石柱电厂电气二次调查报告2014414

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1、大唐国际电气二次调查报告(重庆大唐国际石柱发电厂)大唐国际生产部二 O 一四年四月十四日前言重庆大唐国际石柱发电厂为大唐国际在渝唯一火电项目,目前该项目正处于紧张安装调试阶段, 为了保证该项目电气二次设备顺利投运,保证机组和电网的安全稳定运行,在大唐国际的大力支持下, 经大唐国际生产部研究决定对石柱电厂电气二次工作进行投产前专业检查。本次检查主要内容包括设 备配置、继电保护定值整定、反措落实、专业管理等。2014年4月8日至2014年4月 16日,在大唐 国际生产部孟为群处长的带领下,对石柱电厂进行继电保护定值及电气二次专业工作进行摸底调查。 调查期间,相关人员对电气二次专业工作和所提问题进行

2、了充分的交流,对设备的顺利投运起到了良 好的效果。调查组组长:大唐国际生产部-孟为群调查组成员:盘山发电公司-段海超;张家口发电厂-潘高峰;中恒博瑞-葛爱茹。调查配合成员:石柱发电厂:刘国俊、陈孟林,张巍。重庆大唐国际石柱发电厂电气二次专业调查总体评价在石柱发电厂的积极配合下,4 月 8 日至 4 月 16 日对石柱项目开展了电气二次管理情况调查。电 气二次专业人员较为年轻、有活力且责任心强,在工程管理和专业管理方面整体较好。在机组投产前 应重点完成以下几个方面工作:在继电保护定值管理方面应重点关注装置控制字设置、发电机异常保 护与发电机能力和励磁限制的配合、厂用过电流保护的逐级配合等问题。在

3、现场管理方面应重点关注 电缆沟盖板防雨、继电器室安装防小动物护板、不同组蓄电池之间加装防火设施、屏柜后安装屏柜标 示等问题。在专业管理方面应加强人员培训、落实人员分工和责任分解,做好调试配合和学习工作、 积极补充重点设备的备品备件、完善继电保护运行规程,保障机组顺利投产。重庆大唐国际石柱发电厂电气二次专业调查情况一、电气二次专业工程管理情况(一)现场管理通过现场检查,石柱电厂正处于紧张的安装调试阶段,施工现场亮点较多,现场二次设备布局 合理,屏柜整齐,颜色统一,电缆接线排列有序美观,保护、通讯、自动化设备盘柜张贴上“设备运 行指示信号说明”标示,对巡视设备正常运行状态时有很直观的了解,并对各设

4、备通讯尾纤、网线贴 名称标签,对设备运行维护有较大帮助,在基建期完成保护屏压板整齐、规范命名等。此次现场检查, 一是重点查看了升压站反措执行情况如 CT 二次接地以及电缆屏蔽层接地,等电位地网、电缆沟等情 况;二是重点检查了保护室、通信室标示标牌,屏内电缆接线布置、光纤差动保护柜尾纤布置排列以 及接地网布置,盘柜防火封堵等情况;三是检查了直流系统。现场检查过程中,发现直流系统中不同组蓄电池间隔之间未加隔离=_=_图(现场屏柜标示图)(二)人员管理石柱电厂目前共有 10 名电气二次人员参与项目建设,厂用电系统 6kV 和 400V 系统电气二次设备由现场施工单位负责安装调试,升压站系统、发变组系

5、统、励磁等委托华北电科院调试,目前电气二次设备调试工作已全面展开,工程部电气二次人员全面参与到调试当中,人员分工较为明确,责任心 强,敢于吃苦,但人员都较为年轻,普遍都是刚毕业不久的大学生,缺乏生产经验,缺少处理现场故 障的能力,现场很多二次设备调试都是刚刚参与学习,投产后定期检查校验及检修工作均存在较大困 难。建议合理安排专业人员外出有针对性的培训和交流,全面提高班组人员技术水平。(三)设备管理目前电气二次专业已建立保护、通信、自动化和仪表设备台账,设备台账内容较为完整,主要问 题是备品备件少,当设备正常运行过程中发生设备故障时由于采购周期影响工期,建议梳理并补充主 系统重要设备的备品备件,

