生石灰消化除尘新工艺

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1、烧结配料室生石灰消化器的改进在全国所有烧结厂中,配料室的生石灰消化器,在消化过程中产生大量粉尘,生产环境 十分残酷,有的根本呆不住人。为了改善环境,经多方研究和改造,收效甚微。下面介绍一种生石灰消化器的改进,实践证明取得了良好的效果。原生石灰消化除尘器生石灰消化后产生了大量粉尘和蒸汽,粉尘粘性大,极易在除尘管 道中及除尘器本体粘结,堵塞管道和除尘器本体,而导致运行不正常;由于除尘效率不高, 导致引风机叶轮因粘料严重失去平衡,造成风机震动而损坏,除尘无法正常工作。 新消化器是北京金都冶金机械厂研制和生产的生石灰消化器,它不粘堵螺旋,消化效果较好, 只是对配消器的加水方式进行调整。消化除尘器结构:

2、生石灰消化器、引风机、除尘器壳体、水膜除尘管、雾化喷头、阻风板、污水泵、搅拌 泵、污水池及污水流量自动控制系统。三道除尘功能:(一)消化污水经喷头雾化后直接进入到消化器内,一方面起到加水消化作用,另一方面 起到除尘作用。(二)用钢丝吊挂若干排钢管(进出口未安吊管),钢管交错排列,长度一直延伸到除尘底 部。顶部交错布置若干个污水喷头,污水由喷头进入除尘器内,雾化后喷到钢管上, 使钢管粘附上一层污水膜。因用炼钢污水本身有一定粘性,加上污水雾化后吸附了 一些生石灰粉尘,生成 Ca(OH)2 后粘性增加,所以钢管表面污水膜的粘性很强。在 引风机的作用下,消化后的粉尘和蒸汽进入除尘器内,在通过交错排布的

3、钢管区时, 由于消化后粉尘粘性大,极易粘在钢管上的污水膜表面,而被吸收。在喷淋污水的 冲洗下,钢管表面的粘附物被清除,通过下部的排污口排出。除尘器设有几块阻流 板,强迫烟尘风经排管除尘,杜绝风流短路。另一方面,雾化喷头喷出1-2mm水滴 充满除尘器,它既起到雾化除尘作用,同时又起到冲洗除尘器作用,保证除尘器不 会粘料。(三)除尘器后部没有排管,过风面积是有排管的1.5 倍。能有效降低风速,以减少风中 带走水分。以上三道除尘功能,保证除尘效率。参数:(新疆八一钢厂)风速:1.5-2m/s;风压: 2000Pa(200mm 水柱);风量: 10000m3/h;液滴直径: 1-2mm;单位风量耗水量

4、4L/m3;因循环污水,不存在增加水耗问题。消化用污水的循环: 循环用污水,八钢采用炼钢产生的污水。炼钢污水的浓度波动很大,先进入浓度调节池,调 节浓度 20%以下。然后给入消化除尘器用污水池。池内设一台污水泵和一台搅拌泵。污水泵 把一部分污水给进除尘器内,作为湿法除尘用水,另一部分打入消化器内消化生石灰。泵入 除尘器内的污水在通过除尘器后浓度增加,再回到消化用污水池。由于生石灰消化用去一部 分污水,则需从浓度调节池补充一部分污水进入消化污水池。这样污水的浓度可以保持稳定, 不至于因浓度过高而使流动性变差。生石灰的完全消化问题:生石灰消化时间一般在10-30-min之间,所以在消化器内不可能完全消化。从配消器出来的 石灰在配料皮带上将继续消化,这时再次产生较大的蒸汽和粉尘。为解决此问题,先在配料 皮带上开沟,在生石灰消化器出口处加设1-2m的密封罩和一个埋料器,配到料沟中的未完 全消化的生石灰在出密封罩前就用其他配料将其填埋,这样就彻底解决了二次消化和除尘问 题。

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