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1、 三一混凝土泵车电气构造原理与维修 一 本文以三一混凝土泵车型号为SY5290THB为依托介绍泵车电气构造与维修。一、 泵车组成1底盘、2臂架系统、3砖塔、4液压系统、5电气系统、泵送机构、一泵车电气系统组成 三一SY5290THB混凝土泵车电气控制系统属于三一第二代电气系统,主要有直流继电器、导线、低压断路器、熔断器、电路板二极管、电阻、三极管。以与西门子可编程控制器与扩展模块、文本显示器、电磁阀、步进电机、接近感应开关、限位开关等组成。(二电气元件构造简介1、 DC 24V直流继电器MY2NJ、MY4NJ 直流继电器是一种电子控制元件它具有控制系统和被控制系统,在电路中起着自动调节、安全保
2、护、转换电路等作用。电磁式继电器一般有铁芯、线圈、衔铁、触点簧片组成的。 24DC中间继电器 24DC继电器符号 我们只要在线圈两端加上一定电压,线圈就会流过一定电流,从而产生电磁效应,衔铁就会产生在电磁力吸引的作用下克制返回弹簧的拉力吸向铁芯。从而带动衔铁的动触点与静触点吸合,常开变常闭。当线圈断电后,电磁力吸引力也随之消失,衔铁在弹簧力的反作用力返回原来的位置,常开点断开,常闭点闭合。吸合与释放从而达到了在电路上的导通、切断的目的。直流继电器故障判断 24V直流继电器线圈一般为50-100欧姆左右,驱动电流一般要20ma才能正常吸合。在控制电路中我们可以根据继电器特征做出故障判断,当然在继
3、电器线圈控制衔铁正常吸合的情况下常开点在被控制电路经万用表测量无电压显示,建议更换继电器以与继电器座。2、低压断路器DZ47 1P C20) 低压断路器也简称自动开关,泵车使用的是单极低压断路器,是一种不仅可以接通正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器,主要有脱扣器,触头系统,灭弧装置,传动机构、机架与外壳构成。低压断路器在电源控制中起保护、过负荷、短路、欠压和漏电保护功能,对用电终端的控制与保护。低压断路器故障判断 在泵车电路无短路、过载情况下,低压断路器无法正常闭合,输出端无电压建议更换低压断路器。3、 熔断器(RT18) 熔断器是有熔体以与外壳构成,在电流超过规定值
4、时,以本身产生的热量使熔体熔断,从而使电路断开,作为短路和过电流的保护器。我们泵车所使用的是额定电流为6A跟10A熔体 熔断器外壳 熔体 熔断器电气符号 熔断器故障判断 当断路指示灯亮时,说明电路电流超过熔断器额定电流,熔断器熔体断路,应立即查出电气问题,查出问题后可更换熔断器熔体,不可更换超规定熔体,以免损坏用电设备。4、 三一测速排量调节电路板主要有PCB电板、二极管、电阻、三极管组成。续流二极管N5408 IN007 续流二极管在泵车电气控制发挥着重要作用,续流二极管与电阻串联并并联在电池阀驱动线圈的两端,线圈在通过电流时,会在其两端产生感应电动势。当电流消失时,其感应电动势会对电路中的
5、原件产生反向电压。当反向电压高于原件的反向击穿电压时,会把原件如PLC晶体管、继电器触点造成损坏。续流二极管并联在线圈两端,当流过线圈中的电流消失时,线圈产生的感应电动势通过二极管和线圈构成的回路做功而消耗掉。从而保护了电路中的其它原件的安全。 续流二极管 二极管符号 续流二极管的检修将续流二极管和电阻串联体拆除单独用万用表测量,正向导通,反向截止就是好的,否如此为坏的。造成损坏的原因多为电流过大,反向电压超过额定电压。电阻器 金红黑红 泵车所用的是混凝土碳膜电阻器,在控制中主要达林顿功率放大管TIP122 达林顿晶体三极管晶体三极管,也可简称三极管或晶体管。分为NPN和PNP两大类,三个极为
6、:发射极E极、基极B极、集电极C极IEICIB达林顿功率放大管 符号达林顿管内部由两只或多只晶体管的集电极连接在一起复合而成,其基极B与发射极E之间包含多个发射结。检测时可使用万用表的R1k或R10k档来测量。测量达林顿管各电极之间的正、反向电阻值。正常时,集电极C与基极B之间的正向电阻值测NPN管时,黑表笔接基极B;测PNP管时,黑表笔接集电极C值与普通硅晶体管集电结的正向电阻值相近,为310k之间,反向电阻值为无穷大。而发射极E与基极B之间的的正向电阻值测NPN管时,黑表笔接基极 B;测PNP管时,黑表笔接发射极E是集电极C与基极B之间的正、反向电阻值的23倍,反向电阻值为无穷大。集电极C
7、与发射极E之间的正、反向电阻值均应接近无穷大。假如测得达林顿管的C、E极间的正、反向电阻值或BE极、BC极之间的正、反向电阻值均接近0,如此说明该管已12RUNTERMSTOPCPU224DC/DC/DCSFRUNSTOPSIEMENSSIMATICS7-200I0I1.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7.0 .1 .2 .3 .4 .5Q0Q1.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7.0 .11M 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 2M 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 M L+1M 1L+ 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4
