气化厂实习总结

上传人:m**** 文档编号:499449157 上传时间:2023-05-09 格式:DOC 页数:10 大小:27KB
返回 下载 相关 举报
气化厂实习总结_第1页
第1页 / 共10页
气化厂实习总结_第2页
第2页 / 共10页
气化厂实习总结_第3页
第3页 / 共10页
气化厂实习总结_第4页
第4页 / 共10页
气化厂实习总结_第5页
第5页 / 共10页
点击查看更多>>
资源描述

《气化厂实习总结》由会员分享,可在线阅读,更多相关《气化厂实习总结(10页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、气化厂实习总结来到气化厂实习已近半年,临走之时,上面要求写点总结, 一谈收获,二表感想。说来惭愧之至,觉得没有什么值得总 结的东西,亦无多少提及的收获。但鉴于上面的要求,故妄 为之。义马气化厂大概是目前国内生产城市煤气为数不多的厂家之一。它采用德国的鲁奇炉气化碎煤,利用国内成熟的低温甲醇洗技术净化粗煤气,利用管道输送至郑州作为城市煤气 及它用。我们先用一月在气化厂部分车间轮流实习,初步了解了全厂的工艺情况后,就安排到净化车间随岗倒班实习。净化车间是整个气化厂的心脏,它上接气化车间,下承合成、变换或 其它用户等,作用异常重要。净化车间主要有 500#低温甲醇洗工号、 550#氨吸收制冷工号 和

2、681# 克劳斯硫回收工号。由于 550#利用的是氨吸收制冷, 与我单位的氨压缩制冷有一定区别,故在实习中未作为重点 学习的对象。煤在形成的过程中含有多种复杂的成分,在气化时会随粗煤 气一起进入下一道工序中。由于用户对煤气质量的要求,粗 煤气必须进行净化。对煤气的净化主要是对煤气中多种成分的有效脱除。具体包含以下内容:一、完成对出炉煤气的冷 却任务;二、对煤气中h2s、hen和co2等酸性气的脱除;三、 对煤气中 nh3 等碱性物质的脱除;四、对煤气中焦油类、苯 类等的脱除及回收;五、对煤气中萘的脱除及回收。煤气的冷却,碱性物质、焦油类、苯类等的脱除已在上序工 段完成。在净化车间,主要是对煤气

3、中 h2s、 hcn 和 co2 等酸 性气的脱除。义马气化厂采用低温甲醇洗技术对酸性气的脱 除。低温甲醇洗技术是 50 年代德国林德公司和鲁奇公司联 合开发的一种气体净化工艺。该工艺以冷的甲醇为吸收剂, 利用甲醇在低温下对酸性气溶解度极大的优良特性,脱除原 料其中的酸性气。该工艺气体净化程度高,选择性好,气体 的脱硫与脱碳可以在同一塔内分段、选择性地吸收。低温甲 醇洗技术比较成熟,在工业上得到很好的利用。低温甲醇洗脱硫与脱碳技术具有以下特点:一、溶剂在低温 下对 co2、 h2s、 cos 等酸性气体自首能力极强,溶液循环量 小,功耗小。二、溶剂不氧化、不降解,有很好的化学和热 稳定性。三、

4、净化气质量好,净化程度高, co2<20ppm , h2s<0.1ppm 。四、溶剂不起泡。五、具有选择性吸收h2s、cos 和 co2 的吸收具有选择性,可分开脱除和再生。六、溶 剂廉价易得, 但是甲醇有毒, 对操作和维修要求较严格。 七、 该工艺较为成熟,目前全世界约有 87 套大中型工艺花装置。 该工艺需从国外引进。由于操作温度低,设备、管道需要高温材料,且有部分设备需从国外引进,所以投资较高。八、 低温甲醇洗溶剂在低温(-50 C)下吸收,含硫酸气采用热再 生,回收 co2 采用降压解吸, 脱碳采用气提再生, 热耗较低。 虽然低温甲醇洗工艺投资较高,但与其它的脱硫和脱碳工艺

5、 相比电耗低、蒸汽消耗低、溶剂价格便宜、操作费用低等优 点。特别是脱硫的净化程度很高,对甲醇的生产十分有利, 因此该气化厂采用低温甲醇洗工艺脱除酸性气体。 500#低温甲醇洗工号主要由四级冷却和9 个塔组成。气化车间来的37C粗煤气在四级冷却被冷却到 -32 C后进入1塔。 在粗煤气进一步的冷却之前,为防止煤气冷却液结冰,喷入 少量的甲醇。甲醇的冰点为-97C ,加入甲醇后会极大地降低 煤气冷却液的冰点,所以能防止其结冰。 1 塔和 2 塔主要吸 收煤气中的 h2s 和 co2 等酸性气, 3-5 塔主要甲醇的再生, 3 塔和 4塔是冷再生, 5 塔是热再生。 6塔主要是用脱盐水洗 涤 co2

