脱硫运行中石膏含水量大的原因分析

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1、脱硫运行中石膏含水量大的原因分析及解决办法湿法石灰石-石膏烟气脱硫工艺中,石灰石浆液在吸收塔内对烟 气进行逆流洗涤,生成半水亚硫酸钙并以小颗粒状转移到浆液中,利 用空气将其强制氧化生成二水硫酸钙(CaS04 - 2H2O )结晶。用石膏 排出泵将吸收塔内的浆液抽出,送往石膏旋流器,进行浓缩及颗粒分 级,稀的溢流(细颗粒)返回吸收塔;浓缩的底流(较粗颗粒)送往 真空皮带机进行石膏脱水。脱水后的石膏含水率一般控制在10%(质 量含量)以下,为达标。若石膏水分过高,不仅影响脱硫系统和设备 的正常运行,而且对石膏的储存、运输及后加工等都会造成一定的困 难。下面就脱硫石膏含水量大原因以及解决办法与各位交

2、流一下。1、造成脱硫石膏含水量大原因分析如下。1、吸收塔内浆液的密度偏小,启动石膏排出泵。2、吸收塔液的 pH 测量值不达标。3、氯离子含量超标。4、脱硫塔入口含尘量偏高,导致吸收塔浆液“中毒”。5、石灰石品质发生变化。6、入炉煤含硫量突然发生变化,超设计值较多。7、石膏旋流器发生异常。8、真空皮带机异常9、氧化空气量不足。1.1、吸收塔内浆液的密度直观地反映塔内反应物的浓度(固体含量) 高低,密度值升高,浆液的固体含量增加。工艺设计中在石膏排出泵 出口管道上安装石膏浆液密度表,运行中根据该密度值的高低来自动 控制石膏浆液的排放。石膏浆液密度设定值根据反应产物石膏形成 和结晶情况来确定,一般要

3、求是形成大颗粒易脱水的石膏晶体,运行 过程中根据浆液性质的不同,设定值有所不同,一般控制在1180 1200之间,固体含量在10%左右。假如,排出的石膏浆液固体含量偏 低,即密度较小石膏浆液未达到饱和或过饱和度较低,形成的石膏晶 体颗粒细小,石膏难以脱水。1.2、吸收塔液的pH测量值是参与反应控制的一个重要参数,用于确 定需要输送到烟气脱硫吸收塔的新鲜反应浆液的流量。pH值升高, 新的反应浆液供应量将减少,反之, pH 值降低,新的反应浆液供应 量将增加。若 pH 计测量不准,则需要添加的石灰石量就不能准确控 制,而过量的石灰石使石膏纯度降低,造成石膏脱水困难。1.3、原烟气进入吸收塔与石灰石

4、浆液接触脱除SO2的同时,烟气中 HCI、HF和飞灰以及石灰石中的杂质都会进入吸收塔浆液中,长期运 行后吸收塔浆液的氯离子和飞灰中不断溶出的一些金属离子浓度会 逐渐升高,不断增加的氯根和重金属离子浓度对吸收塔内SO2去除以 及石膏晶体的形成产生不利的影响,并且过量氯离子将大量吸收 Ca2+,增加石灰石的消耗。因此,为保证塔内化学反应的正常进行, 运行中从浆液中排出一定量废水是非常重要。浆液中Cl-浓度及杂质 含量升高改变了浆液的理化性质,影响了塔内化学反应的正常进行和 石膏的结晶体的长大,同时杂质夹杂在石膏结晶之间,堵塞了游离水在结晶之间的通道,使石膏脱水变得困难。1.4、原烟气的飞灰进入吸收

5、塔在一定程度上原烟气中的飞灰进入吸 收塔浆液中在一定程度上阻碍了 SO 与脱硫剂的接触,降低了石灰石2中Ca2+的溶解速率,同时飞灰中不断溶出的一些重金属如Hg、Mg、Cd、Zn等离子会抑制Ca2+与 HSO -的反应,“封闭” 了吸收剂的活性。3一般要求吸收塔入口的烟尘含量不能超过200mg/m3,如果超过300 mg/m3以上就容易出现这种现象。由于除尘器效率不是很好,吸收塔 变成了吸尘器,吸收塔浆液发黑,起泡,脱水时在石膏表明有一层黑 色物质,在这种状况下再坚持运行可想而知。吸收塔浆液极易“中毒”。一旦发生“中毒”现象,就需要将浆液全部排出置换新鲜的浆液,造 成很大的浪费,并影响脱硫系统

6、的正常投入。吸收塔浆液 “中毒” 后,需要近半月时间纠正才能彻底改善,在此期间会浪费大量石灰石 粉,排放大量浆液,提高了运行成本。1.5、石灰石品质发生变化。石灰石粉的品质是影响脱硫运行的一个重要因素,其中碳酸钙含量及 细度是关键,杂质增多或含量下降都会使浆液品质恶化,细度越细反 应效果就越好。这就可能出现当碳酸钙含量及成品的细度发生较大变 化时,其反应活性降低,极可能发生供浆过量,此时塔内浆液中含 CaCO 量增大,由石灰石颗粒易粘结在一起,导致造成脱水困难现象3的发生。另外如果石灰石原料中夹带黏土、泥沙等杂质,这些杂质状 态不稳定,也会在一定程度上造成脱水困难的现象发生。一般要求入 厂石灰

