高MgO石灰石对生产的影响及对策

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1、高MgO石灰石对生产的影响及对策一、Mg0对熟料生产和性能的影响概述原料中所含的MgO经高温煅烧,其中部分与熟料矿物结合成固溶体,部分 溶于液相中。当熟料含有少量MgO时,能降低熟料的烧成温度,增加液相数量, 降低液相粘度,有利于熟料烧成,还能改善水泥的色泽。在硅酸盐水泥中, MgO 与主要熟料矿物相化合的最大含量为 2%(以质量计),超过该数量的部分就在 熟料中呈游离状态,以方镁石的形式出现。方镁石与水反应生成Mg(H)2,体积 较f-MgO增大,而且反应速度缓慢,导致已经硬化的水泥石膨胀,造成MgO膨 胀性皲裂。石灰石中 MgO 可以碳酸镁、白云石、菱镁矿、铁白云石、水镁石( Mg(O H

2、)2)等不同形式存在。业已发现,在同样细度和快冷条件下,MgO在石灰石中 以硅酸镁形式存在时,可获得均匀分布和细小(15 微米)的方镁石晶体,而以 白云石或菱镁矿形式存在时,则易产生粗大的(2530 微米)方镁石晶体。众 所周知,当熟料中含有粗颗粒方镁石晶体时,MgO含量超过2%就会产生有害作 用。熟料中方镁石晶体的生长速度明显地与不同含镁矿物分解出Mg的温度有 关,分解温度越低,晶体生长的机会就越大,这在MgO与其它氧化物反应形成 过度相的情况下尤其如此。MgO可能形成过度相,否则将会影响熟料形成程序。在水泥生料中存在极限范围的MgO是合乎需要的,它能使液相最初出现温 度降低10。C,然而M

3、gO不能显著地影响熟料的形成速度。熟料中的MgO高至 3%时,阿利特相含有恒定的 MgO 的比例,一般可达 0.74%。由于降低了活化能, 加快了 a C2Sf a C2S的转化,导致冷却时弱水硬性的p -C2S的稳定, 降低了熟料活性。二、国家有关技术标准规定GB175-2007 通用硅酸盐水泥 规定:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥中 Mg 05.0%,如果水泥压蒸安定性试验合格,允许放宽至6.0%;矿渣水泥、火山 灰水泥、粉煤灰水泥、复合水泥中Mg0w6.0%,大于6.0%时,需进行压蒸安定 性试验并合格。熟料MgOw5%,(当制成I型硅酸盐水泥的压蒸安定性合格时,允许放宽 到 6%)。新的矿

4、山地质勘探规范 关于石灰石MgO的规定:一级品Mg0v3.0%, 二级品 Mg0 3.03.5% 。三、建材研究院水泥所的有关研究1977 年建材研究院水泥所指出,经北京建材研究院对本溪水泥厂、昆明水泥厂的研究,当熟料中MgO含量达到7%时,取得如下结论;1. 并不影响水泥的水工特性(水化热、抗蚀性、抗渗性、抗冻性、干缩性);2. 水泥试块的耐热性反而有所增长;3. 耐磨性、抗冲击性能没有变化;4. 十年的强度继续增长(一般水泥十年不再增长);5. 压蒸安定性是f-CaO和方镁石的膨胀之和,降低f-CaO可改善安定性;6. 提高粉磨细度、掺混合材、增加C4AF,可改善MgO对安定性的影响。7.

5、 MgO提高将使C3S降低,可适当提高KH以确保熟料强度;8. MgO 对熟料安定性的影响,因多厂的条件不同而差别较大。C4AF是高MgO熟料的良好稳定剂。熟料中MgO含量提高后,必须相应地 增加C4AF的含量,才能使熟料的压蒸安定性良好,说明MgO与C4AF能形成稳 定的固溶体,减少方镁石晶体的大量存在。MgO 在各矿物中的分布情况大致如下:1,以固溶体形式存在于c4af中,占c4af的13%; 2,固溶于玻璃相中,占玻璃相的 45%;3 ,存在于阿利特中,约占阿利特的 1.5%; 4,存在于贝利特中,约占贝利特的 0.5%;5,存在于 C3A 中,最大占 C3A 的 2.5%; 6,以游离

