RH炉冶炼低碳钢的碳氧反应控制

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1、RH炉冶炼低碳钢的碳氧反应控制高超英 【摘要】为降低低碳钢的冶炼成本,通过优化RH工艺参数,充分利用碳氧反应,加入 碳粒,去除部分游离氧以代替铝脱氧,减少了钢水中Al2O3夹杂的含量,提高了钢水 纯净度,降低了吨钢成本;通过改变预抽模式,优化驱动气体的操作工艺,减少喷溅,有 效保护了设备,降低了维修成本.【期刊名称】天津冶金 【年(卷),期】2016(000)005 【总页数】3页(P1-3) 【关键词】碳氧反应;低碳钢;真空度;脱氧;喷溅;纯净度 【作者】高超英【作者单位】天津天铁集团热轧板有限公司,河北涉县056404【正文语种】中文 在天铁热轧板有限公司的产品结构中,低碳钢是其中的主要品

2、种。低碳钢的原生产 工艺为:钢水首先在转炉进行粗低碳出钢,并在转炉出钢时加入中碳锰铁进行预脱 氧,之后到LF炉进行升温作业,最后到RH炉进行深脱碳、铝脱氧和钢水合金化 等处理。如果能在RH处理过程中充分利用碳氧反应,不只是单纯的采用铝粒或脱 氧剂进行钢水脱氧处理和利用铝氧反应对钢水升温处理,能够有效地减少铝粒或脱 氧剂及合金的使用量,降低低碳钢的冶炼成本。通过优化工艺,还能减少钢水中的 夹杂物含量,提高钢水的纯净度。同时能正确合理地应用好碳氧反应,合理控制真 空度,减少喷溅,避免喷溅的渣钢将摄像孔粘死、热弯管内积聚的钢渣影响抽气功 能和脱碳效果等问题。根据碳氧反应热力学方程式:其中的反应平衡常

3、数:冶炼低碳钢时,使钢水中碳和氧的浓度降到很小,则fC和f0可以看作1,公式变 为:当温度不变时,K为常数,如果PCO是定值,则WC与WO乘积也是定值。这说 明当钢水在RH真空室内循环时,钢水中的碳与游离氧作用发生碳氧反应,并且碳 氧反应的能力随真空度的提高而增强因此在RH碳脱氧的能力超过了铝脱氧的能力, 并且产生的。随废气排出,大大减少了 Al2O3的夹杂量,提高了钢水纯净度, 降低了成本。3.1工艺流程热轧板公司低碳钢以CC03WL为例的生产工艺流程是:高炉铁水-倒灌站-脱硫 铁水预处理-180 t转炉顶底复吹冶炼-LF精炼炉钢水升温-RH真空炉精炼处理 -连铸。3.2主要设备热轧板公司炼

4、钢作业部炼钢系统装备主要包括:1座1 300 t的混铁炉及1座倒灌 站,接收高炉到厂的铁水;有两个处理位的脱硫站对铁水中的硫进行预处理,提供 高品质铁水;两座180 t顶底复吹转炉,对铁水进行冶炼,高拉碳,低硫,高游离 氧出钢;两座LF精炼炉对钢水进行升温,保证到RH的温度符合要求;一座三车 五位RH精炼炉,对钢水进行脱碳和脱氧合金化等处理,净化钢水,提高钢水纯净 度,生产出高质量钢水。这些设备都为冶炼出高附加值产品提供了保障。3.3钢种成分参数以低碳钢CC03WL为例(%),钢种成分参数见表1。低碳钢CC03WL转炉的终点要求碳含量控制在0.04% 0.06%,终点氧控制在 500x10-6

5、-700x10-6。温度控制数据为 RH 进站 1 6101 620C, RH 出站 1 5901 600C。RH炉的处理周期在2530 min,要求各级真空泵的启动必须平 稳、缓慢,不要启动的过快过猛,防止碳氧反应过于激烈造成喷溅。根据到站钢水 确定脱碳时间,脱碳结束确保碳含量0.01%。脱碳结束测温定氧,根据实际情况 进行碳脱氧或者补氧,保证钢水温度的出站温度,并且使脱碳后的富余游离氧控制 在0.025%左右。此过程中,充分合理利用碳氧反应,补碳粒或利用钢水自身碳与 氧反应,起到代替部分铝脱氧的作用,节省脱氧剂,降低了炼钢成本。4.1 RH处理过程中碳含量变化低碳钢CC03WL的成品碳含量

6、内控范围在0.008% 0.02%,目标为0.01%。在实际生产过程中,此钢种在转炉采用高拉碳(0.04% 0.06% )出钢,到RH炉 冶炼结束,由于钢水基本没有接触到碳质材料,因此没有进碳源。根据RH碳氧反 应方程式:C + O=CO(g)理论上,在RH碳氧反应前期,每消耗0.013 3%的游离氧可以脱去0.01%的碳。 在实际生产中,考虑到真空度的波动,钢渣、空气等都含有大量的氧,在碳氧反应 时不断向钢水中进氧,因此碳氧反应的耗氧达不到理论水平,通过RH炉前期的大 量实验总结,目前热轧板公司的RH炉,平均消耗0.008 5%的游离氧可以脱去 0.01%的碳。实际冶炼时,RH的到站钢水碳含