6、建议的备品备件清单见附录一。(四)管理制度 目前电气二次专业在机组工程建设过程中沿用其它类似机组的电气二次专业管理制度,管理制 度较为齐全,建议随着机组的逐步投运,完善相关的管理制度以适应机组管理。二、继电保护定值调查情况(一)电气一次系统综述石柱发电厂共有2台350MW发电机组,2台机组均采用发变组单元接线,以220kV电压,双母线 方式接入系统。发电机出口不设断路器,发电机与主变压器、励磁变压器和厂用工作变压器均用离相 封闭母线相连接。发电机采用自并励静止励磁系统。每台机组设一台高压厂用变压器,一台高压脱硫 变压器。厂高变的低压侧接两段6kV厂用母线。两台机组设一台高压启备变,接于电厂22

7、0kV系统。 启备变为有载调压变压器。低压A侧接两段6kV厂用母线,低压B侧接两段6kV厂用母线和一段脱硫 6kV 母线。(二)电气二次系统综述石柱电厂#1、#2机母线保护、线路保护按双重化原则配置。母线保护A柜为深圳南瑞BP-2CS保 护装置;母线保护B柜为北京四方的CSC-150A保护装置。线路保护A柜为南瑞继保RCS=931AM及 RCS-923A辅助保护装置;线路保护B柜为南瑞继保的的RCS-902A保护装置。母联保护采用北京四方 的CSC-122B保护装置。启备变电气量保护按双重化原则配置。启备变保护配置型号为:A柜为南瑞继保的RCS-985T保护 装置及RCS-974AG非电量保护

8、装置,B柜为南瑞继保的RCS-985T保护装置。#1、#2机发变组电气量保护按双重化原则配置。发变组保护配置的型号为:A柜为南瑞继保的 RCS-985B型保护装置;柜为南瑞继保的RCS-985B型保护装置;非电量保护采用南瑞继保的RCS-974FG 非电量保护装置。#1、 #2 机励磁系统为南瑞继保的 RCS-9400 系列,励磁方式为自并励励磁。#1、#2机6kV厂用电系统保护采用南瑞继保保护装置,型号为RCS-9600CN系列。#1、#2机6kV工作A、B段厂用系统分别配置一套厂用电源快切装置,采用南瑞继保PCS-9655 装置。升压站 NCS 计算机监控系统采用南瑞继保生产的 RCS-9

9、700 系列监控系统,升压站运行管理为无 人值班方式,计算机监控系统包括两部分:站级控制层和间隔级控制层,网络结构为开放式分层,分 布式结构。站级控制层为升压站所有设备监视、测量、控制、管理的中心,通过光缆与间隔级控制层 相连。在站控层及网络失效的情况下,间隔级控制层应仍能独立完成监控功能。站级控制层包括2台 主计算机/操作员工作站、1台工程师工作站、1台通讯管理机(实现站控层与SIS等管理系统的通信) 及相应的网络设备。间隔级控制层由按电气单元组屏的测控部件组成,具有交流采样、防误闭锁、同 期检测、手动操作和液晶显示等功能,集中布置在升压站继电器室内。AVC电压控制系统采用四方公司的CSC-

10、800V设备,AGC测控单元采用四方公司的CSC-800G设备。主厂房直流系统采用许继生产的WZCK-21型微机监控系统,每台机组配置1组220V动力用阀控 式密封铅酸蓄电池组,1200Ah、104只/组,布置在集控楼零米层蓄电池室内;每台机配置2组110V 控制用阀控式密封铅酸蓄电池组, 400Ah、 51 只/组,布置在集控楼零米层蓄电池室内;两台机组公用 配置2组110V控制用阀控式密封铅酸蓄电池组,300Ah、51只/组,布置在升压站蓄电池室内。通信电源系统按照双系统供电方式配置,每套系统均为独立供电,即每套电源系统由一套交直流 分配屏,一套-48V/200A高频开关电源及一组48V/