6、 排放气中的甲醇后送往锅炉烟囱排到大气中。 7 塔是 预洗闪蒸塔,主要是闪蒸从 1 塔的底部预洗段出来的石脑油 和预洗甲醇中所含的溶解气。 8 塔为共沸塔,主要是除去从 b02 萃取器甲醇水室来的甲醇水中溶解的石脑油及酸性气 等。 9 塔为甲醇水塔,主要是分离甲醇和水。由于甲醇在酸 性条件下易发生聚合产生聚合物堵塞管道,同时实践也证明 甲醇水塔再沸器易堵塞,因此提供了两个 100%能力的再沸 器,为减小再沸器的堵塞,在甲醇水塔的底部喷入 naoh溶液。经过实际的运行,在义马气化厂二期的设计中做了一下的改 进。一、调整甲醇贫液和半贫液的比例,加大了硫化氢浓缩 塔的循环量,以保证二氧化碳尾气中硫化

7、氢的含量不超标。二、硫化氢浓缩塔采用克劳斯馏分高比例循环。原料其中硫 化氢的含量比较低,为保证送克劳斯装置的硫化氢含量达到 30%,硫化氢浓缩塔进行克劳斯馏分高比例循环。三、一期 设计二氧化碳闪蒸塔出口半贫液通过一台泵分别送往二氧 化碳吸收塔河硫化氢浓缩塔。为了节省电耗,二期改为两台 并联的不同扬程的泵分别送往两塔。四、将甲醇水精馏塔塔 顶的溜出物纯甲醇蒸汽直接送往热再生塔中。这样不仅甲醇 蒸汽可作为热再生部分的热源,减少蒸汽消耗,而且可以省 去甲醇水塔精馏塔塔顶的冷凝器、凝液槽、回流泵以及相应 的公用物料消耗。 五、为防止二氧化碳尾气水洗塔夹带水汽, 冬天结冰的状况,二期在二氧化碳水洗塔出口

8、加装一台气液 分离器,并将二氧化碳送往锅炉房排放,以改善周围的大气 环境。六、提高预洗闪蒸塔一段洗涤液的出口高度,以增加 其流入萃取器的压头。七、硫化氢浓缩塔由三段改为二段, 省掉了单纯的减压闪蒸段。八,为防止克劳斯馏分夹带烃类 (石脑油馏分) ,在 w014 后增加一台氨冷器 w022 ,将气体 冷却到-50 C,在分离器中分离,冷凝液回到回流槽b001,最后进入w015深冷到-45C,冷凝液进入到 b002。 681#克劳斯硫回收工号。克劳斯硫回收法又称为干式净化法,它是利用 500#低温甲醇洗来的 h2s 为原料,在克劳斯燃 烧炉使其部分氧化生成 so2,与进气中的h2s作用生成硫磺。

9、操作时控制h2s和so2的摩尔比为2: 1.然后进入转化炉,在 炉内强催化剂铝矾土的作用下,生成元素硫,而所需的 so2 是通过燃烧1/3的h2s而获得的。克劳斯法流程有单硫法、分流法和催化氧化法。单硫法是全 部酸性气通过燃烧炉, 严格的控制燃烧炉的空气量, 只让 1/3 的h2s燃烧生成so2,这些so2与h2s反应生成硫。单硫法又 称为 “部分燃烧法 ”。分流法将三分之一的原料进入燃烧炉, 将其中的h2s完全燃烧生成so2再将另外三分之二的原料气 一起进入催化转化器发生克劳斯反应,生成硫磺。该法容易 控制混合气中的h2s和so2的比例,但不宜处理含烃类物质 较高的原料气。因为三分之一的原料

10、气中的烃类气体没有经 过高温炉的氧化燃烧,因而使硫磺的纯度不高,颜色变深, 臭味很大,而且对催化剂的毒害作用较大。单流法和分流法 都适用于处理 h2s 浓度较大酸性气。对于浓度为2%-15%的酸性气一般采用液相催化法。该工号采用部分燃烧法。从低温甲醇洗来的富h2s气体首先进入气液分离器,分离酸性气中夹带的液滴后,进入酸气燃 烧炉,与空气一起进行部分燃烧。燃烧后的酸性气通过换热 器回收余热,这时产生的硫也被冷凝下来。在进入二段反应 器进行反应,再回收余热时其中的硫被冷凝下来。反应后的 尾气进入焚烧炉焚烧,回收余热后进入尾气洗涤塔,吸收其 中的有害成分后达标排放。该厂的 681#工号运行很不稳定,

11、 经常因硫磺凝固堵塞换热器 管道而停车。不知是工艺的问题抑或操作不当的原因。向师 傅请教,亦无很好的解释。在 681# 停车时,酸性气通到火炬燃烧。有时因操作温度较高而使酸 性气中夹带烃类(石脑油)液滴,使火炬燃烧不正常,冒黑 烟。中控通过精心操作,降低系统温度,使酸性气中不含烃 类物质,火炬正常燃烧。通过向师傅请教抑或其它的途径,了解一些阀门或构件的基 本知识。如安全阀、疏水阀和导淋管等的作用,了解泵及其 附属管线的作用,了解了比重计等常用化工仪器的使用方 法。化工厂是一个高危的行业,有毒有害的物质较多,安全生产 是化工生产的核心。在净化车间,主要的有害物质有甲醇、 硫化氢、氨、甲烷、笨、石