6、的方镁石晶体存在。熟料中的MgO含量的增加,则使CaO得含量降低,从而使熟料中硅酸钙含 量减少,所以在生产中,应选择较高的KH,借以提高熟料强度。四、几个厂家的经验体会1,鲁南水泥厂:该厂石灰石MgO为2.25%,熟料中MgO为3.19%,AO?为5.55%,FeO3 为 3.52%。鲁南水泥厂熟料中 MgO 在 3%以上,窑内不敢提高煅烧温度。温度一高易结 大蛋及烧流;在采用砂岩配料后, SM 由2.2 提高到2.5,液相量有28%降低到 24%,解决了窑内结蛋等问题。该厂 1993 年的质量报表显示,石灰石的 MgO 为1. 68%,熟料氧化镁为2.73%,AlO为5.16%,FeO为3.

7、23%,熟料强度长期偏低,在60MPa左右。2 32 3无论从平衡熟料液相的总量上考虑,还是从选择烧结范围的宽度考虑,都 需要对Fe 进行调整。按液相w=3.0A+2.25F+M+R来平衡液相,当MgO过高23时,通过降低Fe,提高SM、IM,以消除液相量过早出现的多种弊端。在熟料23中 Mg 高出 2.5%时,液相将快速生成,烧结范围变窄,在窑内温度波动时,容 易发生结大块及结圈。2淮海水泥厂:淮海水泥厂熟料中Mg在2.5% 3.0%之间,熟料标号只有57MPa左右, 窑内不敢提高煅烧温度,温度一高就会结大块或烧流。从统计结果看,熟料强度 随Mg的提高而降低,这是因为配料时没有把Mg产生的液

8、相、降低液相出现 的温度、降低液相的粘度的作用考虑进去。结果导致熟料液相量增加,熟料煅烧 温度提不起来,熟料强度下降。3. 新乡水泥厂:该厂由于矿山的变化,熟料Mg由1.53%上升到4.81%,窑皮由1516米 增长到22米左右,有时达30米,副窑皮也增厚,有时可达600mm,影响 了窑的通风。熟料结粒明显增大,大小不匀,且经常出现大块料甚至结大蛋,熟 料质量下降。在采取以下措施后,窑生产趋向正常:C1)石灰石矿山进行多点搭配,减少MgO的波动;(2)调整配料方案,提高耐火度及烧结范围(Fe 3.52.98%,KH 0.23890.91,SM 2.562.73,IM 1.41.65);(3)改

9、善煤质,提高煤粉细度,防止不完全燃烧导致的结皮结圈;(4)将火嘴适当偏离物料,减少长厚窑皮及结圈;(5)适当减少头煤,加大尾煤,以满足MgO提高后熟料耐火度下降和窑尾MgC 分解用热。34. 七里岗水泥厂:该厂1000t/d生产线正常运行后,由于MgO的变化,引起频繁结圈,感觉料子易烧性好,熟料升重为1400g/l左右,f-CaO几乎全是0%,熟料强度 降到55MPa。结圈位置恒定,准是在大齿轮前后加处,圈长2m,厚约500mm, 表面光滑,圈前的窑皮均不厚;而且结圈速度非常之快,从点火投料到圈完全长 成,一般均在50 多个小时左右。该厂采取了加强操作、降低煤粉细度、降低窑 温、改变火嘴位置等

10、措施,但是没有收到任何效果。后来根据矿石MgO含量的不同,采用了两种配料方案,即石灰石MgO含量 低时,采取石灰石、粘土、铁粉三组分配料;石灰石 MgO 含量高时,采取石灰 石、砂岩、铝矶土、铁粉四组分配料,并同时将SM由2.25调整到2.59。结 果发现,不论是MgO较低的三组分配料还是MgO较高的四组分配料,都取得了 较好的效果,不但解决了长厚窑皮和结圈问题,熟料强度也由 55.4MPa 提高到 60.4MPa,窑的台时产量也大幅度提高,但在两种生料的交替期间仍然频繁结圈, 两种配料方案的熟料状况如下:配料 MgOf-CaOKO2NaO2KHSMIMCAF4LOSS三组份 2.830.61

