焦化厂事故案例学习

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1、焦化厂事故案例学习材料一、国内其他焦化厂事故案例 2案例一 2案例二 3案例三: 3案例四: 3案例五: 4案例六: 4案例七: 5案例八: 5案例九: 6二、某公司事故案例 8案例一 8案例二 10案例三 10案例四 12案例五 13案例六 15案例七 17案例八 19案例九 21案例十 23案例十一 24案例十二 25案例十三 26案例十四 30第一部分 国内其他焦化厂事故案例案例一2001年6月 14日,山西省太原某焦化厂发生了一起皮带机伤害事故,导致1名操作工死亡。一、事故经过6月 14日15时,该厂备煤车间 3号皮带输送机岗位操作工郝某从操作室进入 3 号皮带输送机进行交接班前检查清

2、理,约 15 时 10 分,捅煤工刘某发现 3 号皮带断煤, 于是到受煤斗处检查, 捅煤后发现皮带机皮带跑偏, 就地调整无效, 即向 3 号皮带机尾轮部位走去,离机尾约 56m 处,看到有折断的铁锹把在尾 轮北侧,未见郝某本人,意识到情况严重,随即将皮带机停下, 并报告有关人员。 有关人员到现场后, 发现郝某面朝下趴在 3号皮带机尾轮下, 头部伤势严重, 立 即将其送医院,经抢救无效死亡。经现场勘察,皮带向南跑偏150mm,尾轮北部无沾煤,南部有大约 10mm厚 的沾煤,铁锹在机尾北侧断为 3 截,人头朝东略偏南,脚朝西略偏北,趴在皮带 机尾轮下方,距头部约 200mm 处有血迹,手套、帽子掉

3、落在皮带下。从现场勘察情况推断,郝某是在清理皮带机尾上沾煤时,铁锹被运行中的皮 带卷住,又被皮带甩出,碰到机尾附近硬物折断,郝某本人未迅速将铁锹脱手, 被惯性推向前,头部撞击硬物后致死的。二、事故原因分析 事故发生后,当地有关部门组成调查组对事故进行了分析,认为:( 1 )操作工郝某在未停车的情况下处理机尾轮沾煤,违反了该厂“运行中的 机器设备不许擦试、 检修或进行故障处理” 的规定,是导致本起事故的直接原因;(2)皮带机没有紧急停车装置,在机尾没有防护栏杆,是造成这起事故的重要原因;(3)该厂安全管理不到位,对职工安全教育不够,安全防护设施不完善,是 造成这起事故的原因之一。案例二山东某焦化

4、分厂炼焦车间阀门不严煤气泄漏着火事故1986 年 12 月 17 日上午,山东某焦化分厂炼焦车间化产清理煤气管道。 10 时炼焦停止加热,在此期间进行计划检修。完成了定期检修项目后又去抢修 2 号炉焦侧煤气管阀门。 10 时调火班徐某和王某去关总阀门。还剩约 20厘米就关 不动了。两人下来后,第二次邵某和王某又去关总阀门,唯恐关不严,直到再也 关不动为止。 10时零 5分全厂突然停电, 12时 25分复风。复风后,铁件班全体 人遂去抢修 2号炉焦侧煤气管阀门。 13 时15 分,在拆阀门螺丝时,煤气大量泄 漏,气味难闻。主任叫徐某去喊分厂安全员,徐走后不久,只听轰一声,整个换 向室都是火, 9

5、 人烧伤(轻伤)。事故原因:未加盲板煤气阀门关不严;天气雨夹雪,气压气温较低,室内煤气 散发较慢;缺少防范措施和现场监护人员。案例三:在炼焦生产及检修中,如果存在设备缺陷、切断煤气措施不力,存在火灾爆 炸的危险,如 1981年 7月 29日某焦化厂一炼焦车间 1号炉回炉煤气总阀检修, 因用于切断煤气的阀门不严, 仍有部分煤气泄漏, 当打开检修时, 煤气冒出引起 火灾,烧坏焦炉配电线路,造成停产事故。案例四:如果炼焦系统的放散管未按规范要求设计,存在放散管放散时形成爆炸性混合物的危险, 1985 年 10 月 3 日某焦化厂以废旧不用的 45m 焦炉烟囱作煤气自 动放散管之用, 使煤气在烟囱内形

