仿真机实习报告三篇

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1、仿真机实习报告篇1学号姓名专业指导教师300MW电厂仿真实习(20_)届热能与动力工程能源与机械工程学院20年1月目录一、仿真机原形机组简介1二、仿真机组冷态启动过程 1三、仿真机组滑参数停机过程4四、启动过程中注意事项5五、学习心得6一、仿真机原形机组简介仿真机原形为300MW燃煤凝气式发电机组。其锅炉最大连续蒸发量(BMCR)为1025t/h,汽轮机为一次中间再热300MW凝气式汽轮机。主蒸汽压力为17.4MPa,主蒸汽温度为545C。二、仿真机组冷态启动过程1. 接值长启动令,机组所有工作票终结,技术交底去齐全, 机组服役手续完善,联系化学、燃料、灰硫等专业确认机组具备启动条件。2. 联

2、系热工,投用所有就地及远传仪表,送入DCS及电子 设备间有关电源。3. 按照机组冷态检查卡对设备、系统进行全面检查,查发 变组确处冷备用状态。4. 联系化学,手动开启一车间除盐水供水阀,将储水箱补 水至6m左右,定冷水箱补水至2/3。5. 启动凝结水输送泵,分别对凝汽器、闭式膨胀水箱、除氧器热水箱补水。(分别控制1000mm、20_mm、2250mm)。6. 对闭冷水系统放尽空气,投用两台冷水器,一台冷水器 备用,启动闭冷水泵,投入闭冷水压力、温度自调。投入备用闭水泵、停机冷却水 泵联锁。7. 启动仪用空压机,检查系统正常,空压机置“联锁”。8. 投运送风机油站(备用油泵联锁投入)。9. 确认

3、主油箱油位,启动油箱排烟风机,排油烟风机联锁 备用。启动交流润滑油泵、高压备用油泵运行,直流油泵投联锁。检查润滑油压。10. 确认空、氢密封油箱油位正常。启动空侧密封油箱排烟 风机。排烟风机联锁备用,启动空侧密封油泵及氢侧交流密封油泵,检查汽端及 励端空、氢侧油压差V 490Pa。空侧与氢侧直流油泵联锁备用。11. 启动A、C顶轴油泵,分别投入联锁,B泵投入备用。 开启盘车喷油阀,投入盘车,检查电流及转动部分声音正常,测量大轴弯曲。12. 投入发电机氢气检测装置,用C02置换发电机内空气, C02纯度达标后用H2置换C02。控制发电机内氢气纯度96%,氢压大于0.2MPa。 投入发电机自动补氢

4、系统。检查油氢差压维持在84kPa。13. 启动定冷水泵,调节发电机氢压大于水压。14. 联系#8机或邻机对辅助蒸汽系统管道、辅汽联箱供汽 暖箱、疏水,控制联箱压力 0.60.8MPa。15. 启动除氧器循环泵,利用辅汽对除氧器加热,控制水温。16. 启动凝结水泵。调节凝汽器、除氧器水位正常,并注意 凝水压力变化。17. 按操作卡对A、B、C炉水循环泵逐台进行注水排空气。18. 确认汽泵前置泵满足启动条件,供锅炉进水。检查电泵 各轴承油流、温度、振动、密封水差压正常。19. 省煤器再循环门置“联锁”位。20. 炉水泵注水排空气结束后,锅炉从底部缓慢上水,炉水 泵维持注水。21. 锅炉进水前后需

5、检查、记录锅炉膨胀指示器指示值。22. 锅炉上水至+200mm时,点转A、B、C炉水泵排空气。23. 点转炉水泵正常后,锅炉进水+200mm以上,启动A、C 炉水循环泵。24. 对炉水品质进行化验,水质合格后锅炉方可点火。25. 校对汽包各水位计指示正确。26. A、B空预器润滑油泵置联锁,启动A、B空预器,投用 “辅电机联锁”。27. 联系确认炉底冷灰斗、省煤器灰斗、电除尘灰斗密封良 好。28 .燃油蒸汽吹扫系统投用。29. 启动吸风机辅冷风机,备用辅冷风机联锁投入。30. 联系脱硫运行值班员开启主烟道挡板。31. 启动火检冷却风机,备用火检冷却风机联锁投入。32. 启动锅炉单侧吸、送风机,

