常见故障处理

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1、五、辊压机常见故障及处理措施随着辐压机广泛地推广和应用,并取得了可观的经济效益和社会 效益,其显著的增产节能效果亦被广大的使用厂家认可。但在其使用 过程中,有时辐压机由于种种原因一直未能很好的使用,磨机的生产 能力未能发挥,质量也不易控制,造成辐压机不能连续安全、稳定运 行。案例1:关于辊压机振动大、噪音大原因分析及处理措施在运行时辐压机机体振动,有时并伴有强烈的撞击声,这主要 与入料粒度过粗或过细、料压不稳或连续性差、挤压力偏高等有关。具体原因分析如下:1、物料原因1.1、使用熟料离析现象严重,若细颗粒所占比例较多,经挤压时, 容易直接从辐间流过,不易形成料饼,导致物料在稳流仓内出现塌方 冲

2、料现象,引起辐压机振动;1.2、熟料矿物组成中C2s含量较高,易磨性差,主要是石灰石Cao 含量低,AL2O3等氧化物含量波动较大,生料、熟料率值不稳定, KH值偏低,熟料C3s含量高,易磨性差,导致辐压机振动;1.3、入磨物料温度高,综合水分太小,水分小于0.4%以下,挤压后 料饼不密实,挤压效果差,不能形成稳定料饼,这样V选粉机里面 细颗粒不能及时风选带走,从而再次回到稳流仓中,细颗粒比例增大, 易引起辐压机振动;1.4、使用脱硫石膏水分多、矿山石灰石的粒度大,物料粒度不均匀,来料不稳定,一方面,造成入稳流仓下料口堵塞,仓内料位过低或断料,另一方面,入辊物料粒度控制10-50mm,但部分入

3、辊物料粒 度超过70mm,若粒度过大,各颗粒间存在空隙,会带入一定空气量, 当辊子挤压时,因大量空气冲出而不能形成料饼,从而造成辊压机振 动增大,系统跳停,同时也会加快辊面磨损程度;2、设备原因2.1、稳料仓下面的放料棒形阀闸门设计为手动,棒闸的开关未与小 仓料位联锁,当小仓低料位或断料时,会引起辊压机异常振动,此时, 有人工关闭棒形阀闸门,时间已滞后,不能解决辊压机振动;2.2、辊压机侧挡板与辊端面之间的间隙大,或者物料进入两辊之间 磨损严重的部位,均会造成部分小颗粒物料未经挤压从缝隙中漏掉, 造成循环物料量增多,使配料系统的新鲜来料减少,细料比例增多, 引起辊压机振动;2.3、侧挡板与可调

4、式挡板调整不正确,调节板与辊子接触,引起金 属之间摩擦,发出异常噪音。正确调节方法,侧挡板与辊端面保持在 2mm左右的空隙,可调式挡板不接触辊面为原则。2.4、V型选粉机的导流板或内筒体磨损,造成循环物料量增多,引 起辊压机振动,或者导流板下面分隔出料口处的杂物(如碎布、塑料 布等)未及时清理,导致物料不能从四周下料,仅少量从下料口下料, 造成循环量增多,细料比例增大,引起辊压机振动;起动、定辊相擦。3、工艺操作方面原因3.1、当辊压机左右辊缝间隙偏差较大时,未及时调整引起辊压机振 动大;3.2、V型选粉机的循环风机风门开度过小,未能及时将系统细粉及 时风选分离,导致V型选粉机的打散、分级功能

5、发挥不充分,造成 回辊压机的粗粉中细粉含量偏多,引起辊压机振动;3.3、系统循环风太小,风门开度未拉到位,同时稳流仓物料入口密 封装置、旋风筒下料口锁风装置处存在漏风现象,减弱了循环系统风 量,使细料量不能及时抽送磨内,导致仓内细颗粒增多,引起辊压机 振动;针对以上原因,具体解决措施1、物料方面1.1、熟料库底放料采用多个下料口搭配下料,或对磨头共用仓熟料 入口处落点进行改造,防止熟料发生离析现象;1.2、积极做好相关部门协调工作,合理优化系统配料,加大生料、 熟料率值控制力度,提高熟料C3S含量,改善熟料易磨性;1.3、降低入辊物料熟料温度,且可适当的增加物料水分(入磨物料 综合水分最佳在0

