AO活性污泥生物脱氮工艺处理己内酰胺生产废水

上传人:新** 文档编号:509756580 上传时间:2022-09-28 格式:DOC 页数:9 大小:51.50KB
返回 下载 相关 举报
AO活性污泥生物脱氮工艺处理己内酰胺生产废水_第1页
第1页 / 共9页
AO活性污泥生物脱氮工艺处理己内酰胺生产废水_第2页
第2页 / 共9页
AO活性污泥生物脱氮工艺处理己内酰胺生产废水_第3页
第3页 / 共9页
AO活性污泥生物脱氮工艺处理己内酰胺生产废水_第4页
第4页 / 共9页
AO活性污泥生物脱氮工艺处理己内酰胺生产废水_第5页
第5页 / 共9页
点击查看更多>>
资源描述

《AO活性污泥生物脱氮工艺处理己内酰胺生产废水》由会员分享,可在线阅读,更多相关《AO活性污泥生物脱氮工艺处理己内酰胺生产废水(9页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、污水处理工论文A/O活性污泥生物脱氮工艺处理己内酰胺生产废水 姓 名: 粟 辉 所在单位: 中石化巴陵分公司环己酮部完成日期: 二OO七年十一月 A/O活性污泥生物脱氮工艺处理己内酰胺生产废水摘 要:己内酰胺生产废水由于有机物种类繁多,污染物浓度高,组分相当复杂,成为当前石化行业难处理的生产废水之一。采用活性污泥法生物脱氮工艺,经过严格的设计后,在运行管理中,只要控制好PH值等7个重要参数,可以取得良好的运行效果,保证废水处理系统的稳定达标排放。关键词:A/ O 活性污泥法 生物脱氮 己内酰胺 概述 中石化巴陵分公司己内酰胺生产装置和帘子布生产装置是目前国内规模最大,技术最先进的己内酰胺和帘子

2、布生产装置。年产己内酰胺14万吨、浸胶帘子布1.3万吨。该工程工艺先进,生产工序复杂。所排废水有机物种类繁多,组分相当复杂;COD值和BOD值高;危害微生物种类繁多;NH3-N含量高。是当前石化行业难处理的生产废水之一。 工厂于1992年建成一套A/O废水处理装置,又于1996年底对废水处理装置进行了扩容改建。由于工厂废水排放位于长江与洞庭湖过渡段的黄金水域,国家要求废水处理执行一级排放标准1。1 废水水量水质及特点(1) 废水水量水质见表1表1 实际排入废水处理装置的水量水质表装置名称废水来源流量 (m3.h-1)COD (mg.L-1)NH3-N (mg.L-1)备 注设计实际设计实际设计

3、实际己内酰胺装置E-56065.25.62330014892E-65061313104052616080.3V-46011061671321374030257000离子交 换 液/6.5/45009号管10412020030030005000600其中含生活污水27.5m3/h,雨水及地面冲洗水80 m3/h帘子布装 置从管架来2828200020009号管30305005009号管为生活污水及帘子布装置排水管总计2103500440(2)设计水量水质。根据表1的水量水质情况进行加权平均,考虑不均匀系数与耐冲击水量的要求。设计水量为250 m3/h;设计水质为CODcr2000mg/L,BOD

4、51200mg/L,NH3-N200mg/L。(3)处理后的水质要求。CODcr100mg/L,BOD530mg/L,NH3-N15mg/L,SS70mg/L。(4)己内酰胺生产废水的特点。水质波动大,冲击性强;有机物污染浓度高(废水中的CODcr值一般都在20003000mg/L左右,最高时可达5000mg/L以上);组成成分复杂;含有大量环状有机物和低聚物;毒性含量高;含氧有机物少;生物降降性能差。2 废水处理工艺2.1 处理方法的确定 己内酰胺生产废水以有机物为主,主要来源于环己酮、己内酰胺、羟胺、硫铵等车间的工艺废液、废碱液、冲洗、清洗废液及油相水相排出物。主要污染物为环己酮、环己醇、

