船舶机损事故案例

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1、船舶机损事故案例(总结经验)接船舶机损事故案例(总结经验)主机不能遥控启动事情经过某轮主机为6RLB56型,配备了集控室操纵的气动遥控装置。某日离港用车,一次突然在 集控室遥控前进一时,启动不出,轮机长马上下机舱检查,看到机旁的应急启动手柄仍 在停车位置上面没相应到位,随即用手推去,主机即启动起来。为保证安全,就派人在 机旁护守,以防万一,直至正航。抵港后根据控制系统图(图1,见P6后插页)对照分路 检查,发现燃油断油伺服器506的Q阀上,泄放孔在试启动时有气出来,说明此阀有问 题。解体后其中一只起隔离作用的塑胶膜碗已破裂。船上一时无备件。只好暂将此路切 断,使保安装置不起作用,一面电告上级要

2、求尽快购进备件,以便装还。分析与处理该机设有较多的自动保安装置,燃油断油停车保护亦是其中之一。要说明主机启动不出 原因,则应从控制原理上来理解。图1中当按下启动按钮815时启动控制空气在通向启 动空气导阀818的同时也通向启动燃油限制装置,经Q阀进入P阀,使P阀切换导通。原 先巳等在那里的控制空气即通过P阀进入停车伺服器右端的启动燃油限制气缸,向左推 动活塞至被调定位置,使断油停车伺服器只能部份地释放燃油控制杆,达到限制喷入气 缸的油量目的。启动完成后,启动按钮释放,P阀中的控制空气经启动按钮2A释放,P 阀被弹簧复位,限制气缸中的空气即经P阀逸出,这样断油伺服器506解除了限制,然 后释放燃

3、油控制杆,由调速器来控制供油量。当Q阀中膜碗使用长久老化,受压不起而 破裂时,空气即通过破裂膜腔室至另一端被释放,使阀内活塞这一边压力难以建立,导 致该阀始终处于油门被限制的位置上,使主机启动不出。经验与教训1.发现气压超过2MPa就可启动,说明启动阀咬死的可能性不大。这时如果从压力平衡 道理来推想,问题可以得到启发而及早解决。2.主机不能正常启动,而一定要保持气压 在2MPa以上,带耪这个问题竟维持航行半之久,此种做法对安全是不重视的,是很危险 的,万一碰上连续多次用车,就难保持这个气压,到这时开不出车引起海损,事情就很 难讲清楚了。3.上级技术部门应及时掌握船舶技术情况,主动设法帮助尽快解

4、决。主起动阀上的卸载阀关不严事情经过某轮主机为5RND68M型。启动气路上设有自动主启动阀,此阀下部附有一只卸载阀(图 2)。该轮新造出厂一年未满时,一次离泊开航,使用主启动阀时卸载阀一直漏气,致使 空气瓶压力难以维持,空压机处于经常运行状态,就这样一直拖延到进厂才保修。拆检 后发现该阀与阀座之间的接触面巳吹坏,厂方即光车研磨,研磨后由于船上空气瓶无储 气,未作试验,待出厂试车时,漏气依旧,船员再拆检时发现阀脚与控制活塞上部都有亮 点,磨去亮点装还后,就没再漏气。分析与处理原先漏气是由于新机新装,管路没有吹清洁,致使卸载阀启闭时轧到垃圾,促使阀与阀 座接触面产生毛疵,日久经高压空气吹蚀产生漏气

5、。后来厂方将阀面及座光车研磨后, 阀连同阀脚应下沉,但阀脚正好与在其下面的控制活塞相碰,故虽不在启动主机时仍可 使泄放阀处于微开的位置而漏气。经验与教训1. 一般用在气路上的橡胶密封圈的安全寿命,是三年左右时间,据了解该轮自新造出厂 到故障发生已7年,早该换新。说明重视在机械的测量磨损的同时,亦应在橡胶密封的 老化方面定出周密检修制度,不要等到用坏了才换;2.直接领导的技术部门,应及时对 同型船布置及时换新,并举一反三推及其它部份;3.对特殊形式的橡胶密封圈,专职负 责订购部门,应事先做好未雨先缪的工作。尤其是当一艘新型船第一次投入营运后,要 主动摸清情况,做好准备工作;主机不能启动事情经过某

