过滤装置清洗:8 组多介质过滤器、8 组活性炭过滤器、6 组混

9、床全部手动清洗,按制排水一水反气反水反正注制水, 其中以水反洗、气反洗为主。正常自动清洗时间为30分钟,手动清洗时间 增加至45分钟,检测反洗出水及正洗排水总铁小于0.5 Mg/L为合格。过滤装置清洗时间为 5 天。3、膜的清洗:(1)拆下膜及组件后用高压水枪、铁刷清理压力容器内壁,去除铁锈;用高压水枪冲洗膜外表面。冲洗完后重新按原顺序安装。膜的拆装、冲洗共需10 天时间。( 2)化学清洗:杀菌剂清洗:a、将清洗水箱设置为反渗透清洗状态;b、加水1吨并加热至30-35;c、加非氧化性杀菌剂或反渗透膜专用杀菌剂10公斤(可视情况调节杀菌剂 投加量);d、将浓水回流全开,产水回流开1/3;e、循环

10、开始,时间为2小时;f、循环结束后浸泡1小时;g、用清水将反渗透膜、清洗水箱冲洗干净。碱洗:a、清洗水箱加水1吨并加热至30-35;b、加入三聚磷酸钠50公斤;c、检测清洗水箱内PH值,保持在10以上,不足的可继续投加三聚磷酸钠或 加碱(NaOH)调节;d、将二段浓水回流全开,产水回流开1/3;e、循环开始,时间2-3小时;f、每隔10分钟取样检测一次PH值,如果PH小于10,及时补充三聚磷酸钠或碱至清洗水箱;g 、循环结束后浸泡 1 小时;h 、用清水将反渗透膜、清洗水箱冲洗干净。酸洗:a、加水1吨至清洗水箱并加热至30-35;b、加入食品级一水柠檬酸50公斤,并调节PH值在4以下;c、将浓

11、水回流全开,产水回流开1/3;d、循环开始,时间为2-3小时;e、每隔10分钟取样检测一次PH值,如果PH大于4,及时补充酸至清洗水箱;f、循环结束后浸泡1小时;g、用清水将反渗透膜、清洗水箱冲洗干净。4、管路清洗:从原水罐进水电磁阀处断开管路,待原水池水置换合格,进水铁指标达到要求后用原水装置出水冲洗进水管路;装置内部管路清洗随各段 装置一起进行,注意记录检测冲洗后的化验水质指标,不合格的出水管路及 时记录并采取相应措施处理;出水管路待整套装置冲洗完后从用户用水端排 出冲洗水。五、冲洗后的水联动试运行1、装置分段冲洗完毕,原水进水指标合格,按从前至后的顺序启动装置;2、注意检查各段的水质指标;3、检查各段管路、阀门处有无泄漏,如有泄漏及时处理;4、检查各段组件、配件有无损坏,如有损坏及时检修、更换;5、检查反渗透压力容器两侧有无滴水情况,如有滴水及时对相应膜组重新拆装 处理;6、水联动运行,出水水质指标合格,装置内部问题处理完毕,除盐水装置冲洗 结束。

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