2020年SMT技术员个人年终总结

上传人:人*** 文档编号:495422808 上传时间:2023-07-12 格式:DOCX 页数:9 大小:13.77KB
返回 下载 相关 举报
2020年SMT技术员个人年终总结_第1页
第1页 / 共9页
2020年SMT技术员个人年终总结_第2页
第2页 / 共9页
2020年SMT技术员个人年终总结_第3页
第3页 / 共9页
2020年SMT技术员个人年终总结_第4页
第4页 / 共9页
2020年SMT技术员个人年终总结_第5页
第5页 / 共9页
点击查看更多>>
资源描述

《2020年SMT技术员个人年终总结》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2020年SMT技术员个人年终总结(9页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、smt技术员个人年终总结喜迎新春,首先感谢稚启各位领导对我的关心、指导和帮助,给我一次机会让我得到锻炼、成长,以下是我对XX年的:1、XX年对物料追踪、管控有较往年进一步提高,生产前有对 各个产品之重点物料(如BGA、芯片和PCB)之生产周期、储存环境 等进行查看,确认是否氧化和变形等异常,评估其可焊性,并确认烘 烤条件(时间、温度),避免回流发生气泡、分层和断裂等不良;2、针对我司设备生产要求条件、生产效率和焊接品质方面考量, 对客户的PCB Layout提出改善建议,要求添加标准mark点、5mm 工 艺边、制作拼版等,且部分客户已采纳建议,品质、效率得到进一步 改善;3、对锡膏进行分类标

2、示,做到先进先出原则,使用状态(解冻、 回温、搅拌)标识更加明确,对锡膏出现硬块、及暴露在空气中时间 有进一步管控,对有BGA、芯片的PCB,要求做到使用首次回温的锡 膏,以确保焊接品质;4、为确保产品的焊接质量,尽量对每款产品的炉温曲线进行实 板测试,对带有BGA的PCBA重点进行制定、优化,并交与袁工、卢 工进行审核;5、学习并掌握了修补PCB镀金层的工艺能力;6、对试产的产品生产过程进行跟踪,收集生产异常并提出改善建议向客户端进行反馈,下批次生产时进行追踪、确认。1、为减少抛料率以及维持设备良好性能,加强了对设备维护、保养频率(吸嘴、过滤芯一周两次、加油维护一月一次);2、因设备使用时间

3、较长,恐其板卡因风扇不工作或灰尘堆积导 致其散热性不佳,规定定期对其板卡的清洁度及风扇进行点检,发现 异常及时处理,避免出现隐患;3、增加了冷风干燥机,避免了真空里有水的现象;4、协助技术员定期检查Europlacer的塑胶吸嘴头,确认是否有磨损严重、破裂等现象,出现异常立即更换,避免出现抛料现象;5、培训并指导印刷机、贴片机、AOI、XRAY的程序制作及异 常报警处理,提高技术员及操作员的工作技能,并制作培训作业指导 书备份于系统。1、部分产品结尾单时,未及时回流,锡膏在空气中放置时间过长,助焊剂挥发后影响焊接质量;2、部分客户来料生产周期较长或储存条件不当,导致料件异常(如氧化、变形),导

4、致回流后必须手工补锡,影响生产效率及焊接 品质;3、车间地面环境较差,贴片机工作时吸嘴及过滤芯易吸附空气 中灰尘,容易堵塞,造成抛料;4、MT车间及物料房之温室度达不到要求,湿度较低环境干燥, 易产生静电损坏器件;5、部分客户之PCB器件间距设计较小,Europlacer因使用塑胶头吸嘴,与料件接触面较大,贴装时存在干扰,连续贴装时间长后, 会出现吸嘴粘料现象,导致有缺件、抛料等不良;6、Europlacer贴片机无服务器,产线整体料件优化全靠技术人员,易出现生产瓶颈站,影响稼动率及生产效率;7、A0I程序制作需较长时间,且软件bug较多,系统不稳定, xx年出现三次程序全部清空现象,影响检验

5、效率和效果;8、XRAY不能正常稳定工作,影响SMT正常工艺检测及分析;1、进一步提升SMT 工艺能力,完善及优化工艺流程,让作业 更加快速、有效、简便;2、更加详细的对产品的制造过程进行跟踪、记录并存档,后 续出现异常,便于追溯、分析和解决;3、制定详细的设备保养计划,在不影响生产计划的情况下, 分批次、逐一对设备关键部位(如贴装头、真空泵、板卡)进行维护、 保养,提高设备工作性能;4、积极协助、配合生产部门,力争第一时间解决工艺异常和 设备异常,确保产品的焊接质量和生产效率;来到xx工作已有大半年了,这段时间里我学会了贴片设备的操 作技能及许多实际的工作经验,也体会到公司上级领导的随和及对

6、员 工的关心。从已习惯严厉苛刻的民营企业转换到人性化管理国企里, 两种截然不同的管理方式和环境,使我有许多学习的机会,因此我自 身的专业技能得到了很大的提升。XX年5月份我从东莞民营的工厂辞职来到公司的SMT工作,刚 来时,面对新的工作环境新的工作方式很不习惯,在这里,公司主张 一人多岗,要懂很多SMT方面的知识才能把工作做好,到现在我才发 现我以前在民营企业里学到的东西太少了,根本无法安时安量完成组 长安排给我的工作,还好公司常会找相关的资料来培训我们新员工, 组长和老员工也很热心把各岗位的知识教给我们。刚来的第一个月,组长常安排我到仓库领物料,这个岗位的工作我做起是得心应手因为我本身对SM

