胜科1井固井总结

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1、胜科1井固井技术总结胜科 1 井是胜利油田钻井史上最深的一口井,由于其地质结构复杂,井 底温度高,地层孔隙压力大,多套压力层析系交替出现;所以其钻井和固 井作业的难度非常大。尤其是多套压力层系的交替出现,大段软泥岩和盐 膏层的存在,地层蠕变速度大,高温高压等复杂情况,对套管串结构的优 化设计和水泥浆性能的要求提出了非常高的要求,为了解决本井固井作业 中的技术难题,固井公司积极研究借鉴国内外深井和超深井固井方面的成 功经验,并结合本井的地层特点和固井质量要求,采取了一系列先进的工 艺技术措施。在套管柱的强度设计,套管工具附件的设计和制造,水泥浆 配方的优选,水泥浆性能的技术指标等许多方面,达到了

2、国际或国内的先 进水平,部分技术指标开创了胜利油田固井作业史上之最。一、13 3/8套管(一)基本数据:1、井深结构:钻头e 444.5mmx 2932米;套管339.7mmx 2931米2、完钻泥浆性能:密度1.40 g/cm3,粘度69”3、固井质量要求:水泥浆返出地面(二)、技术难点1、井眼不规则,“糖葫芦”严重电测显示在直径508mm套管以下,即出现大肚子井眼,在331430m, 474s594m, 687976m, 10201108m, 13541490m, 20242210m, 2720 -2868m等的井眼直径达到了电测仪器张开臂的最大值26英寸,部分井眼 已超出测井仪器探测范围

3、。糖葫芦井眼严重,造成水泥量大,顶替效率低 易串槽、混浆,固井质量难以保证。更严重的是泥浆返速低,携岩能力差 易发生蹩泵事故。2、封固段长,水泥量大,风险大为保证后续钻井,设计要求:进入沙四段20m的井深2932m全井封固。 而多处井段存在断层,易漏失,极易造成低返。根据电测井径计算水泥浆 量为413574m3,不附加即达到546吨,给现场施工带来了很大的困难。3、多套压力层系,井下情况复杂由于在各地层的交界面存在断层,极易造成漏失,且在钻进过程中多 次出现漏失和掉块。特别是在2628.27ms2643m连续漏失140ma,泥浆密度 1.35g/cm3。并且泥浆密度低于1.30g/cm3在25

4、69.80s2569.97m地层就出 HS 气体。因为漏失堵漏多次,要求固井过程中不能出现漏失。24、井浆量大,循环周期长,泥浆性能是保证固井质量的关键。(三)、技术措施1、工艺措施 鉴于以上技术难题,我们采用双级固井工艺,分级箍位置2000 米,选 用大陆架设计制造的YFZA型339.7mm分级注水泥器。2、水泥浆体系:考虑到断层漏失,特别是2628s2643和2800m的严重 漏失我们选择如下体系:(1)第一级:2000s2600m,为漂珠增强型低密 度体系,密度1.35s 1.40g/cm3,水泥浆量48.8m3; 2600s2930m为低失 水微膨胀体系,密度1.90s1.95g/cm

5、3,水泥浆量32.5m3。(2)第二级: 0s1000m 选用低密度粉煤灰水泥浆体系,密度 1.60s 1.70g/cm3,水泥浆量220m3; 1000s2000m选用低失水高分散早强体系,密 度1.90s1.95g/cm3,水泥浆量115m3;必须按照设计要求调整、检测稠化 时间、强度、失水等参数,并做大样复查。3、下套管前通井措施由于本井2227m以上是用17 1/2英寸(444.5mm)钻头所钻;以下用 16英寸(406.4mm)钻头所钻,因此通井方案及钻具结构如下:(1)第 一趟:406mmPDC+228.6mmDC X 27.23m+203.2mmDC X 27.12m+139.7

