节能降耗实施方案

上传人:m**** 文档编号:513955652 上传时间:2023-05-07 格式:DOC 页数:3 大小:22.50KB
返回 下载 相关 举报
节能降耗实施方案_第1页
第1页 / 共3页
节能降耗实施方案_第2页
第2页 / 共3页
节能降耗实施方案_第3页
第3页 / 共3页
亲,该文档总共3页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《节能降耗实施方案》由会员分享,可在线阅读,更多相关《节能降耗实施方案(3页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、凌志达公司节能降耗的实施方案凌志达煤业有限公司为了面对煤炭市场低迷的不利形势 ,积极围绕集团公司 “精细化管理”方针,把组织开展“岗位节约、降耗增效”活动作为现阶段及今 后工作的重要内容。为此,我们结合公司实际情况制定本活动方案:一、指导思想坚持以科学发展观总揽全局,认真贯彻总公司的基本要求,以转变思想观念 为宗旨,以提高材料利用率为核心,以科学管理、科技创新、技术改造为重点, 坚持突出重点与全面推进、成本控制、制度保证相结合,创新机制、完善政策、 加大宣传、强化管理,努力形成公司推动、市场导向、企业主体和公众参与的工 作格局,加快构建材料节约型的煤矿业发展模式,走出一条符合我矿实际需求的节能

2、降耗新路子。二、重点内容1、认真贯彻集团公司会议精神为根本,狠抓基础管理工作坚持抓好节能降耗管理组织体系和制度体系建设,使节能降耗管理工作按部 就班有序展开。在节能降耗组织上我们建立了由主管经理、相关部门负责人和基 层人员的三级管理网络,建立了节能降耗领导小组,把节能降耗管理工作覆盖到 生产班组和基层各个岗位。比如:(1)在井下设立多个材料库,设专人管理,专人负责,有效地控制了井下 乱堆乱放、材料丢失等现象,提升了材料物资管理水平,充分利用旧材料,旧设 备,减少了材料的投入,使吨煤材料费由一季度的41.9元/吨降到5月份的16.1 元/吨。(2) 井下排水采用避峰用电措施,井下每天排水 4小时

3、、功率630KV,地面 水泵每天排水10小时、功率110KV,高低峰电费差价0.74-0.29=0.45 ,4X 630 X 0.45 X 30+10X 110X 0.45 X 30=48870,每月可节省电费 48870元,6 个月节省 电费293220元,约29万元。(3)、维修EBZ160掘进机一台,根据三一重装外修厂家和报价,修理费需110万元,后公司自行维修。工时和配件费不足20万元,节省资金90万元。2、利用科技创新,提高企业经济效益我矿始终坚持把科技创新作为节约资源、减少能耗、增加效益、促进发展的 重要手段。我矿成立了由各科专业人才组成的研究队伍, 对生产中出现的新情况、 新问题

4、进行研究分析。目前,已经研究出好几个项目,为我公司创造了很大的经 济效益。(1 )斜巷绞车牵引超重矿车动滑轮增力技术及装备研究及运用为了解决矿井运输重型设备时采用“化整为零”的做法,避免不必要的拆解 组装带来的麻烦。我们研究出一种斜巷绞车牵引超重矿车动滑轮增力技术及装 备,用以连接绞车与重型设备提高原有运输系统的运输能力,实现利用斜巷原有运输绞车对重型设备的整机运输。 若采用支架分解下井的方法,在井上分解时可采用龙门吊车起吊支架,辅助进行拆卸,但在井下需要购置专门的液压支架起吊平台,帮助液压支架的起吊与装配,可以节省起吊台设备价 80万元, 液压支架的拆解与装配工作各需要一个班组, 每个班组6

5、人,每班可拆解 或装配2架液压支架,每日可拆装支架6架,该矿15211综采工作面共使用118 架液压支架,因此需要20天可完成支架的拆装,每人每天工资按 200元计算需 要人工费用为:200*20*6*3*2=144000元,即14.4万元。 利用动滑轮牵引装置下放液压支架, 可以节约支架运输时间10天,若其 他设备安装正常,则工作面准备时间将缩短 10天,按每日产量0.6万吨煤炭生 产计,每吨煤炭利润100元,则节约的时间可增加利润:100*6000*10=6000000 元,即600万元。利用这项技术,共节省资金94.4万元,增加利润600万元。(2)、新型锚杆回收钻具的研制及应用井下巷道

