2015年1号机组小修总结(DOC)

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1、亠号机组B修总结报告编写:审核:批准:临安青山殿水电开发有限公司 二O五年十一月十七日一号机组 B 修总结11 月 16 日 8 时 00 分 1 号机组开机成功,标志 1 号机组计划性 B 修工作圆满完成,整个1号机组B修从10月26日开始至11月16日 并网发电实际共历时 22 天,期间还穿插了一号机组的调速器改造工 作。这次 1 号机组 B 修生技部精心组织、维护组充分准备、运行等 密切配合,参与人员齐心合力、先紧后松,严格按照工作计划稳步推 进,严把质量关,注重检修工艺 ,检修过程中的各项检修记录和测 量数据、试验结果均得到确认。1号机组B修的完成为明年汛期发电 和安全生产提供了有力的

2、保证, 检修过程中未发生人身和设备的不安 全事件,现在就本次 1 号机组 B 修情况作一个总结。一、 概述1 号机组于 2014 年进行过 B 修,从运行情况来看, 机组轴瓦温度和振动情况大体良好。但也有一些缺陷须在检修中处理,如上导 油盆盖积油问题,有几处测温点温度显示不正常,调速器电调部 分需更新改造。为保证来年的发电安全,我们对 1 号机进行了 B 修,并且对机组进行了全面检查,对各个检修部位都做到仔细安 装,精密测量,做好记录,消除安全隐患,为机组安全平稳发电 提供了强有力的保障。二、 机组主要技术参数水轮机型号: ZZ5KN35-LJ-310发电机型号: SF20-26/5060额定

3、容量:(MW/MVA) 20/25额定电压( V ): 10500 额定电流( A ): 1374.6 额定功率因数: 0.8 滞后 额定转速( r/min):230.8 飞逸转速( r/min):525 额定频率( HZ): 50 相数: 3 定子绝缘等级: F 转子绝缘等级: F 额定励磁电压( V ): 181转轮直径( m): 3.1 轮叶数目(片): 5 活动导叶(片): 24 最大水头( m): 35.6 额定水头( m):29最小水头( m): 23.4 额定流量: 78.1 立方米每秒 额定转速( r/min ) : 230.8 飞逸转速( r/min): 525 额定效率(

4、%): 93.0 导叶接力器行程( mm):450 额定出力( W): 20600额定励磁电流( A ): 657 制造商:天津通用电气阿尔斯通水电设备有限公司 三、 检修时间和人员组织的分配检修工作人员安排:共 14 人分三块工作进行:水机:负责人: 舒国成成员:黄明吉、卞小东、林辉振发机:负责人: 陈宇峰成员:张国栋、陶春伟电气:徐东哲、张国栋起重:陆映程工器 具:柴利群生技部 :安全质量:祝拥平 技术指导:曾利达、盛 伟外请小工 2 人四:检修项目及重点处理的缺陷(一) 重 点处理的缺陷项目1、上导油盆盖有积油现象,虽然期间对其做过检查处理,但还是 有渗油现象,这次小修拆除上导瓦架发现渗

5、油问题是由于橡皮 圈连接处所用的胶水硬化失去弹性引起的,橡皮条更换完后, 渗油问题解决。2、对上下导瓦的绝缘垫进行了检查,上导更换了 6 个,下导更换4 个。3、导叶立面、端面间隙检查,并对不合格导叶间隙进行调整。 (调 整后导叶间隙见附表)4、蜗壳进人孔盖板和尾水管进人孔盖板的橡皮都进行了更换,确 保安全可靠。5、对上导、下导瓦进行了修刮。并对集油槽进行了清扫。6、顶盖水泵进行了检查,更换了连轴六角块。7、对透平油进行了过滤。8、对测温线的线头进行了重新焊接,确保联接可靠。9、对回油箱进行了清洗,并对压油泵滤芯进行了清扫。10、对主轴密封水组合轴承密封圈 YXD198其中三个进行了更换。11