6、.8%-1.2%范围),改善辊压机挤压效果,减少辊压 机振动现象;1.4、降低脱硫石膏水分,控制入仓物料粒度,及时调整矿山石灰石 的破碎粒度,或者增设栅栏,有效控制石灰石粒度;2、设备方面2.1、将稳料仓下的棒形阀闸门与气动闸板阀配合使用,效果显著。 气动阀与料位实现自动连锁,解决了稳流仓内物料塌方冲料异常现 象;棒形阀开停时使用,调整物料喂料量,防止辊压机过载跳停;2.2、及时检查辊压机侧挡板与辊子端面之间的间隙,通过调整调节 螺杆,使间隙控制在2mm以内,但又不能刮擦辊子端面为宜;2.3、定期检查、清理打散分级机的下料口处的杂物,检查打散分级 机筛板和内筒是否磨损,及时维修、改换;2.4、

7、检查稳流仓物料入口处、旋风筒下料口锁风装置是否有漏风现 象,若有,及时处理;3、工艺操作方面3.1、发现左右辊缝间隙偏差较大时,及时调整辊子的压力来缩小辊 子偏差值,可增加辊子左或右侧加压值,根据正常生产运行,辊子偏 差值、压力控制应在正常波动范围为宜,另外,辊压机的主电动机的 电流直接反映出辊压机的挤压效果,电流越高,辊压能力越发挥充分, 系统产质量越好;3.2、利用联合粉磨系统优势,适当调节循环风机风量,提高V型选 粉机的打散、分级功效作用,a、加大V型选粉机的处理量:为了调 节辊压机的入料粒度,可采用增大V型选粉机的喂料量,从而减小 料饼回料量来减少入辊物料的细粉量;b、增强V型选粉机的

8、分选能 力:打散机主要采用风力选粉,从而尽可能地选出物料中所含的细粉 量,提高粉磨效益;案例2:关于辐压机堵转、偏辊故障分析及处理措施在运行过程中,辊压机气动阀闸板刚开启时造成辊缝过大跳 停、辊缝偏差大跳停,引发辊压机故障停机次数较多,从操作参 数、物料性质等方面进行分析,具体情况如下:1、辊压机气动阀闸板刚开启时料柱对辊子的冲击力大,液压 系统来不及纠偏,造成辊缝过大跳停;2、稳流仓的料位过低或过高,辊压机上方不能形成稳定的、 密实的、饱满的料柱,使喂入辊压机的物料失去稳定性、连续性, 辊子的两侧压力不均衡、不稳定,是造成辊缝偏差过大的主要原 因。针对以上原因,具体解决措施1、针对辊压机气动

9、阀闸板刚开启时造成辊缝过大跳停,应对 措施如下,a、在气动闸板阀汽缸的排气孔处加装球型阀门,把 球型阀开口在1/4处,使气动闸板阀缓缓开启减少对辊子的冲击 力;b、从PLC程序控制上将卸荷阀线路短接,使卸荷阀只在停 机排料的时工作,在辊压机运行情况下,卸荷时只通过比例方向 阀卸荷,保证系统压力缓慢下降,避免开阀时压力过大瞬时快速 卸荷而造成辊压机跳停;2、根据操作经验,称重仓的料位控制在85%比较适宜,入 辊压机物料粒径不均,内有较大的颗粒,粒度分布不均匀,易产 生离析作用,在两辊挤压过程中较细的物料下卸过快,辊压机两 端辊缝偏差大,所以要严格控制入辊物料粒度,保证入仓后的物 料均匀分布,降低

10、仓内的离析作用,因此,辊子的两侧压力均衡 稳定和纠偏措施得力有效也是解决两侧辊缝偏差过大的有效措 施,此外,如进辊物料中混有大铁块或有其他异物,也会造成辊 压机振动异常并引起辊缝差大跳停,所以要定期检查除铁器的工 作情况,确保其磁性。案例3:关于辐压机小仓发生塌料的原因分析及处理措施由于原材料特性、辊压机辊面磨损情况、以及工艺布置以及 机械设备故障等因素影响,造成辊压机冲料频繁,厂房区域扬尘 大,导致出辊斗提高电流,甚至引发斗提压死,不能连续向磨机 连续稳定的喂料,严重影响了磨机正常运行。1、喂入辊压机物料粒度过细,物料通过量变大,小仓料位降低 较快,未形成一定的料压,物料密度低,导致辊压机自