7、石含量要求在 90%以上。1.6、入炉煤含硫量突然增大,导致吸收塔入口 SO浓度增大较大,而2鼓入吸收塔的氧化空气量并未随之增加,特别当SO浓度超过设计值,2氧化风量也是无法改变,由于严重氧化不足,溶液中可溶性亚硫酸盐 浓度增大将抑制 CaCO 生成,可溶性亚硫酸盐结晶即 CaSO31/2H2O3 晶体,该物质是层状或针状晶体,尤其是针状晶体,形成的石膏颗粒 小,粘性大,容易吸附在真空皮带机上,增加脱水的难度。1 . 7 、石膏旋流器出口固体含量一般40-45% ,发现内部堵塞及时处理, 一般内部结垢以及沉沙嘴磨损超一般及时进行更换,注意监视控制入 口压力值,否则旋流器分离效果较差,进入真空皮

8、带机含水量加大, 导致脱水困难,石膏相应含水量加大。1.8、真空皮带机是石膏二次脱水的重要设备,脱水效果与浆液的性 质、滤布的清洁程度有较大的关系。汽液分离器的表计直观地反映了 皮带机的真空,真空皮带机的真空与石膏含水率呈有规律的变化,皮 带机真空升高,反映出滤水通过滤布时的压降增加,反应出石膏含水 率增大。其增加的原因,一是脱水设备运行不正常,如滤布冲洗不干 净或滤布使用周期过长都会使皮带机脱水效果变差,脱水不畅;二是 石膏浆液本身性质的变化,如浆液中小颗粒石膏晶体增多或浆液中的 杂质含量增加等引起滤布过滤通道的堵塞,使浆液中的水不容易从滤 布孔隙分离出来。若要达到一定的固液分离效果,必须使

9、真空升高。2、解决办法2.1、注意控制吸收塔内浆液密度,如密度计怀疑不准确,可以参照 浆液循环泵正常时电流值,也可人工进行手动测量,注意必须保持密 度达到规定时,方可启动石膏排出泵。2.2、保持 PH 值在 5.05.5 之间,防止过高或过低。过低可能造成 脱硫效率的降低、腐蚀性加强,过高浆液中未反应的石灰石量增多, 两种情况都不利于运行稳定。2.3、加强废水排放,控制吸收塔内CL-含量在10000ppm以下不超标。2.4、需要对加强对电除尘、布袋除尘器全面检查,分别查看各个高 压柜的二次电流是否在合适的范围内。在此提一点,如果发现高压柜 全部在投,且电压正常,但效果还是较差时,就要对现在常用

10、的顶部 电磁振打进行检查,振打好坏,频率如何都是关键。再一个是灰斗阳 极振打,要保证定时振打,确保下灰顺畅;布袋除尘器注意差压变化。2.5 严密监督石灰石质量。对此制定严格的管理制定,确保车车化 验,严格考核。日常积极与供货厂家沟通,让厂家清楚脱硫生产过程, 明白脱硫的重要性及严肃性,加强前期管理。2.6 降低燃煤含硫量大的问题,积极协调燃料配煤。通过厂内管理系统,及时指导其配煤工作,确保按脱硫运行中的 烟气含硫量在设计值之内。但长时间还是以降低采购合格含硫量的燃 煤为根本。2.7 加强对石膏旋流器的监控及维修对于石膏旋流站的操作并不多,除了调整压力定期清理内部结垢 以外并没有太多手段。日常要

11、加强检查底流口液体流出的状态,根据 经验判断,当沉砂嘴喷出的为雾状时效果为最佳,接近直流时效果已 经变差,此时可以考虑更换沉砂嘴。也可以测量一下,旋流后达不到 40-50%的脱水效果就要考虑更换旋流器了。再者就是停运后增加冲洗 时间,防止浆液在旋流子中沉淀结垢。2.8 保持真空皮带机的最佳工作状态皮带机的问题也就是关注滤布的状况,当被油污染后也会影响脱 水效果,也就是锅炉投油时尽量退出脱硫运行。另外保持稳定的滤布 冲洗水压力,调整合理的皮带转速,发现真空异常时及时清理真空罐 中的杂物等等。2.9 提高浆液氧化程度同样浆液高度,若发现氧化风机电流升高,估计氧化风管结垢已 经结垢严重,在吸收塔检修

12、的过程中要对氧化风管进行清垢处理。另外、保持仪表准确程度是脱硫运行的关键,运行人员要加强对 运行参数的监测分析,发现不正常时应查找原因,及时调整,防止多 参数发生变化,给问题的处理造成困难。现对我公司目前#6 机组脱硫石膏含水量大,针对以上逐条进行 排查发现如下问题:1、#6炉PH值一直保持较低4.2-4.5,由于前一段时期,入炉煤参配 出现问题导致进入脱硫塔硫浓度超标严重,氧化风量不足,导致内部 生成大量亚硫酸钙,现仍无排出完毕。2、#6炉氯离子浓度严重超标,现测量为17000ppmm,以前可能更高。3、三台石膏旋流器存在内部堵塞以及沉砂嘴磨损问题,旋流器出口 含水量偏大。4、入厂石灰石含量偏低5、#5 炉除尘器效果较差,两个电场不能运行。6、#6 炉电除尘器阳极振打有问题。7、现场脱硫密度计故障时间较长,不能为运行人员提供可靠德监视 手段。现紧急处理方法:1、#6 炉加紧换浆液,提高 PH 值含量,降低氯离 子浓度。2、尽快清理石膏旋流器。3、注意参配煤,保证入炉硫含量 不超标。

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