超滤和反渗透深度处理电镀废水

上传人:M****1 文档编号:498133440 上传时间:2023-02-11 格式:DOCX 页数:6 大小:57.56KB
返回 下载 相关 举报
超滤和反渗透深度处理电镀废水_第1页
第1页 / 共6页
超滤和反渗透深度处理电镀废水_第2页
第2页 / 共6页
超滤和反渗透深度处理电镀废水_第3页
第3页 / 共6页
超滤和反渗透深度处理电镀废水_第4页
第4页 / 共6页
超滤和反渗透深度处理电镀废水_第5页
第5页 / 共6页
点击查看更多>>
资源描述

《超滤和反渗透深度处理电镀废水》由会员分享,可在线阅读,更多相关《超滤和反渗透深度处理电镀废水(6页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、UF&RO 工艺在电镀废水回用中的应用摘要: 采用 UF&RO 工艺对昆山三丽电镀有限公司电镀废水处理系统的出水进行深度处 理,结果表明:该工艺出水水质稳定,其浊度、TSS、TDS及电导率等多项指标均满足 了离子交换系统的要求,使废水得以纯化而回用。该工艺的应用,不仅取代了原有的纯 水生产工艺,节约了水费,提高了水的利用率;而且大大减少了排污量,既节省了排污 费,又减少了环境污染,取得了显著的经济效益和环境效益。关键词:超滤 反渗透 电镀废水昆山市三丽电镀有限公司是一家以生产眼镜架为主的日本独资企业,其生产工艺主要包 括电镀和电泳两大部分。镀种有镍、铜、金、银及电泳漆等。每天用水约45 m3,

2、其中纯 水需20 m3 (来自该企业的纯水制备站),主要用于电镀溶液的配制、镀件清洗等工序。该企业日排放废水45 m3,含各种镀种,为综合电镀废水。现公司建有一套以化学沉淀为 主的废水处理系统,基本能达标排放。为减少电镀废水的排放量,同时提高水的利用率,该企业引入 UF&RO 工艺,对电 镀废水进行深度处理。1 电镀废水该企业电镀综合废水经化学处理后,各项水质指标如表1。表 1 电镀综合废水经化学处理后水质指标指标度UT 浊m率 导心 电伽ZLXFe/盹水质9012335668299350583222指标Ca/T/ g- )7LL 24ggO哑 s a7LL 34ggO哑 p 3oNPH水质2

3、32332727.553515615660 一48o.2 工艺流程电镀废水回用工艺如图 1 所示。废水处理系统出水流入原水池,经潜水泵进入由 4 只直径140 mm的超滤膜组件并联组成的超滤系统进行制水,流量衰减到起初的10%后, 由超滤滤过水分别正冲、反冲、再正冲膜组件,接着再制水,这样制水和清洗过程循环 往复,直到水力冲洗后的流量衰减到起初的 10%时,采用药液进行循环清洗。超滤滤过 水经高压泵进入以一级两段式排列的直径为 240 mm 的抗污染性反渗透膜组件,淡水进 入离子交换系统(混床)制取纯水,浓水和超滤冲洗水则返回废水处理系统。为延长反 渗透制水时间,在高压泵之前加入阻垢剂。当反渗

4、透装置产水量下降10%,脱盐率下降 10%或进出压差增大15%时,说明膜已被污染,这时需要进行化学清洗。30图1毘山市三丽电镀有限左司废水回用系统工莒涼程图1进水阀;2赚水池;3潜水慕;4压力未;m、8. 14. 16. 18. 21、23、25球阀;9、11 - 12、13、20电动阀;10鹿誠膜组件;15. 17说屋计;19药诜無 22压力表:24增压泉:26 舷謔过水箱;27限垢制加药箱:28计呈泵:29、36. 38. 42、43、47. 48. 50球阀:30髙压泵:31 一段压力农;32反潘透臓组怦: 33二股压力表;34兼水端压力表;35电厳阀;37. 40说呈计;44 . 49

5、取捽阀;39电导仪;41药诜紺;45反港遇淡水繪;46增压泵;51反冲诜吒靡电磯阀T-陽朮爱匝 皋统出朮离干3fa452.1 装置说明 增压泵增压泵为超滤提供压力,其功率P=l.l kW,流量Q=8 m3/h,扬程H=25 m。增压 泵受水池液位控制,高开低停。 超滤系统采用超滤膜作预处理,可得到高质量的 RO 进水,从而保证反渗透膜的长期稳定性 能。超滤膜技术已经用于海水淡化及水净化系统的预处理中131,该技术与常规预处理相 比,具有标准化设计,投入少,产量高,无需连续加药,稳定性高,需劳动力少,占地 面积小,自动化程度高,操作方便等优点。本系统中的超滤采用内压式中空纤维膜,在 PLC 的控

