节流孔板作用0001

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1、管道的前后压差较大时,往往采用增加节流孔板的方式,其原理是:流体在管道中流动时, 由于孔板的局部阻力,使得流体的压力降低,能量损耗,该现象在热力学上称为节流现象。 该方式比采用调节阀要简单,但必须选择得当,否则,液体容易产生汽蚀现象,影响管道的 安全运行。1、汽蚀现象节流孔板的作用节流孔板的作用,就是在管道的适当地方将孔径变小,当液体经过缩 口,流束会变细或收缩。流束的最小横断面出现在实际缩口的下游,称为 缩流断面。在缩流断面处,流速是最大的,流速的增加伴随着缩流断面处 压力的大大降低。当流束扩展进入更大的区域,速度下降,压力增加,但 下游压力不会完全恢复到上游的压力,这是由于较大内部紊流和能

2、量消耗 的结果。如果缩流断面处的压力pvc降到液体对应温度下的饱和蒸汽压力 pv以下,流束中就有蒸汽及溶解在水中的气体逸出,形成蒸汽与气体混合 的小汽泡,压力越低,汽泡越多。如果孔板下游的压力p2仍低于液体的饱和蒸汽压力,汽泡将在下游的管道继续产生,液汽两相混合存在,这种现 象就是闪蒸。如果下游压力恢复到高于液体的饱和蒸汽压力,汽泡在高压 的作用下,迅速凝结而破裂,在汽泡破裂的瞬间,产生局部空穴,高压水 以极高的速度流向这些原汽泡占有的空间,形成一个冲击力。由于汽泡中 的气体和蒸汽来不及在瞬间全部溶解和凝结,在冲击力作用下又分成小汽 泡,再被高压水压缩、凝结,如此形成多次反复,并产生一种类似于

3、我们 可以想象的砂石流过管道的噪音,此种现象称为空化(见图2)。流道材料表面在水击压力作用下,形成疲劳而遭到严重破坏。我们把汽泡的形成、 发展和破裂以致材料受到破坏的全部过程称为汽蚀现象。闪蒸和空化闪蒸和空化的主要区别在于汽泡是否破裂。存在闪蒸现象的系统管道, 由于介质为汽水两相流,介质比容和流速成倍增加,冲刷表面磨损相当厉 害,其表现为冲刷面有平滑抛光的外形。闪蒸也产生噪音和振动,但其声 级值一般为80 dB以下,不超出规范规定的许可范围。空化则不然,汽泡 破裂和高速冲击会引起严重的噪音,管道振动大,在流道表面极微小的面 积上,冲击力形成的压力可高达几百甚至上千兆帕,冲击频率可达每秒几 万次

4、,在短时间内就可能引起冲刷面的严重损坏,其表现为冲刷面会产生 类似于煤渣的粗糟表面。而且,由液体中逸出的氧气等活性气体,借助汽 泡凝结时放出热量,也会对金属起化学腐蚀作用。不管是闪蒸还是空化,都会对管道造成不同程度的损害,对安全运行 均是不利的,因此,选择节流孔板时应避免这两种情况的发生。由于孔板 下游的压力往往高于液体的饱和蒸汽压力,因此,选择节流孔板时,最主 要是防止空化的产生。2防止流体产生汽蚀的方法对于汽蚀,冲刷面换用高级材料不是彻底解决问题的办法,控制缩流 断面处的压力pvc,保持该压力不低于液体的饱和蒸汽压力 pv,才是防止 汽蚀产生的一项根本措施。对于压降较大的管道,可通过多级降

5、压,确保 介质经过每一个缩流断面时压力都大于液体的饱和蒸汽压力。?3节流孔板压差的计算阻塞流压差Ap为了计算节流孔板的压差,需引入一个新的概念一一阻塞流压差 ps。 当孔板两端的压差 p增加时,流量qm也增加,当压差 p增大到一定值 时,缩口处的压力pvc下降到流体饱和蒸气压力pv以下,一部分流体汽化, 管道流量不再随压差增加而增加,即形成所谓阻塞流现象。此时,孔板两 端的压差称为阻塞流压差 ps。当节流孔板的实际压差 p小于其对应的 ps时,就可避免闪蒸或汽蚀的发生。当管道两端压差较大时,可采用多 级减压,但每一级节流孔板的实际压差 p均应小于本级入口对应的 ps。根据文献,多级节流孔板的的

