垮大焦使造成锅炉灭火事故案例分析

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1、垮大焦使造成锅炉灭火事故案例分析【事故前运行方式】负荷295MW,锅炉A、B弓|、送、一次风机运行,A密封风机,A、C、D磨机运行,B磨检修,A、B汽泵运行,电泵备用。锅炉水位、主汽温自动,燃烧手动,主汽压力 15.0MPa ,再热蒸汽压力: 3.57MPa ,主蒸汽温度:537 Co再热气温:537C,二次风总量 2100Km3/h。氧量4.7%, 一次风压 9.5MPa。汽机A循泵,A 凝泵, A 密封油泵, A 真空泵, B 定子冷却水泵运行, DEH 功率回路投入,高低加疏水,除氧器水位自动投入,高低压旁路自动未投。电气 5011、5012、6101、6103关运行;6102、6104

2、开关备用;380V各PC段按正 常方式运行。【事故经过】2003年10月29日22: 27,炉膛负压变正压至17Pa,看火焰工业电视探头,四个探头依次退出,煤火检突然消失只剩下两支。炉膛压力开始变负,最高至 -750Pa,锅炉MFT动作灭火,事故音响发出,给水流量降低,氧量升高,主蒸汽压力及汽温下降很慢,汽包水位下降,A、 B 一次风机,A、 C、 D 磨, A 密封风机跳闸,燃油快关阀关闭,减温水电动门及调节门关闭。汽机跳闸,主机交流油泵联动成功,负荷到零,主机转速开始下降,汽机高中压主汽门、调门关闭,高排逆止门、各段抽汽逆止门、各段疏水联动正常,电气500KV5011、5012开关跳闸,厂

3、用电 6KV1A, 6KV1B段切换正常,锅炉 MFT首出为 全炉膛灭火,汽机ETS首出为 “锅炉 MFT 动作” ,电气保护室#1 发变组保护柜 “热工保护 ”、 “程跳逆功率 ”掉牌。锅炉立即手动MFT 一次,启动电泵向汽包进水,查看所有联动设备联动正常,立即启动炉膛吹扫,调整炉膛负压,调整二次总风量至650Km3/h ,调节汽包水位在零水位左右,同时派人到零米检查各跳闸辅机,发现炉膛垮大焦。汽机立即联系将辅汽倒为 #2 机再热冷段供给,调节除氧器、凝结器水位正常,轴封汽压力正常,因主汽压力、温度较高,令人到就地手动开启低旁喷水调节阀,开高低旁降压。电气检查厂用电6KV1A, 6KV1B段

4、切换正常,立即通知机、炉厂用电正常,将跳闸开关 5011、5012、6101、6103,合闸开关6102、 6104 复位,派人对 500KV5011 、 5012 开关,网络继电器室进行检查均正常。投入 #1 机 “启停机保护”,退出 “逆功率保护”、 “失步 t2 ”、 “失磁 t2、 t3 ”、 “失磁减出力 t4 ”、 “失磁切换厂用电t4 ”保护压板,合上#1 机同期电源空开,作好并网前的准备。锅炉炉膛吹扫完毕,燃油检漏走旁路,开启燃油入口快关阀,调节回油调节燃油压力正常至2.8MPa ,投入A3油枪,油枪投入后,工业电视看到火焰,但火检未出现,油枪自动退出,致使MFT再次动作,此时

5、主机转速降至1205r/min ,启动顶轴油泵正常并投入连锁,锅炉立即又重新启动吹扫,完成后油检漏旁路,开启燃油快关阀,调节油压正常,重新点火,投入 D3 油枪,点燃后,接着投入 3 支油枪,汽机挂闸冲转,冲转过程中联系热工解除高加水位保护,随机滑投高低加,至全速3000r/min 后,停运顶轴油泵、主机交流油泵,查看油压正常, 22: 59并网成功,投入 “失步 t2 ”、 “失磁 t2、 t3 ”、 “失磁减出力 t4 ”,退出 “启停机 ”保护压板,负荷 20MW 后投入 “逆功率 ”保护压板,负荷至30MW ,又投入 7 支油枪,同时收关高低旁直至关完。 23: 04,启动A、B一次风

6、机,调节风压至9.1KPa,随后启动 A密封风机,调节出口母管风压至12Kpa。23: 07,采用检同期方式合上5012 开关。 23: 14,启动D 磨运行,并逐步开启容量风投粉,汽机加负荷,调节D 磨逐渐正常后,汽机加负荷至80MW, 23: 32,启动C磨运行,并增加磨机出力,汽机加负荷至100MW,主汽压力13.2MPa,主汽温490 C,将大旁路切为主给水,汽机冲转A小机至3200r/min交锅炉,随后冲转B小机交锅炉,检查各段疏水联动正常,倒高低加疏水为正常,因 #1 机#1 高加正常疏水调节阀无法开启,高加疏水自动未投,后联系热工处理好,投入高低加水位自动并倒除氧汽源。负荷至130MW ,并入 A 汽泵运行,将6KV1A、1B段由备用切至工作正常,投入失磁切换厂用电”保护压板。负荷140MW ,启动A磨运行,逐渐增加 A磨出力,00: 00,并B汽泵成功,负荷 180MW,逐渐撤除油枪, 00: 30,负荷230MW,主汽压力13.8MPa,主再 热气温 500 ,退完全部油枪。

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