6、 、 更换了导叶锁锭的密封圈12、调速器电调部分改造(详情见调试器改造报告)(二)检修内容机组部分B修项目检查.保养.处理情况备注1、尾水管检查,转轮室汽 蚀情况检查处理,测量汽 蚀面积并记录;有明显汽蚀的地方进行了补焊处理2、转轮叶片密封和汽蚀检查;密封完好无渗漏,桨叶没有发现 很明显汽蚀。3、活动导叶立面和端面间隙测量检查并记录;导叶立面和端面间隙进行了测量,间隙较好,部分导叶进行了调整,(数据见附-)4、转轮体回油腔排油,更 换合格透平油;转轮体回油腔排油(进行过滤排 除杂质和水分),底部有少量水放 除。重新充入合格的透平油。5、蜗壳真空破坏阀检查,密封漏水处理;蜗壳真空破坏良好,无渗漏

7、6、蝶阀密封情况检查;蝶阀密封良好,无明显漏点。7、机组顶盖排水泵检查顶盖排水泵运行声音正常,联轴六角块有破损现象,已经予以更换。8接力器检查检查完好,无渗油情况。9、发电机、水轮机各阀门检查,盘根渗漏情况;各阀门、盘根无渗漏10、调速器回油箱内部检调速器回油箱内部检查、清扫、换查、清扫、换油。油。11、调速器压油泵检查和调速器压油泵打压正常、过滤进行过滤清扫;清扫。12、导叶、轮叶电液转换器检查导叶、轮叶电液转换器无渗油情 况,动作良好。13、节流阀、感压阀、空 载阀检查、清扫、调试;节流阀、感压阀、空载阀动作良 好14、调速器隔离阀检查、清扫;调速器隔离阀良好,无渗漏15、导叶锁锭检查及渗

8、油处理;导叶锁锭更换了密封圈,现动作 情况良好。16、调速器管路渗油处理;调速器管路无渗油点17、风闸检查清扫,磨损、渗漏严重予以更换;风闸磨损在使用范围内18、制动管路系统阀门,电磁阀检查维护;制动管路系统阀门良好19、轮叶反馈装置拆装;轮叶反馈装置拆装,重新进行调J | A零20、受油器拆装、密封环与操作油管间隙配合检查;受油器拆装、密封环与操作油管 间隙配合检查,操作油管有轻微的 磨损痕迹。21、测量密封环操作油管 配合符合要求;测量密封环操作油管配合符合标 准22、集电环、碳刷和励磁 引线接头拆装,集电环检 查修磨;集电环、碳刷和励磁引线接头拆 装,集电环检查修磨,碳刷没有更 换。23

9、、上导、下导、水导透平油更换;上导、下导、水导透平油排油过滤后重新加入24、灭火水环管检杳,喷 头有堵塞者进行处理;灭火水环管良好25、发电机转子检查,上、 下面油污清扫;发电机转子上、下面油污进行清扫26、机组真空破坏阀检杳处理;机组真空破坏阀良好,无渗水27、油、气、水管路渗漏检杳处理;油、气、水管路无渗漏28、机端各阀门及操作机构检查,有问题处理;机端各阀门及操作机构良好29、压力钢管漏水检查压力钢管无渗水现象。电气部分项目检杳保养处理备注1、励磁系统维护,模拟试验;励磁系统工作正常2、励磁主设备回路检查清扫;励磁主设备回路良好,主回路电阻大于500MD3、压油泵、顶盖水泵、空压机电机检

10、查维护;压油泵、顶盖水泵、空压机电机电气回路良好4、发电机保护校验;另行时间进行5、电气仪表、巡检仪等校验;部分仪表进行了校验,测温 表计和推力测温探头进行了更 换。6、热工仪表校验;部分仪表进行了校验7、PLC回路检查模拟试验;PLC回路动作正确8机组各电动阀回路检杳模拟试验;机组各电动阀动作正常9、辅助自动操作系统检查模拟;辅助自动操作系统良好11、机端压变、整流变预防性试验;正常12、共箱母线检查试验;正常13、发电机开关及操作机构检查试验;动作正常14、电调装置维护校验模拟;更换新的调速器15、电流互感器试验;正常16、发电机10KV母线等电气设备检查预防性试验;正常1号机电气预防性试

