火电厂过热蒸汽管道温度套管开裂分析与处理

上传人:hs****ma 文档编号:489543641 上传时间:2022-08-06 格式:DOCX 页数:13 大小:453.19KB
返回 下载 相关 举报
火电厂过热蒸汽管道温度套管开裂分析与处理_第1页
第1页 / 共13页
火电厂过热蒸汽管道温度套管开裂分析与处理_第2页
第2页 / 共13页
火电厂过热蒸汽管道温度套管开裂分析与处理_第3页
第3页 / 共13页
火电厂过热蒸汽管道温度套管开裂分析与处理_第4页
第4页 / 共13页
火电厂过热蒸汽管道温度套管开裂分析与处理_第5页
第5页 / 共13页
点击查看更多>>
资源描述

《火电厂过热蒸汽管道温度套管开裂分析与处理》由会员分享,可在线阅读,更多相关《火电厂过热蒸汽管道温度套管开裂分析与处理(13页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、火电厂过热蒸汽管道温度套管开裂分析与处理摘要:某火力发电厂过热蒸汽管道温度测点套管在运行过程中开裂,导致蒸 汽外泄,严重危及人身及设备安全。本文对过热蒸汽管道温度测点套管的开裂原 因进行系统的分析,得出结论,以供同类型温度套管在相似工况下的应用作参考。关键词:温度套管、开裂、汽流、振动引言在火力发电厂中,热电偶在测量高温高压介质方面已得到了广泛的应用,热 电偶温度套管起到了保护温度计的重要作用,针对具有防腐蚀、高温、高压、易 爆炸、易燃烧等危险因素的测量介质,热电偶不能直接接触,这时保护套管的作 用就显现出来了。使用热电偶温度套管是为了保护里面的测温元件,也是为了检 修方便,它可以有效地保护双

2、金属温度计可靠、稳定的工作。1.概况:某电厂1号锅炉为东方锅炉股份有限公司生产的超超临界参数锅炉 ,型号为DG1900/25.4-n2,过热器出口蒸压力25.4 Mpa,过热器出口蒸汽温度571C, 过热蒸汽流量1950.2 t/h。该锅炉于2008年1月正式投入商业运行,迄今运行 已超过8万小时。2021年1月28日发现过热蒸汽管道温度测点套管处(热电偶) 有蒸汽漏出。后停炉检查发现温度套管根部存在环向开裂现象。设备概况:某电厂1号锅炉主蒸汽管道规格419.1X75mm,材质SA335P91,运行温度 为571C。热电偶套管焊接在主汽管道的管座上,材质与母材管道相同,外形尺 寸详见图1。图1

3、三、原因分析:3.1宏观检验分析图2为开裂断口的宏观图片,从图片可以看出贯穿性的断口占套管整个横截 面的三分之一左右(为便于检验,其余未断裂部分进行人工处理),裂纹从套管 的外边开始形成,白色箭头处为裂纹最初形成的区域,红色箭头为贯穿后蒸汽冲 刷的痕迹。图23.2光谱化学分析根据“GB/T 4336-2016碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析法, 采用德国 Foundry Master 台式真空火花发射光谱仪对温度套管进行材料化学成 分分析,结果如表1所示。检测结果表明:根据现行产品标准,送检热电偶套管试样的化学成分中,Mo 元素含量稍偏高,Si元素含量偏低,其余各元素均符合“ASTM

4、A335/A335M-2003 高温用无缝铁素体合金钢公称管标准技术条件”标准中P91的标准成分要求。表1 送检热电偶套管试样化学成分 (质量分数,%)检测项目化学成分3.3硬度试验根据“GB/T 231.1-2018金属材料 布氏硬度试验 第1部分:试验方法”, 采用DHB-300布氏硬度计对送检热电偶套管试样进行布氏硬度检测,检测结果如 表 2 所示。检测结果表明:根据现行标准,温度套管试样的布氏硬度平均值为227.3HBW,符合“DL/T 438 -2016火力发电厂金属技术监督规程”标准中P91 的布氏硬度值范围。表2送检热电偶套管试样的布氏硬度值(HBW)3.4金相组织分析3.4.1

5、材料冶金质量分析根据“GB/T 10561-2005钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验 法”,采用Leica-DMI5000金相显微镜对温度套管试样的横截面进行材料冶金质 量分析(抛光态),检测结果如图3所示。检测结果表明:温度套管试样中A、B 和C类夹杂物等级均为0级,D类夹杂物等级为1级。结果表明送检热电偶套管 试样的材料冶金质量基本良好。3.4.2晶粒度评定图4所示为热电偶套管试样的腐蚀态金相组织。根据“GB/T 6394 -2017金属平均晶粒度评定”对温度套管进行晶粒度等级评定,评定结果为5-6级。图4热电偶套管试样横截面腐蚀态金相照片100X3.4.3组织老化等级评定根据

