继电保护异常动作及分析(华北网调专业会)

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1、继电保护不对的动作及分析(5月)一、【国网公司系统继电保护不对的动作状况】国网系统记录:,国家电网公司22及以上电压级别系统继电保护装置共动作183次,其中不对的动作1次(误动12次,拒动2次),正动率为9.92%。有关1次不对的动作的简介:1、其中7k系统共动作42次,误动次;50系统共动作4089次,误动5次,拒动次;3V系统共动作99次,误动次;0kV系统共动作13148次,误动2次;另1000k系统所有对的动作。2、因素分类:检修部门责任7次(因素重要是电流端子松动、电缆损伤导致绝缘下降、控制回路端子松动、保护屏内异物导致回路短路、保护室屋顶漏水导致插件短路等)。制造部门责任6次(因素

2、重要是安装工艺和元器件质量不良)。基建部门责任次(因素为压板背面接线错误)。二、【国网公司系统继电保护不对的动作状况】国网系统记录:,国家电网公司20kV及以上电压级别系统继电保护装置共动作86次,其中不对的动作次(误动次,拒动2次),正动率为990%。有关次不对的动作的简介:1、其中50k系统共动作3516次,误动次;30kV系统共动作77次,误动次,拒动2次;220kV系统共动作027次,所有对的动作;另1000V系统和70k系统皆所有对的动作。、因素分类:检修部门责任3次(因素所有为检修维护不良,其中波及压板投退的有2次,分别为重叠闸压板未投、智能站采样值SV接受软压板未退;此外1次为控

3、制回路电缆损伤导致绝缘下降)。制造部门责任2次(因素重要是安装工艺和元器件质量不良)。基建部门责任3次(因素为误接线、误碰设备、压板背面连片紧固不牢,存在虚接现象)。三、【华北电网继电保护不对的动作状况】、山东油城变电站500V寿油一线过电压保护误动5月日,国网山东公司500kV油城变电站寿油一线过电压及远跳就地鉴别装置(南瑞继保公司生产,型号CS92A)因屏内厂家配线存在端子压接导线护套的现象,使得N60线虚接,导致三相电压值畸变升高,导致过电压保护动作,切除寿油一线油城侧断路器。2、山西神头二电厂00kV系统 5072断路器拒合6月5日时22分,500V神保一线发生A相瞬时接地故障,保北变

4、电站侧保护动作对的,重叠良好;神头二电厂侧保护(两套主保护MC-H、RC-91)动作对的,5072、573断路器保护CS-1A对的动作出口,跳开A相并发出重叠闸指令,507断路器A相重叠成功,5072断路器A相未重叠,非全相保护动作跳开72断路器 B、C相。经检查拟定,5072断路器配备的RCS-921保护重叠闸出口至操作箱重叠闸回路内部连线松动(端子号4D21),导致操作箱没有收到重叠闸指令,5072断路器A相未重叠。见附图(5072断路器操作箱端子排图)。附图:07断路器操作箱端子排图、内蒙丰泉变电站50kV丰万二线纵联保护误动跳闸事件简介1月日上午,丰泉变电站现场按筹划进行5V丰万二线L

5、90纵联电流差动保护逻辑调取工作,工作时一次设备不断电,需退出丰万二线L90纵联电流差动保护。10时0分至10时4分运营人员执行 “退出90纵联电流差动保护”操作票,随后检修人员调取L0装置数据,调取后11时分至11时40分运营人员执行“投入L90纵联电流差动保护”操作票,11时4分该L9纵联电流差动保护动作跳闸,跳开丰万二线55、5052开关。因素分析1月2日,500V的1号故障录波器共启动录波2次,分别是10时36分,丰万二线三相电流从0.A几乎降为0;约1时0分,丰万二线三相电流由0A升到0.左右,并采集到丰万二线L0纵联电流差动保护跳闸波形。0纵联电流差动保护动作逻辑为有差动电流、电流

6、突变量、本侧有流三个条件。现场调取L90纵联电流差动保护事件报告及保护动作波形,发现装置在1时6分采集到差动电流,但差动保护未动作,因素为本次无电流;约1时40分,装置又一次采集到差动电流、本侧有电流、有突变量,故装置跳闸出口。对以上状况进行分析,认定运营人员在退出和投入0纵联电流差动保护操作拔插式压板时,误操作该装置电流拔插式压板。而退出L时,取下电流拔插式压板,因将电流回路封死,本侧无流,差动保护未动作;投入L90时,插入电流拔插式压板,装置又一次采集到差动电流、本侧有电流、有突变量,导致L90纵联电流差动保护动作跳闸。4、内蒙布日都变电站500V一母母线差动保护误动跳闸事件简介6月6日,

7、内蒙布日都变电站500kV系统(为3/2接线)伊电一、二线停电春检。超高压供电局电能计量中心人员对伊电一、二线03、503、5011、5断路器进行电流互感器综合误差实验工作。1时左右,开始对伊电一线501断路器进行电流互感器综合误差实验,5点39分,在结束5031断路器B、C相实验后,对A相进行电流互感器综合误差实验时,00V一母母线RC-9、B-2B母差保护动作,该母线上所接5021、54、051、51DK(51、503断路器处在检修状态)断路器跳闸,500kV一母母线退出运营。因素分析通过对故障录波器、RS-15保护和BP-2保护报告分析,觉得5031断路器相向500k一母RS-915、B

