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供胶开炼机地变频改进程瑞才

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供胶开炼机地变频改进程瑞才_第1页
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开炼机的变频改进(载重子午胎分公司A区程瑞才指导老师:郑刚)摘要:本文从降低开炼机供胶温度、降低设备能耗的角度,对该项目实施的可行性、项目实施技术方案、实施效果分析这三个方面进行阐述项目实施后达到了预期目的1. 存在问题分析(1)目前,我公司半部件生产中使用的开炼普遍采用频敏变阻器启动,在切除频敏到正常运行的过程中,电流突变较大,电流的波动幅度达到100—150A,电流突变时对设备有明显的冲击震动现象,运行中噪音也比较大,对设备的使用寿命有不良的影响⑵供胶开炼机长期存在供胶温度高的现象(105-110C),在经过挤出机挤出后,温度进一步上升,容易出现胶烧,影响了半部件的质量,又造成了对原材料的浪费为此我们采取了一系列的措施,包括增加酸洗开炼机前后辊筒次数、增加清洗冷却水过滤网的频率等来提高辊筒的冷却强度,以加强开炼机辊筒的冷却效果,降低供胶温度,但不明显:又通过加强对开炼机各部位的润滑检查,定期对电机和大型接触器进行维护,定期对各联轴器检查、更换,以减少设备启动和运行时的冲击、震动,以上措施虽产生了一定的效果,但收效甚微2. 项目实施可行性分析在原设备正常运行状态下,胶料平均温度最低只能维持在105C左右,随着公司对半部件质量要求的提高,对供胶温度的控制也提出了更高的要求。

经分析,原有的冷却方式和辊筒结构导致冷却水不能及时将胶料产生的热量带走,是胶料温度过高的主要原因通过增设变频器,使电机转速可调,降低转速,可降低胶料在两棍间受剪切的频率,能有效控制胶温上升的速度,使冷却水能及时带走热量,从而降低胶料温度1) 通过采用变频器进行软启动,可以使电机电流平滑上升到运行状态,减轻了原启动方式中由于频敏变阻器切换产生的电流突变对设备造成的冲击;降低电机转速也会降低设备能耗3. 实施方案主体部件说明本项目主体部件选用ABB公司的ACS-800型变频器,其在大型电机软启动和变频控制方面的技术较为成熟和先进该变频器采用整体柜式设计,其正面和背面均设置有主回路进出线端子,无论原配电柜采用前端进线还是后端进线均可接入而无需另外配线,有利于本项目主回路布线工作的实施控制线路部分与变频器完全分离,利用光纤通讯将现场的动作信号传入主变频器,避免了强弱电干扰软件设置方面,利用控制面板进行电机参数的写入,如电机额定电压、电流、功率、加减速时间、转向等,也可以对运行参数的读出监控,如转速、电流、频率以及故障报警信息等,方便了工艺技术人员采集信息,形成标准,准确的控制不同胶料的供胶温度。

又便于维修人员查找故障,缩短维修时间由于主电机速度可调,所以在供胶电路中设置了次变频器(ACS-400,通过调节供胶传送带速度,使其与开炼机辊筒速度保持一致,以保证供胶的连贯性主回路及控制回路设计取消原电路中主接触器、切除频敏接触器、频敏变阻器以及附属接触器,用ABB主变频器代替增加一台次变频器用于供胶传送带调速见附图一电气控制动作可分为两部分:一部分为与主电机启动运行有关的,有启动、停止、急停、正转、反转、电位器调速这部分的动作接入变频器外部的RMIO空制电路板,控制电路板将现场采集的动作以通信的方式传输给主变频器参见附图二控制原理图另一部分动作是不影响主电机动作的,有左右调辊距增大、减小、润滑泵启停、翻胶辊启停、制动电磁铁的动作,这部分动作可独立采用继电器、接触器控制该方案的优点是对原电路改动较小,无需重新铺设外部线路,节约成本,且便于维护工作的衔接主回路与控制回路的接线根据图纸及技术资料,编制控制动作清单,并标注端子号,使其与RMIO控制电路板上的接线端相对应,以此进行接线调试步骤:脱开电机与减速箱的联轴器-检查电气接线-控制柜上电一写入各控制参数至主、次变频器一运行主、次电机检查各动作控制是否正确-带负荷试运行。

4. 实施后的效果分析项目投入运行以来,对温度,能耗等各项数据进行了采集、比对、分析见附表)表一BRAM各参数对比生产线规格胶号供胶机转速(rpm)供胶机电流(A)供胶温度挤出温度C整改前4#TR6195BARAM429.5260101135整改后33018092123表二BACI各参数对比生产线规格胶号供胶机转速(rpm)供胶机电流(A)供胶温度C挤出温度C整改前4#TR6183BACI422.3250105140整改后37320089121表三BASE各参数对比生产线规格胶号供胶机转速(rpm)供胶机电流(A)供胶温度C挤出温度C整改前4#TR6129BASE422.3250105135整改后37621092118:通过对以上各表内数据分析计算可知,不同的胶料供胶温度平均降幅约13C,胶料挤出温度平均降幅约16C;开炼机电流平均下降约60A,除去检修和换规格停机时间,按每天使用20小时计算,每月节电量为:380X60X20X30=13680千瓦时以上分析结果表明,在使用不同胶料的情况下,开炼机供胶温度及其工作电流均有下降改进效果明显,达到了预期目的5. 结束语通过此次设备改进,本人学习了新的变频控制技术方面的知识,了解了更多半部件工艺要求,认识到随着轮胎行业竞争的日益加剧,公司对提高产品质量和节能降耗提出了提出了更高要求,为传统的轮胎加工设备和工艺提供了改进的空间,近年来在公司各级管理人员的组织和领导下参与的部分改进项目都是围绕这一理念展开的。

设备维护人员在满足设备连续、平稳运转这一基本要求的前提下,还应转变观念,更新知识结构,不断改进创新,将设备满足工艺要求、节能降耗的理念贯彻于日常工作中此次设备改进工作,部门领导充分调配各种资源,为工作的开展提供了巨大支持,设备和工艺技术人员也为此项工作进行了大量的技术支持和数据采集分析,使得此项设备改进工作顺利完成,在此表示衷心的感谢!昊註W炭W薫*二附图一主回路电路图附图二控制原理图。

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