7、T的物料有较深的认识,所以 做起来感觉很轻松,但当上级领导给机会我学习JUKI贴片机的操作 和编程时我才感觉到自己很吃力,因为我对贴片机认识不深,也从未 动过手去编程,所以一切学起来觉得很难,还好上级领导及老员工很 认真地把贴片机的操作和编程的步骤一点一点地教会我,现在我已能 自已独立来完成JUKI贴片机的操作和编程,对贴片机也有了一定的 认识。时间过得真快,不知不不觉在公司工作已有大半年,从中学到 了很多实际生产经验及对设备操作的技能,但这只是一小部份,这里 还有很多东西值得我认真去学习,在即将至U来的新一年里,我计划在明年五月份前学会MPM印刷机和YAMAHA贴片机的编程与操作,同时我也会

8、更加努力把各岗位的工作 做好,争取做一个优秀的员工,为公司尽一份心出一份力。xx年悄然离去,这一年里,在公司的领导及各位班组成员的帮 助与支持下,按照公司与车间要求,通过不断的努力,文成了自己的 本质工作,并在现有的工作模式上有了新的突破,工作效率方面都有 了较大的提升,先将xx年的工作情况总结如下:相当于公司其他车间而言,SMT车间是自动化程度较高的车间,随着SMT这个行业的竞争越来越大,我深知作为车间班组长, 自己的工作直接影响车间的工作质量,出于对公司的负责任的想法, 在质量方面我一直不敢有所松懈,积极发现并控制可能会出现的问题 对于严重的品质隐患,及时的配合各部门以及相关人员有效的处理

9、, 杜绝类似问题的再次发生,同事加强员工对质量的重要性认识,要求 大家认真做好自检互检工作,确保不让不良品流入下一道工序;1、生产工艺优化的参与与推动。从今年年初开始,对我们生产中的pcb长期存在未改善的和一 些新出的问题点:如焊盘设计、拼板设计等问题做了全面的总结,并 提出建议更改。各问题点通过评估报告的形式反馈给工程、开发。 并根据我厂各种设备的具体特点总结pcb拼板规范要求提供给公 司layout参考。通过随时和layout工作人员沟通,确保拼板的合理 性和对我们设备的适应性。2、smt各种作业标准和规范的制定。通过借鉴和总结,并结合我们自身的生产、设备特点,制定钢 网的使用与管理规范、

10、物料烘烤规范、回流焊温度设定规范 等作业规范。并对新进设备,如:xray,锡膏测厚仪、aoi等及时 提供作业指导和操作规范,确保操作的规范性与安全性。3、生产中问题点的跟踪与处理,保证产品品质。对板卡生产中出现的问题点及时分析原因并反馈、处理。如 32851 度出现小料虚焊导致ppm上升现象,分析为pcb毛刺引起, 及时要求供应商现场确认并一起探讨出处理方法。对其他一些内部作 业问题导致的品质异常,也能做到及时指导与纠正。通过大家的一起 努力,炉后ppm值由09年的平均500ppm左右到现在的150ppm左右。4、对设备的维护与保养。对回流焊、aoi等一些自己所负责的设备,做了易损件的及时 配

11、备与定期维护保养工作。对生产中出现的设备异常及时处理,保证 生产的正常进行与设备的良好运转。5、对工艺、aoi技术员工作的指导与监督。指导并协助aoi技术员进行软件升级和程序优化,减轻qc工作 压力。通过工作中问题点的处理,培养工艺技术员分析问题和解决问 题的能力。1、持续推动smt生产工艺的优化工作。20xx年的工艺改进工 作可能会更偏向于对专项问题的探讨与解决。可能每一个小的进步都 需要较大的力气去解决。2、提升为大客户服务的能力。对我们的工艺流程规范化、文件 化。对技术员的工作职责也流程化、规范化。3、进一步充实自己的专业能力与水平。增加对新进设备的熟悉、 熟练程度。更深层次的去了解sm

12、t工艺相关元素的性能与工作原理。 如:锡膏的工作原理、pcb的制作工艺等。为今后更好的工作提供保 障。4、smt品质的管控。对smt生产中的问题点及时跟踪、反馈、 处理。争取炉后ppm值在现有设备状况下控制在100以内。5、设备的维护、更新。smt有16台回流焊,其中8台诺斯达 的都出现不同程度老化、磨损。尤其是从恒光搬过来的四台,发热丝、 马达、其他部件出现问题频繁。且有两台轨道变形已不能用、控温精 度已达不到要求,需要做更全面的点检与较大的维护动作。在公司战略方针的指引下,有领导的大力支持,有大家的齐心 协力、共同努力,我相信20xx年我会做的更好;更相信20xx年恒晨 能够取得更辉煌的成绩。内容仅供参考

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 学术论文 > 其它学术论文

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号