6、mmDP,通井至2910m循环处理泥浆后扩眼至2930,调整泥浆 后起钻。(2)第 二 趟 :444.5mm3A+228.6mmDC X 27.23m+203.2mmDC X27.12m+139.7mmDP,通井至2227m,循环处理泥浆,调整完泥浆后起钻。(3)第三趟:406mm3A+228.6mmDCX9.06m+404mm 扶正器+228.6mmDC X18.17m+203.2mmDCX27.12m+139.7mmDP,通井至 2930 循环处理泥浆,待 井眼干净后起至2200m,再下到井底循环正常后起钻,准备下套管。4、下套管前泥浆处理(1)补充0.7%的磺化酚醛树脂和 0.7%的沥青

7、粉,进一步稳定泥浆滤 失量,提高泥浆的高温稳定性。(2)使用复合盐水增粘降滤失剂调整泥浆的流变参数,使其性能达到漏斗粘度:130S, YP: 10si5; PV:45s60,Gel:8sl5/15s20,保证能够 达到悬浮稳定大肚子井眼内钻屑的目的。(3)通井起钻下套管前,使用 1.2%的玻璃球, 1.2%塑料球, 1.2%固 体润滑剂封 1500m 以下裸眼井段,防止粘卡套管。5、下套管措施(1)为防止下部脱扣,下部结构及最下部 100 米套管先涂抹丝扣胶, 然后打销钉紧固。(2)可有套管涂抹套管密封脂,用套管钳紧扣到标准扭矩。(3)为保证井眼稳定,不致于过高的泥浆返速冲蚀井壁,控制下放速

8、度,使最高泥浆上返速度不大于0.7 米/秒。(4)所有入井套管必须按有关标准检验,合格后方可入井。(5)认真检查浮箍、浮鞋、分级箍等套管附件,分级箍要协同厂家全 面检查,并按规定操作。分级箍上下各加2 只刚性扶正器。(6)管串结构:引鞋+2 根套管+浮箍+1 根套管+浮箍+1 根套管+承托 环+套管串+分级箍+套管串至井口。6、下完套管后泥浆处理。(1 )下完套管,缓慢开泵,充分利用震动筛、除砂器清除套管扶正器 刮下的泥饼、钻屑等固相。(2)使用清水和硅氟降粘剂,降低泥浆粘、切,冲洗井眼,提高固井 质量。泥浆性能达到:漏斗粘度: 6080S YP: 510; PV: 3045, Gel: 2-

9、5/5-10。7、隔离液设计第一级:选用悬浮性好、隔离性好的D149溶液,防止水泥浆与泥浆的掺混污染,提高隔离与顶替效果。其成分为:悬浮剂+降失水剂+分散剂+缓凝剂+水,配12ms.第二级:选用高效活性隔离液,其成分为:活性剂降失水剂分散 剂, 12 m38、同一口井采用四种水泥浆体系,无论是小样试验还是大样复查,一 定要认真操作,确保试验数据准确可靠。考虑到重力锤下落,水泥浆静止时间长,要做停泵安全试验,即第一 级的稠化时间要包括在碰压结束后的时间加停机 60min 后再开机,监测稠 度和稠化时间,防止超过分级箍的部分水泥浆凝固。9、由于水泥浆量大和多种水泥浆体系,要采用 3 台注灰车参与施

10、工, 并选配优秀的操作人员,打好水泥浆密度,确保顺利施工和固井质量。10、这样大尺寸的分级箍,国内鲜有产品,大陆架公司协同设计制造 我们组织了各方面的专家对工具的结构原理进行认真剖析,分析可能存在 的隐患和可能发生的事故,制定有针对性的预防措施和补救方案。(四)、水泥浆体系第一级:1、漂珠低密度体系稠化时间:449min/80CX40MPa强 度:15.1MPa/80CX0.1MPaX48h失 水:26ml/80CX6.9MPa游离水:0.3ml/27CX0.1MPa流变参数:K = 0.14Pa ns, n=0.672、低失水微膨胀体系水固比 44%,密度 1.90g/ cm3 BHCT:8

