尿素工艺事故汇编

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1、尿素工艺事故汇编1. 误操作导致高压联锁,致使系统停车。时间:2002年6月6日经过:2002年6月6日19:46,当班新进主控人员在学习过程 中,误将高压系统联锁HS09207由“1”强制为“0”,致使P101A跳 车,引起系统停车。原因: 当事人进主控时间不长,处在学习阶段,对联锁的状态理解 不透; 师傅未监控不到位; HS09207就在高压画面上,客观上存在误动作的可能。防范措施: 生产过程中严禁擅自改变任何联锁的联锁状态,若确实需要 修改时,要经过班长和单位主管领导同意后方可实施。 加强技术培训,提高主控操作技术水平。2. P101倒泵时造成停车时间;2002年6月20日经过:2002

2、年6月20日19:14, P101A在倒泵过程中,P101A 因振值高跳,P101B因轴温高跳,致使系统紧急停车。原因:倒泵前,P101A送系统,P101B打循环。倒泵时,缓慢 开P101B入系统阀门,同时开P101A副线,因P101A、B出口压力 相差太多,致使P101A处于打封闭状态,最后因汽化导致该泵振 值高跳车。防范措施:改变倒泵方法,在倒泵时,首先开启备用泵单独运 行,确认备用泵运行正常的情况后,直接将原运行泵停掉,然后再 开备泵出口切断阀,逐渐将液氨送入系统。3循环管线堵时间:1990年6月19日、2002年6月13日、2004年4月14 日经过:2002年6月13日发现往循环管线

3、冲水时,T09503温度 没有变化,经确认,循环管线堵。处理:在处理过程中,拆开T101顶部法兰、四楼半及五楼法 兰,戴着防毒面具,穿着连体服,用胶管慢慢往里冲水等,处理22 小时才将循环管线处理通。原因: H V09601阀门内漏。 蒸发打循环后冲洗时间太短。防范措施: 定期检查确认HV09601阀门是否内漏,若发现异常及时进 行处理。 每班冲洗循环管线两次,冲洗中密切注意T09503温度的变 化情况。 蒸发打循环后,要彻底冲洗循环管线。4. E104内的甲铵漏入蒸汽系统时间:2002年7月27日现象:2002年7月27日3:12发现系统异常,P09509满量程, 低压蒸汽压力突升,高压系统

4、压力下降 6.5bar左右,T09202、 T09203、T09301、T09401、T09502、T09505 均快速下降。经取样 分析低压蒸汽中的氨含量由原来的0.4%突升到12%左右,初步确 认为E104泄漏紧急停车。检查结果:E104在管板处出现爆管,爆管处的碳钢层被腐蚀 一个约130mm (直径)X 150mm (深度)的洞,从爆管处观察周 围共有6根列管因碳钢层被腐蚀掉不锈钢管板后处于裸露状态,由 于爆管时的冲击,相应裸露的6根列管均出现不同程度的损坏,最 后全部被堵焊。原因: 装置在运行中已发现蒸汽中含有一定量的氨,初步判定为 E104漏,由于漏量不大且暂时不具备检修条件,经研究

5、装置维持 运行并注意监视蒸汽中氨含量变化情况。 由于设备带病运行时间较长,致使出现爆管和局部的严重腐 蚀等。防范措施: 大修时加强对高压设备的监测,发现问题及时处理。 严格按工艺指标操作。 设备发现少量泄漏时,要及时查明原因并尽可能早地进行妥 善处理,以避免腐蚀的加剧和恶性事故的发生。5. E116泄漏时间:2002年7月31日经过:2002年7月31日16:30,当班开解吸时,因P114到C102 顶部切断伐未开,致使E116憋压,大量内漏,造成废水不合格, 供水回收后,脱盐水系统被污染,迫使系统大幅度减负荷。原因:操作不精心,检查不到位。措施:加强技术培训,提高岗位责任心和技术水平。6.