8、2M 2L+ 0.5 0.6 0.7 1.0 1.1M L+ DC2141AD210XB034578910图49 CPU224示意图指示灯;2存储卡插口;3RS232通讯口;4输入接线端子5扩展模块连接电缆插口;6外部设定电位器;7工作模式开关8电源和输出接线端子;9输出指示灯;10输入指示灯6击穿损坏。假如测得达林顿管的 BE极或BC极之间的、反向电阻值为无穷大,如此说明该管已开路损坏。 PLC外观图可编程控制器(S7-200 CPU224 DC/DC/DC) 西门子可编程控制器也称PLC,在三一混凝土泵车中,所使用的是西门子S7-200系列, 可编程序控制器Programmable Log
9、ic Controller)是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下应用而设计的。它采用了可以编制程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,并能通过数字式或模拟式的输入和输出控制各种类型的机械或生产过程,PLC与其有关外围设备都应易于与工业控制系统形成一个整体,易于扩展其功能。 中央处理器 程序存储器 用户程序系统程序输入接口输出接口 电 源 编程器按钮接近开关传感器 触点KM线圈信号灯电动机电磁阀PLC内部结构中央处理器(CPU) 与一般计算机一样,CPU是PLC的核心部件,整个PLC的工作过程都是在CPU统一指挥和协调下进展的。它解释并执
10、行用户与系统程序,通过运行用户与系统程序完成所有控制、处理、通讯以与所赋予的其他功能。存储器系统存储器 存放PLC生产厂家编写的系统程序,并固化在ROM内,用户不能直接更改,它使PLC具有根本智能,能够完成PLC设计者规定的各项工作。用户存储器 包括程序区和数据区,程序存储区用来存放用户编写的程序,数据区用来存放与控制用户程序中使用的相关数据。输入/输出接口I/O模块 各I/O点的通断状态用发光二极管显示,使用可拆卸的插座型端子板,更换PLC时,不用断开外部接线,整体拔下端子板即可。1.0输入模块。 输入接口用来接收和采集输入信号,均带有光电耦合电路,其目的是把PLC与外部电路隔离开来,提高抗
11、干扰能力,其输入方式有数字量和模拟量输入方式。 如下列图,1M是同一输入组内各输入信号的公共点,当外接触点接通时,光耦合器中两个反并联的发光二极管亮,光敏三极管饱和导通;外部触点断开时,光耦合器中的发光二极管熄灭,光敏三极管截止。信号经内部电路传送给CPU模块。显然,输入用的发光二极管是两个反并联的,1M点可以源点输入,也可以是汇点输入。 5.6k 内 部 电 路0.01M 1 k输出模块U负载继 电 器 内 部 电 路0.11L 输出模块用来控制执行装置,其功率放大元件有两种形式:驱动交流负载和直流负载的小型继电器输出形式。 上图为继电器输出电路,继电器同时起隔离和功率放大作用,与触点并联的
12、RC电路和压敏电阻用来消除触点断开时产生的电弧。继电器输出使用电压X围广,导通压降小,承受瞬时过压和过流的能力强,缺点是动作速度慢,动作次数有限,晶体管输出相反。电源模块 PLC电源的输入电压有直流12V、24V、48V和交流110V、220V。使用时可根据需要进展选择,由于PLC中的电源都是开关式电源,所以在输入电压大幅度波动时,PLC仍能够稳定地工作。电源模块地输出电压一般为直流5V和24V,它们向CPU、存储器等提供工作电源。泵车常见故障维修1.泵车不能泵送 1.1、一台SY5255型泵车配装五十铃底盘,最大泵送高度37m,采用可编程序逻辑控制电控系统PLC系统,工作中出现不能泵送的现象
13、,操控正、反泵送时,发动机能自动升速。 正常情况下,操控正、反泵按钮时,输入信号经可编程序逻辑控制系统(电控系统PLC)接收端子接收,经过PLC的程序运算、比照后,通过相对应的输出端子输出控制信号,以控制相应的电磁阀与相关组件工作,达到操控的目的。 发动机能自动升速,说明PLC的接收指令正常,输出指令也正常,经运算后能控制发动机速度自动提升。初步判断问题可能出在相应的后续阀块或者电控系统组件上。正常泵送时,电磁阀DT1和DT2(见图1)同时得电工作,控制正泵;电磁阀DT1、DT3和DT4同时得电控制系统反泵。综合分析认为,DT1电磁阀不能得电可能性比拟大。 现场检测发现,泵车确实能在操控泵送按
14、钮时自动升速,DT1电磁阀指示灯也未亮;在操控正泵和反泵时DT2、DT3、DT4都没有亮灯,而泵车能自动升速;说明37号、40号线电源电压正常,经检测两线间电压为27 V,也证实了电源没有问题。那么问题是呢? 观察发现显示器上面显示发动机转速只有1 200 r/min,而正常泵送状态时发动机应升速到1 350 r/min以上,因设定发动机转速为13501700 r/min,变速器使用挡的齿比,同时挡位操纵杆上挡位齿轮高、低传动比和变速器齿轮比控制开关均应该朝上(高挡),才是最优工作状态。转速过高或过低都将缩短主泵的使用年限,增大泵功率损耗。 当PLC检测到发动机转速未达到规定值时,系统内部运算后控制系 统处于保护状态,不让泵和电磁阀得电工作,因此造成无法泵送的故障。检测发现,驾驶室挡位操纵杆上的两个传动比控制开关均朝下,切换正常后,试机故障排除。 因挡