11、0C,稠化时间: 202min/80Cx40MPa强度: 19.8 MPa/80Cx0.1Mpax24h失水: 76ml/80Cx6.9 MPa流变参数:K = 0.18Pa ns, n=0.62第二级1、粉煤灰低密度体系水固比 50%,密度 1.67g/ cm3 ,BHCT:60C,稠化时间:304min/60CX30MPa强 度:15.4MPa/60CX0.1MPaX48h失 水: 96ml/60CX 6.9MPa流变参数:K = 0.15Pa ns, n=0.71 2、低失水高分散早强体系 水固比 44%,密度 1.90 g/ ema, BHCT: 60C稠化时间:184min/60CX

12、30MpA强 度:18.7Mpa/60CX0.1MpaX24h失 水:146ml/60CX6.9MPa流变参数 K = 0.22 Pa ns n = 0.65(五)、现场施工情况:1、一级固井现场施工情况 分级箍实际位置1985米05年6月6日23:00-6月8日10:40下套管6月8日10:40-6月9日10:05循环泥浆,排量2. 2ma/min,泵压3MPa10:05-10:15 注隔离液 12ma,密度 1.02g/ema10:15-11:15 注水泥浆 79.8 ma,排量 1.7 ma/min,泵压 76 MPa,p min=1.17 g/ema, p mAx=1.90 g/ema

13、11:15-11:20压塞2.0 m311:2O-13:1O 替泥浆 222.9 ma,排量 2.2 ma/min, 0-9 MPa,后期排量1.9 ma/min 泵压 9 MPa,碰压至 15 MPa。1a:10-1a:12 检查浮箍密封情况-不倒返。13:12-14:1O-投重锤后,试蹩三次,直至58min后蹩到15MPa才打开 分级箍。14:10-开泵循环,放掉多余水泥,准备二级固井。2、二级固井现场施工情况6月9日14:10-10日10:10循环泥浆,排量2.2 ma/min,泵压3 MPa10:1010:20 注隔离液 12m3,密度 1.02g/cm310:2012:27 注水泥浆

14、 293.2 m3,排量 2.7 m3/min,泵压 1211 MPap min=1.43 g/cm3, p max=1.94 g/cm312:2712:32 压塞2.0 m312:32 13:45 替泥浆 151.3 m3,排量 2.1 ms/min, 0-9 MPa,后期排量1.8m3/min 泵压 9 MPa,碰压至 17 MPa。13:45 13:47 检查浮箍密封情况不倒返,返出水泥浆约 20 m3。(六)、主要技术成果1、339.7mm套管下至予定井深,创出了胜利油田大同尺套管下深最高指标。2、注水泥540吨,施工顺利。创出了胜利油田单井固井施工注水泥量新纪录。3、0 339.7m

15、m大尺寸国产分级箍第一口井第一次应用并取得成功。4、漂球水泥浆体系的水泥浆密度可以达到1.40g/ cm3以下,强度可以 大于 10MPa。5、粉煤灰水泥浆密度在1.55s1.65g/ cm3之间,强度可以大于10Mpa,作为充填水泥浆已得到广泛应用,且效果良好。二、O2445mm+e250mm复合尾管固井(一)基本数据:1、井身结构:序号钻头尺寸X井深mmxm套管尺寸X下深mmxm钢级壁厚mm封固井段m1660.4x312508x310J55/T12.700 3102444.5x2932339.7x2932P110B12.190 2931本次开钻设计井深:4253m实际井深4250 m悬挂器位置:2720 m9 7/8套管设计下深:4250m13 3/8套管设计下深:2931m2、套管数据:套管外径钢级壁厚mm扣型内径mm下入井段m单位重量kg/m段重t244.5mmTP125TT11.99BTC220.522720-290070.0112

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