影响煤耗因素汇总表

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1、影响煤耗因素汇总表序号运行参数名称影响煤耗值(g/kw.h)影响参数因数控制措施计算公式1 主汽压力上升 1MPa 1.65 煤耗下降 主汽压升高会使汽机热耗下降,但一般情况下,运行时不宜超过 设计值,以免控制不好,引起超压。 详细的计算方法是对整个热力系统进行计算,先得到作功的变化和吸热量的变化, 再得到煤耗的变化。或者由制造厂的修正曲线先得到热耗的变化,再得到煤耗的变化。并且还要考虑其他因素同时变化时,对 主汽压引起变化的影响。粗略估算可采用下式:B*Cl/(l+Cl)/nb/(l-ne), B是煤耗,C1是主汽压对热耗的修正系数,nb是锅炉效率,ne是厂用电率。主汽压力下降IMPa1.8

2、9 煤耗上升运行时,对80%以上工况尽量向设计值靠近,80%以下工况目标值不一定是设计值,目标值的确定需要通过专门的滑参数优化试验确定。估算公式与主汽压力上升相同。2 主汽温度每下降10C1.26煤耗上升主汽温偏低一般与过热器积灰、火焰中心偏低、给水温度偏高、燃烧过量空气系数低、饱和蒸汽带水、减温水门内漏等因素有关。运行时,应按规程要求吹灰、根据煤种变化调整风量、一、 二次风配比。详细的计算方法是对整个热力系统进行计算,先得到作功的变化和吸热量的变化,再得到煤耗的变化。或者由制造厂的修正曲线先得到热耗的变化,再得到煤耗的变化。并且还要考虑其他因素同时变化时,对主汽温引起变化的影响 粗略估算可采

3、用下式:B*C2/(l+C2)/nb/(l-ne), B是煤耗,C2是主汽温对热耗的修正系数,nb是锅炉效率,ne是厂用电率。 主汽温度每上升 10C 1.14 煤耗下降 主汽温升高会使汽机热耗下降,但一般情况下,运行时不宜超过 设计值,以免控制不好,引起超温。估算公式与主汽温下降相同。3 再热汽温度每上升 10C 0.91 煤耗下降 再热汽温升高会使汽机热耗下降,但一般情况下,运行时不宜超过设计值,以免控制不好,引起超温。详细的计算方法是对整个热力系统进行计算,先得到作功的变化和吸热量的变化,再得到煤耗的变化。或者由制造厂的修正曲线先得到热耗的变化,再得到煤耗的变化。并且还要考虑其他因素同时

4、变化时 对再热汽温引起变化的影响。粗略估算可采用下式:B*C3/(l+C3)/nb/(l-ne), B是煤耗,C1是再热汽温对热耗的修正系数,nb是锅炉效率,ne是厂用电率。 再热汽温度每下降 10C 0.99 煤耗上升 再热汽温偏低一般与再热器积灰、火焰中心偏低、冷再蒸汽温度低、燃烧过量空气系数低、减温水门内漏等因素有关。运行时,应按规程要求吹灰、根据煤种变化调整风量、一、二次风配 比、低负荷时滑压运行提高冷再热蒸汽温度。估算公式与再热汽温上升相同。4 再热器压力损失上升1%0.32 煤耗下降 再热压损与设计有关,运行中不可控 详细的计算方法是对整个热力系统进行计算,先得到作功的变化和吸热量

5、的变化,再得到煤耗的变化。或者由制造厂的修正曲线先得到热耗的变 化,再得到煤耗的变化。并且还要考虑其他因素同时变化时,对再热压损引起变化的影响。粗略估算可采用下式:B*C4/(l+C4)/nb/(l-ne), B是煤耗,C4是再热压损对热耗的修正系数,nb是锅炉效率,ne是厂用电率。 再热器压力损失下降1%0.28 煤耗上升 再热压损与设计有关,运行中不可控 估算公式与再热压损上升相同。5 凝汽器真空下降 1kPa 2.6 煤耗上升 引起凝汽器真空低的原因很多,总的来讲,与凝汽器传热系数、 凝汽器热负荷、冷却水流量及温度、凝汽器内不凝结气体多少有关。运行时可从以下几个方面入手进行调整: 按规定

