降压限流孔板设置技术要求

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1、降压限流孔板的设置要求管道的前后压差较大时,往往采用增加节流孔板的方式,其原理是:流体在管道中流 动时,由于孔板的局部阻力,使得流体的压力降低,能量损耗,该现象在热力学上称为节流 现象。该方式比采用调节阀要简单,但必须选择得当,否则,液体容易产生汽蚀现象,影响 管道的安全运行。1汽蚀现象节流孔板的作用,就是在管道的适当地方将孔径变小,当液体经过缩口,流束会变细或 收缩。流束的最小横断面出现在实际缩口的下游,称为缩流断面。在缩流断面处,流速是最 大的,流速的增加伴随着缩流断面处压力的大大降低。当流束扩展进入更大的区域,速度下 降,压力增加,但下游压力不会完全恢复到上游的压力,这是由于较大内部紊流

2、和能量消耗 的结果。如果缩流断面处的压力pvc降到液体对应温度下的饱和蒸汽压力pv以下,流束中 就有蒸汽及溶解在水中的气体逸出,形成蒸汽与气体混合的小汽泡,压力越低,汽泡越多。 如果孔板下游的压力p2仍低于液体的饱和蒸汽压力,汽泡将在下游的管道继续产生,液汽 两相混合存在,这种现象就是闪蒸。如果下游压力恢复到高于液体的饱和蒸汽压力,汽泡在 高压的作用下,迅速凝结而破裂,在汽泡破裂的瞬间,产生局部空穴,高压水以极高的速度 流向这些原汽泡占有的空间,形成一个冲击力。由于汽泡中的气体和蒸汽来不及在瞬间全部 溶解和凝结,在冲击力作用下又分成小汽泡,再被高压水压缩、凝结,如此形成多次反复, 并产生一种类

3、似于我们可以想象的砂石流过管道的噪音,此种现象称为空化(见图2)。流 道材料表面在水击压力作用下,形成疲劳而遭到严重破坏。我们把汽泡的形成、发展和破裂 以致材料受到破坏的全部过程称为汽蚀现象。闪蒸和空化的主要区别在于汽泡是否破裂。存在闪蒸现象的系统管道,由于介质为汽水两 相流,介质比容和流速成倍增加,冲刷表面磨损相当厉害,其表现为冲刷面有平滑抛光的外 形。闪蒸也产生噪音和振动,但其声级值一般为80 dB以下,不超出规范规定的许可范围。 空化则不然,汽泡破裂和高速冲击会引起严重的噪音,管道振动大,在流道表面极微小的面 积上,冲击力形成的压力可高达几百甚至上千兆帕,冲击频率可达每秒几万次,在短时间

4、内 就可能引起冲刷面的严重损坏,其表现为冲刷面会产生类似于煤渣的粗糟表面。而且,由液 体中逸出的氧气等活性气体,借助汽泡凝结时放出热量,也会对金属起化学腐蚀作用。不 管是闪蒸还是空化,都会对管道造成不同程度的损害,对安全运行均是不利的,因此,选择 节流孔板时应避免这两种情况的发生。由于孔板下游的压力往往高于液体的饱和蒸汽压力, 因此,选择节流孔板时,最主要是防止空化的产生。2防止流体产生汽蚀的方法对于汽蚀,冲刷面换用高级材料不是彻底解决问题的办法,控制缩流断面处的压力pvc, 保持该压力不低于液体的饱和蒸汽压力pv,才是防止汽蚀产生的一项根本措施。对于压降 较大的管道,可通过多级降压,确保介质

5、经过每一个缩流断面时压力都大于液体的饱和蒸汽 压力。3节流孔板压差的计算为了计算节流孔板的压差,需引入一个新的概念一一阻塞流压差Aps。当孔板两端的 压差 p增加时,流量qm也增加,当压差A p增大到一定值时,缩口处的压力pvc下降到 流体饱和蒸气压力pv以下,一部分流体汽化,管道流量不再随压差增加而增加,即形成所 谓阻塞流现象。此时,孔板两端的压差称为阻塞流压宓ps。当节流孔板的实际压差八p小 于其对应的A ps时,就可避免闪蒸或汽蚀的发生。当管道两端压差较大时,可采用多级减 压,但每一级节流孔板的实际压差A p均应小于本级入口对应的A ps。根据文献,多级节流孔板的的压降按几何级数递减,当

