三胺事故汇编

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1、反应器给料泵P3103B隔膜破事故一、事故经过2004年5月25日中午,突然发现反应器给料泵P3103B不打量,且伴有异常响声,电流波动,立即倒A泵运行,发现也有异常响声,但过一会反应器给料泵P3103A逐渐正常,怀疑是反应器给料泵P3103B入口有结晶块堵塞所致。下午16点钟,用水试P3103B运行正常,随即准备倒泵,发现P3103B入口堵塞,处理通之后,泵体引液排气正常后隔膜复位,启动泵,倒过之后发现P3103B不打量,又立即倒反应器给料泵P3103A运行,在打开反应器给料泵P3103B的出口导淋时发现大量的油流出,确定是隔膜已破,需要解体检修。二、原因分析P6103B解体检查发现,东侧两

2、个缸的隔膜已破,而且是由油侧向工艺侧打破的,造成这种现象的主要原因有以下几方面的原因:1、反应器给料泵P6103B开泵之前,隔膜未复位。(引液前隔膜定位不起作用)2、反应器给料泵P6103B引液不彻底,造成两个缸的工艺侧无尿液(水)或无压力。3、反应器给料泵P6103B倒泵之后,加负荷太快。4、反应器给料泵P6103B运行中,入口管线堵死或无尿液进入缸头,泵汽化。5、反应器给料泵P6103B液压室油位低,柱塞未经过缓冲直接接触冲击隔膜。6、反应器给料泵P6103B隔膜老化或隔膜存在质量缺陷。三、事故教训及防范措施1、正常运行时,要保证反应器给料泵P6103B入口畅通,给料稳定,避免反应器给料泵

3、P6103B汽化运行。2、启动反应器给料泵P6103B时,要先隔膜定位并引液排气充分,。3、反应器给料泵P6103B运行时,保证液压油室油位正常。4、反应器给料泵P6103B运行时,加减负荷不要太快;出口压力避免大幅度波动。5、主控正常生产时注意反应器给料泵P6103的电流、转速。及时调整浓缩系统的温度与液位。防止反应器给料泵P6103汽化。尤其是低负荷状态下,防止缩二脲结晶过多。6、启动泵时要严格按照及泵启动程序进行启动或倒泵,蒸汽夹套一定要预热充分。P6105B打量不好的现象和处理措施事故一、事故经过2011年4月2日14:35主控室发现FIC-61064流量突然下降,PI-61066突然

4、降低,PIC-61063阀位关小,通知现场人员检查倒泵。14:47氨流量降至零,15:10主控室手动开大PIC-61063至60%,降低反应器内部压力,现场启动备用泵15:15FIC-61064显示流量,反应器底部氨恢复正常。处理过程前后用了半小时,倒泵中由于备用泵副线阀手轮坏,现场缺少工具,给启动备用泵后无法快速提压,延误10分钟时间,幸好未出现反应器进口管线堵塞现象发生,避免一次事故发生。二、原因分析现象:4月2日14:35主控室发现FIC-61064流量突然下降,PI-61066突然降低,PIC-61063阀位关小。原因分析:1、判断氨泵突然打量不好,可能是隔膜破损或止逆阀卡涩。2、V6

5、104氨槽液位低,泵入口压力低,造成泵打量不好。3、泵的液压室油位低,造成泵打量不好。4、泵的入口氨存在杂质,造成止逆阀卡涩或隔膜损坏。5、泵的0型环发生脆裂损坏、泵的双作用阀损坏。四、预防措施1、联系仪表给FIC-61064、PI-61066设定低报警和低低报警并增大辨识音量信号。2、P-6105A/B等泵所有手轮恢复好,现场工具配备齐全。3、加强培训,提高认识,处理中快速手动降低反应器压力至6.5MPa,通知现场倒泵。4、V-6104玻璃液位计恢复正常,联系仪表定期检查调 校LIC-61071确保指示准确。5、保证备用泵始终冷泵并定期倒泵或试泵正常备机。6、加强巡检质量。川化三聚氰胺反应器

