硫磺装置事故汇编

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1、硫磺装置事故汇编一、开工期间事故及处理1. 液硫线堵(案例一)现象:酸气量小,系统温度较低,造成 H-102西管程液硫线堵塞。因处理量 较小,产生的液S相应的少,有充分的时间对其处理,所以没形成对生产的威胁。2. 液硫线堵(案例二)现象:瓦斯烘炉,配风不当,使瓦斯没有完全燃烧产生碳黑、碳、硫及其它 杂质混合在一起,该物质粘稠流动性很差,且易冷凝,附在Dg40的液硫管线壁上导致管线缩口以致堵死。另外,H-101液硫管线出口设备咀子有约 50mm处没有伴热,也是导致堵塞 的原因之一。处理:从25-27日,先后采用煤油喷灯烘烤,铁杆捅等方法,未能处理通。 由于时间拖的较长,系统压力逐渐升高,说明H-

2、101出口管箱积满液硫形成 硫封,无法维持生产,故请示调度后做临时停工处理。教训:大修理中设备清扫不彻底,瓦斯进炉无流量指示,调节难度大,进炉 空气,瓦斯量相对来说小,系统压力低采样分析提供的数据仅有参考意义,造作人员技术素质及责任感应加强和提高。3. 液硫线堵塞(案例三)原因:捕102/1液硫出口连接法兰垫片不正,造成向里漏蒸汽,液硫遇蒸汽 后凝固,管线堵,导致系统压力升高。处理:采用不停工带负荷更换垫片。教训:增强质量意识方面工作不够扎实,自检项目质量不能保证。4. 液硫线堵塞(案例四)原因:检修质量差,清扫捕102不彻底。导致开工后残渣堵塞,使系统压力 升高,液硫带入尾气,增加了尾气的负

3、荷。处理:1.将捕102/1.2底部排污拷克打开,硫磺排净。2. 将液硫线逐段拆下处理通后回装。教训:开工检查已发现该设备清扫不彻底,布置负责该设备检修的班组返工, 返工后仍不彻底,但没有提出再次返工,对此采取了姑息态度。5. 液硫线堵塞(案例五)现象及原因:系统温度达正常后,引酸气进炉时间,很短的情况下发现系统 压力升高,检查怀疑H-101漏,故当该班长将酸气放空,由于意见不一,工段判 断是捕102漏,故重新引酸性气,系统压力上升,冷 103出口温度低于指标近 20,也就是说,由于冷103出口温度低,使液硫凝固在捕102网丝上造成堵塞。 处理:1.冷103给气提高出口温度。2. 用大锤振动捕

4、102头盖,系统压力下降并恢复正常。6. 液硫线堵塞(案例六)现象和原因:H-102西头液硫线(液硫自西向东流动),西头高于东,公约 150mm管线中存有气体,形成气封,液硫无法流过,另外, H-102出口温度较 高,恰好在液硫流动性最差的温度头上, 使液硫呈粘稠状棕红色液体,流动性很 差。处理:检修公司管焊车间在装置临时停工, 并处理达动火条件后,将管线割 150mm使其呈东高西低状,以便于流体的流动,并消除气封。教训:1.施工单位没有按图施工。2. 对施工单位施工质量检查不够。7. 反102入口大“ U型管堵塞现象:Dg400蝶阀检修时维修班没有没有拆装清扫,操作工人没有清扫能力, 且蝶阀

5、在120C以下开关不动,故蝶阀东部无法清扫,开工后,高温区的硫熔化 流到低温区后又凝固,造成了该线堵塞。处理:维修班在该线上部开Dg150小孔,底部开Dg40排污口,操作人员配 合清扫处理。8. 烘炉期间阻火器堵塞现象:制硫炉膛到最后阶段,接班后,调整操作制硫炉温度升至1200C,多次调整温度一直不升,且炉前瓦斯压力 0.04MPa,瓦斯罐压力为0.4 MPa,炉 子燃烧呈显风大瓦斯小状态,其火焰发白,跳动不稳。原因:瓦斯阻火器堵塞处理:1.瓦斯改走副线2. 拆阻火器清理教训:停工吹扫线不彻底9. 烘炉期间火嘴堵塞现象和原因:某装置大修后开工,制硫炉烘炉,由于燃烧不良,火焰跳动不 稳,呈现出风

6、大瓦斯小的现象。原因为:瓦斯调节不当,造成瓦斯大风小,燃烧 不完全,产生碳黑,堵塞火嘴。处理:关闭瓦斯空气进炉阀,断开法兰后用直径 15mmt栓捅火嘴重新点火 后正常。教训:提高操作素质及责任心,以便于能够及时发现并解决工艺过程中的问 题。10. 大修不彻底,酸气火嘴堵某现象和原因:装置大修开工时,系统温度达指标后,引酸气进炉,引酸气 后火嘴无火焰,且酸气压力升高。 原因:管线检查无盲板,且容101与炉前压力 相等,判断火嘴堵塞。处理:断开火嘴与酸性气连接法兰,拆下短节,对管线进行吹扫,将残存在 火嘴入口管中的残渣清理干净,重新回装后引酸性气进炉,恢复正常。教训:检修不彻底,留有死角。11.