6、调整维持炉膛负压-40- lOOPa,维持在 30%40%的额定风量。33. 投用LKA、LKB、LK联锁开关。34. 送风机暖风器投入运行(冬季)。35. 进行炉膛吹扫(时间=5min)。36. 投入炉前轻油系统循环,联系油泵房启动轻油泵,进行 燃油泄露试验。37. 油枪吹扫。38. 投入A、B侧炉膛烟温探针。39. 启动EH油泵,检查EH油压正常,系统无泄漏。40. 对辅汽至轴封管疏水,启动轴加风机。保证高中压轴封 与轴封体温差为110C,投入温控“自动”,低压轴封汽温度149C。41. 确认锅炉过热器PCV阀、再热器空气阀关闭。42. 确认两台真空泵汽水分离器水位正常,冷却器投入,启 动

7、真空泵,入口蝶阀自动开启,凝汽器真空上升至高于27KPa。43. 检查点火条件具备,调整燃油压力正常。锅炉点火,检 查油枪着火良好。44. 投用空预器蒸汽吹灰。45. 点火后加强对汽包水位的监视,检查省煤器再循环门自 动开、关正常。46. 加强燃料调整,升温、升压速度严格按照冷态启动曲线 进行,加强对炉膛出口烟温、再热器管壁温度的监视,以防超温。47. 定时检查锅炉各部分的膨胀情况,发现异常立即停止升 压。48. 汽包压力升至O.IMPa时,冲洗汽包就地双色水位计。49. 汽包压力升至0.2MPa时,关闭汽包及过热器系统空气 阀。50. 启动炉水泵B。51. 汽包压力升至0.5MPa时,关闭顶

8、棚过热器进口集箱疏 水,并联系检修,热工人员热紧螺丝,仪表疏水。52. 汽包压力升至2.1MPa时,停止向炉水泵注水。空预器 出口二次风温150C,启动对应侧一次风机,密封风机,维持一次风压7.0kPa左 右,进行暖磨(A磨优先)。空预器出口一次风温130C,启 动磨煤机,给煤量维持9t/h,磨煤机出口温度在85C左右。53. 汽包压力升至2.7MPa,主汽温达278C时,5%旁路全开。54. 随锅炉升温升压,凝汽器真空高于85kPa,必要时开启 咼低压旁路,注意旁路参数,投用水幕喷水。55. 低压缸喷水联锁投入,注意排汽温度低于80C。56. 依据汽泵启动操作票,启动小机油系统。检查润滑油压

9、 0.10.15MPa,油泵出口油压1.0MPa。57. 开启A小汽机盘车喷油阀,投入盘车,检查电流及转动 部分声音正常,测量大轴弯曲。58. 检查高中压主汽门、调速汽门关闭严密,盘车运行正常。59. 检查汽缸温度,温差正常,做好冲转前的各项记录。60. 将发变组由已冷备用改至热备用状态。61. 当主汽压力升至4.2MPa、主汽温达到320C时,适当减 少燃油量,保持参数稳定,高压调节级上缸温度和中压静叶持环温度在合理范围 内,汽机准备冲转。62. 关闭咼压旁路,待再热蒸汽压力到0之后,关闭低压旁 路。63 .将汽轮机机头复置手柄复置,试验手柄拉至正常位置, 检查ETS保护投入。64. 检查“

10、紧急停机”按钮在正常位置,DEH画面阀门试验 “退出”位置。控制方式为0A,阀位限制:“100%”,单阀控制,旁路为切除 状态。65. 按汽机“挂阀”按钮,DEH画面显示“挂阀”,安全油 压 0.9MPa, #1、#2中压主汽门开启。66. 按“阀位限制”,键入“100%”,按确认键,中压调节 汽门开至100%。67. 按“主汽门控制”键,DEH画面显示#1#4高压调节汽 门自动开到100%。68. 关闭咼排通气阀,开启咼压缸排气逆止门。69. 冲转升速至600r/min。70. 升速至 20_r/min。71. 20_r/min 暖机。72. 升速至 2950r/min。73 .阀切换。74