5、环己烷、苯、甲苯、己内酰胺、石油类、硫酸盐、氨氮等。废水的排放具有很强的不均匀性。为了处理好己内酰胺生产废水,设计提出了两个处理方案。方案一是将环己烷氧化与环己酮肟化两套装置排出的高浓度有机废水(CODcr24000mg/L,PH值4)首先进行厌氧处理,然后与其它废水进行混合,再进行缺氧好氧(A/O法)处理。方案二是全部废水混合后用A/O法处理。A/O工艺用于城市污水及某些工业废水的生物脱氮处理效果较好。但A/O工艺应用了己内酰胺生产废水处理,国内尚无实例。为了验证二个方案的可行性,工厂与中国市政工程中南设计研究院联合进行了试验研究,找出了合适的运行参数,为设计提供了可靠的依据。方案一的试验结

6、果表明,高浓度有机废水的PH值较低,必须投加大量的碱进行中和,并加水稀释后才有明显效果,这使得厌氧池体积很大,基建投资高。方案二的试验结果表明,能同时达到降解水中有机物及脱氮的目的,处理效果好,运行稳定,在技术和经济上明显优于方案一,出水水质完全可以达到排放标准。因此,设计选用方案二。2.2 处理工艺流程 R(混合液回流) 缺氧池匀质调节池工业废水预曝池生活污水R一段曝气池二段曝气池二沉池终沉池 r排放 r(污泥回流)图1 废水处理工艺流程2.3 主要设计参数 (1)污泥负荷 FW=0.20.25kgBOD5 / kgMLSSd (2)好氧池的硝化负荷FNH3=0.080.10kgNH3-N

7、/ kgMLSSd (3)缺氧池的脱硝负荷 FNO-X=0.120.14NO-X-N / kgMLSSd (4)回流比R=3 r=1 (5)污泥浓度NW=2500mg/L (6)耗氧速率810mgO2 / gMLSSh (7)需氧量公式: O2=0.47BOD5+4.57NH3-N+0.06MLVSS2.4 主要构筑物和设备 (1)匀质调节池:矩形钢混结构,共2间,每间池子结构尺寸20m20m6.5m,有效容积5000m3。池底布有穿孔管,以利于搅拌混合。 (2)缺氧池:矩形钢混结构,共2间。每间池子结构尺寸18m14m5.3m,有效容积2600m3。池内设有潜水搅拌器4台,以控制溶解氧0.2

8、0.5mg/L左右。 (3)预曝气池:矩形钢混结构,共2座。其中一座池子分2间,每间池子结构尺寸30m14m5.3m,有效容积2600m3。池底设有双螺旋曝气器。另一座池子分3间,每间池子结构尺寸21.25m15m5.2m,有效容积5000m3。池底布有曝气软管。 (4)一段曝气池:矩形钢混结构,共6间。每间池子结构尺寸30m15m4.05m,有效容积6000m3。池底布有中微孔曝气器和少量旋混曝气器。一段曝气池CODcr容积负荷1.8kg/(m3d),污泥浓度3.54.5g/L,溶解氧23mg/L,混合液回流比100%回流到缺氧池,进水CODcr浓度1800mg/L左右,CODcr去除率80

9、86%。 (5)沉淀池:二沉池和终沉池各2座。采用中心进水,周边出水的辆流式沉淀池,二沉池直径12m,终沉池直径14m,废水停留时间2小时。(6)二段曝气池:矩形钢混结构,共2座。其中一座池子分2间,每间池子结构尺寸18m15m4m,有效容积2000m3。另一座池子分3间,每间池子结构尺寸20m4m4m,有效容积1000m3。池底均布有可变微孔曝气器。二段曝气池CODcr容积负荷0.7kg(m3d),污泥浓度12g/L,溶解氧34mg/L,混合液回流比200%回流到缺氧池。进水CODcr浓度250350mg/L,CODcr去除率6474%,出水CODcr100mg/L。3 A/O工艺在运行管理