12、脑油和一氧化碳的等,了解其性 质和危害性, 是防止其伤害所必须的。 在进入生产装置区时, 必须佩戴呼吸器、逃生器等;在进行高空作业时,必须佩戴 安全带;在有可能接触碱液等有腐蚀性的液体时,必须戴胶 皮手套和防护眼镜。刚到义马气化厂实践不到半年,且没有其他的实践经验,要 提出什么工艺技术上的合理化建议是很难的,仅就我的所见 所闻及所想,简述如下。一、某些仪表的选型和安装不太合理。如某些仪表的量程选 择不当,量程过大,读数只在较小的低数值范围内波动,准 确性不够。在安装仪表时,仪表的前后都应该有一定长度的 直管距离。然而在现场发现,某些仪表安装在管道弯曲处, 于此会影响仪表的正常运作。二、现场的仪

13、表设备标示不够健全。例如某些管道未有任何 标志;仪表上未标有有效地使用期限、检修时间等;在某些 危险源的地方未有警示牌和有害物质的性质介绍等。后来厂 里进行 “双基 ”建设,这些标示逐渐的健全。三、有些师傅违章操作。例如在高空作业时未佩戴安全带, 就进行高空作业;为戴安全帽就进入装置区。这些都是安全 隐患。四、某些操作规定不太现实, 可操作性差。 例如, 在巡检时, 要求要带测温仪、听棒、巡检牌等东西,既要做好巡检,又 要做好记录。手里拿的东西很多,记录就成了问题。而在巡 检的时候还哟啊清除装置区的大垃圾,疲于应付。在规定的 时间内必须挂巡检牌,就是由其它的活也必须停下来,于是 有的师傅只好先

14、挂牌,再去干活。挂牌是为了更好的巡检, 若是为了挂牌而挂牌,就是挂得及时,不去很好的巡检,那 挂牌又有何用。净化车间也有值得借鉴的地方。如设备和现场卫生与检修承 包到人;采用多种形式进行安全教育,但大多流于形式,效 果不太好; 实行作业票据制, 加强了安全管理; 领导带班制, 厂领带负责车间,车间领导负责班组,这样不仅增加了员工 的信心,也充分的调动了员工的积极性。四 走上工作岗位是人生的一大转折点。而实习阶段又是一次脱 胎换骨的洗礼。 洗去了我们大学时的梦想, 重归于现实之中。 听师傅说大学里学到的知识没有多少能用到实践中去,换言 之,就是没什么用处。因为在该厂的备煤车间就在当地招了 许多民

15、工, 培训几天就上岗, 也能跟大学生一样的现场巡检, 不比其他人差。但是他们只能机械的去进行一些简单的操 作,如开关阀门、排液等体力活;至于为什么要开关阀门、 为什么要排液等原因,我想他们是不能得知的,也不想知道 的。大学知识之于实践,正如水之于鱼。当你身处其中,一旦融 入血液时,你不会感觉到它的存在。而一旦离开它,正如断 翅的雄鹰, 不能遨游太空, 更是寸步难行。 越是不断地实践, 越是感受到理论之于实践的重要。打扫卫生似乎是实践的主旋律。据说在我们来气化厂之前, 厂里就辞退数百名临时工。听说而已,没作实际调查,亦无 此雅兴。大抵经济危机之祸吧。打扫卫生的项目很多,如现场的地面、泵体,中控操

16、作间的地面、门窗玻璃,领导的办公室,厂里的道路。在最初的一个月的时间中,大抵除了讲课,就是打扫卫生,且时间远大于讲课。初时有些不解和反 感,后来就渐渐的习惯了。扫地也不全没有益处,至少修正 了我对于在工厂上班的的最初的印象。五以后的实习总是免不了的,人们总是习惯于从以为以往的经 历中寻找经验。实习事虽小,但干系甚大。兹就目前实习之 状况,提些不成熟之建议。一、培训计划不够健全或执行不力。凡事预则立不预则废, 培训亦不例外。一个完整合理的实习计划是实习取得良好效 果的关键。但计划制定出来,不执行亦如废纸。二、频繁更换专工,实习工作的开展未具有连续性。此举对 专工倘或有利, 多走走总是没错的。 但对于学员, 未必如此。 各位专工都会按照自己的思路拟定实习计划。一旦走后,后 继者未必萧规曹随。学员被指东指西,有些东西被反复的提 交,有的则闻所未闻。三、与实习的单位沟通不够, 讲课的次数少, 劳动的时间多。 如欲

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 活动策划

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号