6、“GB/T 13298-2015金属显微组织检验方法”,采用Leica-DMI5000金 相显微镜对温度套管试样进行分析,取样方向沿套管断口方向,由图5可见金相 组织的马氏体板条位向开始有分散趋势,组织形态较完整清晰,板条界、晶界开 始有颗粒状碳化物析出,金相组织未见异常,根据DL/T884-2019火电厂金相检 验与评定技术导则评定,老化程度为2级。图5热电偶套管试样的金相组织:(a)100X; (b)纵截面500X3.5断口形貌分析(SEM+EDS)在温度套管长端断裂处取断口分析试样,断口表面经物理方法反复清洗后, 在配有能谱仪的荷兰 Quanta 200 型扫描电子显微镜上观察原始断口形

7、貌,并利 用EDS分析其表面化学成分。断口形貌分析的采样区域分布如图6所示,断口形貌分析和能谱分析如下图 7-12所示。由结果可知,断口表面不同区域均已严重腐蚀损伤,表面被腐蚀产物 所覆盖,EDS分析中,三个视场的氧含量均超过了 30%,特别是视场3的SEM照 片显示氧化层已经开裂,说明断口开裂后在长时间运行过程中逐步发生了高温氧 化。但从视场2 SEM照片仍能观察到疲劳裂纹的存在,因此判断该断口开裂源于 疲劳。rrr7 入视场3视场2视场1图6断口形貌分析采集区域分布图(b)(a)图7断口形貌分析视场1图8断口能谱分析视场1(b)(a)图9断口形貌分析视场2(b)(a)FflL. 一4m1-

8、1 a *K讯氏耳或毋由1M1.TttMIJ5TT百片ttCKJ2.52CrK.Ha 匣子百他百池OK3lfl:! JlCtKMPFa liC肾科璋l og图12断口能谱分析视场336安装及受力分析锅炉运行时高速蒸汽(66.47m/s)流过温度套管,根据流体力学原理,当蒸 汽流速达到一定值时,在温度套管沿着蒸汽流动方面的背面会形成涡流,涡流的 周期性变化使温度套管背流面压力周期性变化,温度套管背流面受到周期性、高 频率的交变应力。套管主要受力(蒸汽流动方向)即为由高速蒸汽流过套管正面 产生的压力与套管背流面交变应力的矢量和。按照设计的技术要求,安装时应该将温度套管的头部卡在管道壁托台上,使 套

9、管与管壁紧密接触(如图 10),其上下两处固定的结构使套管更加稳固,同时 具备较好的抗振性。但从检查结果来看,旧温度套管并未按照技术要求安装,安装时套管的头部 与管壁托台并未接触,进而形成了一个无限位的悬臂结构(如图 10),其稳定性 和抗振性大幅下降。这种悬臂结构的套管在受交变应力时会产生轻微的振动(摆 动),其根部脆弱部分在振动的长时间作用下产生疲劳裂纹,进而造成套管开裂。图 10 设计要求 图 11 实际安装四、结论与建议4.1 综合以上理化试验分析、受力结构分析,此温度套管开裂的主要原因为未严格按照设计技术要求安装,使其受力结构发生了根本性改变,在长期的交变应力作用下温度套管在根部产生

10、疲劳裂纹,进一步产生疲劳开裂,造成蒸气泄漏4.2 此机组建于我国火电快速发展期,基建时工期紧,施工监管力度弱,可能还存在与此温度套管类似的安装情况,建议检修时对相同结构的温度测点套管 进行检查,及时消缺处理。同时将所有承压的温度套管录入设备台账,以承压部 件标准进行技术管理。参考文献1 袁伟,杨智荣热电偶套管断裂失效分析综述J 化工自动化及仪表, 2019年。2 林智勇温度计保护套管频率共振研究J 仪器仪表用户,2017年 (07):1-43 靳峰,宋利,张武术,王锐屏式过热器出口集箱热电偶套管断裂原因分 析J.热力发电(第39卷,第4期),2010年。4 张军,王晓东,谭伟锅炉集汽集箱热电偶套管断裂原因分析J 山 东化工, 2012年。

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 学术论文 > 其它学术论文

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号