6、第1级节流孔板实际压降为A pl 时,第2级孔板减压至 pl/2,第3级孔板减压至 pl/22,第4级孔板减压至 pl/23, 第n+1级孔板减压至 p1/2n,直减到末级孔板后压力接近所需压力为止。以某厂凝补泵再循环管为例,在机组运行过程中,发现管道振动大。分析原因为:凝 补泵在正常运行时,出口压力约1.5 MPa,补给水箱进口处的压力约0.12 MPa,当泵出口的 除盐水经再循环管回流至补给水箱时,由于压差较大,且管道上只装了一个电动闸阀而非调 节阀,因此引起振动。为了减少振动,在第一次设计变更中,采用增加节流孔板的方式,实 际运行后,泵出口的管道振动有所改善,但节流孔板后的管道出现汽蚀现

7、象。说明靠增加节 流孔板来进行降压的思路是对的,但孔板的选择应有所调整。3.1孔板级数的确定考虑管道受静压差44.012 kPa的影响,孔板两端最大压差式(1)至式(3)中:p1孔板入口压力;pc热力学临界压力,对于水,pc=22.5 MPa;FL液体压力恢复系数,暂定为0.9;FF临界压力比系数。由于 p1=1.5 MPa,p2=0.165 MPa,20 。时 pv=2.338 5 kPa,根据式(1)至式(3),得 p=1 335 MPa, ps=1 213 MPa。由于 pA ps,且 p2pv,所以采用 1 级节流孔板 将产生汽蚀现象。为了避免汽蚀的发生,至少应装2级节流孔板。3.2孔

8、板压降的确定根据前面的分析,当采用1级节流时,孔板压差大于阻塞流压差,采用多级节流降压后, 第1级节流孔板的实际压差应小于阻塞流压差,其压差的大小取决于第2级孔板,多级节流 孔板的压降按几何级数递减。因此,若采用2级节流孔板,则 其中 p1=0.89 MPa, p2= p1/2=0.445 MPa。为了防止节流孔板发生汽蚀,应以阻塞流压况ps为准则,验算各级节流孔板压差:第 一级孔板的阻塞流压差 ps1=1.213 MPaA p1;第二级孔板的阻塞流压差 ps2=0.92X (1.5 0.89)MPa0.957X0.002 338 5MPa=0.492 3 MPaA p2。因此,每级节流孔板后

9、都不会出 现汽蚀现象,采用2级节流孔板是合理的。4节流孔板孔径的计算节流孔板的计算可根据DL/T 50541996火力发电厂汽水管道设计技术规定或 HG/T2075.15管路限流孔板的设置计算:举个例子,根据现场的实际运行数据,正常运行时热井的补水量约20 t/h,泵出口压 力约1.5 MPa,扣除泵进口压力,扬程约134 m,查性能曲线,对应的流量为136.8 t/h,即 经再循环管回流至补给水箱的除盐水量约116 t/h。根据式(4)得:第1级节流孔板孔径 dk1=40.68 mm,取40.7 mm;第2级节流孔板孔径dk2=48.37 mm,取48.5 mm。 在该管 道的第一次设计变更时,流量按常规泵的再循环量(最大流量的30%)选取,取60 t/h,且 压降没按几何级数递减考虑,两级孔板孔径均为33 mm。根据实际运行情况,经再循环管 回流至补给水箱的除盐水量应约116 t/h,但由于节流孔板的限流作用,流经再循环管的水量 最大只能是第2级节流孔板阻塞流时的流量。因第2级节流孔板后的压力大于液体的饱和蒸 汽压力,故第2级节流孔板后出现汽蚀现象,管道产生较大振动和噪音。在实际工程应用中,将多级节流孔板用于减压系统是切实可行的,为了防止管道发生汽 蚀,选择节流孔板时,一定要根据管道的实际情况,计算出孔板数量和孔径

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