密炼机转子密封圈的改造

上传人:m**** 文档编号:488114990 上传时间:2023-01-05 格式:DOC 页数:2 大小:29.50KB
返回 下载 相关 举报
密炼机转子密封圈的改造_第1页
第1页 / 共2页
密炼机转子密封圈的改造_第2页
第2页 / 共2页
亲,该文档总共2页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《密炼机转子密封圈的改造》由会员分享,可在线阅读,更多相关《密炼机转子密封圈的改造(2页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、文档供参考,可复制、编制,期待您的好评与关注! 密炼机转子密封圈的改造一、 回顾2002年以前,我们公司在用的密炼机,转子密封圈动、静环耐磨材料分别是动环耐磨材料硬质合金、静环耐磨材料青铜,在使用过程中,易损件基本都是静环,往往4-5个月就要更换静环,既影响生产,又不能节约成本,随着公司密炼机逐年递增,不解决这个问题定会给公司的生产造成影响,这种情况到了02年得到了根本性的改善。二、 02以前转子动静环结构示意图(断面结构)动静环均为两半式,静环通过8-M8的螺孔被固定在静圈架上,密封面的摩擦润滑剂通过3-3油孔经过靜圈固定架流入到密封面上。从图中不难看出这种结构有个缺点,润滑油不是直接通过静

2、环作用到密封面上,当油孔被胶料堵住后,容易造成密封件干磨,减少了静环的寿命,静环的固定架是不用更换的,原配的静环是单配固定架的,由于加工上的误差,新配的静环油孔不能准确地与固定架的油孔衔接,导致进油不畅。原先的这种结构,静环不到半年就更换,有些甚至更快,待问题集中反映出来后,经过我们专业技术人员的分析,问题点集中到了静环上。密炼机在正常工作几个月后,就发现动环的磨损很小,而静环已被磨的变了形,一些胶料就是从这里漏出来,究其原因,不外乎两点,一是静环材质不理想,二是密封面润滑不理想。于是,我们将静环的材质更换,采用A3钢作为静环骨架,而在磨损面上同动环原理一样,镀上硬质合金,镀层厚度5mm,表面

3、硬度要求HRC55-62。润滑油注油嘴加长,直接连在静环上,保证了油路的畅通,加大了外圆密封槽,改用7mmO形条。结构如图所示:经过多年实践,更改后的密封结构,密封面出油情况良好,端面无漏胶,静环的使用时间从原来的4-5个月提高到了4年一换。由此一项为公司节约了开支,减少了设备停机率,保证了公司生产的正常运行。三、 现状我们公司现在的密炼机转子端面密封已全部改用以上结构,通用性提高了,而且为我们公司提供设备的厂家也都按我们的要求改为以上结构。四、 未来趋势为了减少污染,国内外已经有研究机构正在研究无油干磨新工艺,这就对耐磨材料提出了更高的要求,相信随着科学技术的不断发展,未来一定会有更新、更好的产品为大家服务。 /

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 建筑/环境 > 建筑资料

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号