6、主要支护是锚杆支护,工作面的回采导致大量支护锚杆被遗弃在老 空里。我们在安全的前提下,为了锚杆回收时不被损坏,能够重复再利用,我们 研发出一种新型锚杆回收钻具,并取得发明专利。四月份,在15201工作面得到 了成功运用,到目前为止,回收锚杆 600根,节省资金2.4万余元。(3) 空压机采用新技术变频控制,平均每月可节电12.9万度,6个月节省 电费38.7万元。(4)为了解决东翼主运巷与东翼回风巷喷浆时喷浆料运输难度大的问题, 决定采用“打孔运料”技术,即在煤柱上打孔引管路进行喷浆。节省辅助材料投 入费79万元,人工费20.4万元,排水管路费3.3万元,合计共节省102.7万元。3、进行技术

7、改造,节约资金费用对系统进行改造时,严格执行“利用废旧材料、旧设备,旧设施”的原则, 为我公司节约资金费用。(1)、辅助运输改造按照公司年度采掘衔接计划安排,2014年2月20日,15211工作面开始回 撤,15201工作面开始安装。为确保运输支架过程中能够安全顺利。年初公司决定将东翼辅运巷辅助运输由原来的 600mn轨距改为900mn轨距,改造过程中所涉 及到的矿车,主副压绳轮组、托绳轮组、梭车、道岔以及重型平板车均需要更换, 共需资金179.69万元,因公司资金困难,又考虑到原有的设施设备在改造后将 造成巨大浪费,故公司决定对原有的设备设施进行改造。改造费用仅用3.11万元,节约费用176

8、.58万元。(2)、洗煤厂产品仓仓下快速装煤系统改造根据设计洗煤厂产品仓下要建一套快速装系统,预算资金约2000万元。由于公司面临困境,资金不足。因此,我们为节省资金,充分利用以前装列车用的 废装料台,用废旧材料制作安装了两部皮带运输机,改造成临时快速装车系统, 能够满足需求。消耗材料费不足 20万元,人工费10万元,节约资金投入1970 万元。(3)、15201运输皮带机卸载部延伸改造。15201皮带机要跨过东冀辅运巷, 不能满足皮带机头安装,需外购一部刮板机配合运输,而满足1200t/h运量的刮 板机市场价需300多万元。为减少设备投入,公司经研究决定采用延长皮带机卸 载部的方法进行运输。

9、机电科负责设计,机修厂制作、安装。三个月来,该装置运行正常,已完成原煤运输30余万吨,为公司节约成本300万元。(4) 、水管挂钩改造。以前我们主要用从厂家购买的标准钩,机修厂从2月份开始用废旧材料自己制造,强度相当,到目前节省资金大约12万元。(5) 、地面机运队运输系统改造,改造后每天可节省岗位27个,每月可节 省工资5.5万元,节省电费3万元,共计8.5万元。三、全面管理我矿还要在节能降耗工作中加强监督,全面管理,从地面到井下,从个人再到集体,落实责任,逐级考核。在全矿职工中大力开展技术创新、小改小革活动, 充分发挥职工聪明才智,广泛开展有利于矿井安全生产、节约挖潜方面的合理化 建议,确保达到适应生产需要。加强广大员工节能降耗教育。坚决杜绝“长流 水”,绝无“放任自流”,坚决杜绝长明灯,办公室及休息室做到“人离灯闭”。 合理调整“水量平衡”,尽最大努力利用矿井水处理站的水,减少生活水处理站 的用水量。避免空载运行,在停机或运输停止时,必须关闭设备,严格控制空载 运行。严格控制材料消耗及油脂消耗管理,并做好材料、油脂用量记录表,发现 消耗异常,及时查找问题原因,确保最低消耗,实现效益最大化。四、成本控制1 、大力实施成本战略。树立低成本竞争意识,通过优化设计,在源头上把控成本和资金安全,降低后续运营成本和风险。对全体职工进行成本意识宣传教

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 活动策划

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号