油品储运车间事故案例分析

上传人:博****1 文档编号:493881224 上传时间:2022-08-03 格式:DOCX 页数:29 大小:44.53KB
返回 下载 相关 举报
油品储运车间事故案例分析_第1页
第1页 / 共29页
油品储运车间事故案例分析_第2页
第2页 / 共29页
油品储运车间事故案例分析_第3页
第3页 / 共29页
油品储运车间事故案例分析_第4页
第4页 / 共29页
油品储运车间事故案例分析_第5页
第5页 / 共29页
点击查看更多>>
资源描述

《油品储运车间事故案例分析》由会员分享,可在线阅读,更多相关《油品储运车间事故案例分析(29页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、事故案例分析1.阀门该关不关,中间阀坏造成串油1996年元月18日11:50 BtxxxFxx车间xx岗位,按调度通知捣202#罐混渣进196# 罐,流程是经渣油泵出口线转远洋线进196#罐。同时乙烯泵抽90#罐20#油送乙烯 贮运车间。因为195#罐远洋油出口阀门前一周已坏,无法修理,阀门打开后关不 回来,而同一集合管的乙烯出口阀门,上班送完油又没有关阀,只关了集合管的 罐壁总阀。因此,从万吨罐捣来的混渣经远洋油线,在进196#罐的同时,也经过 195#罐的集合管,串到了泵入口的乙烯专用线,大部分油窜到泵入口,经泵送到 了乙烯,一小部分沿乙烯专用线串回了 90#罐。事故后经过反复盘点,90#

2、罐油没 有付出量,反而多出104. 667吨,整个燃料油罐,当日除送乙烯外,进出油量相 差625. 568吨。这个量就是当日乙烯泵送给乙烯的实际油量。再对196#罐单独计 算进出油量,其进油量与202#罐付出量不相符,相差720. 991吨。经过以上分析 可知,其中一部分送给了乙烯,另一部分串回了90#罐,用泵量来计算,总串油量 中有580吨左右,送给乙烯这个量与乙烯实收到油量基本相符。另外串回90#罐的 油量为140. 991吨。事故或事件的原因分析:1、事故直接原因:操作工未能严格按罐区操作票制度 进行操作,班长复核流程工作流于形式,未能把好流程关。2、车间各级管理人 员安全思想麻痹,管理

3、放松,暴露了车间在罐区工作管理上存在制度执行不严不 细的问题。3、燃料油罐区工作任务繁重,交叉作业情况多,罐区流程设置不合 理,也是导致事故的原因之一。应吸取的教训和采取的防范措施:1、严格工艺纪律,特别是“不用的阀门要关死” 这一点,严格落实,切实防止事故发生。2、严格执行罐区操作票班长复核制度, 做到避免漏洞,减少失误;3、车间应加强罐区操作的检查管理工作,严格罐区 操作票和挂牌操作制度。2.收油管线串扫线蒸汽,油罐罐顶爆裂1995年12月27日16: 00时,xxxFxx车间在交接班时安排将三蒸馏也门渣油(针 入度46)改进原料罐,流程为:三蒸馏渣油线一 0#线一 200#沥青原料罐。接

4、班后 原料罐操作工、氧化泵工及调和罐操作工分头进行改流程。16: 15时左右,原料 罐操作工听到一声爆响,检查发现200t#罐顶有烟气冒出,意识到200#罐可能出了 问题,于是马上赶赴现场,到达200#罐前处,发现200#罐罐顶西南方向已裂开10 米左右,有大量蒸汽冒出,罐内还有响声,于是立即关死200#罐入口阀门,并通 知其他岗位操作工将刚才改的流程阀门全部关回。事故或事件原因分析:1、事故的直接原因:氧化泵操作工流程不熟,错将一蒸馏 渣油线当成三蒸馏渣油线,将一蒸馏渣油线的流程改通了 0#线至200#罐的流程, 因一蒸馏渣油线正在停工吹扫,大量水、蒸汽进入200#罐,使200#罐发生突沸,

5、 将罐顶掀开。2、事故间接原因:车间在职工教育方面存在薄弱环节,上岗考试 流于形式,日常职工教育工作不扎实;另外工艺管线标识不清也是原因之一。应吸取的教训和采取的防范措施:1、加强职工技术素质培训;2、加强工艺管 线标识的工艺管理。3、油罐进油过程中,要加强巡检,发现问题及时处理。3.职 工责任心差,新罐阀门未关严造成跑油事故xxxF 199#罐与200#罐是二个新上沥青原料罐,199#罐存伊朗丙沥2908吨,200# 罐建后未投用。1995年8月31日17: 00时,因生产需要,管线岗位操作工梁群 英打开199罐0#线出口阀,由沥青原料泵抽原料去调和罐生产重交沥青。9月1 日上午8: 30时