7、伴热线忘拆盲板系统压力升高现象:某装置开工系统升温期间,发现进炉风量减小,经检查发现捕101以前压力上升,怀疑捕101堵塞,用锤振动压力下降,进炉风量恢复正常,不久 压力重新上升。捕101锥体液硫线伴热垮法兰连接管线法兰有盲板, 伴热不热使 液硫凝固堵塞设备。处理:停蒸汽,拆盲板,伴热疏通后逐渐恢复正常。教训:1.没有盲板记录2. 开工前检查不细12. 开工管线堵某装置大修后装置开工,制硫炉烘炉时,系统内残存的硫磺从开工线喷出, 由于开工线温度较低,液硫逐渐凝固,直至堵死,造成风机压力升高,停止烘炉 处理。正常生产期间事故及处理1. 焊口裂,硫化氢泄漏现象和原因:某装置操作人员巡检至制硫炉处,

8、常闻到硫化氢气味,阀门、 法兰等气密检查没有未查出原因,但硫化氢的气味越来越大,引起了高度的重视, 经再次检查,发现制硫炉酸气入口立管与横管碰头焊口处焊口开裂约200mm处理:带压用树脂及玻璃布粘合,维持生产,大修期间补焊。2. 原料气大幅度波动现象和原因:含硫污水双塔汽提装置操作不稳,酸气波动,为不影响硫磺生 产,将酸气放火炬,酸气放出后,压力没有下降,证明双塔至火炬线不通,酸气 无出路只能进硫磺,导致硫磺装置原料大幅度波动,酸气压力达O.IMPa之多,风量进不去,造成风机憋压跳闸,造成装置被迫停工。处理:被迫停工,酸气先从Dg150事故放空线放在80米烟囱,联系上游装 置酸气放火炬。3.

9、原料突然中断现象和原因:加氢精制装置循环水突然中断,紧急停工,硫磺装置进料从四 百立方米每小时突降至四十立方米每小时,仅双塔酸气进装置。处理:1.改变操作,硫化氢完全燃烧对系统吹扫。2. 临时停工3. 停工后冷101、102及设备夹套给蒸汽保温。4.3Kg/cm 3蒸汽管网压力低,串10Kg/ cm3蒸汽4. 伴热被停险些停产现象和原因:接班检查发现捕102液硫线伴热不热,进而检查发现七条液硫 线均不化硫磺,当班班长经验丰富,立即想到短接伴热阀是否有问题,检查结果 发现该阀未开,打开此阀后半小时恢复正常。后果:如不及时发现液硫线堵塞,系统压力升高,会导致机跳闸,被迫停工。 严重时损坏设备。5.

10、 加氢校表,造成原料波动现象和原因:某工厂加氢精制脱硫单元校验仪表造成来我装置原料气大幅度 波动。由于波动大,且时间长,造成产品变黑,成为次品。处理:1.操作工发现及时,并调整操作,因波动幅度大,配风跟不上,空气流量表超程2.联系调度及加氢稳定操作。教训:在酸气大幅度长时间波动的情况下,应及时请示调度将其部分放空, 以减少对我装置的威胁。6. 液控仪表失灵,险些烧干锅炉现象和原因:冷101室内液控及色带指示正常,当班长巡检时发现冷 101 实际已经没有液面及时赶回操作室检查出口温度已由 104C上升到165C尚在指 标内。处理:1.H-101北面液面记叫水,尚能叫水液面。2. 改副线手动上水至

11、正常液位。3. 联系仪表检查,结果是沉桶卡住,处理后正常。7. 上游装置液面波动,造成硫磺装置烟囱着火现象和原因:进炉空气突降,酸气量突增,压力达 0.03MPa,炉101燃烧室 黑暗,炉202出口温度达700E,然后烟囱着火约5分钟。加氢脱蜡单元液面波 动,使硫磺装置的原料气波动且带水。处理:1.岗位及时调节进炉风量。2.班长及时请示调度将加氢酸气放火炬。造成的结果:1.硫磺变黑2烟囱衬里脱落3.系统受污染,催化剂活性降 低,床层阻力大。8. 防爆门烧红,停工更换现象和原因:某装置大修理开工正常生产后,发现制硫炉烧红变形,原 因是制硫炉封口前,防爆门口应档的高铝砖没摆好,开工后隔垫陶纤粘向里

