燃料输煤系统事故案例

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1、燃料输煤系统事故案例汇编二0 一一年一月一、翻车机 2(一)翻车机机车掉道事故 2(二)翻车机控缆刮断事故 3(三)翻车机过翻造成车皮脱线、本体齿轮脱齿事故 3二、斗轮机 5(一)运行、检修严重违章 设备试运摔死一人 5(二)斗轮机油管压力表管接头松动严重刺油 5(三)斗轮机悬臂卷皮带 6(四)斗轮机悬臂皮带划伤 7三、带式输送机及其它设备 7(一)某厂C8A带式输送机电动机误启动事件7(二)某电厂C0A皮带撕裂事故8(三)锁气器底板脱落事件 8(四)皮带机停电不检查事件9(五)某厂输煤皮带撕裂事故10(六)某厂输煤栈桥烧塌特大火灾事故10(七)某厂碎煤机检修时人身轻伤事故11(八)某厂电气设

2、备检修中擅自扩大工作范围事件 12(九)临时措施不可靠 高处坠落把命丧 13(一零)清理积煤不慎 造成机械伤亡 13(一一)擅自进煤斗 煤塌致人亡 14(一二)输煤皮带火灾事故 15(一三)碎煤机动力开关在试验位启动上煤系统未遂事件16(一四)某电厂C11B皮带烧断事件16(一五)某电厂C7A/B尾部导料槽内导流板粘煤着火事件17一、翻车机(一) 翻车机机车掉道事故1. 【事故经过】2006年12月22日00: 50分,某公司铁路专用线二道进车。翻车机司机在1: 00接班时对B 路系统进行试转。2: 20三道翻卸完毕,2: 35启动1B带式输送机、B侧给煤机,准备翻卸二道煤 车。再次试转设备,

3、期间动作压板23次。2: 45,第一节车皮在倾翻返回中,出现压车梁卸压,在车体接近160停车,车厢脱离轨道约 1.5 米,北高南低、与地面呈190被压车梁和靠板支撑悬于半空。联系铁路将二道剩余车皮牵引至三道,开始着手进行机车复位及检修维护方案制订实施。使用 4 台5吨导链、1台10吨导链,分别悬挂于翻车机轨道两侧的平台横梁,使用自制的吊钩钩住车厢敞 口外边,收紧导链,将车厢吊离支撑部位。使用铅丝捆扎车轮组,就地手动操作翻车机返回,于2004年12月22日晚 22:00完成翻转, 但四组车轮只有一组完全落于钢轨上,其余三组均落在翻车机平台上。12月23日早,开始恢复车厢,使用天车将车厢抬起,安装

4、车轮组,于23日20: 00将车厢送 至轻车线放置。恢复被撞坏的液压接头,检查液压油泵及入口滤清器,更换受损的油泵电机,消除检修痕迹于 25日12:00,完成系统的调试,投入备用。2. 【事故原因】(1) 天气寒冷,造成液压系统的执行机构和油管路的油液粘度增加,引起油缸控压单向阀的弹簧 复位不及时,造成油缸卸压,无法保证正常的工作压力,导致车皮在倾翻后掉轨。(2) 在开始翻卸准备时,液压系统动作不充分,致使部分管道残留低温高黏度的油液。(3) 在程序中,压力继电器信号反馈5.5s后即开始倾翻,由于油液黏度增大,油缸的动作速度 减缓,导致开始倾翻时,系统末端的油缸未收缩到位,造成压板对于火车车体

5、的压紧力不足。(4) 厂家的设备说明中,提到“如果天气寒冷,油温低于10C时,因油的粘温性,各运转部位不 灵活,润滑条件差,因此要注意不能马上投入运行,应当起动先转10秒,停10秒,然后运 转20秒,停20秒,反复进行,直至泵内各部件充分润滑再连续运转。”但未定量进行说明, 使得值班员在实际操作中缺乏明确的依存。3. 【措施及教训】措施:(1) 在翻车机系统安装过程中,一定要把液压系统全面彻底的进行清理。(2) 修改程序,将压力继电器信号反馈5.5s延长至10s。(3) 增加较冷环境下,翻车机液压系统操作的要求。要求提前半小时开始设备的试转,待整车检 验无异常后,重点进行液压系统的操作,次数不

