燃气锅炉省煤器泄漏原因分析及对策

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1、评审论文燃气锅炉省煤器泄漏原因分析及对策马大元能动中心设备室【摘要】省煤器是锅炉设备中最重要的换热设备之一,本文通过对90 t/h煤气锅炉省煤器泄漏频繁的原因进行分析,提出了解决问题的对策并实施,取得了良好的效果,为解决锅炉省煤器故障提供一种新的思路,对煤气锅炉设计使用和维护具有一定的参考作用。【关键词】 锅炉 省煤器 低温腐蚀 沸腾率1 前言攀钢能源动力中心现有三台纯烧煤气锅炉,一台CG-90/3.82-Q中压锅炉,两台DG240/9.82-M高压锅炉,均为自然循环、采用四角切圆布置的气体燃烧器。锅炉相继从2006年1月至2011年2月投产。锅炉自投产以来,省煤器泄漏故障较多,特别是90 t

2、/h中压锅炉省煤器频繁泄漏,到2015年1月,一级省煤器泄漏15次,二级省煤器泄漏21次,导致锅炉故障停炉次数较多,给生产造成较大影响。通过对省煤器的泄漏位置、时间进行统计,未发现规律,所以找出该锅炉省煤器泄漏的原因并处理显得极其重要。1.1 锅炉主要参数额定蒸汽流量:90t/h额定蒸汽压力:3.82Mpa额定蒸汽温度:450给水温度:140锅炉出口烟气设计温度:150锅炉设计效率:87.5%燃料结构:焦炉煤气:高炉煤气=1:9(体积比)设计燃料成分见表1,锅炉设计热力计算数据汇总见表2:表1 90t/h锅炉设计燃料成分燃气名称发热值KJ/Nm3CO(%)CO2(%)H2(%)CH4(%)N2

3、(%)O2 (%)CmHn(%)高炉煤气3372.925.2616.71.0050.256.590.2/焦炉煤气153348.152.1862.56204.810.282表2 90t/h锅炉设计热力计算数据汇总表名称符号单位炉膛凝渣管高过低过二级省煤器二级预热器一级省煤器一级预热器烟气入口温度q1894868787628428353205烟气出口温度q2894868787628428353205150烟气平均速度Wym/s7.3610.512.8312.621711.112.5工质平均速度Wm/s20.420.21.037.50.86工质入口温度t12552553622552281701402

4、0工质出口温度t2255255450389294.6380228170温压Dt626.1416375.826195.881.969.7传热系数KW/m268.8564.970.2581.921.7572.4320.2受热面积Hm2651.138.82176.3369553.3219414372358传热量QKJ/Nm3140072204.3418507.6196.4365.91431.2 锅炉省煤器概况省煤器处于锅炉的尾部烟道,其主要作用是利用锅炉燃烧后产生的高温烟气,对省煤器蛇形管内的水进行加热,降低尾部烟温,提高锅炉热效率。锅炉省煤器为上下级布置,与烟气流向呈逆流方式的水平管圈组成,置于烟

5、道的低温过热器下方。一、二级省煤器均为焊接鳍片式省煤器,一级省煤器沿烟道宽度共有73排蛇形管,二级省煤器沿烟道宽度共有53排蛇形管,平行于侧墙顺列布置;蛇形管为323mm,材质为20G,焊接式鳍片为扁钢203,材质为Q235-A.F;一级省煤器横向管排间距35mm,纵向间距120mm,二级省煤器横向管排间距45mm,纵向间距120mm。2 燃气锅炉省煤器泄漏原因分析燃气锅炉省煤器泄漏的原因是多方面的,通过故障现象并结合运行操作和设备结构本身上面从以下几方面分析省煤器泄漏的原因:2.1 飞灰磨损该锅炉的燃料为高炉煤气和焦炉煤气,煤气经过清洗过滤后,煤气中的粉尘浓度小于5mg/Nm3,煤气燃烧后生

6、成的烟气大致是煤气体积的2倍,所以烟气中的粉尘浓度大致在22.5 mg/Nm3,烟尘对省煤器管子磨损较小,且从省煤器管子的泄漏地点看,管子没有磨损的痕迹。2.2 省煤器超压、过热对泄漏的省煤器管子进行取样检查,未发现管内结垢及管外积灰的情况,而且对省煤器泄漏的地方进行查看,未发现爆口的迹象。从运行记录中的给水压力、蒸汽压力、一级省煤器和二级省煤器的烟温,都未出现过超温、超压现象,所以超压及过热不是省煤器泄漏的主要原因。2.3 省煤器腐蚀2.3.1 省煤器的低温腐蚀焦炉煤气在燃烧过程中会生产一定数量的SO2,二氧化硫在高温环境下,进一步氧化生成三氧化硫,当烟温低于200时,SO3会与水蒸气结合生

7、成硫酸蒸气,尽管烟气中的SO3含量极少,但降至酸露点以下时,冷凝于受热面上的硫酸溶液具有很高的浓度,使受热面产生明显的腐蚀。该锅炉设计给水温度为140,实际给水温度只有100左右,导致一级省煤器下段烟气温度低,管壁温度仅有120-130,此温度恰好位于凝结酸量与腐蚀速度最大范围内,出现严重的低温腐蚀,当管子腐蚀到一定程度时,就会发生泄漏。从现场查看一级省煤器下段管子的情况:管子上粘附有大量的积灰,用水冲洗后,其背风面露出厚度约为1.5mm的硬质灰层,这是烟气中的硫酸蒸汽凝结发生腐蚀时伴生的低温粘结性积灰,在硬质灰层覆盖的管壁上,管子被腐蚀得坑坑洼洼,检测冲洗管子排出的水的PH值为23,说明烟气

