泰来 2 井Ⅲ级井喷事故情况汇报

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1、泰来2井HI级井喷事故情况汇报勘探南方分公司泰来 2 井是勘探南方分公司部署在重庆市忠县拔山镇朝阳村六组的一口预探井,由中原西南钻井公司 70735 钻井队 承钻,胜利录井202 队提供录井服务。 2012 年 2 月 22 日钻至三开中完井深5430m ,在短起下钻测后效的过程中发生溢流,关井套压最高达到 43.12MPa ,造成了较大的井控风险。在总部领导、分公司领导和相关部门的指导下 ,经过甲乙双方共同努力,事故得到成功处置。现将情况简要汇报如下:一、基本情况1. 施工简况泰来 2 井设计井深5720m ,主探上二叠统长兴组,兼探下三叠统飞仙关组和下二叠统茅口组。2011 年 9 月 2

2、3 日 15:00 开钻,井眼 406.4mm , 2011 年9月27日一开完钻,完钻井深 706m ,339.7mm 套管下 深 705m 。2011年10月7日21:00二开,井眼311.2mm ,二开 空气钻钻至井深2841.16m 后转换为钻井液钻进, 2011 年 10月 31 日二开完钻,完钻井深2959m 。套管下深2957.11m ,井口段 0 802m 外加厚套管抗内压强度为 81.3MPa , 其余套 管抗内压强度为 67.66 MPa 。2011 年 11 月 14 日 23:00 三开,先采用空气钻进,钻至井深 3560.84m (进入雷口坡组) 转浆。 2012 年

3、 2 月 22 日 钻至井深 5430m 上二叠统吴家坪组三开中完。2. 主要油气显示凉高山组 4m/2 层; 大安寨 -马鞍山段 1m/1 层; 东岳庙段 14.43m/4 层; 须家河组 10m/3 层; 飞三段 15.5m/7 层;飞一 段 1m/1 层;长兴组7.47m/5 层。3. 三开后钻井液密度调整情况泰来 2 井自流井组珍珠冲段-长兴组压力预测为 1.10-1.30 ,设计钻井液密度为 1.17-1.45 g/cm 3 。三开后共进行了 2 次重大的钻井液密度调整,第一次:2012 年 1 月 31 日钻至井深5235.58m ,钻遇良好油气显示,钻井液密度1.50g/cm 3

4、 提至 1.65g/cm 3;第二次:2012 年 2月 4 日长兴组取心钻进至井深5238.47m , 发现良好油气显示,现场立即割心,进行节流循环加重,将钻井液密度由 1.65g/cm 3 提至 1.96g/cm 3,经短起下后确认压稳了气层,油气上窜速度12.5m/h 。二、事故发生经过及处理过程1. 钻开产层情况2012年2月20日13:35 ,用密度1.96 g/cm 3的泥浆钻 至井深 5409.00m ,显示井段: 5407.00-5409.00m ,厚度: 2.00m ,岩性:灰色硅质灰岩(薄片见两条裂缝和缝合线) ,层位:长兴组,录井现场解释:气层。此气层循环一个迟到时间,全

5、烃值恢复基值,钻井液密度恢复至1.96 g/cm 3 继续钻井。2. 溢流发生经过2012 年 2 月 22 日 21:00 钻进至井深5430.00m , 进入吴家坪 14m 准备中完。循环至 23 日 2:00 ,其中 2 月 22 日 14:30-24:00 进 行 钻 井 液 性 能 调 整 , 进 口 钻 井 液 密 度 1.94g/cm 3 ,出口密度由1.96 g/cm 3 降至 1.92g/cm 3,全烃值维持在 0.4-0.5% 。 2:00 至 4:30 短起下 10 柱(短起下井段5110.00-5430.00m ) ,耗时 2.5h 。 4:35-6:11 循环,钻头位