6、少于10次。(4) 针对首节车的翻卸,待靠板到位后,频繁动作压车梁,待压车梁动作协调、顺畅后开始倾翻(5)考虑在翻车机压车系统末端增加压力检测装置。(6)为液压系统管路增加电伴热。教训:(1)对特殊天气对液压系统的影响,考虑不足。(2)控制程序的细节问题,对于特殊工况的影响,掌握不全面。(3)翻车机掉道后的应急预案准备不够充分,延误抢修时间。(二)翻车机控缆刮断事故1. 【事故经过】2006年8月19日上午9:25程启带式输送机、给煤机存煤,流程正常,除铁器运行正常,用A 斗轮机往1号煤场存煤。9:40分左右B翻车机正在翻卸煤车,突然没有重车信号,经检查发现B翻 车机控缆挂断3根,于是停车处理

7、。2. 【事故原因】(1)翻车机控缆安装位置不合理,控缆太长没有很好固定。(2)定期检查出现疏漏,未及时发现电缆捆扎已松动。(3)松动的电缆在翻车机翻转过程中,脱出电缆槽合,被端环附着支架划伤。3. 【措施及教训】措施:(1)每周检查电缆捆扎,发现松动及时恢复。(2)每月检查电缆是否有缺陷。教训:(1)对于随设备运动的电缆,滑线等,要定期对不同工况的电缆状态进行检查,防止由于状态位 置变化造成的线路故障。(2)露天布置的电缆,要定期检查电缆外壳的状态,检查是否有龟裂,脱落和变形。(三)翻车机过翻造成车皮脱线、本体齿轮脱齿事故1. 【事故经过】 2004年04月23日00时45分,某厂输煤调度安

8、排#2翻车机作业。01时15分,当班组长郑某开始组织人员卸车。当第一节重车进入#2翻车机平台后,摘钩员李 某、摘钩员王某、翻车机操作员丁某检查设备正常后,丁某按正常操作程序启动#2翻车机进行翻车 作业。当#2翻车机翻过15至145之间过程中,#2光电开关信号熄灭(可能是由于粉尘大造成), 致使#2翻车机自动停止运行。当#2光电开关信号亮后,翻车机操作员丁某重新启动#2翻车机进行翻车作业,翻车机在翻转 过程中,忽然听到较大声响,立即停止翻车机运行。此时,#2翻车机165灯在亮的状态;175灯 未亮,过翻报警信号灯未亮。摘钩员王某听到较大声响,发现车皮已经脱线,立即将急停开关扳至 “急停”位置。就

9、地检查:车皮脱线、翻车机本体过翻、齿轮脱齿,车皮过翻达到200左右。04 月25日18时,将翻车机本体复位、车皮拖出翻车机平台。04 月 26 日 16 时,做相关试验,一切正常。04 月27日 17时,#2翻车机恢复备用。2. 【事故原因】直接原因分析:1)#2翻车机翻卸165时,主令控制器动作,动作指示灯亮,但翻车机没有自动停止运行,抱 闸装置未能起作用,控制回路失效,造成翻车机继续运行。2)当翻至175时,主令控制器未动作,动作指示灯未亮,该保护失效,造成翻车机继续运行。3)机械越位止挡装置失去作用,造成齿轮与齿圈脱开。4)就地人员未能及时发现过翻现象,没有及时按下“急停”。5)翻车机操

10、作员发现翻卸到 165继续翻卸时,也未能及时按“急停”开关,造成翻车机继续 运行。根本原因分析1)翻车机翻到165电气控制回路不能正常动作,到175保护也失效、由于翻转过程中惯性过 大,造成机械限位装置未能完全起到保护作用。2)翻车机在翻卸到15至145之间过程中,由于#2光电开关信号熄灭(可能是由于粉尘大造 成),致使#2翻车机自动停止运行,但翻车机操作员未能与就地人员确认是否有异常情况导 致翻车机自动停运时,而待#2光电开关信号灯亮起后,就继续启动翻车机再次运行。当翻车 机运行到 165到位指示灯亮起状态后,对翻车机继续运行没有及时采取急停措施,而翻到 175时及过翻报警信号灯均未亮时,也