6、事故一、事故经过2005年9月10:30左右,川化集团三聚氰胺装置反应器R101负荷为100,操作人员发现熔盐槽V122压力PIC7014有上涨趋势,熔盐槽压力控制阀PV7014阀位开度增大,通过对放空的多次分析确认,放空中无CO2,因而判断为氨加热器E104泄漏,于18:45,反应器R101进行停料升华处理,升华期间,熔盐槽V122压力维持0.05MPa,熔盐槽压力控制阀PV7014的阀位一直维持在8595%之间,系统未见异常。9月5日16:00,装置在准备作停止升华时,熔盐槽V122压力突然加速上涨,V122放空管防爆板破裂,大量熔盐进入水泥槽,立即停熔盐泵P129回盐,R101缓慢卸压,

7、事后测量熔盐槽V122液位由原来的1040MM下降到610MM,反应器未升华完的三聚氰胺将反应器底部进料管线及氨加热器E104氨和熔盐两侧管线堵死,反应器熔盐腔法兰泄漏,熔盐槽熔盐变色,碱度很高。熔盐经川化研究院ICP分析:Cr:714PPM,Ni:96.9PPM,Ti:72PPM,Mo:80PPM,Ca:19PPM,Mg:16,Na:22%,K:31.8%,NO2:9.73PPM,NO3:0.2742%,NaOH:61.79%,PH:14。事故发生后,打开熔盐管箱出口封盖,抽出刺刀内管管束及管板,然后抽出刺刀管外管管束进行清洗检查,损坏及缺陷情况如下:1、刺刀管外管管端(C-276)及管板经

8、川化PT检测发现刺刀管外管与管板焊缝垫影响区共有102根环形裂纹(共179根),管板与管箱内外、筒体焊缝热影响区存在不同程度环状裂纹。2、刺刀管外管管板孔内壁抽出外管后对管板内孔PT检查,发现个别管板孔内壁有网状裂纹并贯穿于管板上、下表面。如图二。3、刺刀外管内壁刺刀外管(C-276)经涡流探伤结果如下:1)川化检测结果:共173根管子存在可记性缺陷。2)泸天化检测中心检测结果:刺刀管:66根存在可记性缺陷;刺刀管套管:63根存在可记性缺陷。4、刺刀管管外壁宏观检查外壁粗糙,外壁均匀腐蚀减薄约0.30.5MM。5、氨过热器E104经水压试漏内管(C-276)直管段母材爆裂。6、熔盐泵P129叶

9、轮腐蚀严重,有很多坑点,基本报废,泵出口法兰严重腐蚀。二、原因分析氨加热器E104氨管爆破使氨泄漏至熔盐系统,氨与熔盐反应,使温度、压力急剧上升,使熔盐槽V122防爆板破裂,熔盐排放槽内的水又进入熔盐从而火上浇油,发生剧烈反应造成以上结果。三、事故教训及防范措施1、发现E104泄漏不管多大,要立即停车检修,以防事故扩大;2、熔盐系统进氨,不管多少,要立即分析原因,消除隐患,对熔盐成份进行分析,碱度超标予以更换,不可再运行,防止对反应器R101造成损坏。3、关于OH对哈氏合金C-276的腐蚀机理尚不十分清楚,需要做进一步的试验研究。4、氨加热器E104直管段大修时无法检测,应尽早改为电加热。反应

10、器固化事故一、事故经过2002年11月21日15:30分,熔盐槽进氨压力高造成防爆板爆破,系统紧急停车,关闭反应器进口阀,从放空管线加氨保持压力维持反应器运行,检查氨过热器和反应器是否泄露。后发现进氨的原因是在置换新三胺界区氨管线时,操作工将氮气管线接至去复合肥的氨管线上,氨倒到氮气管网里,然后进入熔盐槽。在检查E3104和回装爆破板时,由于反应器的温度降的较低,出口管线堵塞,晚上23:00在系统恢复开车时,发现进出口管线全部堵塞,当反应器的温度涨至380时,出口管线畅通,在随后处理入口管线时,由于PV31063手动控制,反应器压力不稳,当压力降至60bar时,反应器顶部温度降至346,出口管

11、线又发生堵塞。然后用HV31088控制反应器的压力。11月22日上午处理进出口的管线,将TIC37026温度升至450。用FI31129判断HV31131前是畅通的,用HV31094的氨冲洗判断HV31094阀后管线是畅通的。中午在处理进口管线时,HV31131开关几次,忽然畅通,但为了防止物料堵塞放空管线,随后又将HV31131关闭,按照外商提供的意见,每隔20分钟,HV31131开关一次,但在第3次开关时发现进口管线又堵塞。由于HV31131开了几次,反应器的物料被带到放空管线,HV31088开度越来越大,用PV31063的氨冲洗反向处理出口管线,效果不见好转。至晚上19:00放空管线堵塞