6、轮主机为6ESDZ75 / 160B型。一天在港开航时,突然发生主机启动不出,即换向,再 启动开出车了。后抵外港时,对第3缸启动阀进行检查(因在启动不出时,听到该缸有漏 气声),启动阀很活络,没有轧死。又拆空气分配器,也没发现疑问,装还后,启动数次, 均顺利。当晚装妥即开航回船藉港。航行两天后在港外抛锚候潮,后于起锚前准备动车, 又启动不出。这时第3缸空气漏泄声更大了,随声寻找终于找到问题所在,原来是第3 缸启动阀上的控制空气管,有一处接头已震松导致大量漏气,旋上后就正常了。分析与处理开航时正巧停车位置停在第3缸,当听到启动阀处有漏泄声的,这时控制空气压力已推 不动启动阀内的启动活塞,所以启动

7、空气进不了气缸,启动必然失败,所以用换向调一 个角度位置启动出来了。该控制空气管的接头所以会有松动,主要是一次吊缸装还时, 没有撬紧,经一定时间的运行震松了,直到最后松动漏气严重时才被发现。经验与教训1.对键肖与槽的配合,山位一定要紧密。如装上后,手指一挑就落下,这是不可以用 的;2 .拆下分配器盖要小心,键肖是否落入舱底,一定要确定。如一时舱底不易找到, 此时应对旋转体各气孔检查一下,排除跌落此处的可能,就不致使故障扩大化。航行中主机停车后再启动发生爆燃 事情经过某油轮主机为G. V. DM630 / 1300 /VGS7U型。某日开航后,主机运转正常,各工况参数 均正常。抵外港抛锚不久后再

8、动车起锚时;第1次冲车突然第2缸发生爆燃,安全阀一 股火焰外冲。此后在靠泊时经停车再启动该缸又出现这一现象,之后检查了该缸的油头 雾化情况和喷油定时等,都没发现可疑迹象,喷油泵解体也正常。后又将第5缸的油头、 油泵与之对调使用,也没解决。后来每次到港停车后再启动时,该缸就出现一次爆燃。 而冷机启动就无此现象。一次停泊中从第2缸的扫气室观察孔处一边盘车,一边照视活 塞,当活塞下行到下死点时,看到其顶部有一条油迹,于是决定吊缸检查。原来活塞头 上已有一长约200余毫米的裂纹,当即调换备用件装上,后自此故障即消除。分析与处理解体活塞后,发现活塞顶部里侧结了一层很厚的油疤,就引起了注意,再检查其它各缸

9、 亦有相似情况,但没有第2缸严重。据了解该轮是刚买来的二手船,船龄已有20余年, 以往由于在滑油管理和使用操作方面不当,致使活塞热负荷过高而在活塞顶内壁结附了 很厚的油疤,使传热效果降低后使该处产生应力集中,经一定时间的运行引起活塞头发 生龟裂纹。为何航行中抛锚停车后的启动会引起爆燃,而停泊开航时没有呢?这可从热胀 冷缩的原理来说明,运行中一旦停车后,裂缝仍张开,冷却油外溢至高热气缸内发生气 化,随后启动时,可引起爆燃。停泊后活塞冷却油泵亦不久停止运转,溢出的滑油不多, 虽亦有部份气化,但随时间的延长和气缸的变冷后亦即流失,故开航时第一次启动不会 爆燃,正常航行中,由于缸内压力较大,阻制了滑油

10、外泄,扫气时压力较低虽有少许冷 却滑油外溢,但随着运行车速快,也就起不了大作用。经验与教训在接受二手船时,一定要求对方至少码头试车一次。光凭口说正常是不可取的。启动阀修理后启动不出事情经过某轮主机为6ESDZ43 / 82A型。一次在厂修理毕,码头试车,发生主机启动不出,后采取 多次换向、盘车再启动,均失败。检查分配器无咬住现象。但每次在启动时听到缸内有 大量漏气声,怀疑气缸启动阀被卡住,即拆去气缸启动阀上的进气管和羊眼螺丝(图3), 再用螺丝刀对准启动活塞使劲顶了一下,每只缸都很正常。又怀疑某缸启动阀阀座可能 损坏,以致漏气严重,于是打开各缸示功阀,再通气方查出是第4缸启动阀漏气,拆下 检查

11、,阀座良好,各构件装配亦正确,于是装上再试,情况依旧,最后只好换上备件总 成,一试即启动正常。分析与处理该气缸启动阀为单气路式。这次修船时曾将各缸启动阀交厂整修。经拆解数只仔细对照, 才知厂方将阀光车研磨装还后,零部件有些巳调换过,特别是羊眼螺丝长度,第4缸要 长出5毫米余,导致阀杆顶头与它相碰而无间隙,致使启动阀一直处于打开的状态,而 且在启动若干次时,都不在第4缸的位置上,这样就形成并死的情况,故启动不出。致 于二次将该阀拆下时,为何未发现该启动阀有开启的现象呢?该启动阀是单气路型式。因 阀与座光车研磨后,阀头缩小,全长变短,也即是使启动活塞位置上移,几乎遮没了控 制空气入口,以致在控制空

