混凝土现场施工的塌落度控制

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1、混凝土现场施工的塌落度控制作者:摘 要 混凝土的现场搅拌受客观因素影响较大所以,在混凝土现场施工中,如何对混凝土进行有效的、严格的质量监控,就成了首要之事。作者就对下料精度,骨料的含水量变化及现场施工操作等方面,对混凝土塌落度进行了分析 。关键词 混凝土 现场搅拌 塌落度 控制1、引言随着建筑业的不断发展和进步,混凝土已广泛应用于建筑业的各项施工。特别是大型搅拌站的出现,已能准确地供应各种类型、各种强度的优质混凝土。但在离搅拌站较远、用量较少或交通运输不是很方便的地方进行混凝土施工时,大型搅拌站还是不能发挥它的种种优势。只能在现场用搅拌机进行现场搅拌。混凝土的现场搅拌受客观因素影响较大。其中包

2、括:下料没有搅拌站的专用设备,下料精度低;骨料多为露天堆放,均有一定的含水量,其含水量的大小随气候、季节而变化;混凝土搅拌机械化程度低,混凝土质量随机性较大。所以,在混凝土现场施工中,如何对混凝土进行有效的、严格的质量监控,就成了首要之事。其中最常用的方法,就是对现场搅拌的混凝土进行塌落度测试,从而鉴定混凝土的流动性、粘滞性及和易性。例如,香港屯门排污管工程的蛇口管段拼接现场,在管段接头外包混凝土的施工中,就充分体现了对现场混凝土拌和物的塌落度控制的重要作用。管段接头外包混凝土采用C40混凝土,标准配比塌落度为10cm,实验室配合比见“表1”所示。表1 接头外包混凝土实验室配合比水泥砂粗骨料粉

3、煤灰水外加剂5-10mm10-20mmSUPERHYCOL25.5%74.5%100 Kg238.4Kg84.6Kg247.6Kg33.3Kg52.3Kg888g317g开始施工时,由于工人的操作不熟练,骨料含水率测试采样不准确,下料称量精度低等原因,造成混凝土拌和物的塌落度合格率严重偏低。在开始施工的前四天,共做了15次塌落度实验(详见“表2”),平均合格率仅为59.3%。严重影响了混凝土生产的质量、降低了生产率,造成材料浪费。表2 前四天塌落度实验结果 项日 目期抽样次数抽样结果(cm)标 准塌落度合格数合格率%平 均合格率%备注第一天513、10、7、11、10、8-12cm36059.

4、3第二天214、9150第三天311、7、9267第四天510、15、9、6、11360经过总结和探讨后,发现了如下几点主要原因,导致了塌落度产生偏差。一、 搅拌用水,采用定型水箱标定标尺,工人通过读标尺来加水。工人操作不熟练,加水不准确。从而导致了塌落度产生偏差。二、 混凝土拌和骨料露天堆放,受气候影响,表层和里层的含水率相差很大。做含水率测试时,表层取样较多,造成含水率测试结果不准确。从而影响了施工配合比调整的准确性,导致了塌落度产生偏差。三、 下料时,混凝土拌和材料的下料精度较低。特别是粉煤灰,因出厂的包装重量误差太大,而下料时又直接按包装袋上的重量下料,从而使粉煤灰的下料精度远远偏离了

5、规范要求,导致了塌落度产生偏差。对此,在施工现场对存在的问题采取了必要的整改、补救措施:重新校对并调整了水箱的标尺,加强了对操作工人的培训。做含水率测试时,对骨料进行科学取样。使其表层和里层进行充分混合后再取样,保证含水率测试的准确性。另外,由一名工程师在现场跟班,直接负责下料称量,控制塌落度。通过以上处理后,混凝土拌和物的塌落度测试合格率得到了明显的提高。在连续五天的实验中,共做了17次塌落度实验(详见“表3”),平均合格率高达95%。表3 连续五天塌落度实验结果 项日 目期抽样次数抽样结果(cm)标 准塌落度合格数合格率%平 均合格率%备注第一天512、10、9、11、10、8-12cm5

6、10095第二天211、92100第三天311、8、92100第四天410、13、9、8、11375第五天39、10、113100二、讨论:一、 实践证明:混凝土施工中,在一定的配合比下,混凝土拌和物的塌落度大小与用水量的大小成正比。故,工人操作不熟练而引起的加水不准确及含水率测试结果不准确,都直接影响了每拌混凝土的实际加水量,导致了塌落度产生偏差。同时,当骨料的含水率测试结果偏低时,则实际的下水量增大,实际的骨料用量减少。也导致了塌落度产生偏差。二、 从“表1”的配合比中可知,粉煤灰的比重较大,占水泥用量的33.3%。同时,该配合比中使用了高强减水剂,大大降低了标准稠度的用水量。因此,粉煤灰

7、的用量不准,直接影响了混凝土的塌落度。因为,在一定的配合比中,当粉煤灰的比重较大,标准稠度的用水量较小和细度较细时,掺入10-40%的粉煤灰,可使混凝土的平均塌落度增大15-70%。所以,在混凝土现场施工中,为了保证混凝土拌和物的塌落度,使其有良好的强度、流动性、粘滞性及和易性。除了对进场的原材料进行必要的检测以外,还应对现场施工进行严格监控。以获得优质的混凝土拌和物。混凝土现场施工中,为获得标准的塌落度值,应从如下几点进行控制。1、 严格按规范检测进场的原材料,使其与实验室的材料相符。2、 机械操作工人上岗前,应进行严格培训,掌握必要的知识。施工过程中,无特殊情况不要随便调换施工班组。3、 混凝土拌和物在下料过程中,虽没有搅拌站的专业计量设备,也应严格按规范进行称量,下料务必正确。4、 混凝土搅拌前,应严格按规范要求做好骨料的含水率测试。并按以下方法进行现场施工配合比调整。设混凝土的实验室配合比为:水泥:砂:石子=1:X:Y ,水灰比W/C 。测得砂和石子的含水率为WZ、WY。则现场施工配合比:水泥:砂:石子=1:X(1+ WZ):Y(1+ WY)。为保证水灰比不变,用水量必须减去砂、石子中的含水量。5、 严格按规范要求进行塌落度测试。6、 增加塌落度测试次数。参考文献1、中国建筑科学研究院及混凝土研究所主编的混凝土实用手册。2武汉大学出版社出版的建筑材料。

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