6、投运胶球清洗装置;可根据循环水温度和机组真空情况决定循环水泵运行台数; 定期检查冷却塔淋水填料、喷嘴、除水器等部件是否完好、淋水密度是否均匀; 做好无泄漏工作,对无防进水保护的疏水可人工关紧手动门;定期进行真空严密性试验,对于采用真空泵的机组,严密性试验结果0.8kpa/min时,会对机组真空有较大的影响。运行中重点检查轴加水封是否破坏;适当提高低压轴封供汽压力,观察凝汽器真空是否有所提高;必要时进行真空系统检漏。详细的计算方法是对整个热力系统进行计算,先得到作功的变化,再得到煤耗的变化。或者由制造厂的修正曲线先得到热耗的变化 再得到煤耗的变化。并且还要考虑其他因素同时变化时,对真空引起变化的

7、影响。粗略估算可采用下式:B*C5/(l+C5)/nb/(l-ne), B是煤耗,C1是真空对热耗的修正系数,nb是锅炉效率,ne是厂用电率。注:真空不同,每下降1kPa对煤耗的影响也不同;当真空较低时,再每下降1kPa,对煤耗的影响要大得多。2.6g/kw.h是在80% 以上负荷,额定真空附近的估算数据。机组转速下降 30r/min煤耗上升运行中不可控转速变化主要影响发电机效率,使发出的有功功率变化。可按照发电机转速效率关系曲线查出转速变化后的有功功率变化值,再计算煤耗的变化。7 主汽管道泄漏变化 1t/h0.35煤耗上升做好无泄漏工作,对无防进水保护的主汽疏水可人工关紧手动门可按等效热降法

8、,携带热量工质出系统计算,计算公式不详细列出。8 再热冷段泄漏变化 1t/h0.25煤耗上升做好无泄漏工作,对无防进水保护的冷再疏水可人工关紧手动门可按等效热降法,携带热量工质出系统计算,计算公式不详细列出。9 再热热段泄漏变化 1t/h0.32煤耗上升做好无泄漏工作,对无防进水保护的热再疏水可人工关紧手动门可按等效热降法,携带热量工质出系统计算,计算公式不详细列出。10 给水管道泄漏变化 10t/h0.28(最后高加出口)煤耗上升 做好无泄漏工作 与泄漏位置有关,粗略估算,可按对应抽汽的1015%计算11厂用汽耗量变化 10t/h1.68工质出系统计算,计算公式不详细列出。低辅汽源做好非生产

9、用汽的管理工作可按等效热降法,携带热量厂用汽耗量变化 10t/h2.1出系统计算,计算公式不详细列出。高辅汽源做好非生产用汽的管理工作可按等效热降法,携带热量工质厂用汽耗量变化 10t/h2.5出系统计算,计算公式不详细列出。冷段汽源做好非生产用汽的管理工作可按等效热降法,携带热量工质12 凝结水过冷度变化1C0.04过冷度增加,煤耗上升控制好热井水位,真空系统严密性达到标准 可按等效热降法,纯热量出系统计算,计算公式不详细列出。13 给水温度下降 10C 0.71 煤耗上升 检查高加旁路阀是否泄漏,加热器进汽阀是否节流运行,抽空气 是否正常,维持高加水位正常 与最后高加端差上升,计算相同。1

10、4 凝汽器端差每增加 1C0.48(额定真空附近)端差上升,煤耗上升 按规定定期投入胶球清洗装置,端差很大时,可考虑酸洗。端差增加1C,相当于排汽温度升高1C,额定真空附近约使真空下降0.3kPa,可按真空下降计15 #3 高加上端差变化 10C 0.71 器堵管严重,换热面积不足,可考虑更换。16 #2 高加上端差变化 10C0.55器堵管严重,换热面积不足,可考虑更换。17 #1 高加上端差变化 10C0.19器堵管严重,换热面积不足,可考虑更换。算。端差上升,煤耗上升 控制好水位,避免上游加热器温升不足;如加热计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出端差上升,煤耗上升控制好水位,

