25个活性污泥法运行中的常见问题及故障解答

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1、25 个活性污泥法运行中的常见问题及故障解答(一)氧化沟泥少,微生物因为天气寒冷,难培养,怎么办? 答:1.如果是在系统刚刚启动时的培养,污泥量少是正常的,随着培养的进行,污泥量 会增多。培养时,曝气过度是很不利于污泥培养的。2. 当然微生物的量是和你的源水中的碳氢含量有关,碳氢不足自然无法使微生物数量上 升。还请检查。3. 如果你的系统早就启动了,想要提高微生物数量。我觉得没有太大必要的。达到平衡 就行了,重要的是处理出水的情况。4. 特意地提高微生物数量将使污泥老化,反而不利于出水水质的。5. 温度的问题,我觉得出水水温不低于 10 度,微生物活性是没有太大问题的。6. 根据 F/M 值的

2、大小,可以知道你的微生物数量是否太低,该值不大于 0.25,就说明你 的微生物数量不是太低。(二)在CASS工艺设计时应注意些什麽,同时出水堰如何设计(负荷取多大比较合 适)?同时,在该工艺中,所用到的设备,都有那些,我初次接触该工艺,对所涉及到的设 备不太了解,请你多多指教!同时活性污泥如何进行培养驯化,整个工程在调试运行适应注 意些什麽?如何能实现很高的自控技术。在曝气过程中,哪种曝气装置比较好?答:1. CASS 工艺有点像我们比较了解的 SBR 工艺,属批次处理范畴。为了提高脱氮除磷 的效果并抑制丝状菌的增生。曝气池前又加设了厌氧和缺氧段。2. 设计中应该根据水量和负荷来确定各池的大小

3、及比例。3. 出水堰大多由泌水器代替的,保证排水时液面均匀下降。排水量可根据设定的排水 时间来确定选择。4. 所用到的设备与 SBR 工艺接近,泌水器和厌缺氧段的潜水式搅拌机要设置的。当然 还要一套自动控制装置。5. 污泥培养也没有太大的特殊之处,首先接种污泥, 24 小时闷曝,而后正常曝气(不 要过度)先少量排水少量进水,然后逐渐提高进水即可。6. 调试和运行过程中要自己总结合理的操控参数,如进水、反应、沉淀、泌水的时 间;回流污泥量等。7. 曝气装置选择,对曝气头选择应保证沉淀时不堵塞,也可选射流曝气器,搅拌和充 氧都比较好,也很少发生堵塞。(三)如何降低污水厂的能耗?政府拨的经费可怜,希

4、望您能介绍一下运营管理方面的经 验。答: 污水厂运行费用最大的应该是电费,如果污泥委托处理其费用也很高的。针对以上问 题:1降低曝气量,以减少电费。我的经验是,理论上的曝气池溶解氧控制在3ppm,不利于节能降耗,通常,我认为,若生物系统是低负荷运行( F/M 小于 0.15),溶解氧控制在 1.5ppm 已经足够了。由此可产生节电效果。2. 系统有调节池、中段提升泵站的,可发挥其储水能力,以进行间隙运行来降低运行费 用。3. 污泥费用如有产生,可根据情况用于厂内花木堆肥。由此只需增加点工费用即可。(四)溶解氧控制在1.5ppm,在北方的冬季会不会影响一些高效的微生物繁殖(氧化沟工 艺),降低出

5、水水质?答:1. 微生物繁殖的速度与源水中碳氢含量的关系最为关联。2. 我平时运行的曝气池(氧化沟)出水溶解氧浓度一直维持在I.Oppm,冬天也没有太大 变化的 .你可以尝试一下,自己调整和摸索出自己水厂的合适参数。3. 控制低溶解氧的出水,可以使微生物在沉降阶段,加强内源呼吸,十分有利于微生物 重新进入生物池首端后发挥更好的吸附氧化作用。(五 ) 我想咨询一下化工污水处理过程中,水解酸化池和接触氧化池污泥培养问题,水 解酸化池的填料上一直没有活性污泥挂上去,影响了处理效果。前段时间进水浓度 COD 在 12OOmg/l 左右,已有一个月时间。这段时间我把进水浓度降到 COD4OOmg/l 左