12、 倒塌,使石棉瓦及不锈钢皮烧坏变形。处理:1.请示调度,做临时停工处理,2.联系铆焊车间更换防爆膜教训:设备封口前应详细检查。9. 尾气炉熄火现象和原因:某装置发生尾气炉多次熄火,温度在 380r至800r内数次波 动。原因:1.瓦斯压力不稳 2.瓦斯带油带水 3.瓦斯线伴热处不好用 4.调节不当 5. 火嘴积碳堵塞处理:1.联系瓦斯罐区调整压力2. 加强脱油和脱水 3.恢复伴热4. 提高责任心加强调整5. 炉子熄火清理火嘴10. 管线穿孔现象和原因:某装置冷103出口管线长期腐蚀,特别是临近末期及原料带水, 夹套内漏腐蚀加剧,使出口管线穿孔。处理:维修班在管线穿孔处打补丁。11催化酸性气送火

13、炬不通,造成硫磺次品现象和原因:某联合装置催化酸性气改火炬不通,经检查是去火炬阀堵了, 没有办法只好送硫磺,由于开阀太快,泄压过急,使硫磺酸性气严重波动,操作 人员努力调节,但由于风机压力已到极限,进炉风量无法再提,所以因原料气燃 烧配风量不足,而生产出次品硫磺。教训:上游装置对我们装置的生产的威胁已经不止一次,作为我们应该提高 警惕,作为兄弟单位应该加强稳定生产工作,确保下游装置的安全生产。12. 酸气大量带油,造成装置停工现象和原因:某装置双塔汽提装置液控失灵,打大量柴油带到硫磺造成硫磺 装置停工。酸气来量大幅度波动,流量表超量程,酸气压力达0.1MPa以上,制硫炉熄火,炉内不时发出爆炸声

14、,当班人员立即采取紧急停工,因风量进不去炉, 使风机憋压而跳闸,炉内油汽化后使系统压力升高,炉内高温气流携带热量倒灌 风线中,风线被烧坏。处理:1紧急停工2.联系调度等有关单位查明原因后,将双塔汽提放火炬3. 酸气在放火炬线80m烟囱放空教训:1.处理及时而且果断,从而保护了设备及人身安全。 2.全班人员发挥 了大无畏的革命精神,临危不惧,在随时都可能发生爆炸的危险时刻, 采取了果 断措施,保护了国家财产。13. 原料气信号中断现象和原因:某装置在运行过程中,流量计测量回零,但制硫炉燃烧良好。 原因:酸气流量一次表引出导管堵塞。处理:联系仪表处理。配风改手动。14. 烟囱衬里脱落,堵塞烟囱现象

15、和原因:某装置正常运行中,发生系统压力在流量不变的情况下逐渐上 升,怀疑塔201堵,尾气改Dg200线放空,系统压力仍不下降,由于憋压,炉 201混合室出口温度达900r炉201被迫降量维持温度。原因:烟囱内衬铝系保 温材料大面积脱落,形成阻力,烟囱排放困难。处理:1.打开烟囱底部人孔,从人孔处往外掏脱落的衬里。2.烟囱20米以上开Dg250孔一个,烟气暂时从孔排放。3.逐渐从人孔底部掏脱落的衬里。15. 0.3MPa蒸汽管网超压现象和原因:某硫磺装置0.3MPa蒸汽管网超压,压力上升速度较快,冷102 安全阀跳阀,0.6MPa压力表量程超程,检查结果:1.0MPa与0.3MPa管网连通阀 全开,与网管0.3MPa蒸汽连接阀未开,去凝结水线未开。原因:0.3MPa至凝结 水线在装置处有一放空阀,Dg80线多余的0.3MPa蒸汽顺此管排入干渠。检查时 发现这个阀是全关的,造成凝结水无处排放,管网憋压。处理:1.冷102手动放空2.打开凝结水去干渠Dg80阀教训:由于阀门在车间墙外,成了检查的死角,另外阀门的位置较低,容易 开关,应采取阀门上移办法,减少危险。16. 烟囱堵塞,阻力大现象和原因:某装置运行中发现烟囱底部入口往外冒黑烟,系统有阻力,但不影响生产。原因:捕102

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