6、CO2压缩机出口压力高联锁跳车时间:2002年10月4日、2004年7月5日经过:2002年10月4日,因PV09203外漏,同时关闭该切断 伐,10月4日停车退CO2时,PV09203切断伐忘开,主控将 HV09201关闭后,CO2压缩机出口压力迅速上涨,主控未及时发现, 造成CO2压缩机出口压力高联锁跳车。原因: PV09203和P08116跳车值为164bar,而正常控制值为162bar, 两者相差太小。 主控退co2时,未及时发现出口压力上涨。 PV09203若自控,阀门跟踪不上,将HV09201关闭后,也 易出现此类事故。防范措施: 主控在退co2时,要确认压力明显下降,co2确实退

7、出后再 调换其它画面; 将PV09203和P08116联锁值适当放大(166bar)。7. E121高液位,致使透平振值突升时间:2003年2月27日经过:尿素系统在停车后,用脱盐水量较大,为补充脱盐水, 从压缩机P117出口引出一根管子到V110。2003年2月27日,在 从压缩机往V110倒水过程中,因主控、现场配合不好,造成E121 满液,透平振值X08402最高升至114.8“m。原因:该管线本身设计存在一定的缺陷,操作难度比较大; 而当日现场主控人员监视不到位,最后导致了 E121满液。措施: 目前已将将E106B脱盐水引至V110, 般不再从压缩向 V110倒水。 若确实需要从压缩

8、向主装置区倒水,现场和主控要安排专人 监视E121液位。8. 开车时,CO2自动从系统退出时间:2002年4月17日经过:2002年4月17日开车过程中,1:00投料,PV09203设 定160bar投自控,当高压系统压力高后,PV09203自动打开,使 CO2从系统退出,导致尿素合成塔N/C失调,高压系统超压。3:00 发现后,逐渐往系统加CO2,调整后,系统慢慢恢复正常。原因:PV09203设定值较低,当高压系统压力高后,CO2自动 从系统退出。防范措施:开车过程中,将PV09203设定值直接设定162bar 或者先将PV09203手动控制,待系统稳定后再投自控。9. 造粒塔内大量进水时间

9、:2003年10月17日经过:2003年10月17日停车后,因喷头吹扫蒸汽忘关,大量 的蒸汽冷凝液经造粒喷头直接进入造粒塔,第二天早上发现时造粒 塔底部锥体全部被水浸湿,只好将H101、H102启动,在H102皮 带上绑一挡板,将造粒塔内的水刮到地面上。原因: 巡检不及时,未及时发现。 在停车情况下,联锁条件满足后,HV09602会自动打开。 不具备造粒条件,因误操作直接送造粒。防范措施: 停车后,主控、蒸发要及时巡检。 停车后,若时间较长,可将上塔蒸汽阀关掉。10.蒸发二段冷凝器E154列管泄漏时间:2003年12月25日经过:2003年12月23日解吸废液无法达标,停水解、解吸系 统进行检

10、查发现,R102出液管线结垢严重,几乎堵死,致使C102 上塔液位通过P115打入R102后,液相回不到C102下塔,全部通 过PV09701气相管线进入低压系统,导致解吸带液,废水超标; 经分析垢样主要成份是CaCO3和MgCO3,经仔细排查发现E154 有一根列管大量泄漏。原因:由于E154列管泄漏,大量的循环水 进入 解吸废水处 理系统,在高温下形成坚硬CaCO3和MgCO3垢层,堵塞了水解器 出液管线等。措施:定期做T102硬度分析,发现设备泄漏及时处理。11刮料机反转时间:2004年4月26日经过:2004年4月26日17:15,H101行星减速器声音异常, 在检修过程中,进造粒塔进