6、右,发现接 触氧化池填料上的污泥有减少的迹象,请问怎么样才能使水解酸化池和接触氧化池中的污泥 尽快培养好,其进出水指标怎样才最理想?答:1. 水解酸化段可以将大分子物质转化为小分子的物质,由此利于后段生物对有机物的降 解。也就是说,水解段的污染物质不易被微生物所降解。2. 有鉴于此,在水解酸化池加设填料,并长出生物膜来就需要源水有足够的有机物含 量,和水力停留时间。3.1200ppm的源水COD,我想在停留时间不足时,自然不会有生物膜产生啦。更不用说 4OOppm 了。所以,连接触氧化池生物量也会下降。4. 生物量与进流水有机物量是平衡的,我想,你的进水浓度还不足以产生挂膜。但出水 水质应给还

7、可以吧!?5. 现阶段,只要出水可以,挂不挂膜又有多大关系呢! 我曾做过一点水解酸化和接触氧化处理工业废水的经验,谈点自己的想法 。1. 首先你处理的是化工废水,就要考虑水中是否含有大量难生物降解的物质,培养降解 这些难降解有机物的微生物成为优势菌种当然需要很长时间了,如果接种处理相关废水的污 水厂的污泥,可能启动会快些。2. 虽然你进水 COD=1200mg/L 但其中可为微生物马上利用的可能很少(因为化工废水中 可能含有大量高分子难降解物质),因而三丰兄说得对,在启动阶段先不必考虑出水浓度; 而你把进水COD降到400mg/L,微生物量当然更低了,因为本来易降解的有机物占的比例就 小,你有

8、把 1200改为 400,那微生物没有吃的当然繁殖更慢。3. 如果你处理的水不是很容易生物降解的,那在启动前期可加一些生活污水或其他可降 解碳源,把微生物数量提高,然后再驯化污泥。4. 不知可否听过共基质代谢的方法,在理论研究上已有一定水平,我也不知实践中有否 应用。问:因为目前出水没有达标,我才把进水浓度下降的,进水在 400mg/l 左右时,出水还有 200mg/l 左右!我想先降低进水浓度以保证出水达标,然后才增加进水的浓度,不知这样是 否可行?答:1. 作为系统启动时的污泥培养,进水浓度先浓后淡是不对的。2. 既然是试运行的启动阶段,你不必太在意出水是否超标,可加快逐渐提高浓度。3.

9、特别是生物池比较大,填料比较多的生物系统,降低进水浓度,会导致食微比大大低于正 常值,自然水解池不易挂膜了。(六)最近出水水质变差,SS明显变大,应该从什么方面考虑它的原因?答:1.SS明显变大,原因实在太多了,短时间的变化,可能与负荷过大有关。长期的,周期性的 变化,则可能与丝状菌膨胀或者污泥老化有关。2. 还请检查控制参数及进水成分变化情况。做出判断和处理方法3. 污泥龄、食微比、进水水质、前段物化处理效果、丝状菌检查等是重要的考察方法。(七)生活污水处理,如果突发性地出现很多油(油成分不明确,可能是柴油,也可能是汽 油或其它),请问怎样去应付?这油会给我们带来什么样地影响?答:1. 我不

10、知道你厂的设施有无除油的设备。如果没有,排放水中石油类可能会超标。2. 作为烃类物质,应该也可以被微生物所降解,只是时间会长一些,可以的话我建议你可以 在曝气池出口加设一出水挡板。由此,上部浮油可停留在曝气池中,在长时间生物氧化下也 可被降解。但是,如果长期连续有大量含油废水进来,您可能要添加除油设备了。问:油类现象明显时大概有 20多mg/l,不是所有的油都可以被微生物降解的吧? 一点影响 都没有吗?我们曝气池出口处有曝气,设挡板应该不可行。答:1. 油类的降解是需要比较长的时间的,当然,作为我们处理来讲,油类被初步降解后,被微 生物吸附,排泥时排除,同样是去除了油类物质。2. 曝气池出口有

11、在曝气,可以将出口处的曝气关小或关掉就行了,后段曝气太多也不利于微 生物沉降的。如此可以设置挡板啦(八)我想问问这个污泥龄是怎样确定的?又是怎样用来控制的?究竟用排泥量确定它还是它来确定排泥量?丝状菌应该不是问题的关键,是不是污泥浓度过大呢?大约在1000左右,或以下,进水BOD二50左右,这个污泥浓度合适吗?望赐教!谢谢! 答:1. 污泥龄:是活性污泥在曝气池中的停留时间,他是控制污泥是否老化的关键控制参数,是 相当重要的控制参数,此参数不加以控制很难保证生物系统正常运转。2. 计算公式:(MLSS*曝气池有效容积)/ (24小时*每小时排泥流量*MLSS回流)3. 此参数用来控制排泥量的。

