氨裂解操作说明

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1、一、工艺流程液氨从D2601至轻烃回收液氨管线(106-150-BL-27002)上引出, 经DN25管径的管线,进入E2312売侧,与裂解气换热后,进入裂解 管在催化剂的作用下,生成的H2、N2及微量NH3进入E2312管侧, 与入口液氨换热后,分别送往105 和106单元开工加热炉入口。裂解炉F2302采用天然气加热。工艺流程简图如下:二、开车程序1、系统气密 系统水压试验合格、吹扫完毕,进行该项工作。气密介质:0.8MPa氮气(仪表风)。1.1 导通氮气管网至本系统盲板,氨管线、天然气管线根部阀关闭, 盲板处盲位,至105、106 最后一道截止阀关闭;1.2 开氮气总阀、氮气管线至天然气

2、管线跨线阀;1.3 检查设备法兰、接口等连接处,确认无泄漏;1.4 系统保压合格。2、系统置换 利用系统保压氮气,进行置换。在氨系统、燃料系统各低点取样, O2 含量小于0.2%合格。3、系统升温3.1 沟通氮气流程(至放空)、燃料流程,炉膛置换;3.2用工艺手动放空阀控制系统0.3MPa压力,并有放空量(若变换升 温步骤运行,则放空关闭,出口气进变换系统)3.3按点火程序点火,控制炉管出口温升不超过40C;3.4不断调整烧嘴燃烧状况和氮气流量,直至出口温度600C。4、系统投氨4.1 氮气升温后期,液氨管线盲板导通,并进行氨置换,引氨至裂解炉前,压力 0.35MPa-0.5 MPa;4.2

3、若氮气进变换系统,则改就地放空;4.3 缓慢打开液氨管线小阀,缓慢关小氮气阀,注意维持炉管温度;4.4逐渐增加燃烧量,使炉管出口温度达到750-800C,分析出口气中 NH3 含量小于 0.4%合格;4.5氨含量合格,且变换升温系统运转正常后,打开K23O1出口管线 上氢氮气截止阀、逐渐全开裂解炉出口截止阀、逐渐关死裂解炉出口 放空阀,保持氢氮气压力稳定;三、停车程序1、裂解气切换到现场放空,适当减少燃烧量;2、引0.8MPa氮气至炉前,缓慢开氮气、关液氨根部阀;3、以不高于40C的速度进行降温,约200C后,切燃料气;4、对燃料气、液氨管线进行置换,合格后,导盲板,该系统进行隔 离。四、操作

4、与维护要点1、严格控制燃烧状况,禁止火焰舔烧炉管;2、严格禁止炉管干烧,特别是氨与氮气切换过程中,不能断气;3、严格控制出口温度不超过850C,也不能造成温度的大幅波动,特别是调整负荷时,;4、控制液氨压力稳定;5、控制氢氮气压力略高于升温系统压力;6、控制进升温系统NH3含量合格;五、事故处理1、氮气中断 若是升温过程氮气中断,则:1.1 迅速关闭 TIC02 阀;1.2 现场迅速关闭炉管进出口阀;1.3 查请原因,尽快恢复。2、液氨中断 如是还原过程中液氨中断,则:2.1 迅速关闭 TIC02 阀;2.2 还原系统停止配硫;2.3 查明原因,视床层温度,可从投氨开始恢复操作。3、天然气中断 正常运行时天然气中断,则停止投氨、还原操作,该系统“闷炉”。 查明原因,恢复生产。4、炉管断裂 由于燃烧情况控制不好,造成炉管局部长时间过热,可能产生“蠕变” 而断裂,则:4.1 迅速关闭进氨阀(含根部)、出口氢氮气阀,停止还原操作;4.2 可打开氮气吹扫或开炉堂蒸汽阀置换降温;4.3 降至常温后,进行检修。

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