11、行打疤,发现H101转向不对,本应逆 时针(从上往下看)而实际是顺时针,将转向改变后,H101电流 由34安降为15安。原因: 刮料机检修后,电机接线错误。 岗位操作人员未及时发现。措施:刮料机或刮料机的电机检修后,试车时要注意确认刮 料机的转向(从下向上看应为顺时针旋转)。12造粒喷头不明原因跳时间:2004年5月12日经过:2004年5月12日14:1514:30,喷头A不明原因跳(电 气信号是过载),电流、转速均为0,但未转循环,尿液从喷头溢 流而下,出现大量粉末状尿素。原因: 喷头无低转速报警。 喷头联锁不管用。 当班人员巡检不及时。防范措施: 喷头转速增加低报警。 喷头联锁修好投用。

12、 主控、蒸发加强对造粒系统的监控。13. P101出口爆管时间:2004年7月15日经过:2004年7月15日1:40,现场一声巨响,P101出口管线 爆开一个10mm左右的洞,主控P101超电流,系统紧急停车处 理。原因: 氨系统带甲铵后腐蚀严重。 氨管线个别地方有制造缺陷。防范措施: 严格控制C101顶部温度。 大修时将碳钢管线全部更换为不锈钢管线。14. C101串液引起P101跳车时间:1990年6月15日、2004年7月17日经过:2004年7月17日C101塔盘不正常,E106堵塞严重。 在处理过程中,9:29分P105双机汽化,造成P101跳车,系统紧急 停车。原因: 开、停车过

13、程中,系统组分不稳定。 H V09301切断伐或调节阀未开。 C101塔盘损坏,大量甲铵串入V105。 主控操作幅度太大。 C101液位指示不准。防范措施: 开、停车时专人监控C101液位。 开、停车前要检查仔细。 主控调节要有超前意识。15. V113顶部着火时间:2002年8月16日、2004年7月9日经过:2002年8月16日,天降暴雨,因打雷闪电造成V113 烟囱顶部着火,开中、低压放空处低压蒸汽阀,火慢慢熄灭。原因:V113放空中有氨气、氧气等,遇到明火后会燃烧。措施: V113顶接中压冲洗水。 在低压蒸汽放空阀后接低压蒸汽管线。 V112、V113、V114顶安装避雷针。16. V

14、105液位满,放空烟囱冒氨雨时间:2004年10月17日、2005年4月10日经过:系统开车过程中V105引氨后,现场液位与主控指示不 对应,主控指示偏高,且有波动,当时怀疑主控指示不准,联系仪 表调校,后来在主控现场液位指示均不高的情况下,V113CD管线 带压严重,V113顶冒氨雨,将V105液位降低后,逐渐恢复正常。原因:17日停车后,V105用水进行了置换,V105视镜内的水 无法排出,因水的密度为1.0,而液氨的比重只有0.6左右,从而造 成V105实际液位偏高。防范措施:V105每次热洗后,要打开视镜液相管导淋,将视 镜内的水排放干净。17三胺及OAT带入尿素系统,致使造粒出现结块

15、时间:2005年9月29日经过:2005年9月20日7:40造粒突然出现大量结块儿现象。 蒸发温度、真空均正常。喷头温度T09603较高。从现象上看,是 喷头溢流引起。现场及时倒喷头,但新喷头运行不到半小时,又会 出现同样的现象,将喷头拆下发现,喷头里有许多白色块状物质。 当喷头旋转后,将喷头小孔堵塞。因经验不足当时怀疑是缩二脲造 成的,后经过分析,是新三胺在试车过程中,将三胺和OAT带入 了系统。后来经检查发现E115列管被三胺和OAT堵塞一半以上, V108内积聚大量三胺和OAT,处理难度很大。原因:新三胺在试车过程中,因经验不足,将三胺和OAT带 入了尿素装置。防范措施:积极与三胺联系,发现异常情况及时取样分析,查清真正原因。18. P102齿轮箱腐蚀时间:2005年9月27日经过:2005年9月27日1:08P102B二级机封突然大量泄漏, 油箱内大量进甲铵,当班人员进行倒泵处理,并将P102B油箱内的 油排掉,第二天打开齿轮箱盖,发现齿轮腐蚀严重,有许多锈迹。原因:油箱进甲铵后,甲铵对齿轮造成

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