11、. 升速至 3000r/min75. 全速后的工作:1)检查主油泵出口油压在1.41.6MPa,进口油压在 0.0680.31MPa。2)投入高压备用油泵连锁,停止高压备用油泵。3)投入交流润滑油泵连锁,停止交流润滑油泵。76. 过热器出口电磁泄放阀置“自动”。77. 发电机并列与带负荷。78. 机组并后,适当增加燃料量,以0.12MPa/min的速度升 压,并控制负荷升速率79. 退出A、B侧炉膛烟温探针。80. 关闭5%旁路阀。81. 升负荷至 30MW (10%Ne)82. 联系控值班室人员,将高压厂用电由启动变供调由高厂 变供。83. 确认石子煤输送系统投运。84. 升负荷至60MW。

12、85. 负荷60MW时,通知化验人员对炉水含硅量进行化验, 含量超限时,加大连排量进行洗硅。升负荷至120MW,负荷变化率2MW/min,按 “进行”键,机组开始升负荷。86. 根据锅炉情况,逐渐减少助燃油量,符合MW时,停 用助燃油枪。87. 停用空预器蒸汽吹灰。88. 联系灰,硫值班员投用电除尘,脱硫系统。89. 升负荷至180MW。仿真机实习报告篇2实习报告班学哈尔滨工程大学20年8月28日仿真技术是一门多学科的综合性技术,它以控制论、系统论、 相似原理和信息技术为基础,以计算机和专用设备为工具,利用 系统模型对实际的或设想的系统进行动态试验。在仿真中心半天 的实习,对仿真中心有了更为充

13、分的了解和认识。仿真中心老师 详细的讲解,让我认识到了仿真的重大意义和学院仿真中心取得 的优异成果和科研成绩。一回路冷却剂平均温度不变的运行方案特点:当反应堆功率由零提升到100%满功率时,保持一回 路冷却剂平均温度不变,压水堆一般都具有负的慢化剂温度系 数,因而具有自动调节自稳定特性,使冷却剂温度有自发地趋向 于tw不变的趋势。优点:1、要求补偿的反应性小2、减少了对堆芯结构部件,尤其是对燃料元件的热冲击所引起 的疲劳蠕动变应力,增加了元件的使用安全性3、由于从热态零 功率至满功率一直保持tw不变,对于使用化学毒物控制冷态至热态温度效应的动力堆,可以减少 相当数量的控制棒驱动机构,而且控制棒

14、的调节活动减少了,可 延长驱动机构的寿命4、不同运行功率时,冷却剂体积原则上是 恒定的,理论上可不需要容积补偿,这就大大减小稳压器尺寸及 减少一回路压力控制系统的工作负担5、反应堆由零功率至满功 率均处于tw恒定状态,需要补偿的温度效应小。另一方面堆芯 结构不发生较大温差就可以加大提升功率幅度。缺点:1、负荷变化时,二回路 冲击较大2、功率变化时。给水调节和汽轮机调速系统负担重3、 回路耐压要求高,系统性可靠性降低。二回路压力不变的运行方案特点:当堆芯功率水平变化时,要求一回路冷却剂温度上升, 二回路蒸汽压力以及相应的饱和温度保持不变 优点:1、在 0%-100%功率提升过程中,二回路的压力不

15、变,使蒸汽发生器给 水调节系统、蒸汽调压阀、汽轮机调速系统等的工作条件改善2、 可以使二回路设计更加合理,给水泵的特性近似于常规蒸汽动力 装置,而不需要提出特殊的要求缺点:1、由于tav变化大,在 符合变动时,要求补偿的反应性大,控制系统动作频繁,扰动了堆芯功率 分布,甚至导致功率振荡2、负荷变化时,对堆芯结构及元件产 生的热冲击应力大,在多次反复作用下,可能导致燃烧元件的蠕 变疲劳3、控制棒活动频繁,影响驱动机构寿命4、冷却剂体积 波动大,要求稳压器具有更大的容积补偿能力,对压力控制系统 和水位控制系统提出了更高的要求5、动力装置的机动性受到限 制组合运行方案低功率区冷却剂平均温度不变,变功率区二回路压力不变; 低功率区二回路压力不变,高功率区冷却剂平均温度不变。这种 运行方案的提出是因为上述几种基本运行方案的优点和缺点都 过于突出,有的方案对一回路有利,给二回路的设计和运行带来 较大困难,有的方案则正好相反。这种组合运行方案其实是一种 折中考虑,将设计、运行和管理的困难由一、二回路共同

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