水电站延续取水评估报告书

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1、xx 市 xx 水电站延续取水评估报告xx 市 xxx 有限公司二零一七年一月目录第一章 概 述 11.1取水户基本情况 11.1.1项目概况 11.1.2 水资源论证及取水许可管理情况 3第二章 取用水合理性分析 52.1用水指标合理性分析 52.2 节水措施开展情况和节水潜力分析 92.2.1 用水效率控制指标 92.2.2节水措施开展情况 102.2.3节水潜力分析 10第 3 章 取水可靠性分析 123.1取水水质评估分析 123.2取水口可靠性分析 123.2.1取水口位置 123.2.2 取水口区域范围演变 133.3取水可行性分析 13第 4 章 取退水影响评估分析 154.1取

2、水影响分析 154.1.1 对区域水资源的影响 154.1.2 对其他用水户的影响 154.2退水影响评估 164.2.1 退水量及其基本情况 164.2.2退水处理方案及其达标情况 164.2.3 退水对水生态环境的影响 174.2.4 对其他用户的影响 174.3取退水不利影响的对策措施 175 计量监测及取水许可量核定 185.1计量设施安装运行情况 185.2取水许可量核定方法 185.2.1 许可量与用水量关系分析 185.2.2 取水许可量核定方法 186 结论与建议 206.1 结论 206.1.1 取水的合理性 206.1.2 取水的可行性 216.1.3 评价结论 216.2

3、 建议 23第 7 章 附 件 247.1 附图 247.1.1 取水项目地理位置图 247.1.2 取水计量设施安装示意图 25第一章 概 述1.1取水户基本情况1.1.1项目概况XX水电站位于XX溪中下游小支流XX溪上游XX镇XX村 境内,XX溪发源于XXX自然村,于XX镇XX村所在地汇入松 溪,流域面积89。6 km2,主河道长24。9 km,平均坡降 19。7%。该流域形状系数为1。0,流域内森林覆盖良好, 植被多为阔叶生态林,蓄水能力强,河中水流常年不断,理 论蕴藏水力资源5450。3KW。xx水电站坝址xx村上游游 约3。5km处,坝址以上集水面积13km2,占xx溪总流域 面积的

4、14。5。电站枢纽主要建筑物包括拦河坝、引水渠道、引水隧洞、 压力前池、压力管道、发电厂房等。xx水电站坝址以上集雨面积13km2,设计水头80米, 设计流量086 m3/s,设计装机容量500kw,多年平均设计发 电量为120万kwh其主要建筑物有:拦河坝、进水渠道、引水隧洞、压力管道、发电厂房。拦河坝采用75浆砌石坝, 上游边坡1 01,下游边坡1 :1。0,上游迎水面浇筑一层15cm 厚c20砼,进水口设在左岸,进水渠道70米,尾部设置排砂 闸。引水隧洞全长1200米设计流量为0。86m3/s,隧洞坡 降1/1000,隧洞尺寸为1。8x1.5 (高x宽),城墙门形。 压力钢管全长158m

5、,直径0.72m,壁厚6-10mm,岔管 长25 m,直径0。5 m,壁厚10 mm,主厂房采用单层砖 混结构,长X宽X高为16x8。0x55米。厂房内装有水轮机 XJA-W- 46/1x12。5 两台,低压发电机 SFW250 - 8/740, 两台,电、手动调速器两台,闸门两台。BKSF配电盘两面, 控制台1台电通过S9 - 630/11变压器T接至xx村10kv 线路送到xx35KV变电所.xx水电站为低坝引水式水电站,利用河道流量和落差引 水发电,属于水利发电业。单机设计引水流量为0。 43m3/s , 两台机设计引水流量0。86m3/s引用水源为xx溪地表水. 取水方式为隧洞引水,取

6、水地点为xx市xx溪河段xx村桥 上游游3。5公里,原计划取水量为750万m3/年,取水用途为发电取水,退水地点位于XX村上游2。2km处左侧河 岸边,退水方式为水轮机尾水室自流退水,退水量为 750 万m3/年,退水水质要求为地表水皿类。1。1.2水资源论证及取水许可管理情况2003年3月xx市水利水电勘测设计院受xx市xx公司 委托,开始进行xx市xx水电站初步设计.xx市水利局对初 步设计进行批复,工程于2003 年9月动工建设,2005年2 月投产发电,2005年8月底通过竣工验收。根据建设项 目水资源论证管理办法自2002 年5月 1日起施行.对于直 接从江河、湖泊或地下取水并需申请

7、取水许可证的新建、改 建、扩建的建设项目,建设项目业主单位应当按照该办法的 规定进行建设项目水资源论证,编制建设项目水资源论证报 告书。因政策落地到地方落实存在时间上的衔接和相关技术 规范出台问题,因此该项目没有建设项目水资源论证。2005 年,公司向xx市水利局提出取水许可申请,并于得到批复 同意并发取水许可证,最近一期延续取水换证由xx市水利 局 2012 年 12 月发放,取水许可证证号:取水字()第号,有 效期至2017年12月31日。因取水许可证到期时间为 2017 年 12 月 31 日,特编制延续取水评估报告,申请办理延续取 水手续.电站自建成运行以来,经受历年来洪水考验,已安全

8、运 行 13 年.取水用途无变化,用水环节和用水工艺无改变,取退 水设施与地点无改变,现与第三方无水事纠纷。电站能有效 落实电站最小下泄生态流量,确保电站下游河道生态用水.第二章 取用水合理性分析2.1用水指标合理性分析2。1.1 水文气象xx 电站所在区域属中亚热带季风气候,兼有大陆性和海洋 性气候特点,全年气候温和湿润,雨量充沛,阳光充足,四季分明, 具有春早秋晚、冬短夏长、冬秋少雨、雨季集中等气候特点。 受地形影响,相对高差悬殊,气温的垂直变化明显,随海拔每增 高100m,平均气温下降0.49弋,致使形成山地温凉,盘地湿热 的气候。地层发育以变质岩为主,地势东南高,西南低,四周 环山,中

