发电有限责任公司#5机组并网运行安全性评价报告

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1、发电有限责任公司#5机组并网运行安全性评价报告第一部分总报告一、总体情况阳逻发电厂#5机组发电机采用哈尔滨电机厂生产的QFSN6002YHG型三相隐极式同步发电机。冷却方式为水氢氢,励磁方式为自并励静止励磁系统。发电机励磁系统为GE公司的自并励静止可控硅整流励磁系统。汽轮机由哈尔滨汽轮机厂与三菱公司联合设计、生产,是超临界、一次中间再热、单轴三缸四排汽、双背压凝汽式汽轮机。锅炉由东方锅炉厂、日本巴布科克-日立公司及东方-日立锅炉有限公司合作设计、联合制造的2X600MW超临界本生直流锅炉,型号为DG1900/25.4-II2。主变500千伏高压侧出口经两回出线接至500kV木兰变电站,线路长度

2、约20km;2600MW机组共用一台#03起动/备用变压器,由二期220kV母线引接,经#03起动/备用变压器降压至高压厂用电压。主变和启备变分别由常州变压器厂和保定变压器厂制造。机组电气主接线采用单元接线形式,即发电机-变压器线路组单元接线形式,接入500千伏木兰变电站。机组热力和电气设备系统由DCS系统控制。二、查评结果及得分情况查评工作是在电厂自查的基础上,依据按照国家电网公司2003年颁发的发电厂并网安全性评价及华中区域发电厂并网安全性评价管理办法(试行)标准进行的。阳逻电厂5机组并网运行安全性评价结果为:(一)必备项目22项,基本满足要求;(二)电气一次设备、电气二次设备、热工保护及

3、安全管理等四个评分项目,专家实际查评215小项,应得分2755分。专家查评中发现问题共50项,占实际查评项目的23.26%,其中重点问题12项。共扣分189分,实得2566分,得分率93.14%,评分项目中的各单项得分率均超过75%。综合各专业的查评情况汇总如下:表:查评情况汇总表查评项目查评项数发现问题比例标准分扣分实得分得分率电气一次设备711318.39405388794.36电气二次设备1182722.881355107124892.1热工保护及安全管理261038.464602943193.7合计2155023.262755189256693.14(三)结论:按照并网评价标准,经现场

4、查验评价,阳逻电厂5机组并网运行的各项必备项目基本满足要求;评价项目总得分率为93.14%;分项目中的各单项得分率均超过75%。具备了商业化运行技术条件。三、重点问题(一)电气一次设备1.发电机氢冷系统问题较多,如氢中含氧量无法测定、氢气湿度在线监测不准确、漏氢量超标,其中漏氢量超标严重(漏氢量超标量达27m3/d,超出厂家规定10m3/d)。2.发电机汽励两侧轴瓦均有漏油现象,附近电缆桥架也有漏油油迹。3.#5机组500kV开关站接触电位差的设计计算值严重超标达375.54V,而规程允许的接触电位差却仅为231.19V,接触电位差超标,也没有安排现场实测,这不利于操作人员的安全。(二)电气二

5、次设备1.电缆屏蔽层接地等反事故措施未全部落实。2.部分竣工图纸存在与实际接线不符情况,现场运行规程不齐全,无500kV开关站继电保护部分。3.励磁调接器、机组和线路保护均无屏柜标示牌。部分端子箱电缆无标识,PT端子箱内拆下的接线线头裸露且未固定。4.#5机500kV出线开关三相不一致保护启动失灵回路原设计中存在问题,整改情况不明。5.自动化设备屏柜的柜门及信号电缆屏蔽线接地存在问题。6.运行规程、自动化专业有关管理制度及技术措施等未根据三期工程实际情况进行补充和完善。7.通信电源和无人值守通信机房内主要设备的报警信号没有接到24小时有人值班处。(三)热工保护及安全管理1.热工保护缺少逻辑图,