7、量一般在0.045%左右,含量稳定,氧含量范围 偏大在600x 10-6 900x10-6。RH炉进行轻处理,真空度达到kPa左右开始计 时,真空脱碳时间28 min,或者观察废气量的数据变化,当废气量降到450 m3/h,说明前期碳氧反应结束。此时对钢水测温定氧,根据钢水的温度、游离氧 含量实际情况进行操作。如果温度、氧含量在合适范围,接着对钢水进行脱氧合金 化处理。如果钢水温度偏高或游离氧含量偏高就需要用碳脱氧,根据冶炼经验,每 20 kg碳粒可脱去大约70x10-6的游离氧,采用少量多批次的投碳方法将氧含量 控制到所需要的范围,此碳粒的加入量少,且与氧在低真空度充分反应,不会对钢 水增碳

8、。RH碳含量变化,CC03WL到RH平均碳含量0.047%,出RH平均碳含量为 0.008%。碳含量变化见图1。4.2 RH处理过程中氧含量变化冶炼低碳钢CC03WL转炉的终点氧控制在500x10-6-700x10-6。实际生产中, 到站氧含量都在600x10-6-900x10-6。RH两个工位在处理钢水前都会有长时 间的真空槽升温处理,利用顶枪吹氧、吹煤气,氧气和煤气燃烧升高真空槽内温度。 槽内壁结有钢渣,在处理钢水时会增加钢水氧含量。则RH真空脱氧反应前期氧含 量不低,脱碳结束钢水氧含量平均在500x10-6。根据钢水实际情况,确定是否需要加入碳粒,利用碳氧反应去除部分游离氧。后期 对钢水

9、脱氧合金化,保证钢种成分。CC03WL钢种到RH平均氧含量750x10-6,脱碳结束平均氧含量523x10-6 , 出RH平均氧含量3.7x10-6。4.3 RH处理过程喷溅控制4.3.1产生喷溅的原因分析及危害在RH炉真空作用下,原本在常压下已经处于平衡状态的碳与氧发生剧烈的碳氧反 应。在冶炼过程中,应用真空技术,当过程中有气相参加并且反应生成物中的气体 克分子数大于反应物克分子数时,就会引起反应平衡的移动。根据碳氧反应方程式: C + O=CO, RH真空脱碳时,C与O反应生成CO气体,真空泵抽气降低了 真空室内CO分压,迫使C与O的反应向生成CO气体的方向进行,C与。的 剧烈反应造成了钢

10、水喷溅。真空炉粘渣钢部位见图2。过强的喷溅危害有:渣钢将摄像孔粘死,操作人员无法 看到真空槽内冶炼情况、顶枪孔粘渣钢使顶枪升降受阻,难以进行吹氧作业、枪头 积渣导致氧枪点火困难、热弯管内积聚渣钢多影响抽气功能和脱碳效果等。4.3.2喷溅的控制控制喷溅从真空度、驱动气体等方面入手。真空泵系统控制直接影响RH真空脱碳期间钢水喷溅程度,同时也关系到真空脱碳 的速度。因此,真空泵系统的控制原则不但要机制钢水过分喷溅,还必须保证脱碳 速度。热轧板公司RH真空炉的两个工位在处理各自第一包钢水时,由于槽内有大 量残留氧,发生过分喷溅的可能性很大,因此真空泵可以不做预抽真空操作,先开 启主阀,再平稳缓慢的开启

11、各级泵。之后再处理钢水可以先预抽真空,缩短RH处 理周期,但真空度也不要过低,通过多次试验观察,只需手动操作开启5a、5b, 使预抽真空度控制在30 kPa左右即可。以CC03WL为例RH全程真空度控制在8 kPa,真空泵只需开启4a 4b、5a、5b。驱动气体是RH炉钢水循环动力源,驱动气体流量的大小直接影响钢水循环状态和 真空脱碳效果。由于碳氧反应过程产生大量CO气体,必然加剧钢水的喷溅程度。 因此,要根据钢水反应实际情况对驱动气体流量进行优化。在RH钢水处理前期反 应热力学条件较好,可采用较小的驱动气体流量,不仅控制住了喷溅,还减少了插 入管耐火材料的浸蚀。热轧板公司RH炉驱动气体控制方法是前期调节为60 m3/h,观察钢水反应情况,待平稳后调节到100 m3/h即可。冶炼后期如需加入 碳粒脱氧或者对钢水进行升温操作,还应将驱动气体调节为80 m3/h。通过分析和合理利用碳氧反应,优化了热轧板公司RH工艺参数和操作方法。由于 转炉出钢氧含量普遍偏高,利用碳氧反应,通过加入碳粒的方法去除部分游离氧以 代替铝脱氧,降低了冶炼成本并提高了纯净度。改变预抽模式,采用手动操作真空泵来控制真空度的模式,优化驱动气体的操作工艺,合理控制碳氧反应程度,减少 喷溅,降低了设备的维修费用。

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