11、避免上游加热器温升不足;如加热计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出端差上升,煤耗上升控制好水位,避免上游加热器温升不足;如加热计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出18 高加抽汽压力损失变化 0.1MPa 0.07(额定工况附近)#3 高加 检查进汽门、逆止门开度,保证不节流压损增加相当于端差升高,可按端差增加计算;额定工况下,1抽压损变化O.IMpa,端差约升高1C。高加抽汽压力损失变化 0.1MPa0.08(额定工况附近)#2 高加检查进汽门、逆止门开度,保证不节流压损增加相当于端差升高,可按端差增加计算;额定工况下,2抽压损变化O.IMpa,端差约升高1.5C。高加

12、抽汽压力损失变化 0.1MPa0.047(额定工况附近)#1 高加检查进汽门、逆止门开度,保证不节流压损增加相当于端差升高,可按端差增加计算;额定工况下,3抽压损变化O.IMpa,端差约升高2.5C#3 高加做好抽汽管道及加热器的保温工#2 高加做好抽汽管道及加热器的保温工#1 高加做好抽汽管道及加热器的保温工计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不19 加热器及管道散热损失变化 1%0.22(额定工况附近)作可按等效热降法,纯热量出系统计算,计算公式不详细列出加热器及管道散热损失变化 1%0.18(额定工况附近 )作可按等效热降法,纯热量出系统计算,计算公式不详细列出加热器及管道散热损失变

13、化 1%0.13(额定工况附近 )作可按等效热降法,纯热量出系统计算,计算公式不详细列出20 高加水位低串汽10t/h0.52#3高加#2高加再列出高加水位低串汽10t/h0.49#2高加#1高加计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再高加水位低串汽 10t/h0.62#1高加一除氧器列出21#3 高加切除2.35功率变化 15.9MW#2 高加切除5.39功率变化 24.6MW#1 高加切除2.90功率变化 8.59MW列出1.59 煤耗上升计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出计算过程

14、比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出22 定排泄漏量 10t/h做好无泄漏工作,保证定排各阀门严密性 可按等效热降法,携带热量工质出系统计算,热量值按汽包压力对应饱和水焓计算,计算公式不详细列出。可按等效热降法,携带热量工质出系统计算,热量23 连排泄漏量 10t/h1.62?连排扩容器投入值按汽包压力对应饱和水焓计算,计算公式不详细列出。连排泄漏量 10t/h0.44?(连排投入与不投入的数据是否搞反了)连排扩容器不投入 可按等效热降法,携带热量工质出系统计算,热量值按汽包压力对应饱和水焓计算,计算公式不详细列出。24主汽减温水每增加 1%0.16煤耗上升尽量从燃烧调整方面做工作,少用减

15、温水计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出25再热汽减温水每增加 1%0.86煤耗上升尽量从燃烧调整方面做工作,少用减温水计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出26飞灰含碳量每上升 1%1.33煤耗上升飞灰含碳量上升一般与入炉煤煤质、制粉系统投运方式、煤粉细度、火焰中心偏高、炉膛漏风、燃烧过量空气系数低等因素有关。运行时,应根据煤种变化调整风量、一、二次风配比。 通 过计算锅炉效率的变化得到,计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出27 炉渣含碳量每上升 1% 0.19 煤耗上升 炉渣含碳量上升一般与入炉煤煤质、制粉系统投运方式、煤粉 细度、火焰中心偏高、炉膛漏风、燃烧过量空气系数低等因素有关。运行时,应根据煤种变化调整风量、一、二次风配比。 通 过计算锅炉效率的变化得到,计算过

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