三氯化磷连续化生产的控制系统

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1、黄磷和氯气在一定的工艺条件下,通过特定数量的配比,反应生成三氯化 磷。黄磷接触空气容易自燃,氯气为剧毒气体,从反应原料到成品三氯化磷都 属易燃有毒物品,因而反应过程中,如物料配比,反应温度、反应压力等控制 不好,都容易造成安全事故。所以,实现三氯化磷的连续、安全生产,装置的 控制系统必须稳定、可靠。1. 物料的计量参与反应的是氯气和黄磷两种介质,考虑经济性,氯气的计量一般采用差 压式流量计配合差压变送器组成一套测量仪表,差压式流量计选用标准孔板。 氯气在流经孔板时,由于孔板的节流作用,在节流孔板前后的流速不一样,所 以对管壁造成的静压也不一样,使用差压变送器测量出孔板前后的差压,相应 的可以测

2、量出氯气的流速,从而计算出氯气的流量。由于孔板流量计的测量误差较大,而且计量出的是氯气的体积流量,当氯 气的温度、压力变化时,对测量结果都会有影响,最终会影响到氯气和黄磷质 量的配比。一般三氯化磷生产装置由多套设备叠加来增加产能,所以可以考虑 在氯气总管安装一只质量流量计,对氯气进行计量,单套设备投产时,利用总 管的质量流量计对单套的氯气测量孔板进行校验,找出恒定的偏差,消除压力 和温度对氯气测量结果的影响。直接对黄磷流量进行计量比较困难,在生产中往氯化釜添加黄磷时,利用 水压,将黄磷计量槽的黄磷压入氯化釜,由于水和黄磷的体积受压力的影响较 小,计量槽始终贮满黄磷和水,计量出加入黄磷计量槽的水

3、的体积,相应得到 排出的黄磷的体积,折算成黄磷的比重,进而计算出加入反应釜黄磷的质量。在收料环节,也利用流量计对成品三氯化磷进行计量,一方面控制产出 量,另外,可以与氯气和黄磷的质量做参考,形成相互印证。2、生产过程中各参数的监控在生产过程中,为保证反应的平稳进行,必须对各项参数进行监控由于是 利用水压往氯化釜添加黄磷,所以必须保证添加量的可靠。如添加量过少,在 反应釜中造成氯气过量,生成五氯化磷,由于五氯化磷的化学性质极不稳定, 与黄磷反应会放出大量的热量,使氯化釜温度上升,压力增高。如添加量过 多,计量槽黄磷打空,进而将水带入氯化釜,氯化釜内三氯化磷遇水水解生成 亚磷酸和氯化氢气体,两种极

4、端情况都存在极大的安全隐患。在对间接参数水 进行计量时,也必须对黄磷计量槽的黄磷进行监测,测量出黄磷的界面,与加 入的水量互作参考,互相之间不能有大的偏差。由于在黄磷计量槽中只存在两种介质水和黄磷,并且水和黄磷的比重差 (水为1000kg/m3,黄磷为1600kg/m3)较大,在选用界面计的时候利用水和黄 磷对物体产生的浮力差,可以测量出黄磷的界面。测量每次加入黄磷计量槽的 黄磷和加入氯化釜黄磷的质量。氯化釜的液位控制也是重要的工艺指标,反应釜内液位处于沸腾状态,有 波动,同时反应釜有夹套,液位计开孔只能是在顶部,因而液位计的选择受许 多因素限制。综合各条件,选用浮筒液位计对液面测量,浮筒在液

5、体中几乎不 上下浮动,测量出液体对浮筒产生的浮力,由于浮筒尺寸、液体比重和重力加 速度为已知参数,测出浮力,便可以转换成相应的液面高度,显示输出。3、自动加料、安全联锁和紧急停车系统整套生产系统采用DCS控制,操作人员数量较少,氯化釜添加黄磷、氯气 流量等采用自动控制。单套生产装置补加黄磷时,设定加入的黄磷量,当黄磷 计量槽界面达到高位时,关闭添加黄磷的阀门,同样,当加入氯化釜的黄磷达 到设定值,关闭添加黄磷的切断阀和加水阀门。单套氯化釜压力、温度超出控制范围,必须自动停车,切断氯气阀门、加 黄磷的夹套阀。当公用工程部分出现故障时,如循环水压力、流量不够,氯化釜内反应产 生的热量不能及时循环带

6、走,或是氯气缓冲罐压力过高,应整套生产装置停 车。在DCS操作界面设置紧急停车按钮,除工艺参数超出控制范围,系统自动 停车外,操作人员通过控制室的视频监控画面,如发现生产现场有异常,如物 料泄漏等,可以操作紧急停车按钮,自动关闭各物料控制阀,避免事故扩大。在生产装置中,有液氯气化环节,利用热水循环对管道内液氯气化,控制 气化后氯气压力。其中也设置有联锁条件,为防止液氯未经气化,直接进入后 续环节,将联锁条件设置为热水槽温度、汽化器热水温度过低,或热水循环泵 停止运行时,关闭进入汽化器的液氯阀门,待故障排除后,才可以继续生产。经过一段时间的实际生产运行,现场仪表选用得当,真实反映工艺参数, DCS控制各项参数设置合理,联锁条件经模拟和实际操作准确、可靠。整套控 制系统减少现场操作人员,提高劳动效率,装置运行平稳,具有较高的安全性 和可靠性,基本消除可能出现的各种安全隐患。

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