6、置 5429.00m ,排量 1.4 m3/min ,泵压 16.5MPa 。其中 5:30钻井坐岗记录显示液面上涨1.1 m3, 5:40 出现后效显示,6:11 气测全烃值70.78 ,槽面无色米粒气泡占40,缓冲罐槽面上涨30.0cm ,钻井液由口密度由1.93 g/cm3下降至 1.60 g/cm 3 ,粘度由 98s 上升至 103s ,池体积增加 1.52 m 3 。 6:16 停泵关防喷器,准备通过节流管汇、液气分离器循环排污。6:25 单凡尔开泵,排量8L/s ,节流阀全开循环排污,进口泥浆密度1.96g/cm 3, 出口泥浆密度1.82g/cm 3, 点火成功,橘黄色火焰高

7、6-8m , 立压 0MPa , 套压由 3.09MPa 不断上升。7:30 套压升至 9.69MPa,7:48 套压升至 19.29MPa ,7:55 停泵关井,关井套压34MPa 。 7:55-9:45 关井观察,立压0 MPa(钻具内有止回阀) ,套压 41.2MPa 。3. 应急汇报及响应情况2 月 23 日 6:52-7:58 , 钻井队和现场监督分别向中原西南钻井公司、勘探南方分公司川东南工作部进行了汇报,勘探南方分公司川东南工作部、中原西南钻井公司主管领导带领相关人员迅速赶往现场指挥压井,并启动应急预案。2 月 23 日 9:00 勘探南方分公司李真祥总工程师接到泰来2 井情况汇

8、报后,立即带领井筒技术处副处长孙坤忠赶往井场,同时通知副总工程师雷鸣和井控办副主任范文星到现场,在途中布置开泵节流控制井筒液柱压力大于井底地层压力压井,并向勘探南方分公司郭旭升总经理汇报了泰来 2 井情况,分公司启动应急预案,立即进行应急安排,郭旭升总经理立即带领相关人员赶往现场。此后天然气项目部副主任杨玉坤、副总工程师苗锡庆、安环处处长曹登泉接到汇报后陆续赶赴现场,中原石油勘探局首席钻井专家胡群爱接到报告后也从川西赶往现场。勘探南方分公司启动应急预案后,分别与西南石油局生产管理处、西南应急中心、中原普光应急中心、勘探南方分公司元坝工作部、环境保护管理中心、物资供应中心等电话联系。要求川东南工

9、作部紧急疏散井场周边300m 范围内居民;通知西南元坝应急救援中心提供救护车1 台、气防车1台、 消防车 1 台到泰来 2 井实施防护, 派 10 台罐车转运泥浆到泰来 2 井;通知环境保护管理中心派人携带无线遥控监测系统到泰来2 井,安排物资供应中心送100 套防毒面具、 8只硫化氢检测仪、 8 只可燃气体检测仪到现场; 通知中原普光应急中心向泰来2 井倒运压井重浆。并给西南油气分公司发关于支援应急救援设备的函 (勘探南方函 2012 函 1 号) ,请求应急支援。给中原井下特种作业处发关于尽快组织四台压裂车到泰来2 井进行压井作业的函 (川东南工程201209 号) ,请求应急支援。西南元

10、坝应急中心苍溪站领导立即带领8 人携带救护车1 台、气防车1 台、消防车1 台赶到泰来2 井井场,对井场周边 300m 范围疏散情况进行清查,对压井施工实施气防、消防保护,直至险情解除后回撤。勘探南方分公司环境保护管理中心环保科立即派人携带2 套无线遥控检测系统( RDK 、 24 个探头)赶到泰来2 井,对井场周边500m 范围进行布点 24 个, 实时检测压井过程中井场周边有毒有害气体情况,直至井控险情得到控制。西南元坝应急中心、中原普光应急中心先后共派20 台罐车从元坝、普光、川东南(兴隆101 井)应急倒运加重泥浆88 车次,共计倒运泥浆1446 m 3。组织车辆从达州、苍溪、梁平向泰

