PET吹瓶常见问题

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1、故障1: PET瓶透明度不佳原因:1、加热温度过高2、加热时间过长 3、压缩空气含有水份4、注塑胚管本身不透明 5、胚管设计不适6、吹胀比例太小排除方法:1、降温 2、缩短加热时间3、用干燥器除水4、改良胚管品质,选择用料及提高原料干燥度5、改善胚管尺寸设计6、缩小胚管直径故障2: PET瓶出现珍珠光泽泛白原因:1、加热温度过低2、胚管壁厚不均3、胚管厚度太厚,加温渗透不足排除方法:1、升温或放慢公转速度2、改善胚管品质3、减少胚管厚度,或尝试升高加热装置的外罩,以增加胚管表层温度散发 故障3: PET瓶底水口位置偏移原因:1、开始吹气时间太早2、拉伸杆没下到底3、拉伸杆与瓶轴中心线偏移4、胚

2、管壁厚不均匀或注射密度不均5、加热不均匀排除方法:1、延迟吹气时间或增加拉伸杆下降速度2、调整磁极开关的位置3、调整拉伸杆位置 4、改善胚管品质5、改善加热条件,或检查胚管自转有否问题故障4: PET瓶壁厚不均原因:1、拉伸杆位置不在胚管中心2、吹气孔不对称,孔径不一3、拉伸倍率过低或吹胀比例太小4、胚管在加热炉中不自转5、胚管壁厚不均或注射密度不均排除方法:1、调整拉伸杆位置2、调整吹气孔位置及孔径3、加大拉伸倍率或吹胀比例 4、检查自转装置 5、改善胚管品质故障5:瓶上部太厚原因:1、上部温度过低2、模具排气孔位置距上部太远3、拉伸倍率过低 4、瓶上部吹胀比过低 5、拉伸杆速度太慢排除方法

3、:1、上部加温 2、调整排气孔位置3、加大拉伸倍率 4 改变瓶形状 5 调整拉伸杆速度 故障6:瓶底太薄原因:1、开始吹气时间过早2、底部温度过高3、胚管底部太薄排除方法:1、延迟开始吹气时间2、降低底部温度3、增加胚管底部厚度故障7:瓶合模线明显原因:1、合模压力不够2、封口时间过早 3、模具问题 4、胚管牙口尺寸与模具配合不符排除方法:1、加大合模压力,调整合模撑杆角度(5度)2、后移合模行程开关位置3、修理模具或检查模具装配位置,如导柱有否松脱,或模具是否未压紧4、维修模具牙口配合位故障&瓶底部或瓶颈卷起、积料原因:1、延时吹气时间太长2、一个卷,一个良好 3、积料处温度太低4、动作用气

4、压不稳定,影响拉伸杆下降速度排除方法:1、缩短延时吹气时间或减低拉伸杆下降速度2、调低卷瓶一边的气量3、增加胚管该处的加热温度4、加设储气罐于动作气源,或缩短供气管路故障9:瓶底拉伸穿孔原因:1、温度未够,未渗透 2、延时拉伸时间太长3、拉伸比太大 4、胚管底部太薄5、拉伸杆头太尖排除方法:1、加温 2、缩短延时拉伸时间3、减少拉伸比 4、改善胚管底部设计5、修圆拉伸杆头故障10:瓶底爆破原因:1、延时吹气时间太短2、延时开模时间太短3、温度太高 4、排气阀不工作排除方法:1、加长延时吹气时间或增加拉伸杆下降速度2、加长延时开模时间3、降温 4、用汽油清洗排气阀 故障11 :瓶底不饱满原因:1

5、、瓶底温度太高 2、模具瓶底处排气孔不足或不均匀3、拉伸杆未到底部 4、拉伸杆头设计不符合胚管底部形状5、吹气压力不足 6、吹气阀流量不足 7、瓶底曲线设计不佳排除方法:1、降低加热区底部温度或用湿布降低胚管底部温度2、增加排气孔数量并使其分布均匀3、调整拉伸杆到瓶底4、更换拉伸杆头5、加大吹气压力 6、用汽油清洗吹气阀 7、增加瓶底曲线流线型设计故障12:原因:1、若相对于胚管牙部在某一特定方位则为胚管厚薄不均的原因2、若相对模具合模线在某一特定方位则为模具排气问题3、胚管加热不均匀4、模具底部设计不佳排除方法:1、改善胚管厚薄设计 2、改善模具底部排气孔 3、改善加热条件4、改善底 部设计

6、故障13:吹瓶机无电源指示原因:1、插座无电2、保险管坏3、线头脱落4、安全紧急掣未开启 5、电源开关是否 打开置于ON处6、指示灯损坏7、加热炉内控制插座的小型断路器是否合上排除方法:1、检查插座有无电,漏电开关是否跳闸2、检查线路有否短路,然后更换保险管3、接好接头4、打开紧急安全掣 5、电源开关打在 ON处6、更换指示灯7、合上断 路器故障14:无封口及拉伸动作原因:1合模行程不到位 2、合模行程开关坏 3、电线脱落4、延时拉伸时间继电器损 坏5、升降电磁阀和拉伸电磁阀损坏6、气缸进、排气节流阀堵塞或关死 7、相应电磁阀故障8、延时拉伸时间设定为“ 0”排除方法:1、前移合模碰块 2、更

