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1、 文件编号:JGJ-309(1).09 受控状态:构造名称:四川盆地九龙山构造井 别:评 价 井井 号:龙110井井 型:直 井固井类别:三类井业主单位:西南油气田分公司 龙110井177.8mm油层套管固 井 工 程 设 计川庆钻探工程公司井下作业公司2010 年4月25日 龙110井177.8mm油层套管固井工程设计设计人:_ _(签字) 日期: 井下作业公司审核意见:审核人:_(签字) 日期:_ _川西钻探公司技术部门复审意见:复审人:_(签字) 日期:_ _川西钻探公司技术部门领导审核意见:审核人:_(签字) 日期:_ _勘探事业部审批意见:审批人:_(签字) 日期:_ _龙110井1
2、77.8mm油层套管固井超定额材料追加报告勘探事业部、川西钻探公司工程技术部:根据龙110井177.8mm固井井下情况及现场办公会议内容,为满足本次固井的施工要求,提高龙110井177.8mm油层套管固井质量,在混配的固井水泥灰及现场固井配浆水中使用了部分超定额的外加剂及外掺料以及一些特殊加工的超定额材料。现对超出本次固井定额部分的材料数量进行费用追加。超出定额部分的材料所产生的费用望贵单位给予认可,特此报告。超出定额以外的固井材料具体如下表:材料名称数量备注177.8mm特殊螺旋倒角刚性扶正器(外径200mm)15只特殊加工工具,超定额177.8mm普通刚性扶正器(外径208mm)25只特殊
3、加工工具,超定额177.8mm铝制普通引鞋1只特殊加工工具,超定额当否,请批示! 井下作业公司工程技术部 2010.4.15前 言龙110井地理位置位于苍溪县桥溪乡富强村1组,属于四川盆地九龙山构造,是西南油气田分公司的一口评价井。该井由川庆钻探工程公司川西钻探公司川庆50656队承钻,本开设计井深为3315m,实际预计完钻井深为3310m,根据2010年4月13日现场办公精神,本次固井采用常规双胶塞固井工艺,两凝水泥浆体系, G级快干水泥浆(密度1.90g/cm3)封固3308.002500.00m, G级缓凝水泥浆(密度1.90g/cm3)封固2500.000.00m,下水泥塞长50.00
4、m希望参加此次固井的各相关单位,严格按照审批后的设计搞好相应的施工准备,若井下情况发生重大变化,需根据补充设计进行相应准备,固井前再根据现场电测资料和井下实际情况对本设计进行修改、补充和完善。 目 录1. 钻井资料 ( 1 )2. 地质资料( 2 )3. 固井目的及方法( 3 )4. 固井难点与主要技术措施( 3 )5. 套管柱设计、强度校核与扶正器安放设计( 5 )6. 固井工艺设计( 6 )7. 水泥试验设计( 7 )8. 施工有关压力计算( 8 )9. 施工技术要求( 9 )10.施工组织( 11 )11.施工安全和环保预案( 12 )12.固井设备、工具与材料清单( 12 )附件一:龙
5、110井177.8mm油层套管固井施工应急预案 龙110井177.8mm油层套管固井工程设计附件二:龙110井177.8mm油层套管固井现场办公纪要1 钻井资料1.1 基本数据 钻机编号:川庆50656队 钻机类型: ZL50L 井 别: 评 价 井 完井方式: 射孔完井 本开设计井深:3315 m 本开完钻井深: 3310 m(预计)1.2 井身结构1.2.1 井身结构图177.8mm套管3308.00m215.9mm钻头3310.00m水泥浆两凝界面2500.00m244.5mm套管2350.10m311.2mm钻头2356.00m339.7mm套管300.50m444.5mm钻头302.
6、00m 311.2mm钻头深313m244.5mm套管下深3160m311.2mm钻头钻深3880m244.5mm套管下深3878m两凝界面1800m说明:本开采用215.9mm钻头钻进,177.8mm套管固井。水泥浆浆柱结构为:缓凝水泥浆密度1.90g/cm3,封固02500.00m, 快干水泥浆密度1.90g/cm3,封固2500.003308.00m。下水泥塞长50.00m左右。1.2.2井身结构 序号钻头套管尺寸(mm) 钻深(m)尺寸(mm)壁厚(mm)下深(m)封固井段(m)1660.435.00508.012.734.000.0034.002444.5302.00339.710.