6、压降按几何级数递减,当第1级节流孔板实际压降为 pl时,第2级孔板减压至 p1/2,第3级孔板减压全 pl/22,第4级孔板减压至 pl/23,第n+1级孔板减压至 p1/2n, 直减到末级孔板后压力接近所需压力为止。以某厂凝补泵再循环管为例,在机组运行过程中,发现管道振动大。分析原因为:凝补泵在正常运行时,出口压力约1.5 MPa,补给水箱进口处的压力约0.12 MPa,当泵出口的除盐水经再循环管回流至补给水箱时,由 于压差较大,且管道上只装了一个电动闸阀而非调节阀,因此引起振动。为了减少振动,在第一次设计变更中,采用增加节流孔板的方式,实际运 行后,泵出口的管道振动有所改善,但节流孔板后的

7、管道出现汽蚀现象。 说明靠增加节流孔板来进行降压的思路是对的,但孔板的选择应有所调整。3.1孔板级数的确定考虑管道受静压差44.012 kPa的影响,孔板两端最大压差?式(1)全式(3)中:p1 一一孔板入口压力;pc热力学临界压力,对于水,pc=22.5 MPa ;FL 液体压力恢复系数,暂定为0.9 ;FF 临界压力比系数。由于 p1=1.5 MPa,p2=0.165 MPa , 20 。时 pv=2.338 5 kPa,根据式 (1)全式(3),得 p=1?335 MPa, ps=1?213 MPa。由于 p ps, 且p2pv,所以采用1级节流孔板将产生汽蚀现象。为了避免汽蚀的发生,

8、至少应装2级节流孔板。3.2孔板压降的确定根据前面的分析,当采用1级节流时,孔板压差大于阻塞流压差,采 用多级节流降压后,第1级节流孔板的实际压差应小于阻塞流压差,其压 差的大小取决于第2级孔板,多级节流孔板的压降按几何级数递减。因此, 若采用2级节流孔板,则?其中 p1=0.89 MPa, p2= p1/2=0.445 MPa。为了防止节流孔板发生汽蚀,应以阻塞流压差 ps为准则,验算各级节流孔板压差:第一级孔板的阻塞流压差 ps1=1.213 MPa p1 ;第二级孔板的阻塞流压差 ps2=0.92X(1.5 0.89)MPa 0.957X0.002 338 5MPa=0.492 3 MP

9、a p2。因此,每级节流孔板后都不会出现汽蚀现象, 采用2级节流孔板是合理的。?4节流孔板孔径的计算根据DL/T 5054 1996火力发电厂汽水管道设计技术规定,水管道 节流孔板孔径可按下式计算:?(4) ?式中:dk节流孔板的孔径;p 水的密度。举个例子,根据现场的实际运行数据,正常运行时热井的补水量约20t/h,泵出口压力约1.5 MPa,扣除泵进口压力,扬程约134 m,查性能曲 线,对应的流量为136.8 t/h,即经再循环管回流至补给水箱的除盐水量约 116 t/h。根据式(4)得:第1级节流孔板孔径dk1=40.68 mm,取40.7 mm; 第2级节流孔板孔径dk2=48.37

10、 mm,取48.5 mm。在该管道的第一次设计变更时,流量按常规泵的再循环量(最大流量 的30%)选取,取60 t/h,且压降没按几何级数递减考虑,两级孔板孔径 均为33 mm。根据实际运行情况,经再循环管回流至补给水箱的除盐水量应 约116 t/h,但由于节流孔板的限流作用,流经再循环管的水量最大只能是 第2级节流孔板阻塞流时的流量。因第 2级节流孔板后的压力大于液体的 饱和蒸汽压力,故第2级节流孔板后出现汽蚀现象,管道产生较大振动和 噪音。?实际应用在实际工程应用中,将多级节流孔板用于减压系统是切实可行的,为 了防止管道发生汽蚀,选择节流孔板时,一定要根据管道的实际情况,计 算出孔板数量和孔径

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