高硅高硫铁水冶炼方案

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1、近段时间,4#高炉炉况不稳定,铁水 Si、Mn、S 含量偏高,转 炉按常规操作模式极易造成喷溅,同时转炉脱硫能力相对较差,易造 成硫高化废,对此情况提出如下冶炼方案:一、高Si、高S铁水对转炉冶炼带来的影响铁水Si、S偏高(指Si0.80%, S0.070%),给炼钢生产带来 诸多不良影响。铁水是氧气顶欢转炉的主要金属料,占袭人量的 80%, 铁水中各元素含量影响转炉冶炼过程和各项技术经济指标,尤其是 Si、P、S 三元素含量。从公司近期的铁水条件看, Si、S 含量有偏高 现象,给转炉的冶炼带来一定的困难。要去除钢中多余 Si 含量,有 效脱P、S,应相应增加渣料的消耗,但渣料过多,容易引起

2、喷溅, 不利于去除P、S,再者加剧对炉衬的侵蚀,而且渣中SiO2含量过高, 影响成渣速度,吹损增加。氧气顶吹转炉脱S效率一般只有3040%, 而我公司炼钢用铁水舍 S 量控制也有值高现象,同样不利于转炉冶 炼。二、高硅铁水冶炼转炉炼钢用铁水 Si 含量较合适的为 0.400.60%,而近期高炉不 稳定,Si含量0.80%以上较普遍,转炉冶炼高硅铁水可采取如下操作: 1. 金属料装入制度对入高 Si 铁水,必须稳定入炉金属料,装入量过大,会造成吹 炼过程中喷溅严重,造渣困难,但装入量过小,会增加各种消耗,而 且溶池变浅会缩短炉衬寿命,针对高硅铁水渣量大、易喷溅的特点, 降低装入总量,保证炉容比在

3、 0.97m3/t 左右,即转炉装入量为 802 吨2. 供氧操作铁水硅含量高,渣量大,必须增加氧气射流对熔池的穿透力和搅 拌力,前期氧压 0.85Mpa 左右,流量 15500M3 以上,前期严禁吊枪 操作,尽量保证枪位稳定,化好渣、不喷溅、快速脱碳、溶池均匀升 温。3. 造渣操作渣料加入量按铁水Si含量加入,铁水Si0.60%时,石灰量按 50kg/t加入,当Si含量0.60%时,每增加0.10%的Si含量,石灰用 量增加89kg/t,但最大石灰加入量原则上不超过90kg/t。当铁水Si 含量0.80%,采用双渣操作,先加人渣料总量的一半左右,确保初渣 碱度达到2. 02.2,进行正常吹炼

4、,当吹炼到200300秒初渣熔化 后,提枪摇炉,倒掉部分炉渣,然后降枪吹炼,同时将剩余渣料的1 2 加人炉内(保证终渣碱度2.83.2),按正常单渣操作,其他矿石 等渣量视冶炼过程情况多批小量方式加入。4. 高Si铁水的冷料使用当铁水Si含量高时,转炉装入量80吨不变,当铁水Si含量0.80% 时,铁水Si含量增加0.10%,废钢装入量增加0.51吨,铁水量相应 减少0.51吨,在冶炼过程中矿石使用量增加200kg或生白云石400kg (分多批次加入);若废钢供应不足时,铁水 Si 含量增加 0.10%,铁水量相应减少1吨,在冶炼过程中矿石使用量增加500kg或生白云石800kg (分多批次加

5、入)5. 高Si铁水对转炉冶炼温度的影响序号增加量影响温度,C补加矿石,kg补加生白云石,kg补加废钢,kg铁水Si0.10%304507501300铁水温度10C9150200400三、 高硫铁水冶炼受转炉吹炼的氧化性气氛的影响,常规冶炼最大脱硫率仅为30%40%,要达到较高的脱硫效果必须大幅地提高终点温度和碱 度。提高碱度就相当于增加了转炉的渣量,其结果往往容易造成喷溅, 这不但会对钢铁料消耗产生极大的影响而且对炉况维护不利。结合 我厂情况,对高S铁水可采取改变装入制度、增加石灰量和补加硅锰 合金的方式脱硫。1. 装入制度。对于高硫铁水,总装入量不变,但铁水装入量比正常冶炼铁水增 加12吨

6、 。废钢少加12吨或不加。装入制度的改变有利于前期迅速 升温,避免中后期靠后吹升温提高脱硫速度。2. 造渣制度。高硫铁水炉次的石灰加入量比正常冶炼石灰增加10002000kg/炉,以提高渣中CaO 而增强脱硫能力。对硫高铁水不得进彳丁留 渣操作。3. 硅锰合金脱硫。当高炉炉况不稳定,采取高拉补吹,第一次倒炉尽量做到C0.20% 左右,若第一次倒炉SN0.60%时,可补加硅锰合金5001000 kg /炉; 当倒炉SN0.55%, C、Mn都低于0.10%时,可补加硅锰合金500kg/炉左 右。补加合金后,采取低枪位,大氧压操作,加大钢水搅拌,提高脱 硫效果,补吹60秒左右,测温取样,视终点情况决定补吹时间。

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