7、92300.500.00300.503311.22356.00244.511.992350.100.002350.104215.93310.00177.811.513308.000.003308.001.3 钻井液性能类型: (2010年4月13日生产报表) 密度(g/cm3)粘度(s)初切/终切(Pa)泥饼(mm)滤失(ml/30min)动切(Pa)1.76512.5/8.50.53.46含砂(%)PH固含(%)表粘塑粘0.29.51.4 钻井参数钻压(KN)转速(rpm)排量(l/s)泵压(MPa)备注20050291314170mm缸套1.5 钻具组合215.9mm钻头+双母+回凡+16
8、5.1mm钻铤2根+210mm扶正器+165.1mm钻铤10根+ 127mm钻杆1.6 油气水显示及复杂情况起下钻正常,无沉砂,无阻卡,无井漏发生,起、下钻摩阻5-8t。1.6.1层位:沙一段井段:2708.50-2723.00m(厚14.50m)岩性:浅灰白色中砂岩类别:气测异常简述:2010年3月24日15:36用密度1.16g/cm3、粘度36s、氯离子含量14570mg/L的聚磺钻井液欠平衡钻进至井深2710.90m(迟到井深2708.69m),立压11.5MPa,排量34L/s,迟到时间35min见气测异常,17:47继续钻进至井深2720.82m(迟深2717.98m)气测达到峰值
9、,全烃由0.210811.6030%,C1由0.11169.8345%,C2由0.00410.2797%,C3由0.00000.0548%,iC4由0.00000.0116%, nC4由0.00000.0118%;钻井液性能及池体积无明显变化,槽面气泡占10%,集气点火未燃,期间,气测全烃在3.25007.6300,C13.12007.4300,至18:52继续钻进至井深2725.70m(迟到井深2723.00m),逐渐恢复正常,显示历时196min。钻时变化:27082718m的钻时变化在1214min/m现场分析:该段岩性为浅灰白色中砂岩,石英含量高,中粒为主,次为细粒,次棱角状,分选较差
10、,泥质胶结,性较疏松,结合钻井液密度、钻时和岩性,综合解释为含气层。1.6.2层位:千佛崖组井段:2891.00-2892.00m(厚1.00m)岩性:深灰色细砂岩类别:气测异常简述:2010年3月27日10:50用密度1.17g/cm3、粘度36s、氯离子含量14357mg/L的聚磺钻井液欠平衡钻进至井深2892.31m(迟到井深2891.00m)见气测异常,立压11.4MPa,排量34L/s,迟到时间36min,10:59钻进至井深2892.64m(迟到井深2891.32m)气测达到峰值,全烃由1.534626.6045%,C1由1.453524.5512%,C2由0.07561.0308
11、%,C3由0.01870.2572%,iC4由0.00770.0310%, nC4由0.01250.0340%;钻井液性能及池体积无变化,槽面气泡占10%,集气点火未燃,至11:54继续钻进至井深2894.70m(迟到井深2893.36m)逐渐恢复正常,显示历时9min。钻时变化:21min/2890m、26min/2891m、31min/2892m、22min/2893m现场分析:该段岩性为深灰色细砂岩,成分以石英为主,含黑色矿物,细粒,次园状,分选中等,泥质胶结,性硬,致密。综合解释为含气层。1.6.3层位:东岳庙段井段:3105.00-3106.00m(厚1.00m)岩性:深灰色细砂岩类
12、别:气测异常简述:2010年4月4日03:30用密度1.57g/cm3、粘度45s、氯离子含量12654mg/L的聚磺钻井液钻进至井深3107.11m(迟到井深3105.36m)见气测异常,立压15.1MPa,排量31.4L/s,迟到时间43min,03:48钻进至井深3017.63m(迟到井深3016.13m)气测达到峰值,全烃由0.42668.8854%,C1由0.33437.3562%,C2由0.00840.1443%,C3:0%,iC4由0.00390.0396%, nC40%;钻井液性能及池体积无变化,槽面气泡占5%,集气点火未燃,至04:22继续钻进至井深3108.99m(迟到井深3107.23m)逐渐恢复正常,显示历时18min。钻时变化:38min/3105m、31min/3106m、28min/3107m、35min/3108m现场分析:该段岩性为深灰色细砂岩,成分以石英为主,含黑色矿物,细粒,次园状,分选中等,泥质胶结,性较致密。综合解释为含气层