12、,至此,反应器进出口管线全部堵塞,开始固化。由于PI31304的氨冲洗也不通,反应器的压力看不到。我们分析堵塞处理不通的原因:FI31130氨冲洗不通,反应器加不进氨,副产品太多,带到出口管线易堵塞;恢复开车时反应器的温度提的不够高,应及时将TIC37026提到450;进出口管线堵塞时应先出口再进口。二、原因分析1、二套三胺开车期间,操作工对系统不够了解, 操作思路不清晰;2、没有深入吸收消化技术;3、操作经验不足,对事故判断处理能力缺乏;4、操作责任心差,没有认识事故的严重后果。5、设备存在设计缺陷,原来E-3104氨过热器是熔盐加热,给分析判断处理造成失误、迟缓。四、解决及采取措施将F31

13、01打到冷却位置,反应器进出口阀门关闭,停掉电伴热。 当TI37042降到210时,停熔盐泵,熔盐排进熔盐槽。 有必要的话,启动导热姆通过反应器循环降温。23日17:00TI3145为292,外层温度220,老外认为仍然较高。24日8:00,TI31145降至286,顶部降至180,11:30分按老外的建议,先拆HV31088填料氨冲洗的法兰,再拆FIC31081至HV31088氨冲洗的法兰,随后拆开PI31304氨冲洗的法兰和HV31088前的大法兰都没发现压力和氨出来,(在用手轮打开HV31088时,发现有氨出来,但随后就一点也没有了。)14:30分仪表拆走HV31088,15:00化工三

14、班用低压蒸汽软管吹扫放空管线,15:30分,一声巨响,放空管线突然畅通,反应器的压力降为0,实际上堵的部位就是安全阀的一个短节,(在放空时将HV31088的氨冲洗管线吹弯,机修重新将夹套管修正和补焊)检查HV31088、HV31094发现堵的较严重,PI31304的导压管及氨冲洗角阀也堵的较严重。分别用低压蒸汽很轻易的就吹通了。17:30分机修将HV31131拆走,此时TI31145为280。18:00开始冲洗反应器底部管线,26日8:00仪表回装HV31131,由于FI31130管线不通,机修进行割管,17:00机修开始焊接FI31130的氨冲洗管线,27日3:50分恢复开车。(在此期间,用

15、C3101的水反向冲洗反应器的出口管线。C3101加水,压力提至3MPa)急冷尾气管线堵塞事故一、事故经过2003年3月19日,三聚氰胺装置都在100%负荷下运行,23点半左右急冷塔尾气管线堵塞,现场检查尾气和尾气加入的冲洗水量均正常,因尾气管线吹扫蒸汽不通,系统停车处理。2011年3月8日,三聚氰胺装置都在120%负荷下运行,10点左右尾气超压,反应器紧急减负荷处理,现场打开阀门吹扫蒸汽处理,同时检查尾气伴热和加入的冲洗水量等管线运行状况,因处理及时方法得当,系统在10点30分左右恢复正常。二、原因分析1、尾气管线伴热蒸汽压力低、伴热管线堵塞和不畅、疏水器故障或堵塞,使伴热效果不好。2、尾气管线内加入的冲洗水量少,使尾气的氨和二氧化碳含量相对升高,结晶点升高,甲胺结晶堵塞。3、三聚氰胺反应器负荷,使急冷塔汽项相带出来氨和二氧化碳含量高,结晶点升高,甲胺结晶堵塞4、人员操作或仪表设备等原因,造成尾气冷凝的调温水系统温度低,使甲胺在冷却器中结晶堵塞。5、急冷汽相带液,大量三聚氰胺带到尾气冷凝系统,是设备堵塞。三、事故教训及防范措施1、正常生产时,应将一套三胺尾气送往打尿素,引大尿素的碳铵液吸收尾气的氨和二氧化碳;将二套三胺尾气送往小尿素装置,并将调温水系统的操作温度提高到95C以上,使操作温度远离尾气的结晶88C 92C尾气;

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