6、保护定值制定与实际落实不完全统一。四、整改建议(一)电厂应针对#5机DCS监控系统及发电机运行状态在线监测装置的原理、画面,及时对现场运行规程进行修订,以方便运行人员监视、及时发现和处理系统振荡事故。同时要加强对运行人员有关系统振荡知识方面的培训,制定处理系统震荡等预案。(二)电厂应针对#5机的特点,尽快完善、修订现场运行规程和检验规程;完善各种运行及缺陷记录、规范记录格式;应加强、重视各专业工程竣工资料与图纸、基建调试报告等的整理收集工作,做好图实相符工作,以便于今后的运行维护工作。(三)电厂应按中国电科院发电机励磁参数测试大纲要求,尽快补充完善相关励磁参数测试工作,并将测试报告及时报网调。

7、(四)阳逻电厂送出两回线全长约为28kM到500kV木兰变电站,其中同杆共架线路为25.7kM,而在电厂出线端还有同塔三回的线路,设计的是线路地刀闸。目前,沁北外送线路就存在线路地刀闸不能开合空载感应电压、电流这个问题。而邙山电厂送出两回同杆双回线4.9kM经过计算也不满足要求,都在准备把接地刀闸改为接地开关。建议阳逻电厂对两回送出线要求设计院重新进行一回线运行另一回线检修时的电磁感应计算。(五)电厂还应重视这次安评中没有扣分的问题,特别是一些涉及到系统安全和设备安全运行的问题,同时还应积极重视对安评中提出问题的整改。(六)电厂应尽快核实原设计中#5机500kV出线开关三相不一致保护启动失灵回

8、路中存在的问题,按要求尽快完成整改工作。(七)对保护、自动化设备的柜门及信号电缆屏蔽线接地中存在的问题,电厂应严格按有关要求尽快整改,使其可靠接地。(八)电厂应尽快按要求对保护、自动化等设备屏柜加挂标志牌。完善端子箱内的电缆标识,PT端子箱内拆下的接线线头应尽快处理,线头裸露部分应绝缘并固定。(九)电厂尽快将通信电源和无人值班通信机房内主要设备的告警信号接到电厂24小时有人值班处。(十)应加强对热工保护定值整定、管理工作,并落实到DCS系统实际组态之中,确保热工主保护投入的可靠性。(十一)应及时根据安全监察机构的人员的调整,修订相应的各项岗位职责。第二部分电气一次设备安全性评价报告一、查评概况

9、本次对华能武汉发电有限责任公司#5机组电气一次设备部分的安全性评价,共查评了发电机、变压器、外绝缘和构架、高压电器设备、站用配电系统及防误操作技术措施7个大项,共78个子项。本次安全查评共7个子项不参加查评,共扣除100分,应得分为940分。本次实际查评了71个子项,查评中发现问题并扣分的共13个子项,占应评价项目的18.3%,共扣分53分,实际得分887分,得分率为94.36%。具体查评情况如下:(一)第3.1.1项“发电机”:共10项,标准分150分,应得分150分。查评10项中发现问题并扣分的有4项,共扣分19分,实得分131分,得分率87.3%;(二)第3.1.2项“变压器和高压并联电

10、抗器”部分:共13项,标准分150分,应得分150分,查评13项中发现问题并扣分的有1项,共扣分3分,实得分147分,得分率98.0%;(三)第3.1.3项“外绝缘和构架”部分:共6项,标准分70分,应得分70分,查评6项中发现问题并扣分的有2项,扣12分,实得分58分,得分率82.9%;(四)第3.1.4项“过电压保护和接地”部分:共7项,标准分100分,查评7项中发现问题并扣分的有1项,扣3分,实得分97分,得分率97%;(五)第3.1.5项“高压电器设备”部分:共29项,标准分420分,应得分365分(其中第3.1.5.22、3.1.5.23、3.1.5.24、3.1.5.25、3.1.

