硕士投稿油液分析在轧辊轴承故障诊断的应用

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1、硕士论文油液分析在轧辊轴承故障诊断的应用摘要:某冷轧板厂使用新配方轧制油后,冷轧轧辊轴承烧毁的频率增大。将新配方轧制油按不同比例与轴承润滑脂进行了混兑试验,结果说明轧制油对润滑脂的防腐性和胶体稳定性产生较大影响,是轴承烧毁的主要原因。关键词:硕士论文,油液分析,轧辊轴承,预防维修,故障诊断1故障现象某冷轧板厂连轧机组使用的4辊轧机结构如图1所示,轧辊圆柱滚子轴承采用2#锂基脂润滑,正常使用寿命一般在1500h以上1,由于工艺原因,该轴承在运行过程中会混入少量的轧制油,但自投产以来设备一直运行正常。2022年10月该公司采购了一批新的轧制油,该批次的挥发油进行了产品升级,优化了轧制油的挥发性能,

2、但自从使用新的轧制油以后,连轧机组冷轧轧辊轴承故障烧毁的频率明显增大,故障轴承的在线时间仅不到80h,个别轴承甚至35h就出现轴承润滑脂烧干的现象而不得拆换下线。对拆下的轴承进行观察发现,轴承润滑脂普遍出现干涸现象(图2),滚柱上边缘有高温加热的痕迹(图3),局部轴承滚道上出现点蚀现象。2诊断方案2.1故障原因初步判断从故障的特征表现,初步判断轴承烧毁的原因可能有以下2个方面2:(1)新润滑脂性能不合格;(2)新配方轧制油影响了润滑脂的性能。2.2诊断方案根据故障原因的初步判断,制定以下诊断方案3。(1)对轧辊轴承用新润滑脂进行全面分析,评价润滑脂是否合格。检测工程见表1。(2)采用热混兑方法

3、,模拟现场逐步升温至802、搅拌状态下,将润滑脂和轧制油分别按照91,55的比例进行混兑,对混兑后的样品按表2所示的工程进行检测,评定轧制油对润滑脂性能的影响。3检测数据分析3.1润滑脂检测结果分析润滑脂检测结果见表3,其各项指标符合GB/T7323-20222#极压锂基润滑脂的国家质量标准4。3.2混兑试验测试结果及分析3.2.1铜片腐蚀将轧制油参加润滑脂中充分混兑后,观察混合物的铜片腐蚀性能(100,24h)。(1)没有轧制油时,铜片腐蚀等级为1b,此时铜片颜色不变,试验后的润滑脂颜色与新脂无异(图4)。(2)当油脂比例为19时,铜片腐蚀等级为2a,此时铜片基体颜色不变,外表局部变黑,试验

4、后的润滑脂颜色较新脂加深(图5)。(3)当油脂比例为55时,铜片基体颜色不变,铜片腐蚀等级为3b,此时铜片外表变黑,局部有变紫现象,试验后的润滑脂已经变成黑色(图6)。试验结果说明,轧制油与润滑脂混兑后,一方面影响润滑脂的防腐性能,另一方面会导致润滑脂氧化颜色加深,且轧制油比例越高,铜片的腐蚀程度和润滑脂氧化程度越深。3.2.2最大无卡咬负荷PB最大无卡咬负荷检测结果见表4,测试结果显示,轧制油与润滑脂按19和55比例混合后,混合样的PB结果无变化。3.2.3烧结负荷PD烧结负荷检测结果见表5,烧结试验说明,轧制油与润滑脂按1:9和5:5比例混合后,混合样的PD值与比混合前润滑脂相比略有降低。

5、3.2.4蒸发量蒸发量检测结果见表6,测试结果显示,轧制油与润滑脂按1:9混合后,混合样的蒸发量与润滑脂相比明显变高,说明混入轧制油对润滑脂的蒸发量产生影响,会加速润滑脂中根底油的蒸发。3.3故障分析轴承在运行过程中会不可防止地混入轧制油,轧制油的性能会对轴承润滑脂产生一定的影响。混入轧制油后,润滑脂的抗腐蚀性能和极压抗磨性能下降,这一方面会导致轴承外表金属腐蚀,另一方面会导致油膜强度降低,引发疲劳点蚀5。此外,混入轧制油后润滑脂蒸发损失增加,一方面与混油有关,轧制油混入润滑脂后,对润滑脂进行了稀释,使得润滑脂的胶体结构被破坏,高温高压下,润滑脂中的局部根底油更容易析出流失,导致润滑脂变干6;

6、另一方面与轧制油的挥发性有关,轧制油在经过配方改进后,挥发性得以提升,当润滑脂中混入轧制油后,根底油的挥发性受到影响,即提高轧制油挥发性的因素同样也提高了根底油的挥发性,在轴承运行时,润滑脂中的根底油在高温下加速挥发,并在金属的催化作用下加速氧化,使得轴承润滑脂短期内干涸变硬,失去润滑作用,最终导致轴承烧毁。4结论(1)润滑脂中混入轧制油会降低润滑脂的防腐性和极压抗磨性能,并对润滑脂的胶体稳定性和根底油挥发性能产生影响,不仅会使轴承外表出现腐蚀和点蚀,还会使润滑脂变稠变硬,失去润滑作用,这是导致该起故障的主要原因。(2)轧制油配方更新,挥发性提高是导致该起事故的重要原因,实际应用中,润滑系统中某一因素的改变都可能导致润滑失效,制定适宜的分析方案模拟现场运行,可以有效地对设备润滑情况进行评估。参考文献1黄庆学,陈占福.轧机轴承与轧辊寿命研究及应用M.北京:冶金工业出版社,2022.2黄志坚.轧机轧辊与轴承使用维修技术M.北京:冶金工业出版社,2022.3汪德涛,林亨耀.设备润滑手册M.北京:机械工业出版社,2022.4中国石油化工股份科技开发部编.石油产品国家标准汇编S.北京:中国标准出版社,2022.5杨国安.滚动轴承故障诊断实用技术M.北京:中国石化出版社,2022.6黄文轩.润滑剂添加剂性质及应用M.北京:中国石化出版社,2022.

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