6、制下,实现自动进水,自动反 冲,确保该系统长期稳定运行。 高压泵原水经过预处理后,已达到反渗透进水水质的要求,高压泵为反渗透提供压力,其 功率 P=3.0 kW,流量 Q=4 m3/h,扬程 H=29 m。 反渗透系统采用最新型的由美国海德能公司生产的抗污染性反渗透膜组件,以一级两段形式排 列,具有高脱盐率,保证产水水质。经过反渗透膜处理后,脱盐水进入反渗透淡水箱。2.2 工艺特点该工艺主要由超滤和反渗透两部分组成,下面就其分别阐述。2.2.1 UF 系统表 2 UF 系统的处理效果水质指标UF进水UF出水浊度/ NTU10.91.0TSS/ (mgL-i)53323230TDS/ (mgL-

7、i)28601860电导率/ scm-i)53904290如表2所示,超滤系统对浊度有很好的去除效果,对TSS有约40%的去除效果,TDS 和电导率均有部分的去除。这样经过超滤系统的预处理,出水再进反渗透系统就能得到 有效的保证。2.2.2 RO 系统表3 RO系统的处理效果(I)水质指标UF出水RO出水浊度/ NTU1.00.47TSS/ (mgL-i)3230206TDS/ (mgL-i)1860120电导率/ scm-1)4290181表4 RO系统的处理效果(II)mgL-i水质指标AuAgNiCuCaMgFeNaKNO3-Cl-SO42-PO43-UF 出 水0.0250.00571

8、.642.3814.840.780.01851.0863.0736.80107.6480.56RO 出 水0.0150.00010.0520.250.290.0230.000832.712.566.7646.54.20如表3、4所示,反渗透对各种离子都有明显的去除作用,其出水水质也满足了离子 交换系统的 j 进水要求。由以上数据可说明:UF&RO系统在电镀废水的回用中起到了重要作用,其中超滤膜可以从溶液中分离大分子物质、胶体、蛋白质、微粒等,截留分子量范围从500到 500 000左右。其出水作为反渗透的进水,能够保证反渗透组件长期稳定地运行。而反渗透膜具 有较高的无机盐截留率、单位面积透水量

9、大、水的回收率高等特点,因而 UF&RO 系统 的出水水质很高,可以达到脱盐水的标准,再经混床处理,则能达到纯水甚至高纯水的 标准,完全能回用于电镀工艺。3 工艺经济性分析3.1 UF&RO 工艺使用前后企业用水情况比较UF&RO工艺使用前该企业用水情况如图2所示。自来水20n?/d 电解槽用水纯水制备站一镀件精洗用水镀件粗洗及其它用水图 2 UF&RO 工艺使用前该企业用水情况 原纯水制备流程见图 3。自来砂猜舌性炭 一 阳辰+阴时 混屁+纯水图 3 原纯水制备流程由以上可以看出,该企业用水具有以下特点:出水不循环使用,用水量很大; 水的排放量大,造成的环境影响也大。UF&RO 工艺使用后该

10、企业用水情况如图 4 所示。图 4 UF&RO 工艺使用后该企业用水情况由 UF&RO 工艺使用前后该企业用水情况可看出,采用该系统不仅能减少废水排放 量,节省排污费,而且能取代自来水生产纯水的工艺,既节省水费,又省去了纯水生产 工艺,为该企业赢得了经济效益和环境效益。3.2 经济性分析该设备运转按每天 12 h 计,每年开车 360 d。该回用工艺系统造水成本如下。 计算依据装置实际产水量 30 m3/d工程总投资 12 万元 电费成本0.5元/(kWh) 单位产水能耗 0.9 kWh/(m3产水) 维修费(以总投资计)1% 装置及配套设施使用寿命 20 a UF组件使用寿命8 a RO组件

11、使用寿命5 a 化学药品费用0.65元/ (m3产水) 人工费(一班一人制)6000元/(a人) 造水成本 投资成本0.56元/ (m3产水) 电费成本0.45元/ (m3产水) 膜更换费用0.71元/ (m3产水) 化学药品费用0.65元/ (m3产水) 人工费 0.56元/ (m3产水) 维修费0.11元/ (m3产水)总造水成本3.04元/ (m3产水)采用该回用工艺之前每天的排放量为45 m3,采用该工艺后每天的排放水量为15 m3, 可见大大降低了环境负荷。同时每天节约用水30 m3,既有环境效益又有经济效益。4 结论 UF&RO 工艺处理经化学沉淀后的电镀综合废水,使废水的有机物和含盐量进一 步降低,其浊度、TSS、TDS及电导率等各项指标均满足后续离子交换系统的进水要求, 而且水质稳定、可靠。 UF&RO 工艺处理电镀废水回用于生产工艺,不仅取代原有的纯水生产线,节约 了水费,而且减少了排污量,取得了良好的经济效益和环境效益。

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 学术论文 > 其它学术论文

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号