6、间干部巡检时发现200#罐人孔有油流出来,造成200#罐周围约有 1.8吨沥青跑损。事故或事件原因分析:1、事故直接原因:操作工改动流程时,未检查出0#线与 200#罐罐底线的连通阀未关,当199#罐0#线出口阀打开时,199#罐内的沥青原料 从0#线经200#罐罐底阀窜入200#,因200#罐未封人孔,因此造成了跑油事故。2、 交接班制度未真正执行落实,巡回检查制度未能得到很好落实,存在走过场的现 象。吸取的教训和采取的防范措施:1、加强工艺纪律管理,严格执行交接班制度, 操作工要按要求进行巡回检查。2、加强职工的安全意识教育,提高职工的安全 工作责任心。4.收油不巡检,油罐冒油1993年8

7、月17日,xxx厂零点班接班后,98#罐续收丙沥A、B套沥青。上班23: 00时该罐尺头为5. 55米罐空。0: 35时,操作工吴建恒接班后前往检查并检尺, 当时98#罐空为4. 46米。检查后,直到3: 40时当班操作工才进行巡检,这时 98#罐已发生冒罐事故。当班操作工当即停止98#罐进油,并打开97#罐入口阀, 让98#罐油压过97#罐,以降低液面,减少损失。4: 05时,将丙烷A、B套送来 的沥青全部改进194#罐空罐。经计算,98#罐冒罐跑油1. 5吨。事故或事件原因分析:1、事故的直接原因:操作工违反了岗位巡回检查制度,不 按时巡检,没有对油罐动态进行定期的检查检尺,从而导致了事故

8、的发生。2、事 故间接原因:职工的安全意识淡薄。应吸取的教训和采取的防范措施:1、认真总结冒油刮油事故教训,对职工进行 全面的安全教育和责任心的教育。2、加强工艺管理,严格执行工艺纪律,操作 纪律。5. 粗心看错罐空,进油量增大冒罐1990年5月22日,xxT 90#罐零点班交下来时的罐空为2. 850m,并收残油、 四线油、裂化渣油这三种油品。202#罐存油957. 695吨,在装完6个铁路槽车后, 厂调度在12: 00时左右来电,通知把202#罐底油抽干净,待接三蒸馏管线用。当 时班长尹安然同志接到通知后,看了一下90#罐的罐存记录,错把21日零点班的 罐空高度为9.59m,作为22日零点

9、班的罐空高度,于12: 40时将202#罐油改进 90#罐,由于90#罐的罐空看错,认为罐空较多,所以没有加强检查。90#罐当时收 四种油品,进油量较大,故14: 00时多更超过了安全高度,幸得14: 15时燃料 油岗位的操作工周建同志去检查,及时发现油从透光孔冒出来,立即通知泵工将 泵停下和将减四线等三种油品改进95#罐。事故或事件原因分析:1、工作责任心不强,工作不认真、仔细。2、没有严格 执行油罐交库制度。应吸取的教训和采取的防范措施:1、加强对油罐的管理制度。2、加强对各岗 位巡回检查制度的监督。3、严格要求油槽工执行油罐交库的时间,按时去检尺 作交库工作。6. 漏关中间阀污油串入沥青

10、罐1988年6月29日19: 45一次日0: 40时,6月28日四点班,xxT丙烷脱沥青 装置操作工说残油线憋压,可能管线不太畅通。18: 00时,从丙烷脱沥青装置给 蒸汽往原油扫线罐吹扫残油线。我装置当班管线工梁志雄便将残油线和与残油线 连接的抽出油线一起改往新146#线同时吹扫。至29日19: 45时,当班管线工肖 友兴接厂调度通知:残油线停止吹扫,丙烷脱沥青装置出来的残油改进93#罐。肖 接通知后,即去改通抽出油线与147#线连接的阀门,再去打开93#罐的147#线进 口阀,然后关闭原抽出油线与新146#线的连通阀。但忘记关闭残油线与新146#线 吹扫用的连通阀。20: 00时,焦化装置

11、送污油经新35#线和新146#线进我装置的 扫线罐。30日0: 40时,管线工梁志雄接肖友兴的班后进行检查,发现残油线与 新146#线的连通阀未关,他立即汇报班长尹安然和车间值班员何鸿志,同到现场 查看清楚后便关闭该阀。班长尹安然一面向厂调度作了汇报,一面组织油罐操作 工周建等,于1: 00时对93#罐进行检尺,结果是:进油高度2cm,约8吨。事故 或事件原因分析:工作不认真,检查也不过细,致改残油进93#罐时,忘记关闭残 油线与新146#线吹扫用的连通,巡检也没及时发现。应吸取的教训和采取的防范措施:1、对装置内两条线都可走油的状态,加强管理 外,可以改造而又有必要的,进行简化操作流程改造,