6、成爆炸性混合气体, 设备科领导带领 3 人去烟 囱五米处拆除废蒸汽管道、气焊割切时引起煤气爆炸, 45m 烟囱半截炸断倒塌, 造成 4 人死亡、 5 人重伤的重大事故。案例五:1971年 9月 8 日,某钢厂炼焦车间 16号炉 44 号炭化室因炉墙变形推焦困难, 多次推焦推不出去。当时正值交接班时间,拦焦车司机接到指令将导焦栅退出, 停止推焦,但忘了通知推焦车。拦焦车退出导焦栅后,推焦车将红焦推出,拦焦 车被推倾斜,拦焦司机见熊熊大火扑向自己, 急忙向炉侧跳出, 这时拦焦车掉道, 车身又弹回,司机被挤在炉柱间活活烧死。案例六:2007年 9 月 1 日下午 3 时许,广西柳州一焦化厂导油车间发

7、生大火。柳州支 队调度指挥中心迅速调动柳北消防中队全体出动前往处置。 经过一个多小时的艰 难扑救,成功将大火扑灭。由于出动迅速、指挥得当,火灾扑救期间未发生毗邻 油罐爆炸事件, 成功保护了周围的数个大型储罐和液化气管道, 大火没有造成人 员伤亡。 1 日下午 15 时 35 分,柳州消防支队调度指挥中心接到报警称,柳北 区北雀路 117 号焦化厂导油车间一个导热油罐发生大量泄漏后燃起了大火。 接到 报警后,指挥中心立即调动柳北中队出动全部力量赶赴现场扑救。15 时 40分,柳北中队官兵到达火灾现场。 远远可以看见导油车间一个导热油罐已完全被大火 覆盖,导热油燃烧释放出来的毒烟弥漫了整个厂区,

8、导热油属轻质燃油, 着火的 油罐旁有一个储存有 30 吨苯的储罐正受到流淌火的威胁,与着火罐串连着的几 个储罐上面标示着“当心爆炸” ,如不及时扑救,将会导致恶性的连环爆炸,后 果难以想像。柳北中队指挥员在进行火情侦察的同时并要求单位工程技术人员立 即关阀断料,停止该段生产工艺的运做。而后,指挥员果断下达作战命令,全体 作战员佩戴空气呼吸器,由一号车停靠在油罐北面出车载水炮对着火罐进行扑 救;二号车停靠东北面, 出两支水枪对毗邻油罐和液化汽管道进行冷却, 防止因 热辐射烘烤可能引发的爆炸;三、四号车停靠东北面占领消火栓出 80 水带双干 线向一号车供水; 专勤班人员及厂区保安人员做好检测、 警

9、戒,严格控制人员进 入,消除一切火种。经过一段时间的扑救,有效的把火势控制在一定范围内。此 时指挥员向现场技术人员了解到,关闭阀门后,罐内仍然还有大约 20 吨的导热 油,若要完全燃烧完这些导热油需要很长时间, 周围的储罐很可能在长时间的热 辐射下被烧穿或爆炸。 指挥员果断改变了作战策略, 命令立即开始总攻, 二号车 出一支泡沫水枪一支支流水枪, 在一班水炮俺护下, 向罐体的底部发起攻势。 20 分钟后,燃烧的大火终于被完全扑灭 火灾未造成人员伤亡。案例七:某焦化厂 2005年1月15日检修,于下午 5:30分焦炉停止加热。 6:27分焦 炉烟道发生爆炸。 大烟囱下部检修口被炸开, 烟道地下室

10、面有部分砖被炸出。 分 烟道吸力翻板炸坏。炉顶看火孔盖被炸出。事故分析:1、停止加热时只是用交换机停止了煤气的加热,并没有关闭地下室高炉煤气 旋塞。2、高炉煤气压力高, 使煤气直接由废气瓣进入了烟道, 达到了煤气爆炸极限。案例八:熄焦车电机车与车体脱节一、经过:2006年11月 16日早班(乙班),5:30分熄焦车出 1#炉10#炭化室焦炭,熄 焦车司机王洪吉开车行驶至熄焦塔正常熄焦, 熄完焦后 5:35 分开车准备出熄焦 塔到晾焦台, 熄焦车与电机车连接, 接手脱节,造成熄焦车连接处三根风管活结 拉断,影响 1#炉15#晚点2小时 20分、20#晚点 30分,2#炉33#晚点2小时30 分、