8、P-2母差保护流入了电流,并达到两套母差保护的动作值,使得两套母差保护动作跳闸。计量人员在对5031断路器进行电流互感器综合误差实验时,需从03断路器一次侧加入实验电流,计量人员通过度相短接031断路器汇控箱电流端子来避免二次感应电流通入有关二次设备中,在对5031断路器A相实验时,5031断路器汇控箱电流端子所做接短接线发生松动,使得二次电流分流到母差保护装置中,引起母差保护动作跳闸。 暴露问题计量专业人员在进行500V断路器电流互感器实验时,所做安全措施不完善,只是将断路器电流互感器二次电流端子分相短接(见附图),以避免二次感应电流进入保护装置中,没有采用先将电流互感器所有二次电流端子划开

9、(断开联系),再将所有二次电流端子短接后接地的措施。一旦二次电流端子的短接线松动,二次感应的电流就会分流到保护装置,引起保护装置误动作。四、【华北电网继电保护不对的动作状况】1、山西潞城变电站0V二母母线保护误动事件简介2月18日至2日,潞城站00kV5022、5023开关停电进行潞辛二线间隔设备例行检修、预试及5023CT更换工作。502CT更换工作属技改项目,经招标由山西送变电公司负责。 2月21日时4分,山西送变电公司在更换023CT后,在52C二次端子箱进行伏安特性测试时,500k二母RCS5E母差保护动作,跳开00V二母01、503、5043(53断路器处在检修状态)断路器,导致5k

10、V二母母线失压。因素分析查看500V二母15E母差保护波形发现,该母差中502CT A相回路中二次电流为1.0A,达到母差保护装置差动定值(0.5A),分析拟定,送变电公司检修实验人员在进行52CT伏安特性测试时,由于5023CT二次绕组与母差保护间电流端子连接片未断开,导致实验电流串入500kV二母母差保护CT回路中,引起500V 二母差动保护动作。暴露问题工作票及“三措”审核不严。工作票工作内容填写不全,仅填写了一次部分工作内容,未填写二次部分工作内容,工作票及施工“三措”中安全措施不全,工作负责人、签发人及有关审查人对安全措施审核不严,未明确C更换及实验时二次安全措施。“两票”管理存在漏

11、洞,总工作票负责人对分工作票负责人安全措施交代不清;二次专业运维人员与外来检修实验人员工作界面不清,未明确各自工作范畴内相应安全措施;二次运维人员在所有工作未结束,仅得到口头答复的状况下,终结分工作票;没有开展进一步的危险点分析,对保护装置也许存在的危险点制定针对性措施不完善,针对多专业并行交叉工作开展的安全风险分析不全面,风险管控措施存在漏洞。施工单位检修现场监督不严,存在“以包代管”的现象。本次停电工作内容多,波及多班组作业,同步配合进行5023电流互感器更换工作。现场检修人员对外委施工现场监督不严,对一种电气连接部分进行的多专业、多班组工作组织管理不严。现场工作缺少统一的组织协调,送变电

12、公司未能及时将本单位工作与检修公司工作负责人进行沟通,擅自工作,检修公司工作负责人未能全面掌握送变电工作工作进度安排,导致工作衔接、配合中浮现问题。 2、内蒙神华准能矸石电厂3号机组解列8月27日14时47分,内蒙神华准能矸石电厂3号机组并网,随后号机发变组保护B柜报“发电机逆功率动作出口”,3号机组解列。跳闸因素:8月日,调试人员对3号发变组保护B柜进行保护静态实验后,未将号发电机机端电流回路端子(A47、71、41)连片恢复到位,导致在8月27日3号发电机并网带负荷后,发电机机端CT端子箱内,电流端子放电烧熔短路,负序电流流入保护装置,3号发变组保护B柜发电机逆功率保护动作出口,导致该机组

13、解列。3、内蒙神华准能矸石电厂号机组解列8月29日17时5分,内蒙神华准能矸石电厂011断路器跳闸,3号机组解列,11断路器RS1A保护柜发“发变三跳开入”信号。跳闸因素:在脱硫改造工程中,由于设计错误,将3号发变组保护B柜保护跳脱硫6kV段工作电源进线开关的接线误接至跳5011断路器的跳闸端子上;同步接线错误,误将脱硫kV A段P柜直流电源正极接至合闸母线直流电源开关正极;6kV A段球磨机开关直流控制回路整流模块击穿,直流短路,控制母线直流电源总开关跳闸,此时合闸母线带电,正电源由脱硫kV A段PT柜的直流电源负极反送至控制电源的负极,致使控制电源的负极带有正电,跳511断路器的233也同

14、步带正电。3发变组保护B柜接线错误、脱硫kV A段PT柜直流电源接线错误、脱硫6 A段球磨机整流模块击穿,以上3个因素导致01断路器跳闸回路接通,5011跳闸,3号机组解列。(接线图见附图)附图、8月9日3机解列第一类 在CT回路工作浮现的问题 除上述内蒙古布日都变电站0k母差保护误动和山西潞城变电站5母线保护误动外,又一实例:某电厂0kV一号母线母差保护误动跳闸1、接线及运营方式该厂50kV系统采用3/2接线。两个完整串,第一串接1号机组和某线一回,第二串接某线二回和2号机组。启备变通过两把刀闸可任意切换至50k一母或二母运营。当时,两条线路运营,1号机组检修,2号机组运营,500k第一串511、5012断路器检修,5013断路器运营,50k第二串21、522、5023断路器皆运营; 启备变01断路器接至50kV一母运营。、事件状况按照检修工作进行1号机组50、501断路器及CT检修预试等工作中,500V 母RCS5母差保护动作,跳开某线二回51开关和启备变5001开关,50k母失电,画面“I母CS9母差跳闸”、“起备变5001 断路器分位”、“521 断路器相分位”、“501 断路器相分位”、“521断路器C相分位”光字牌报警。现场检查发现50kI母RCS95母差保护保护装

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