11、未能采取急停措施,只是听到响声后才按下“急停” 开关。3. 【措施及教训】暴露问题:1)运行人员的事故分析、判断、处理能力不够。2)运行人员执行操作规程不认真。3)检修单位未能对极限保护装置定期检查、试验和确认。责任分析:1)燃检分公司是设备的维护单位,对极限保护装置未能定期检查、试验和确认,导致事故发生 对此次事故负有主要责任。2)燃运分公司值班人员,责任心不强,对事故分析、判断和处理能力较差,造成事故扩大,对 此次事故负有次要责任。3)设备部点检人员对设备定期检查试验督促不利。防范/整改措施:1)检修、运行共同对翻车机设备进行全面检查,定期进行电气回路的相关联锁试验。2)检修单位对主令控制

12、箱加以改造并上锁,使主令控制箱能防水、且避免无关人员乱动主令控制器。(3)增加一级电气主开关的闭锁保护装置,直接切断翻车机过翻 175时的电源。(4)机械止挡限位从190移至 180位置,减小过翻产生的惯性。(5)及时投入除尘器或水喷淋装置,保证检测信号的准确性。(6)加强对运行人员的技术培训工作,提高对紧急事件的事故处理能力,严格执行规程,根据目 前运行状况,制订临时控制措施。(7)设备部点检人员应加强对设备维护检查的督促。二、斗轮机(一)运行、检修严重违章 设备试运摔死一人1. 【事故经过】(1)某厂输煤运行和维护工作分别由两个部门承担,事故前,斗轮机发生故障,维护项目部办理 工作票进行检

13、修。检修中擅自增加一名工作班成员(死者),未履行手续。(2)3 月 9 日上午,斗轮机检修完毕,检修人员未按规定押回工作票,只是和运行人员口头联系 试运斗轮机。试运中,检修人员发现斗轮机仍有缺陷,未按规定重新履行工作票手续,只是 给司机打手势要求停止斗轮机运行。斗轮机停运后,二名检修人员进入斗轮机的轮斗内处理 缺陷。(3)司机突然想起斗轮机需连续试运,没有到就地检查斗轮机是否具备启动条件,只是在司机室 瞭望,便启动斗轮机。导致一名人员被旋转的斗轮带起甩到倒流板的篦子上死亡,另一名人 员从斗轮上跳下来,捡了一条命。2. 【事故原因】(1)检修人员严重违章,试运设备不押票,只是和运行人员口头联系;

14、(2)运行人员严重违章,同意检修人员不押票试运,启动设备前不认真检查;(3)检修人员严重违章,已经传动的设备再次检修,仍然不办理任何手续;(4)检修人员严重违章,工作班成员随意变更,不履行手续;(5)没有对项目部履行管理责任,运行和维护项目部管理混乱。3. 【措施及教训】(1)检修设备试运工作由工作负责人提出申请,经工作许可人同意并收回工作票,在不变动其它 工作组安全措施时,方可试运设备;(2)工作期间,如果需要增加(变更)工作班成员,新加入人员应进行工作地点和工作任务、危 险点分析和控制措施学习、接受安全措施交底,并在风险预控票上签名后,方可工作。(二)斗轮机油管压力表管接头松动严重刺油1.

15、 【事故经过】2004年9月 26日 4:40,某厂燃运二班,卸煤沟存煤基本用完,调度张某通知当班班长李某准 备用2 斗轮机 2:1 掺配1 斗轮机上煤。5:00,2 斗轮机运行,此时斗轮机处于煤场中间位置 取煤,5:402 斗轮机落煤筒堵塞需清理,6:20 筒子疏通继续取煤,这时调度张某通知:煤场中 间的煤质太差,不如南端和北头的煤质好,6:30左右斗轮司机刘某随即将2 斗轮机从中间位置向 南边退边取煤,准备取煤场南侧较好些的煤质,退车约20 米发现2 皮带沿途地面有白色东西,当 即停掉斗轮机检查,发现是斗轮机油管接处刺油造成,通知班长李某及调度张某:2 斗轮机已不 能使用。2. 【事故原因】(1)斗轮机司机在操作斗轮机时未能仔细检查设备状况,在使用中未能及时发现油管接处漏油, 致使刺油近200 公升,斗轮司机刘某负主要责任。(2)2 斗轮机一人操作,班组没有及时安排人员巡视、监护检查斗轮机运行情况,班组生产管 理不到位,班长李某负次要责任。(3)

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