三相伺服电动机故障原因分析

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1、本文格式为Word版,下载可任意编辑三相伺服电动机故障原因分析 三相沟通伺服电动机应用广泛,但通过长期运行后,会发生各种故障,准时推断故障缘由,进行相应处理 ,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要的工作。 一、通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟。1故障缘由电源未通(至少两相未通);熔丝熔断(至少两相熔断);过流继电器调得过小;掌握设备接线错误。 2故障排解检查电源回路开关 搜企网 ,熔丝、接线盒处是否有断点,修复;检查熔丝型号、熔断缘由,换新熔丝;调整继电器整定值与电动机协作;改正接线。 三、通电后电动机不转有嗡嗡声1故障缘由转子绕组有断路(一相断线)或电源一相失电;绕组引出

2、线始末端接错或绕组内部接反;电源回路接点松动,接触电阻大;电动机负载过大或转子卡住;电源电压过低;小型电动机装配太紧或轴承内油脂过硬;轴承卡祝2故障排解查明断点予以修复;检查绕组极性;推断绕组末端是否正确;紧固松动的接线螺丝 ,用万用表推断各接头是否假接,予以修复;减载或查出并消退机械故障,检查是否把规定的面接法误接;是否由于电源导线过细使压降过大,予以订正 ,重新装配使之敏捷;更换合格油 脂;修复轴承。四、电动机起动困难,额定负载时,电动机转速低于额定转速较多1故障缘由电源电压过低;面接法电机误接;转子开焊或断裂;转子局部线圈错接、接反;修复电机绕组时增加匝数过多;电机过载。2故障排解测量电

3、源电压,设法改善;订正接法;检查开焊和断点并修复;查出误接处 ,予以改正;恢复正确匝数;减载。五、电动机空载电流不平衡,三相相差大1故障缘由绕组首尾端接错;电源电压不平衡;绕组存在匝间短路、线圈反接等故障。2故障排解检查并订正;测量电源电压,设法消退不平衡;消退绕组故障。八、电动机运行时响声不正常,有异响故障缘由轴承磨损或油内有砂粒等异物;转子铁芯松动;轴承缺油;电源电压过高或不平衡。故障排解更换轴承或清洗轴承;检修转子铁芯;加油;检查并调整电源电压。九、运行中电动机振动较大故障缘由由于磨损轴承间隙过大;气隙不匀称;转子不平衡;转轴弯曲;联轴器(皮带轮)同轴度过低。故障排解检修轴承 ,必要时更

4、换;调整气隙,使之匀称;校正转子动平衡;校直转轴;重新校正,使之符合规定。十、轴承过热1故障缘由滑脂过多或过少;油质不好含有杂质;轴承与轴颈或端盖协作不当(过松或过紧);轴承内孔偏心,与轴相擦;电动机端盖或轴承盖未装平;电动机与负载间联轴器未校正,或皮带过紧;轴承间隙过大或过小;电动机轴弯曲。2故障排解按规定加润滑脂(容积的1/3-2/3);更换清洁的润滑滑脂;过松可用粘结剂修复,过紧应车,磨轴颈或端盖内孔,使之适合;修理轴承盖 ,消退擦点;重新装配;重新校正,调整皮带张力;更换新轴承;校正电机轴或更换转子。十一、电动机过热甚至冒烟故障缘由电源电压过高;电源电压过低,电动机又带额定负载运行,电流过大使绕组发热;修理拆除绕组时 北京汉阳 ,采纳热拆法不当,烧伤铁芯;电动机过载或频繁起动;电动机缺相,两相运行;重绕后定于绕组浸漆不充分;环境温度高电动机表面污垢多,或通风道堵塞;故障排解降低电源电压(如调整供电变压器分接头);提高电源电压或换粗供电导线;检修铁芯 ,排解故障;减载;按规定次数掌握起动;恢复三相运行;采纳二次浸漆及真空浸漆工艺;清洗电动机,改善环境温度,采纳降温措施。 第 1 页 共 1 页

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