11、验总结:1号发电机测量表计屏内,电流变送器0UT2通道电流(4-20mA)输 出已坏,现已更换1号发电机测量表计屏内,电压变送器的 CA相输出误差较大(实际 输出为标准的一半),现已更换。1号发电机励磁调节屏开关电源模块已坏,现已更换。1号发电机开关柜后门上带电显示器 C相灯不亮,需更换灯泡。1号发电机顶盖水泵水位过高事故信号光字牌动作时,经常引起主变 保护动作光字牌和母差动作光字牌闪亮,是由于主变保护动作光字牌 和母差动作光字牌不可靠引起,现已更换,已恢复正常。四、机组的调试运行及启动运行情况调试运行情况:1、检查机组检修场地已清扫, 各部位均无任何遗留工具, 发电 机气隙已检查, 轴承油位

12、均正常, 测温电阻线已恢复, 尾水 管进人孔已封闭, 蜗壳进人孔已封闭, 蜗壳排水阀、 尾水管 排水长柄阀已关闭, 其他各部位均无任何异常, 符合复役条 件。2、主轴密封水管路不漏水,各部压力均正常,顶盖排水泵启动、 抽水、轮换运行,信号回路均正常。3、机组操作到备用状态,检查各部均正常,调速器油压、压力油 罐压力均正常,油泵启动、打压、轮换运行均正常。4、无水模拟调试在无水的情况, 机组导叶、轮叶的全开全关的试验。将调速器导 叶、轮叶切手动控制。手动操作导叶、轮叶由全关位开至全开再操作 至全关,控制环、操作油管,移动正常,无异音,无振动,调速器显 示导叶开度、轮叶开度和实际位置相符,经多次开

13、关试验均正常,受 油器回油正常。启动运行情况:机组于 11月 16日晚上 5时复役至热备用状态,具备启动的条件。1、机组于 11月 16日晚上 5时空转试验启动前各瓦温:上导20.1C20.5C下导23.3C23.7C推力21.4C21.5C水导 20.7 C2、 18:00 1 号机组空载试验3、 18:32 1号机组带负荷运行停机时各瓦温上导46.3c49.2c下导46.5c50.1c推力37.5c37.3c水导36.8c4、 1 号机组水导摆度10丝六、结束语1 号机小修经过 22 天努力安全顺利完成,各项指标数据均正常, 其中水导的摆度对比以前来看更加平稳, 机组运行工况稳定, 回顾今

14、 年 B 修工作, ,其中还穿插了调速器电调部分的改造,可谓是任务重 时间紧,公司领导对此高度重视, 在生技部现场对检修全过程进行 检查指导,面对种种情况及时作出调整,维护组及运行等密切配合、 团结协作,一切都是按照标准化的准则有序推进。 大家本着不怕辛苦, 面对困难迎头而上的精神,圆满地完成了检修任务。 1 号机组 B 修 的成功,为来年的安全发电提供了保障, 也让我们对机组一年的运行 工况有了一定的了解, 特别是维护组的成员对设备的熟悉和了解又提 升了一个层次, 又是对我们检修队伍的一次重大考验, 从专业水平和 施工组织等方面得到了锻炼和提高。检修前期,就做好准备工作,公 司领导和我们进行检修会议讨论, 给我们指定了方向, 强调和提醒在 检修中遇到的种种问题, 并且也深入现场全过程对安全进行监管, 力 争做到及时发现问题, 对存在的问题及时进行整改不留隐患, 我们也 做到有问题及时讨论沟通,在回装的过程中,不留一丝疑虑,特别是

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