11、来2 井倒运加重剂 2034t 、 堵漏材料和钻井液处理剂114t 。 2 月 25 日至 26 日,中原西南钻井公司组织机关后勤人员 51 人到井场参加配制加重泥浆,确保压井顺利进行。4. 溢流处理过程勘探南方分公司、中原石油勘探局主管领导和专家接到汇报后,立即带领相关人员迅速赶到现场指挥压井,讨论制定压井方案,快速组织压井。( 1 )置换法压井2 月 23 日 9:45 10:51 ,关闭环空单凡尔泵入密度2.0g/cm 3钻井液压井,立压为 0 MPa ,套压 41.2MPa ,泵入泥浆 51.97 m 3。 10:51 悬重由 172t 下降至 10.17t (判断是钻具断) ,立压突

12、然上升至 21.25MPa ,套压 43.12MPa ,立即停泵。10:51-18:52 , 间断正泵入密度2.0g/cm 3钻井液 88.91 m 3置换压井, 立压下降至18.01MPa, 套压下降至 29.01MPa , 悬重上升至17t 。期间节流放喷点火,火焰高度6-8m ,火焰呈橘红色 (部分火焰发蓝)。19:09-23:29 连续正泵入 2.0g/cm3钻井液43.16 m3置换压井, 立压下降至9.96MPa, 套压下降至 11.2MPa , 悬重上升至 26.66t ,焰高 2-3m 。 23:25 井口开始返出钻井液, 23:29 23 : 36 停泵,立压9.96 MPa

13、 下降至 9.37MPa, 套压 11.2MPa 下降至 9.77MPa 。( 2 )节流循环法压井2 月 24 日 0:00-16:50 节 流 循 环 排 气 。 控 制 立 压10.00-11.00MPa,进 口 密 度 2.02g/cm 3 , 出 口 密 度1.93- 1.95g/cm3 ,火焰高 0-3m ,火焰呈橘红色(部分火焰发蓝) ,套压维持在8.75-10.13MPa 。( 3 )采用平推法压井第一次平推法压井:2 月 24 日 17:05-20:50 共计注入 2.10 2.20g/cm 3 的钻 井液 280 m3 ,立压由14.37MPa 降至 11.29MPa, 套

14、压由10.59MPa 降至 9.24MPa 。其中采用压裂车反推钻井液50m3,排量 1.10-1.30 m 3/min, 压力 13.75 MPa 下降至 11.51MPa ; 使用钻井泵正注钻井液230m 3 (含6% 堵漏泥浆 30 m 3) 。至25 日 15:52 关井观察,立压6.15 MPa-6.65MPa, 套压 8.51MPa-8.97MPa 。2 月 25 日 15:52-17:11 节流循环,进口密度2.30g/cm 3,出 口 密 度 1.94-1.97g/cm 3 。-17:29 关 井 观 察 , 立 压 由7.02MPa 上 升 至 8.95MPa , 套 压 由

15、 9.43MPa 上 升 至 10.96MPa 。 -26 日 6:59 间断正注或反推挤入密度2.30g/cm 3泥浆 30.13 m 3 。 -16:45 关井观察 , 立压由 5.17MPa 下降至 4.74MPa, 套压由 7.66MPa 下降至 7.1MPa 。第二次平推法压井:2 月 26 日 17:00-19:32 正注、 反推 2.30-2.40g/cm 3 泥浆 200 m (其中32.30g/cm 3的堵漏浆80m3) ,停泵后, 立压 0MPa,套压 1.84MPa 逐渐下降 0.56MPa 。后开井观察,无溢流,决 定起钻。在起钻第 4 柱时,发现异常,灌浆多返出 1.63 m 3 。关井求压,立压2.51MPa , 套压 1.65MPa 。 至 28 日 8:21 进行2 次节流循环、 1 次反推,节流循环时进口密度2.29 2.39g/cm 3, 出口密度 2.04-2.31g/cm 3, 立压 5.86 3.44MPa, 套压 2.03 0.3MPa, 点火火焰高度1-2m 。节流循环期间共计漏失钻井液29.83 m 3, 反推密度 2.25g/cm 3 的泥浆 1

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