12、气来时达不到启动阀开启的压力,只有当压力达到2MPa时, 方能克服打开启动阀,后将间隙调整到原设计要求后,启动时的进气量即增大,就不需 那么高的气压了,问题就迎刃而解。经验与教训1.空气瓶通至盘车机的腰接阀是一个重要阀门,若平时能采用开启阀门挂牌,交接人员 就比较醒目了。2.轮机长开航前下机舱,对主机安全装置应该主动查询一下,故障可避 免不少。主机需启动数次才能成功事情经过某轮主机为6RLB56型,机舱设有集控,驾驶室有遥控。一天开航前,机舱作冲车准备, 经连续启动主机数次后方成功。准备好即转换到驾驶室遥控。离泊开航船长一直没有使 用过停车,所以在上海港内未再次遇上启动不灵的情况。后在港外抛锚

13、避风时,当班轮 机员才提起开航前主机启动不顺利之事。轮机长与大管轮听到后非常认真对待,立即投 入检查。当主机冲车运转后发现不能马上喷油发火,判定是断油伺服器未及时释放油量 调节杆的缘故。于是在电路与气路方面作了一些检查,当听到断油伺服器顶杆处有气漏 出声,于是决定先将其解体,结果发现断油伺服器的工作气缸内,用于活塞上与缸壁起 密封的橡胶圈(其断面为Y形)已是老化并严重磨损,故而在大量漏气了。因船上一时无 此种备件,即选用其它一般的O形圈暂代,勉强还能保住密封使用。分析与处理由于断油伺服器气缸中密封圈老化而磨损泄漏,致使气压不足推动不了活塞背面弹簧力 量,因此位于活塞杆一端连接的油量调节杆始终被

14、顶住不放,导致无油进入高压油泵而 不能启动,当连续启动数次之后,由于不断向气缸内供气,气量大了之后,克服了瞬时 的漏气量,终于将活塞推动,活塞杆移动后也就释放了油量调节杆,高压油泵得以进油, 主机遂能发火动车。经验与教训 1.影响主机安全的重要备配件,在装上机前,尽可能解体检查一遍再装上较妥。2.备 件装机后,时间上有富余时,尽可能暖缸作冲车启动试验一下,避免正式用车时发生故 障而忙乱和不安。3.当主机启动失灵时,可派人在气缸旁听音或手摸各缸启动空气管, 判断那一只气缸在启动时启动阀不起跳。4.定期对主机各缸上的启动阀进行检修和加注 滑油。主机二次启动失灵事情经过某轮主机为6ESDZ68 /

15、100型,其空气分配器的配气盖与传动主轴之间的联结,是采用二 只对称角度键肖方式。由于键肖与槽配合不紧密,引起二次故障,使主机启动不出。第 一次是在港内时检查分配器,拆盖取下时发现一只键巳不在槽中,认为拆时不小心落在 舱底,于是新做一只装上,谁知拆时它已落入分配器旋转体的通气孔里去了,新配一只 装妥,后来在启动时,它又从孔中随启动气流冲出,轧在配气盖上的配气孔与旋转体的 通气孔之间,键受高速气流冲击而被剪断,断头划在快速旋转体平面上;6个孔都划出 一道很深的沟槽,使6只孔一下互相沟通,影响分配定时,所以启动不出。第二次是由 于空气分配器的配气盖与传动主轴的联结键做得粗糙马虎,两边(俗称山位)配

16、合不紧, 以致使用一段时间,经数次正倒车换向,碰撞后间隙增大。而键肖尺寸只有6X 6X 20 毫米,两者接合面的槽深各应有3毫米。由于临时加工粗糙,实际键放入后,有一面接 触受力只有2. 5毫米,故容易打毛滑出,最后把配气盖上的键槽打成蒲头形,以致主轴 转动时不能与盖同步,造成主机启动不出。分析与处理新造机时空气分配器的盖与传动主轴的联结,所用键肖和槽,匹配都是标准尺寸,在使 用五六年中拆装数次检查后,终于出现松动而发生故障。后来同型船上亦相继发生类似 情况,说明键肖设计方案欠妥。经验与教训1.厂修后航行中发现启动空气总管内有存压,是不该掉以轻心,这时应对空气瓶上的截 止阀和启动空气总管上的泄放考克进行试验,就可得知存压是从何而来,也就不会等到 半年之后发生启动不出时再来找故障原因了。2.航行中各班巡回检查时,应有用手摸机 件(指安全处)装置的习惯,借以帮助判断机器各处运转情况。3.按说明书上提

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