11、5.26、3.1.5.27、3.1.5.28条不参加查评),查评22项中发现问题并扣分的有1项,扣分2分,实得分363分,得分率99.5%。(六)第3.1.6项“站用配电系统”部分:共4项,标准分60分,应得分60分,查评4项中发现问题并扣分的有1项,扣1分,实得分59分,得分率98.3%。(七)第3.1.7项“防误操作技术措施”部分:共9项,标准分90分,应得分90分,查评9项中发现问题并扣分的有3项,扣分13分,实得分77分,得分率85.6%。(八)电气一次设备的主要反事故技术措施查评情况按标准共有反措查评项目39项,其中“防止薄绝缘变压器损坏事故”、“66kV330kV电磁式电压、电流互

12、感器预防事故的技术措施”、“防止国产老型220kV电流互感器事故”、“防止有串联补偿电容器送出线路的汽轮发电机组发生次同步谐振的反措的完成情况”、“对已投但尚未装设防误装置的发、变设备是否制定切实可行的规划,确保1年内全部完成装设工作”等5项不参加查评。在查评的34项中发现问题的有:外绝缘构架部分,“开展用饱和盐密修订电网污区分布图工作”项目待完成,投运后再开展此项工作。二、查评中发现的问题(一)第3.1.1项“发电机”部分第3.1.1.3项,有5处测温点在CRT显示异常(数值为0),本项标准分15分,扣2分,实得分13分。第3.1.1.4项,发电机漏氢量达27m3/d,超出厂家规定10m3/

13、d,本项标准分15分,扣10分,实得分5分。第3.1.1.5项,内冷水压力0.37-0.42,超出厂家规定0.25-0.35。因此内冷水总流量也超出规定值(903t/h)为93-99t/h。本项标准分15分,扣5分,实得分10分。第3.1.1.10项,发电机汽励两侧轴瓦有漏油现象,附近电缆桥架附有油迹。本项标准分15分,扣2分,实得分13分。(二)3.1.2“变压器和高压并联电抗”部分第3.1.2.12项,启备变铁心接地套管漏油。本项标准分15分,扣3分,实得分12分。(三)第3.1.3项“外绝缘和构架”部分第3.1.3.5项,在#5机组500kV开关站试运行期间,未能及时对各类引线接头和刀闸

14、触头开展红外测温,以检查是否存在明显过热点。本项标准分10分,扣10分。第3.1.3.6项,在500kV变电站未悬挂测盐密用的瓷瓶。本项标准分10分,扣2分。(四)第3.1.4项“过电压保护和接地”部分第3.1.4.5项,#5机组500kV开关站接触电位差的设计计算值为375.54V,而规程允许的接触电位差却仅为231.19V,接触电位差超标,也没有安排现场实测,这不利于操作人员的安全。本项标准分15分,扣3分。(五)第3.1.5项“高压电器设备”部分第3.1.5.21项,220kV电缆沟堵漏及排水设施不完善,出现多次积水现象。本项标准分5分,扣2分,实得分3分。(六)第3.1.6项“站用配电

15、系统”部分第3.1.6.3项,备用电源自投装置未进行定期试验,本项标准分10分,扣1分,实得分9分。(七)第3.1.7项“防误操作技术措施”部分第3.1.7.1项,升压变、高厂变、高公变、线路无标示牌。本项标准分10分,扣4分,实得分6分。第3.1.7.4项,无电气一次系统模拟图。本项标准分10分,扣5分,实得分5分。第3.1.7.5项,阳3047、3007地刀闭锁不完善。本项标准分10分,扣4分,实得分6分。三、整改建议(一)查找漏氢点,使漏氢量在规定值之内。(二)进一步提高发电机内氢气纯度和大负荷下的氢压,使之达到或接近额定值。(三)调整内冷水进水压力,使压力和流量到达规定值。(四)加强对发电机各种在线监测装置的维护和管理,使之达到预报警的作用。(五)消除发电机两侧轴瓦的漏油,并清除附近电缆桥架附的油迹。机组第一次大修时,应进一步落实发电机各项反措,如冷态下端部绕组模态试验。(六)发电机运行规程中增加防止非全相运行的措施。(七)尽快查出启备变铁心接地套管漏油点并修复。(八)在500kV开关站选择12测量点悬挂测盐密用的瓷瓶,进行定期测试盐密值工作,并记录完整。(九)应安排对#5机组500kV配电装置的各类引线接头

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