11、由破碎, 在挤压过程中,由于带入大量空气将溢出并反冲到入辊压机物料,不仅引起冲料发生而且还会发生辊压机振动现象;2、由于辊压机侧挡板下端磨损或与辊端面间隙过大,或侧挡板 位置难以固定,辊压机带料工作时产生的侧向力,很容易将侧挡 板推离原位置,从而加剧边缘效应,而较厚的了料饼也是造成边 料量大的一个重要原因;3、入磨物料综合水分过高(工业石膏、矿渣、粗灰等)小仓周 围结壁严重,有效容积减少,实际存料量不足,辊压机通过量大, 喂料不足;4、小仓称重仪反馈信息不准,不能真实反应仓内物料实际重量。 针对辐压机冲料现象,应对措施如下:(1) 、严格控制入辊物料粒度,根据生产需要,适时调整辊压机 上方棒形

12、阀开度、出辊分料阀开度或循环风机风门开度,控制入 辊混合料中粉状物料比例,并有效控制较大的颗粒进入辊压机, 避免物料产生离析作用,减少物料不能形成稳定的料床现象的发 生;(2) 、严格控制入仓物料水分,杜绝水分超标的物料进厂,或采 取积极措施,扩大堆场容量,晾晒后再使用,要及时清理小仓结 壁,确保物料畅通;对于带V选粉机的辊压机,综合物料水分 不能高(要求综合水份低于1.0%),否则,易引起打散板结皮、 粘料,系统回粉增多,成品减少,易引发辊压机冲料现象;(3) 、针对边料量太大,且边缘效应严重这一问题,尽量将斜插 板下方,调整后,应将顶杆两边的固定螺丝上紧,防止辊压机带 料过程中出现斜插板晃

13、动,而导致辊压机功率波动大;并检查侧 挡板是否顶到位(越靠近辊子侧面越好),有效解决边缘效应和 边料量过大问题,另外,适当的调整出辊分料阀开度或循环风机 风门开度也是降低边料量的一个重要手段;(4) 、检查两侧垫铁厚度是否一致,合理调节动辊垫铁,活动辊垫 块要适度,太厚太薄都不好,辊压机正常工作时,左右两侧辊缝 保持正常波动范围内且基本相等为好(太小时要减薄垫块,太大 时要加厚);(5) 、检查液压系统是否有渗漏现象(压力保不住会导致辊缝偏 大),确保氮气压力与系统工作压力相符,系统压力设定要根据 系统工作压力变化而设定相应压力,大蓄能器充氮压力高于系统 工作油压的20-30%,对系统起保护作

14、用,中小号蓄能器充氮压 力为系统工作油压的60-65%,对系统起缓冲作用;(6) 、辊压机两只荷重传感器安装应对角安装,并且稳流仓的落 料口与小仓卸料中心点要保持。皮带机工艺故障录设备名称:皮带机故障现象:皮带机启动过程中打滑故障原因:1、皮带机带载启动,皮带机超负荷2、皮带过松,未完全张紧3、皮带头部传动滚筒包胶层磨损,摩擦力下降4、下雨皮带受潮故障处理:1、清除皮带物料,确保皮带无或轻负载启动2、张紧皮带(增加配重重量)3更换头部传动滚筒包胶层磨损。临时处理为抬高头部改向 、滚筒,增加头部皮带包角增加摩擦力4、视下雨及皮带受潮情况酌情处理,做好防防雨措施。设备名称:皮带机故障现象:皮带机运

15、行过程中打滑故障原因:1、皮带机超载,超负荷2、皮带过松,未能完全张紧3、皮带头部传动滚筒包胶层磨损,摩擦力下降4、下雨皮带受潮故障处理:1、清除皮带物料,确保皮带无或轻负载启动2、张紧皮带(增加配重重量)3、更换头部传动滚筒包胶层磨损。临时处理为抬高头部改向滚筒,增加头部皮带包角增加摩擦力4、视下雨及皮带受潮情况酌情处理设备名称:皮带机故障现象:皮带机不能启动(电机无问题)故障原因:1、联轴器弹性柱销全部断裂,电机转滚筒不转,皮带不 能启动2、皮带机过载,皮带堆积物料过多,皮带不能启动故障处理:1、更换弹性柱销2、清理积料,确保皮带机无载启动设备名称:皮带机故障现象:可逆皮带只能单向或不能运行(电机及联轴器正 常)故障原因:皮带机经常性带载及未停稳即切换运行方向,引起滚筒输入 轴键脱落或键槽磨损,导致滚筒不能正常运行故障处理:更换滚筒,同时对皮带运行控制进行改动设备名称

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