11、38#晚点2小时、43#晚点 30分,8:10分处理完,出焦正常。二、原因:1、新制作的熄焦车接手与电机车接手不配套, 中心线高度相差 30MM 。2、熄焦车钩头没有减震器弹簧、 硬碰硬造成。3、熄焦车与电机车连接钩头闭锁装置失灵、没有达到闭锁效果。4、操作工点检不及时没有及时发现。三、措施:1、提熄焦车与电机车连接钩头全套备件, 进行更换。2、在熄焦车与电机车之间安装安全保护链, 防止脱钩。3、加强岗位设备点、巡检,对存在的问题或发现的问题及时处理。案例九:熄焦车落红焦烧坏驾驶室事故一、事故经过:山东某年山东某月山东某日, 发生一起熄焦车落红焦烧坏驾驶室事故, 事故是 由驾驶司机严重违章引起

12、的责任事故。 熄焦车司机杨某在未接到推焦车司机发出 “推焦完毕”口令的情况下,自认为推焦完毕,违章启动熄焦车去熄焦塔熄焦, 造成大量正在推出的红焦落在熄焦车驾驶室周围, 红焦燃烧致使驾驶室及大部分 电器烧坏,造成严重损失。、事故原因1、直接原因熄焦车司机严重违章操作, 在没有接到推焦车司机发出 “推焦完毕” 口令的情 况下,过于自信,违章将熄焦车开向熄焦塔。2、间接原因负责监护的熄焦车副司机工作不到位。3、主要原因a车间管理人员巡查不及时,对员工的安全操作意识教育、培训工作不到位, 造成员工安全意识不强。b、公司生产系统各级管理人员安全管理意识不强,管理力度不够,对生产管 理中的安全隐患没有预

13、见性。4、次要原因 大车未配备定位联锁保护装置,不能有效起到意外情况下的联锁保护。三、事故损失本次事故直接影响生产, 造成设备损失严重四、处理意见此次事故是一起严重违章作业造成的责任事故五、防范措施1、进一步加大对安全生产的管理力度,牢固树立安全生产意识,搞好安全管 理工作,确保生产的安全稳定。2、车间要明确管理责任,细化、规范车间管理措施,进一步强化现场管理, 管理人员要加大巡检力度、频次。3、车间开展反事故、保安全活动,活动期间,努力培养全员安全生产意识, 尽快提高和强化员工操作技术水平和纪律性。、某公司事故案例案例一粗苯工段水放空槽着火爆炸事故报告一、事故经过2008年12月17日下午

14、15:20,华仁窑炉公司欲将硫铵工程水封排气管与粗苯 工段水放空槽进行连接,先将水放空槽人孔盖拆开,拿到硫铵工地割大放空孔, 然后用连接外管试尺寸时,管中窜入从水放空槽挥发的苯气,施工人员施工时, 火源引起排气管内窜入的气体着火,引起水放空槽上方积聚的可燃苯气爆炸着 火。经粗苯工段操作人员及时扑救, 幸未造成更严重后果。 水放空槽上方防雨棚 炸开。二、事故原因1、直接原因:华仁窑炉公司在安装水封排气管时, 未想到挥发苯气会窜入管内, 引起着火。2、华仁窑炉公司未经化产车间允许, 便对水放空槽人孔开孔, 连接硫铵排水管。 且此施工内容未向化产车间现场施工监护人尹海义汇报。3、动火证施工内容为硫铵

15、工段设备制作安装、 动火区域为硫铵工段内至脱硫工 段工艺管道。实际作业内容和区域均超出办证内容。4、施工组织中, 华仁窑炉公司现场负责人江队长, 明知水放空槽含有可燃气体, 但作业中未采取科学有效的安全防护措施。5、硫铵负责人尹海义对作业内容了解不清且现场监护不力。三、事故损失1、粗苯水放空槽上方防雨棚炸开需整修。2、周边保温和防腐需修缮或重新作业。四、吸取教训1、对临近危险化学品生产区的动火作业、 安装工程要引起各级高度重视, 对与 生产系统搭接的工艺管道、公用工程安装要有针对性的施工方案并落实防范措 施。2、工程安装现场监护人要充分了解作业内容和作业区域。3、对危险化学品的生产现场要加强检查, 对化学危险品的挥发积聚采取高位放 空或通风措施。五、责任处理1、对主要责任者华仁窑炉公司罚款 2000 元2、现场负责人尹海义监护不力罚款 300 元;化产车间副主任朱传林对生产现场 作业检查不力罚款 300 元。3、化产车间副主任郑兴广负有领导责任罚款 200 元。4、化产车间主任吴云、安环部部长闫志腾负管理责任,每人罚款100 元。5、扣除化产车间粗苯工段十二月份绩效奖 5%。六、防范措施1、硫铵工程

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