转炉钢包喷溅机理及预防对策

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1、安全技术转炉钢包喷溅机理及预防对策 转炉钢包喷溅在我厂已发生多起,造成多起伤亡事故,给生产和生活造成重大的损失。因此,讨论喷溅机理,杜绝喷溅事故是刻不容缓的大事。 1 炼炉炼钢的基本原理 转炉炼钢是通过对铁水和废钢吹入高压氧气,氧化铁水中的硅、锰、碳、磷、硫五大元素,使碳达到肯定要求范围,最大限度地去除钢中气体、夹杂物和磷、硫等有害元素,通过调整成份、合金化,使钢水成份掌握在所要求的范围之内。以此来保证不同钢种的不同性能。 2 我厂的设备状况及工艺 我厂现有LD转炉三座,公称容量为20T,后部配有5台孤形连铸机,年产钢约200万吨,前部配有5座高炉,转炉使用的铁水中含S.P较低,含Si量较高。

2、冶炼的钢种有一般碳素钢、20管坯钢、20MnSi等。没有精炼炉,配有钢包喂线机和吹氩搅伴装置,通过钢包喂线和底吹氩,去除钢中气体和夹杂,匀称钢水成份和温度。挡渣出钢,为了满意连铸生产,钢水温度普遍偏高,实现转炉煤气回收。 3 钢包喷溅事故 我厂自连铸投产以来,多次发生钢包喷溅事故,导致死亡和群伤事故多起,特殊是4#连铸机1998年4月15日发生钢包喷溅事故,死亡3人,烧伤7人,经济损失惨重,为此,集团公司和有关部门特别重视,成立了事故调查组,专访了有关部门,查对了有关资料。 本炉钢的冶炼经过如下: 3点零9分,5#炉开头冶炼第19炉钢,炉号为511307,兑入铁水23t,废钢2.3t,吹炼12

3、min,提枪倒炉,测温1737,班长指挥出钢,该包包号为81#,包令41次,红包,钢包底部有渣壳,使用合金流槽出钢,先加合金,然后加入SiC6袋,约60kg,补加硅铝钡两锹约5kg,两锹锰铁,半锹硅铁,锰铁加入约180kg,硅铁加入约85kg,快出完钢时加挡渣球,出完钢后,吹氩,时间为2分零6秒,底吹,吹氩压力0.3Mpa,翻花,约2分钟后取样,取样时仍旧在吹氩,成份没回来就指挥吊车将钢包吊起到连铸预备开机,平台温度1659,冶炼钢种为Q235炉前取样成份为: C0.10% Mn0.49% Si0.17% P0.021% S0.033%复验 C0.09% Mn0.51% Si0.18% P0.

4、021% S0.032% 本炉钢吊运连铸平台冷静非常钟,连铸预备开浇,由于大包水口打不开。用氧气管烧水口,在割水口即将结束时,钢水突然从钢包的上口包盖与钢包的缝隙中喷出,将正在作业的操作工烧伤。 4 喷溅机理 转炉使用的氧化剂主要是氧气,纯度98%。使用压力为612kgf/cm2通过吹氧来降低钢水中的碳含量。并氧化其它元素。碳氧反应的方程式为: C+O=CO+Q 反应生成CO,并放出大量的热。本炉冶炼终点含C0.10%。剔除锰铁及碳化硅进入钢中的碳,冶炼终点碳低于0.05%。说明本炉钢是过氧化钢,依据钢中碳与氧的乘积为一常数 CO=m 这一原理,说明本次钢中含有大量的0,钢中氧与投入包底的碳化

5、硅突然反应,产生大量的CO气体,将钢水、钢渣喷出。同时,由于钢水过氧化,钢中氧含量高,钢中氧的溶解度随着温度的降低而下降,随着温度的下降钢中的氧大量析出,产生大量的气体,也是造成大喷的主要缘由。 5 预防对策 钢水过氧化是产生喷溅的主要缘由。因此,如何避开钢水过氧化是预防钢水大喷的根本措施。 炉前在冶炼操作时,应实行的措施是增大供氧强度,采纳多孔喷头,低枪位操作,这样可以降低渣中FeO含量从而降低钢中氧含量,提高一次拉碳命中率,应尽量削减补吹。加入合金脱氧时,应根据先弱后强的挨次,先加入硅铁,然后加入锰铁,以保证良好的脱氧效果。 保证拉碳精确,避开过低量的碳,然后补加碳粉或SiC来增碳,从而降

6、低钢中的氧含量。 加入碳粉或碳化硅时,不要将碳粉或碳化硅一次性加入包底,以防被钢包底部渣子裹住,钢水翻入后,不能准时反应,待到温度达到碳氧反应条件后,急剧反应,另外,在钢包水中不能自动开浇,用氧气烧眼引流时,大量的氧气进入钢包中,打破钢包内原有的平衡,钢包内原有存在的大量气体,在外界因素的导致下,突然反应而导致大喷。 钢包要干净,以防钢水注入钢包前期温度过底,碳粉或碳化硅与钢中氧不反应,待温度上升后,突然反应造成大喷。 炉前要加强吹氩搅拌,通过吹氩,来匀称钢水成份、温度,确保气体和夹杂物上浮,保证吹氩时间大于3min,吹氩压力保证钢包内钢水微微浮起为最佳,钢水翻花太大,钢包内钢水渣层被破坏,钢

7、水吸气,使钢水二次氧化,钢水不翻花,吹氩搅拌效果不好,达不到去气去夹杂的效果。 加强终脱氧力度,凡终点碳低于0.05%个时,应加大硅铝钡量用,将硅铝钡用量提高到0.51kg/t。 连铸浇铸前必需将包盖扣好,钢包沿要清理好,以防止包盖不严,钢水、钢渣从缝隙中喷出,并在适当增加大包包盖的宽度。 防止钢包喷溅的关键是炉前避开出过氧化钢。因此,规范炉前冶炼操作是杜绝过氧化钢消失的主要措施。 顶吹转炉吹炼低碳钢种,可以直接一次拉碳,但为了一次有效地去除磷、硫,并使终点温度达到钢种要求,在吹炼低碳钢时,都要采纳高拉调温一次补吹的工艺操作。 第一次拉碳时,钢中含碳量最好掌握在0.16%0.20%的范围内,倒

8、炉测温、取样,依据炉温确定冷却剂加入数量,依据含碳量确定补吹时间。 第一次拉碳时的炉渣碱度为3.43.6。 留意掌握好炉渣,早化渣、化好渣,全程化透。通过调整枪位促进化渣。 第一次倒炉时要尽量多倒渣,可以加入石灰和白云石调温,假如加入调温剂的数量较多,可以在开头氧化时分批加入。 为了加强熔池搅拌,补吹时实行稍低的枪位,或者提高供氧压力。 终点钢水的温度应依据钢种的要求,考虑加入合金的数量、种类、吹氩及倒包等因素来确定。(风险管理世界-.RiskMW.com) 采纳炉外脱氧,合金全部加在钢包内,出钢量到1/3时开头加合金,出钢到3/4时全部加完,严禁合金先加入钢包后再出钢。 第 1 页 共 1 页

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