11、1.360.270.9062.651.3710.550.29四组份 3.950.320.720.1750.9162.521.619.670.14分析认为,三组分生料RO高,四组分生料MgO高,当两种生料交替时必2将混合使用,导致RO、MgO均高,MgO在RO的助溶作用下,在某一特定温度 22下(回转窑的某一特定位置),液相量突然增加、液相粘度大幅度下降,便在这一部位形成镁碱圈。为此,进一步采取了如下措施,取得了较好效果:(1),当碱含量较高时,将Mg控制在2.1%以下,并加强矿山搭配以减少MgO 波动;(2),当MgO含量较高时,将生料R2O控制在0.8%以下,并同时降低FeO ,以减少液相量

12、;3(3),换料时在一个库内留存余料,不得用新料冲库同时使用;(4),窑灰由入库改为直接入窑,避免入窑生料的波动。5. 鲁南地区SL厂:对窑外分解窑来讲生料中过高的Mg含量,除对水泥的安定性和强度造成 影响外,还会给生产带来较传统生产更大的困难。MgO 在矿物中的固溶量占1.52.0%,熟料中 MgO 最佳含量为1.5%,多余部分相当于提高Fe,溶剂矿物相应增多,从而导致高Mg熟料烧结范围变23窄,在正常生产中必然导致长厚窑皮、结圈、结大球等问题。高MgO熟料中多余MgO会代替部分CaO参与同SiO的反应,在SiO含量 22不变的情况下,高Mg时硅酸盐矿物将减少,同时f-Ca也会有走高的趋势。

13、SL厂石灰石中MgO含量达到2.5%,熟料中MgO达到3.5%左右,相当于增加了 1.52.0%的 Fe2O3 。为了消除高MgO的影响,实际生产中采用了高SiO低FeO的配料方案,22 3结果烧成系统运行情况良好,几乎感觉不到高 MgO 对生产造成的影响。三率值的调整情况是:KH 0.980.92 SK 2.63.3,IM 1.61.9。6, 山东泉山水泥厂:该公司4x60m窑结圈频繁,严重影响了窑的运转率,经分析认为,RO、2Cl、SO均在正常范围,只是石灰石中MgO含量高达到3.4%,生料中MgO含 3量3.38%,熟料中MgO含量4.11%,降低了液相出现的温度,液相量迅速增加, 粘度

14、降低,烧成范围变窄,产生结圈。根据公式:液相量=3.0A+2.25F+M+RO,计算液相量为26%;根据结皮值2=L1450C+0.2C2S+2 FeO, 算出熟料的结皮值为37%。但就一般新型窑来讲,22 3液相量应控制在2124%,结皮值应控制在 3134%,过大易结圈,过小易损窑 皮。为了减少MgO的影响,该厂调整了配料方案,提高了 SM、IM,降低了 FeO 含量,KH 0.9 0.91 , SM 2.7 2.9 , IM 1.4 1.6, Fe2O3 控23制在2.73.0%。调整后熟料液相量在 24%,结皮值 34%,基本达到合理范围, 结圈现象明显减少。同时采取的其它措施还有:(

15、1)提高窑速 3.263.56rpm3.653.85rpm;(2)要求每班前后移动火嘴至少 23 次,并做好记录,按规定严格执行。 五有关专家的研究1. 沈威等水泥工艺学1991 年版:每1%的MgO在1450。C时能产生2.25%的液相,由于MgO与其它氧化物的亲和力小,故1%的MgO仅能提供1%的高温液相。当原料中MgO含量较高时,窑内高温液相量明显增加(烧结范围变窄)。2. 王善拔水泥工程1996 年第二期文章:MgO 的存在使熟料中 C3S 含量增加,含铝相减少而含铁相增加,使水泥凝 结变慢,特别是在高温煅烧的情况下影响更大。对分解窑来讲, MgO 含量比较高时,一般使熟料强度降低,因为增加了液相量、降低了液相出现温度、降低了液相粘度,料子不耐火,使煅烧温度降低所 致,因此采用高 MgO 原料时,应提高 SM、 IM。采取的措施:一个简单的方法是减少铁粉的掺入量,由于MgO与FeO的23作用很相似,故也可以在考虑熟料率值时,把MgO当作Fe O /2.25来进行配料23 计算,

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