8、中含有腐蚀性极强的酸性物质。从以上情况说明,燃气中“硫”成分存在,排烟温度低导致低温腐蚀是一级省煤器下段泄漏的重要原因。2.3.2 给水水质造成的腐蚀该锅炉的给水溶解氧在5g /L左右,给水PH值在9.0左右,给水电导在4.0us/cm左右(国家标准要求溶解氧15g/L,PH值基本保持在8.8-9.3之间,导电度在10us/cm以下)。从以上的给水指标看,给水水质不会造成省煤器腐蚀。2.4 省煤器吸热量大,沸腾率高由表2可以看出一级省煤器设计受热面积为1437m2,二级省煤器设计受热面积为553.3m2,而根据省煤器的实际图纸(如图1)进行核算:5420100联箱联箱363323图1 二级省煤

9、器蛇形管布置及截面图二级省煤器沿烟道宽度共有53排蛇形管,平行于侧墙顺列布置,蛇形管规格为323mm,焊接式鳍片为扁钢203,则根据上图可计算出二级省煤器光管面积为:32/10003.145420/10001653=461m2由于该省煤器为鳍片式省煤器,根据扩展受热面计算公式:S1=Ld+4(h-0.002)(1)式中:L管子长度;d管子直径(外径),0.032mm;h鳍片高度,0.02mm。同长度的光管受热面积:S2=Ld(2)由公式(2)(3)可以得出鳍片管与光管的受热面积比K= Ld+4(h-0.002)/ Ld=1.72考虑到省煤器管子弯头处没有鳍片,所以取K=1.7,所以二级省煤器的

10、实际受热面积为:S=4611.7=783.7m2同理:一级省煤器的实际受热面积为2027.5 m2。 实际受热面积与设计值相比较,一级省煤器实际受热面积比设计面积大590.5m2,二级省煤器实际受热面积比设计面积大230.4 m2,省煤器受热面积增大,吸热增多,导致省煤器的沸腾率升高,原省煤器设计沸腾率为10.8%,根据省煤器的实际受热面及排烟温度可以算出省煤器的实际沸腾率达到24.39%(一般锅炉省煤器沸腾率不超过20%),由于沸腾率高,省煤器局部蛇形管发生膜态沸腾,导致传热恶化,蛇形管局部过热,使管子出现裂纹或爆管泄漏。2.5 省煤器的制造缺陷省煤器结构采用了纵向鳍片式,鳍片材质选择的是Q

11、235-A.F,省煤器管子材质为20G,这两种材料含碳量及杂质含量低,焊接性好,因此鳍片管焊接内在质量容易保证,但省煤器管子较长、壁厚较薄,焊接后焊缝部位会产生很大的纵向残余拉应力,在省煤器受热或冷却后,部分应力表现尤为明显,引发泄漏;同时,经检查发现,焊缝收口处存在多处咬边现象,这也是省煤器泄漏的诱因。2.6 省煤器的安装缺陷 按照省煤器的安装标准及图纸,对省煤器的联箱标高、水平度及膨胀间隙,蛇形管间距及水平度、管夹位置及间隙、吊架等情况进行复查,未发现超出安装标准及设计规范要求的情况,所以省煤器不存在安装缺陷。3 省煤器泄漏的对策及实施针对上述原因,控制煤气中的“硫”成分,目前工艺不具备条

12、件,因此只能从锅炉设备及工艺上寻找方法。根据锅炉现有烟气的露点及锅炉效率,从新设定排烟温度为1555、给水温度为1305,按照现有锅炉的实际结构型式,过热器及空气预热器结构及面积不变,省煤器采用光管对省煤器的面积进行校核,经过上述校核后,确定为一级省煤器的面积为940m2,二级省煤器面积为455m2。按照参烧90%(体积比)高炉煤气的燃料进行校核计算,其热力计算汇总如下:表3 校核改造热力计算数据汇总表名称符号单位炉膛凝渣管高过低过二级省煤器二级预热器一级省煤器一级预热器烟气入口温度q1955.59929.07817.41645.9433.79345.13220.4烟气出口温度q2929.07

13、817.41645.9433.79345.13220.4150.3烟气平均速度Wym/s6.6510.2712.1611.8215.029.111.65工质平均速度Wm/s21.2921.331.0615.680.739.5工质入口温度t125525536525820617814720工质出口温度t2255255450396255382206177传热系数KW/m257.97157.404959.533375.966721.137458.759719.8202受热面积Hm2651.134.115734745522659402333传热量QKJ/Nm3334.80 19.042158.73117

14、.01140.6857.5379.3143.87 根据以上确定的省煤器的面积对省煤器进行改造:取消省煤器的鳍片,完全采用光管,省煤器的管径及壁厚不变,将一级省煤器纵向排数由原来的73排减少至60排,二级省煤器纵向排数不变,各进出口联箱的标高不变。 省煤器的受热面积减少,烟气阻力与原来比略微减小,故烟风系统其他设备不需要改造;另一方面,由于省煤器的面积减小,省煤器的自重也减小,故原系统设计的载荷也能满足改造要求。所以需对省煤器进行从新设计,2015年8月定修时对新设计制造的省煤器及联箱进行了更换。4 实施效果 省煤器改造后,通过调试,高炉煤气烧量为8.2万m3/h、焦炉煤气烧量为2.5km3/h、给水温度为136、蒸汽负荷90t/h的运行参数:

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