11、500Ah的阀控式蓄电池组成。通信高频开关电源整 流模块按 N+1 原则配置。单独一套系统的容量可以满足满负载运行及后备时间要求。在平时运行时, 两套系统能平均分配负载,同时满足如电池温度补偿、电池周期自动均充等要求。在任意一套系统出现故障或检修的情况下,另一台电源不间断的为负载供电。生产调度系统包括用于本地注册的1 套软交换核心平台、2 台多媒体调度台、3 台模拟语音网关、 2 台中继媒体网关、2 台以太网交换机及机柜等,调度软交换系统通过石柱电厂的数据网设备,接入 重庆电力调度软交换网。行政管理交换系统设备为行政管理交换机,主要功能为满足公司内部管理办公通信联系及与移动 公网的通信联系。U

12、PS电源设备采用北京华凯通SDP31040-380/220/220-APS,每台机组配置一套双主机UPS,容量 为 2X40KVA。(三)继电保护定值调查情况 石柱电厂继电保护定值一部分委托给了北京圣海汇泉电力科技发展有限公司整定计算,包括发变 组定值、快切定值、机组故障录波器定值、同期装置定值等;另一部分为厂内自己整定计算,包括启 备变定值、6kV厂用电保护定值、380V厂用保护定值;电厂线路保护定值为市调下发;通过检查,电 厂发变组正式版定值尚未下发,机组处于调试阶段。此次检查,核查了电厂发变组保护、高备变保护、 6kV 变压器保护、 6kV 电动机保护、主厂房 380/220V工作PC段

13、、#1机事故保安A段、380V电动机保护等。发变组保护继电保护定值存在问题及整改建议1发电机误上 电保护存在问题误合闸延时定值Os,不付合大型发电机变压器继电保护整定计 算导则,导则建议0.1s0.2s,断路器闪络延时0.06s,不符合导则要 求,动作延时应躲过断路器合闸不一致时间;整改建议 及措施误合闸延时定值建议取0.1s ;断路器闪络延时建议取0.1s。2发电机负序 过负荷保护存在问题公式可靠系数0.9,公式中可靠系数与整定原则“躲过发电机长期 允许的负序电流整定”不符。整改建议 及措施建议整定原则修改为:达到发电机长期允许的负序电流前可靠报 警。3发电机定子 接地保护存在问题咼定值15

14、%额定电压,需校核主变咼压侧接地时耦合电压整改建议 及措施如校核条件不满足,建议提高定值取20%额定电压。4发电机过激 磁、定子过负 荷保护存在问题没有与发电机允许运行曲线配合。整改建议 及措施建议尽快联系厂家落实相关参数,完善相关保护整定计算。5主变复压过存在问题与线路保护配合不明确。流保护、主变 零序过流保 护整改建议 及措施建议需进一步核算,以避免系统发生故障时主变保护先于系统跳 闸。6高厂变分支 零序过流存在问题与下级零序电流保护最大值配合,120A,没找到出处。整改建议 及措施建议完善整定计算内容。7启备变低压 分支零序过 流保护存在问题低压分支零序过电流保护动作时间(1.0s/1.

15、3s)未与下一级零序保 护(0.8s)配合。整改建议 及措施建议取(1.1s/1.4s)。8启备变低压 分支复合电 压过电流保 护存在问题低压分支复合电压过电流保护动作时间(0.9s)未与公用段保护 (0.8s)配合。整改建议 及措施建议取(1.1s),注意冋时修正高压侧复合电压过电流保护动作时 间。9启备变低压 分支限时速 度保护存在问题低压分支限时速度保护动作时间(0.3s )未与公用段保护(0.8s )配 合。整改建议 及措施建议取(1.1s)10启备变高压 侧复合电压 过电流保护存在问题高压侧复合电压过电流保护I段动作时间1.2s过长。整改建议 及措施建议整定原则:躲过低压侧三相短路电流,不经低压侧复合电压 闭锁,动作时间0.3s。按此原则高压侧复合电压过电流保护I段出口 应修改为全停、启动失灵。高压侧复合电压过电流保护II段动作时间 与低压分支限时速度保护动作时间配合取1.4s。11启备变压力 释放存在问题启备变压力释放投的是跳闸。整改建议 及措施建议投信号。12启备变高压 侧零序保护存在问题高压侧零序I时限“跳母联”整改建议 及措施建议起备变保护跳闸整定原则中取消“跳母联”13出口控制字存在问题发变组保护跳闸动作于脱硫变低压侧开关的未同时

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