弯板调直工艺

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1、弯板处理工艺1、在弯板的拱面用喷壶喷水,水量 偏大点。2、准备30皿厚的隔条,码托用。3、码盘:第一层隔条放在胚料的两 端,把胚料拱弯的一面朝上,板与 板之间隔10皿的缝隙。4、第二层两根隔条放在第一层的中 间,隔条之间的距离150-200皿, 两边的距离等分,把胚料拱弯的那 朝下,板与板之间隔10皿的缝隙。5、第三层和第一层一样,以此类推。7、进窑。6、高度码到你准备的重物正好把板 的弧度压出来止。码太高压不下去, 太少又浪费时间。8、干燥窑干球设定60度,湿球60, 升温不喷蒸。9、等窑的温度升到60度开始计时, 保持2小时,期间不排湿。第二、 三窑保持的时间根据实际情况 调整,因为窑已经

2、热透,要的时间 短一些。10、时间到后出窑。出窑后上面的 重物必须等板凉了后才能拿下来, 不然板会反弹回去的。11、拆盘后片检,300片合格的、 149片调成上翘、7片没调过来的, 合格率6 6 %。(由此看来保持2小 时有点长了,有33 %调成了上翘,时间缩短到1.5小时再试一次)12、把直成上翘的反过来压上,时 间在3小时(在板有点热时),不 用进窑。这个时间灵活把握,如果 板凉了,就要8-10小时。13、我们这次压了 11小时,拆盘 片检,149片上翘中,124片合格、 19片没过来、6片调成下弯。合 格率:83%。总结:这次试验投入弯板456片,调直合格的424片。没调 直的32片,合

3、格率:93%。由此看这个方法是可行的。二次实验温度:60度、不排湿、保持时间1.5小时,这次先把窑的温 度升到60度料再进窑。出窑后分选:合格196片、调成上 翘28片、没调过来14片,合格率82%。分析:这次的状况比第一次合格率有了很大的提高,不过发 现板不能冷的太快,因为此次在冷却时发现门口的比里边的 效果要差一些。准备第三次试验,让它冷却速度放慢。第三次试验工艺流程:1、先将窑温升到60度。2、将喷完水码好盘的板进窑。3、计时,进窑保持1.5小时。4、将窑的风机关闭,窑门开点缝隙,让它在窑里冷却2小 时,待到板的温度在35-40度出窑。5、出窑后让它继续冷却至室温拆盘。6、如有调直过大的在板还带着温度时马上反过来压2-3小时 就能压过来。总结:这此投入实验125片、调直合格的107片、直成上翘 17片、下弯1片。合格率86%。再加上直成上翘的反压的 合格品那合格率在90%以上。通过对前两次实验的修改,第三次的工艺基木定型,不过在 实施时要根据当时的因素调整(比如环境温度、窑的密闭 性)。

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