10、中的重要控制参数 影响A/ O生物脱氮系统运行的因素可分为二大类:一类是基础因素,如污泥负荷、回流比、泥龄等;另一类为环境因素,如PH值、温度、溶解氧等,通常,环境因素决定生物脱氮过程的成败,基础因素控制生物脱氮效率的高低。下面对影响系统运行的7个重要控制参数进行分析研究。3.1 PH值PH值对硝化和反硝化都有一定的影响,由于在硝化过程中有H+产生,水的PH值将下降,要使硝化过程正常稳定运行,曝气池混合液必须有足够的碱度。以保证硝化作用完成以后,水中尚有3050mg/L剩余碱度为宜。根据运行经验,PH值控制在88.4范围内是硝化速率的高效反应区。在反硝化过程中,有HCO3-或OH-产生,其PH

11、值有提高的趋势。硝化和反硝化是两个过程,一个是产生H+过程,一个是产生OH-过程。对硝化1mg/L NH3所产生的酸度。约需7.14mg的CaCO3才能平衡。而反硝化1mg的NO3-产生的碱度以CaCO3计仅为3.57mg。在硝化与反硝化反应中,每1mg的NH3可生成62mg的NO3-。因此经过反硝化之后的废水送到好氧池进行硝化,然后再回流到缺氧池进行反硝化,可以充分利用处理过程中所产生的碱度。3.2 温度 废水的温度对硝化和反硝化都有比较明显的影响,尤其对反硝化影响更显著一般要求水温在1530比较适宜。在反硝化池中保持水温在3035,将更为有利。3.3 溶解氧硝化菌是一种好氧化自养菌,在曝气

12、池内有机碳化物的分解,氨氮的氧化以及污泥的自身氧化都要消耗氧。根据生物硝化脱氮机理,氨氮硝化需氧量很大,因此,曝气池内必须供给足够的溶解氧,硝化反应才能正常进行。通常当曝气池内溶解氧在26mg/L时,硝化率与溶解氧浓度关系不大,如果在2mg/L以下,溶解氧浓度就成了硝化反应的抑制因素。1996年2月22日曝气池内就发生过严重亏氧的操作事故。22日白班要求放空曝气池A,准备检修更换曝气头,23日上班发现曝气池内污泥发黑,鼓风不匀,出水CODcr由133mg/L上升为783.5mg/L,NH3N去除率降为零。这次事故的主要原因是操作责任,2月22日22:00曝气池A放空后操作工未关闭其进气阀,使大

13、部分气从该池漏掉,导致其它两个曝气池供气不足,另外,从污泥颜色可判断曝气池严重亏氧,测定结果为0。原因找到后,我们采取如下措施:关闭曝气池A进气阀,增加一台小风机,以最大风量运行;曝气池B.C“闷曝”8小时,再降负荷运行;排掉部分污泥。24小时后污泥颜色恢复正常,3天后出水CODcr合格,而硝化菌将近一个月才恢复,可见对硝化菌的影响之大。要保持NH3N有较好的去除效果,曝气池内应保持在2.04.0mg/L这个范围内。3.4 污泥负荷 生物脱氮是在COD、BOD充分去除的基础上才发生的,若污泥负荷过高,则曝气池仅产生有机物氧化反应而不产生硝化反应,因此要保持较高的脱氮效率,污泥负荷必须控制在一定

14、范围内。1994年9月之前,因来水CODcr常超过4000mg/L,污泥负荷超过0.25kgBOD5/ KgMLSSd以上,硝化菌一直生长不好,脱氮效果很不理想。这是因为当污泥负荷过高时,好氧池中的异养型细菌增多,使得硝化细菌的增殖受到限制,其数量逐渐减少,使硝化反应不完全。后来,在匀质池进口处增加2根DN50稀释水管线,保证了进水浓度的相对稳定,污泥负荷稳定控制在0.25kgBOD5/KgMLSS.d以下,脱氮效果很好, NH3N去除率由50%上升到90%以上。CODcr去除率为95%左右,BOD5去除率为99%左右。3.5 硝化负荷 硝化负荷将影响氨氮的转化,负荷太大,硝化反应不完全,脱氮效果变差。当硝化负荷超过0.10kgNH3-N / KgMLSSd时,出水NH3N明显上升,去除率急剧下降,活性污泥结构松散,终沉池污泥成颗粒状随水带出,这说明

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 办公文档 > 演讲稿/致辞

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号