12、确保安全。2、严格执行 交接班制度,真正履行十交五不接。3、加强职工安全意识教育,增强职工工作 责任心。7. 岗位间联系失调,装沥青装成渣油1987年4月4日,xxxF 204#罐减渣压往208#罐,下午15: 10时左右,渣油车 台来一排(30个)车准备装200#沥青、罐工钟运强同志因外出检尺未回,所以未改 好装车管线,15: 35时钟运强同志检尺未回后,才听装车工说此排车要装200#沥 青,因当时接近下班时间,所以钟运强不再去改管线,但也未能及时告诉泵工不 能开泵。15: 50时装车工在做完检查槽车,放好鹤管等准备工作后,即按电铃通 知泵工开泵,因运销调度说该排车要赶在18: 00时出车,

13、泵工郭柱栋,只接到装 车台电铃而未接到钟运强的通知的情况下就急于开泵装车,当班班长曾信邦发现 开泵后,即向钟了解管线是否改好,钟说管线未改好,曾即打电话通知泵工停泵, 开泵时间为几分钟,共有10个槽车同时装车,此10个车后经运销调度同意,改 装206#罐混渣出厂。事故或事件原因分析:1、岗位之间的联系不足,协调性差是事故的根本原因。2、 装车管理制度不够完善。3、职工责任心差,当班的工作临近交班时间就不想做, 刻意留给下班。应吸取的教训和采取的防范措施:1、明确各班组、各岗位的任务,当班应做的 事不能推给下班。2、加强岗位与岗位之间的联系,互相配合,以免再出现类似 事故。3、完善装车台的管理制

14、度。8. 关阀指令不执行造成重大跑油事故1985年11月13日上午9: 00时,xxx厂调度电话通知渣油泵房操作工麦广宏,准 备进3吨抽出油入95#罐,并说明抽出油专用管线动火不能用,麦即提出走哪条管 线;调度经调和管线、万吨罐岗位联系,决定将抽出油与残脱油一起走调和新146# 线转旧146#线95#罐,调度通知万吨罐工谢洪基关新146#线去大坑车台阀,但此 阀一直未关。9: 10麦改通流程,10: 00时东罐区开始送油,下午13: 30时检尺 搞库存,95#罐收油量仅吨,此异常情况麦不向调度及班长汇报,也不通知上下游 岗位检查流程。到16: 00时接班,接班的庞海强并没有认真检查核实95#罐

15、的存 油量,跑油继续;直到22: 00时库存,95#罐收油反而少了 33吨油,才查出油往 大坑车台跑了,共计跑油508吨。事故或事件原因分析:1、岗位间联系脱节,调和管线工知道自己岗位的146#线 走油,但未联系确认相关吨罐岗位关闭新146it线去大坑阀便开始走油。2、万吨 罐岗位没有细心听清和严格执行调度的指令。3、燃料罐岗位发现异常情况时没 有引起足够的重视,安全危害意识淡薄。4、交接班制度不落实,没有严格执行 巡检制度。应吸取的教训和采取的防范措施:1、加强岗位与岗位之间的联系,互相配合, 以免再出现类似事故。2、严格执行罐区操作票班长复核制度,做到避免漏洞, 减少失误,切实做好安当作。

16、3、对操作人员进行全面贯彻HSE管理体系强化培 训,提高安全危害意识。9. 罐存高温渣油,收油带水突沸罐变形1983年7月20日14: 30时,xxx厂沥青装置由201#罐压渣油至88#罐,于18:45时停止压油改用泵抽201#罐渣油往88#罐。当时201#罐油温高达140C,至19: 40时停止。21日零点班2: 30时接厂生产调度通知88#罐收焦油,当班改好流程 后,回复调度可以进油。4: 55时一操作工现场检查发现88#罐有较大响声,同时 罐顶冒出大量烟气,马上报告厂调度,立即停止进油,关闭罐进出口阀。事后检 查88#罐项往上掀起,顶部第一、二圈板严重变形。事故或事件原因分析:1、送油单位操作工未按规定提升焦油升降管,送来焦油 严重带水;2、88#罐进了高温渣油,高温渣油遇水突沸,罐压力剧增震动所致。 应吸取的教训和采取的防范措施:加强油罐管理,防止送油带水;油品调合严格按规定控制油温,同时收油要注意检查来油状况。10. 液化烃泄漏

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 学术论文 > 其它学术论文

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号