7、换合模行程开关 3、接好线头4、更换时间继电器 5、 更换电磁阀6、检查孔位,确保畅通 7、检查有关电磁阀 8、延时拉伸时间设定不可少于“ 0 ”故障15:圆盘不转原因:1、保险丝断,圆盘不转2、交流接触器、热继电器损坏3、电机缺相(嗡嗡响)排除方法:1、用万用表阻挡(RX 1)测量保险管电阻,若为 0,说明良好;若为说 明已断。2、用万用表ACV250档测交流接触线圈两端的电压,若为0,再测交流接触器线圈上端与热继电器(96)之间的电压,若为 220V,则说明热继电器损坏 或过载3、接驳相 线故障16:警报响原因:主电机电流过大,热继电器过载电流保护断电排除方法:检查电机故障或调整热继电器过

8、载电流量故障17:空气开关调闸原因:1、火线及调压电路短路 2、电机烧坏排除方法:1、若合上开关就跳闸,先断开加热用空气开关,再合,若再跳,则说明主线路 有短路接地,一个一个地合上空气开关,当合上某个时跳,则说明这个空气开关的某个调压电路有问题,再一个个检查 2、若启动电机就跳闸,则说明电机支路有问题 故障18:灯管不亮原因:1、调压电路损坏 2、灯管灯丝断3、可控硅损坏或断线 4、灯管断线排除方法:1、用万用表ACV250档测灯管两端电压 2、若有220V,则灯管灯丝断,拆下, 用万用表RX 1档复查3、若为“ 0”检查对应的调压电路,先测有否电压输出,再测有否电 压输入,若有输入而无输出,

9、一般是可控硅损坏或电位器脱焊4、当调整电位器时,指示灯有明暗变化,可说明可控硅完好,断定为灯管断线。故障19:开模后拉伸杆未能上升返回原位原因:1、磁极开关位置太低,拉伸杆到达拉伸位底后气缸的活塞未经过磁极开关2、拉伸杆拉伸速度太快。排除方法:1、先以手动把拉伸杆上升原位,再调整磁极开关至较高位置,确保拉伸杆拉 伸到达位底时磁极开关能感应到活塞2、顺时针方向旋紧拉伸气缸下方的单向节流阀接头的螺丝,减低拉伸杆下降的速度,注意改变拉伸杆的速度后可能会影响吹瓶的效果,可适当地 调整“延时吹气”的时间设定,作出配合,达到拉伸杆到达瓶底时即开始吹气的理想效果。 故障20:合模气缸发出磨擦声音原因:合模气

10、缸的底部活动连杆缺润滑油排除方法:结合模气缸底部活动连杆加上润滑油故障21:吹气时模具内发出爆炸声原因:1、圭寸口压力不够 2、圭寸口胶垫圈有裂痕或损耗3、圭寸口电磁阀故障 4、未安全排气卸压便开模5、中途停电6、消音器被灰尘堵塞排除方法:1、封口气缸面的面积以增加封口压力,或增加封口的动作压力,但注意不能 超过10KG/CM2 2、更换封口胶垫圈 3、检查封口电磁阀 4、消除排气阀故障,或增加延迟 开模时间,或检查合模曲撑装置是否出现故障。5、改善供电系统6、用柴油清洗消音器故障22:胚管不能自转原因:1、熔断器烧断2、自转电机故障3、胚管座轴承损坏 4、调速器故障排除方法:1、更换熔断器2

11、、检查自转电机链条是否调得过紧,或有否其它故障3、更换轴承4、检查调速器是否正常合模销轴断裂产生原因:连杆、曲臂与合模气缸外角度小于 180度,合模速度太快或中间转动螺套紧固 螺母未上紧而碰撞中间的气缸叉块。解决办法:调好距离, 让合模气缸角度大于 180度,但在吹瓶时要求不胀模(指在吹瓶时 由于连杆距离未调好, 所以导致模具在通入高压气时分开一段距离,此时不但会影响产品的容量,而且会直接影响产品质量)。油雾器堵塞产生原因:长时间未开动机器,机油太浓。解决办法:换机油及清洗油雾器。黄油管爆裂产生原因:黄油管内有空气时强行打油,密封圈螺丝上的太紧,长时间未开机导致黄油变 硬。解决办法:用力轻压,

12、用机油与黄油稀释的润滑油。电磁阀堵塞产生原因:压缩空气不干净,无润滑油或长时间无油工作导致密封圈磨损。解决办法:换密封圈,拆开电磁阀用酒精清洗。气缸密封圈爆裂产生原因:压缩空气不干净,气缸内有杂质或长时间无油状况下干摩擦。解决办法:更换新的密圭寸圈。在半自动状态下按下合模按纽后,机器不合模产生原因:合模电眼未对好,合模电磁阀的中间继电器烧坏。解决办法:校正合模电眼,更换新的继电器开关。吹瓶机在吹瓶时封口处漏气产生原因:密封圈坏掉,封口筒或封口帽有松动。解决办法:更换26X 1.65的密封圈,拧紧封口帽并加以固定。吹瓶机在吹瓶时拉伸杆速度时快时慢产生原因:动作气压小于 8kgf/cm2,拉伸活塞

13、环有松动造成漏气有阻力影响拉伸杆速度, 气缸干摩擦无油润滑。解决办法:检查气源(空压机),更换密封圈,给气缸加气缸专用油,保证润滑。高压调压阀的小孔有漏气现象产生原因:1、打开供气开关时开启速度过快 2、高压阀芯坏3、气路不干净,导致内部 油污太多。解决办法:1、关闭供气开关,排掉压缩气,然后将调压阀拧到最松,再通气重新调压。2、 关闭供气开关,排掉压缩气,然后将调压阀拧到最松,拧开调压阀,用酒精清洗,清洗后装 好,再通气重新调压。3、更换高压阀芯。吹瓶机在吹瓶时有炸模现象产生原因:1、拉伸与封口的气管混接。2、曲臂连杆未调整好。解决办法:1、检查气管,把接错的气管调换 2、一般这种情况都是曲臂调的稍紧而造成, 必须重新调整。

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