12、4. 首先通过运行,摸索出自己水厂的合理污泥龄控制值,此时即可指导排泥了。我的经验是 超过 30天,污泥就有可能老化了,当然各厂具体运行情况是不一样的。需要自己总结和摸 索。任何现成的参数,也只是参考而已。5. 污泥浓度大不大,检查食微比吧,不要小于 0.1!单看,MLSS=1000,BOD5=50,你的污泥浓 度是高了。(九)二沉池有时出现跑泥现象是什么原因? 答:我想出现二沉池跑泥的原因是很多的。1. 生物系统处理负荷(水量和浓度)变大,可以出现跑泥,多为水量增加后,二沉池的停留 时间就缩短了,活性污泥来不及沉降就流出了二沉池,由此产生跑泥。同时,进水浓度增 高,会导致活性污泥活性增强,不

13、利沉降。出水混浊而带有跑泥现象。2. 过于低负荷运行,污泥老化后,微生物自身氧化,解絮。同样会产生跑泥。3. 丝状菌膨胀,污泥来不及沉降也会产生跑泥现象。4. 另外,气温低、曝气过度、 PH 变化过大、有毒及惰性物质进入生物系统等等,也会产生 跑泥。5. 我想,掌握这些原因,还得自己在实践中反复体会,才能灵活准确的加以判断。6. 当然。相关检测方法也必不可少的。它是你判断的依据(十 ) 想问问氧化沟每个廊道的 MLSS 应该是一样的吧? 答: 氧化沟各槽的污泥浓度是不一样的,而且也没有可比性。问:如果 BOD 太低了应该采取什么措施?还有上次你说氧化沟各廊道的 MLSS 不一样,我 也想明白是

14、因为有机物逐渐减少,是吗?但我用 MLSS 仪测了一下各廊道,发现它们的值 差不多,这是这么回事呢?答:1. 我还是那句话吧,有多少有机物,就能产生多少微生物,因此,低BOD,就需要降低活性 污泥浓度与之适应。刻意的提高污泥浓度,就会导致泥龄延长。而使污泥老化。2. 对于,低 B/C 比的废水,应该尽量通过物化段或者水解酸化来提高,这样微生物运行时就 轻松了。3. 同时,加大生物污泥回流量来降低微生物在生物池中的停留时间,可以降低微生物老化程 度。4. 氧化沟工艺,应该说受侧池有沉淀功能的影响,其浓度应该高于中间池的浓度。5你用MLSS仪测量对比,也没有太大必要的,因为,运行中有的廊道在沉淀,

15、你如何测MLSS 呢,而不同时间的测量值,我想也没有对比性吧!6. 各廊道微生物是动态的发生着浓度的变化,处理阶段不同以及进水的影响,各时间段浓度 也有区别的。对于因有机物浓度降低而导致污泥浓度分布降低,我想在氧化沟这个池体容积 内还不会有明显的反应的 。(十一) 1、在北方活性污泥法与接触氧化法那种工艺对印染废水更有效?2、脱色在生化前好还是在生化后好?答:1. 印染废水应该是比较难处理的废水。其污染物的分解需要较长的生物氧化和接触时间。2. 显色分子对活性污泥来说处理是有难度的,一般的微生物对显色物质的去除大多是吸附后 随排泥而排出的。3. 脱色我觉得应在生化处理段前。剩下的不易去除的部分再通过生物吸附去除,应该比较好 一点。4. 接触氧化法应该较传统活性污泥要好一点的,因为接触氧化法,生物停留时间较长,易于 分解难降解有机物,同时,生物膜局部厌氧也有利于去除难降解有机物。(十二 ) 请教 OOC 工艺?该工艺运行如何?吨水投资和运行成本如何?国内污水处理厂使用 情况如何?答:OOC工艺和OCO工艺一样,是对曝气池的一种改良工艺,OOC工艺是将曝气池分内圈、外圈,内圈为曝气区,外圈则是曝气和非曝气的交替循环区,国内运用较少,其适于处理污 水污染负荷较低的污水,具有节约能耗,降低运行费用,出水水质好,简化管理,保证稳定 运行等优点。(十三 ) 请教:氧化沟工艺的污泥

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