9、部多丘陵和山间盆谷,坡度较平缓。查气象局资料,区域内年平均气温18。7弋最高温度414弋, 最低温度一8。4弋,夏季最热月份为七月,平均温度27。2弋, 最大风速20m/s,平均风速1.2m/s年平均雷暴日69。9天水 汽压1860hpa,年平均日照时数1810h。区内雨量充沛,但降雨量的时空分布不均、年内分配不均,降 雨多集中在春夏,秋冬少雨,但秋天受台风影响,降水量年际变化大,丰水年降水是枯水年降水量的 2 倍左右,年降水变差系 数0。22。平均年降雨量15002200mm局部可高达2700mm 以上,全年降雨日164177天,按天气成因大致可分:34月 春雨,56月梅雨,79月台风雷雨和

10、102月干季四个时期. 造成本流域降水的主要天气系统是锋面雨和台风雨。特别是静 止锋造成的降水量大,历时长,易形成大洪水,酿成洪灾。项目 区内多年平均径流深950mm ,年水面蒸发量920mm ,陆地蒸 发量在620mm,年侵蚀模数150T/km2。径流变差系数0。36, 年径流系数0。61。2.1.2 径流复核计算XX水电站位于x溪中下游小支流XX溪上,流域内无水文测 站,经分析,选定相邻流域XX水文站为径流设计参证站,该站控 制集水面积291。0km2,且下垫面、植被等与坝址相似,是坝址 径流计算的理想参证站,坝址径流根据参证站资料系列按面积比和面雨量修正求得. 经分析计算求得XX水电站坝

11、址的年径流成果,径流年内分配参照参证站的比例进行。求得XX电站坝址多年平均流量为0。42m3/s,年径流量为1343万m3。(2)径流系列代表年的选择 根椐径流调节需要以及坝址平均流量频率分析计算成果, 选择三个代表年如下:丰水年(p=10%) : 1975年4月一-1976年3月平水年(p=50%) : 1960年4月1961年3月 枯水年(p=90%):1978年4月1979年3月根据所选三个代表年,按频率适线成果按年内、枯季进行 修正,以三个代表年逐日平均流量进行径流调节计算 ,计算出丰 平、枯三代表年发电量、取水量和平均发电量、平均年取水量 如下:。丰水年(p=10% ):发电量:18

12、3。4万kwh取水量:1143 万立方米平水年(p=50%):发电量:134。2万kwh取水量:836 万立方米枯水年(p=90%):发电量:87.8万kwh取水量:547 万立方米多年平均:发电量:135 万 kwh取水量:842 万立方米2.1.3 历年取水情况电站装机容量500kW,设计最大引水流量0。86m3/s,设 计发电量120万kw.h,设计取水量750万立方米,按最大发电引 水流量控制取水。xx水电站2005年至2017年统计的13年实 际运行情况具体见下表:年度发电量(万kw。h)实际用水量 (万m3/年)备注2005108.346772006122.207642007117

13、.307332008103。 40646200982。145132010163.201020201188。805552012171。 0910692013147。 429212014172。 6410792015126。 717922016238.0614882017131。 00819平均136.33852对比电站2005年以来13年实际平均发电量、平均发电取 水量与本次径流分析计算设计多年平均发电量、平均发电取水 量,可以得到多年的发电量、发电取水量和实际基本接近,原设 计平均发电量、平均发电取水量达到设计标准,实际略大一点。主要是2010年、2012、2014、2016年4年为丰水年,2

14、009 和2011 年为枯水年,这 13 年中偏丰水年比偏枯水年多造成。2。2节水措施开展情况和节水潜力分析2.2。1用水效率控制指标xx 市 xx 电站取水发电,径流开发,无调节能力,提高发电 用水效率主要体现以下几个方面:1、通过改造输引水设施,降低 水头损失.2、通过改造水力发电机组,引进新型节能水力发电机 组,提高发电效率。本电站装机容量500kw ,多年年发电量136 万kwh年取水为852万m3/年,坝址以上多年平均径流量1343 万m3/年,水利用率63。3%。2。2。2节水措施开展情况xx 水电站属于属于径流开发,没有调节能力,节水的总体指 导思想是:做到高水头低耗水率,提高水

15、量利用率减少弃水, 以促进水资源开发利用的最大化。节水措施主要有以下几点:1、 通过电视、电台和网络,实时掌握天气预报,掌握水情、雨情, 实时了解流域的来水情况,及时调整优化机组的运行方式,避 免意外弃水。2、加强机组及辅助设备的巡视检查及维护检修等 工作,提高设备的完好率。3、及时清理拦污栅的沉渣和浮渣, 减少水头损失。4、定期进行耗水率及水量利用率的考核,科学 合理的优化运行方式。2。2.3节水潜力分析1、XX市XX电站由于规模小,运行人员素质、技术水平低, 机组维修养护少,大修小修不及时,电站运行管理激励机制差 等原因,运行过程中时常有发生弃水现象,机组损坏停止发电、 清理拦污栅不及时等现象,造成浪费水资源。通过制定规范的管 理制度,规范的检修制度,合理的激励机制,人为上以减少水头损失,提高水能利用率,达到节水增发电的目的,能有一定的节 水潜力.2、电站在增容、改造引水设施等方

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